厚油层高渗透带封堵剂的研制与应用
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一种适用于稠油油藏的高温堵剂摘要:封堵+储层微压裂技术近些年在稠油老区的VHSD直井水平井上应用广泛,该技术需要先对高渗、汽窜通道实施封堵,再进行储层改造。
但稠油老区普遍存在吞吐轮次高、地层温度高、储层亏空大的问题,对封堵造成了一定的困难,普通凝胶类堵剂存在耐温能力差,抗压强度低的问题,而凝固类堵剂耐温和承压可以满足施工要求,但对地层造成的污染较大。
针对这些问题,本次研究的耐高温堵剂可以满足耐温和承压两大封堵需求,又能减少堵剂对地层的污染,在封堵高渗、汽窜通道有良好的应用前景。
关键词:稠油油藏;封堵;高温堵剂背景储层微压裂技术首次应用是在SAGD双水平井,通过剪切扩容的原理对地层进行微压裂,达到缩短预热周期,提高水平段动用程度的目的。
近些年将储层微压裂技术推广至VHSD直井水平井上应用,但VHSD井组普遍在稠油老区,均存在吞吐伦次过高、储层亏空严重、地层压力系数低的问题,因此,单独依靠储层微压裂技术不足以改善生产情况,需要先封堵井内高渗、汽窜通道,再进行储层微压裂作业改善水平井段动用程度,提高蒸汽波及效率,实现稠油老区接替效益开发。
封堵技术上一方面要考虑堵剂的耐温能力及有效期,另一方面则需要考虑堵剂的承压能力,保证在储层微压裂作业时堵剂不被突破,本次研究的高温堵剂可以为类似油藏的封堵给予一定的指导和借鉴作用。
1.耐高温堵剂的研发1.1实验仪器及药品1.1.1实验主要仪器高温烘箱、电子天平、搅拌器、烧杯、玻璃棒、高温试剂瓶1.1.2实验主要药品聚丙烯酰胺、交联剂、稳定剂、抗老剂、促胶剂1.2配方的筛选1.2.1交联体系浓度的筛选依靠单一聚丙烯酰胺溶液不足以形成足够的封堵强度,此时需要加入交联剂提高强度。
交联剂的目的是使聚合物从小分子交联缩聚形成大分子,聚合物大分子比小分子具有更高的粘度、更好的稳定性。
聚合物粘度越高,其强度就越高,而加入稳定剂关乎聚合物的封堵有效期,稳定性越好,封堵有效期越长。
表1 交联体系浓度筛选实验通过实验可以看出,交联剂浓度在0.10%-0.20%,稳定剂浓度在0.15%-0.20%之间堵剂才能成胶,高于配比时对成胶时间影响不大,因此,交联体系浓度采用4号配方。
2009年第5期TIANJIN SCIENCE&TECHNOLOGY井漏是石油天然气钻井、完井过程中经常遇到的技术难题之一,由它引起的井下复杂情况和井下恶性事故,对钻井、完井工程危害极大,所以井漏一直是国内外石油工程界十分关注的问题。
但由于其原因复杂、制约因素很多,使之成为国内外钻井、完井工程至今未能完全解决的重大技术难题。
目前渤海油田最常见的漏失形式主要为低压漏失、高渗透性地层漏失和断层破碎带漏失等漏失形式,而国内外针对这几类漏失常常采用随钻堵漏技术,胜利油田和江苏油田都有利用随钻堵漏技术成功进行防漏堵漏作业的经验[1,2],该技术已经成为一种常用的防漏堵漏和油气层保护技术。
使用堵漏材料与漏层漏失通道直径和形状严格匹配时才可以达到良好的堵漏效果,但在实际应用过程中很难做到“严格匹配”,这是因为准确且完整的漏层资料不易获得,选择封堵的粒径往往有盲目性。
另一方面由于漏失通道形式差异较大,大小和形状的非均质性很强,并且考虑到现场使用过程中需要通过到振动筛的问题,随钻堵漏剂对于材料颗粒的直径有着比较严格的要求,所以普通堵漏材料不能够完全与漏层相匹配,导致堵漏效果不好。
综上所述,新型随钻堵漏剂必须能够在不影响钻井液性能的前提下,大幅度提高钻井液的封堵能力和承压能力,而且可以达到钻进和防漏堵漏同步进行,所以随钻堵漏剂应满足以下条件:具有较好的充填、桥堵、封堵效果;有效地增加地层的承压能力(封堵抗压强度≥5MPa);能辅助形成较好的泥饼,降低滤失量,具有一定的润滑性,减小井下摩擦;加入钻井液后,对钻井液性能影响小(对钻井液表观粘度影响≤10%),保证钻井液性能的稳定;尺寸要适宜,能顺利通过筛网。
我们经过大量实验,开发了一种原材料来源广泛,生产工艺简单,施工量小,堵漏效果显著,不影响钻井、完井和投产作业的新型随钻堵漏剂,并且对该材料进行了全面的评价。
1随钻堵漏剂与钻井液体系的配伍性实验我们以渤海地区常用的PEM钻井液和PEC钻井液作为基浆,做了这2种钻井液体系与随钻堵漏材料的配伍性实验(见表1)。
高含水后期厚油层注氮气泡沫控水增油技术研究
王波;王鑫;刘向斌;李胜龙
【期刊名称】《大庆石油地质与开发》
【年(卷),期】2006(025)002
【摘要】挖潜厚油层顶部的剩余油是油田进入高含水开发后期的主攻方向之一.由于氮气泡沫具有对高含水层和高渗透带的选择性封堵及提高驱油效率的作用,因此可以利用向厚油层中注氮气泡沫的方法来控制厚油层水窜,挖潜厚油层中的剩余油.通过室内实验,研制了与试验区地质条件相适应的泡沫剂,并开展了1口井的现场试验,取得了增油2 286 t,含水下降1.6个百分点的较好效果.
【总页数】2页(P59-60)
【作者】王波;王鑫;刘向斌;李胜龙
【作者单位】大庆油田有限责任公司,采油工程研究院,黑龙江,大庆,163453;大庆油田有限责任公司,采油工程研究院,黑龙江,大庆,163453;大庆油田有限责任公司,采油工程研究院,黑龙江,大庆,163453;大庆油田有限责任公司,第四采油厂,黑龙江,大庆,163511
【正文语种】中文
【中图分类】TE357
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