夹具烘烤工艺试产报告

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1. 实验目的:
用夹具烘烤工序代替热冷压工序来改善电芯超厚、外观不良问题
2. 过程记录
2.1 聚合物电芯中试
2.1.1 配方体系型号
电解液
95.5%
2.3% 2.2%
SW-2019A
94.5% 1.5% 1.5% 2.5%
2.1.2 设计输出
型号
正极
负极正极负极正极负极3.97 1.5719.928.82144355 2.2 夹具烘烤工序和热冷压工序对比
2.2.1 夹具烘烤工序
2.2.2 热冷压工序
把化成老化后的电芯,放在热冷压机的托板上,每次放4个,以1000压力热冷压60s时间,后正常下转
2.3 外观对比
待电芯下转到包装车间时,对比两种工序做出的电芯外观
电芯超厚变形改善项目报告---夹具烘烤试验
1.08
把化成老化后的38A0A2电芯,根据《夹具烘烤作业指导书》放在夹具上,每层放2个,每个夹具放10层;以0.5Mpa的压强气压压紧夹具;把夹具批量放入烘烤箱内,以85℃ 温度烘烤6小时,后从夹具取出电芯下转
S-P 赛维MAG-6S-P CMC 38A0A2PL-430038A0A2PL-4300LC(MT300)
正极配方负极配方压实密度(g/cm 3)单面面密度(mg/cm 2)克容量(mAh/g)负极过量系数PVDF (6020)SBR 图一:热冷压电芯整体外观图二:夹具烘烤电芯整体外观
图三:热冷压电芯局部外观图四:夹具烘烤电芯局部外观
小结:经过夹具烘烤工序的电芯普遍比热冷压工序的电芯平整美观,电芯硬度也好很多
2.4 电芯尺寸对比
2.4.1 厚度对比
表1:各100个电芯测试的厚度数据曲线图厚度(mm)平均值热冷压 3.50 3.61 3.7 3.86 4.05 3.74夹具烘烤
3.37 3.42 3.48 3.54 3.61 3.48
2.4.2 宽度对比 表2:各100个电芯测试的宽度数据曲线图
宽度(mm)
平均值热冷压
99.1599.3699.5499.75100.1699.59夹具烘烤99.1899.4299.6199.76100.1999.63
小结:经过夹具烘烤工序的电芯比经过热冷压工序的电芯厚度平均小0.26mm ,宽度则变化不明显,大0.04mm 3 .结论
根据以上数据,经过夹具烘烤工序做出来的电芯,比原来用热冷压工序做出来的电芯,外观上优势明显,硬度好很多;厚度小了0.26mm,宽度变化不明显,能明显改善电芯超厚外观不良问题;故建议用夹具烘烤工序代替热冷压工序。

审批:审核:拟定:
分布区域分布区域3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
05101520253035404550556065707580859095100热冷压厚度数据夹具烘烤厚度数据
9999.2
99.4
99.6
99.8
100
100.2
100.4
100.6
100.8
101
05101520253035404550556065707580859095100
热冷压宽度数据夹具烘烤宽度数据。