CaO-Al2O3-MgO三元渣对钢液洁净度影响的研究
- 格式:pdf
- 大小:216.07 KB
- 文档页数:4
36 案加熟
INDUSTRIAL HEATING 2014年第43卷第1期 VO1.43 NO.1 20l4
DOI:10.3969 ̄.issn.1002—1639.2014.01.010
CaO.A1203.MgO三元渣对钢液洁净度影响的研究
杨景军,成国光
(北京科技大学冶金与生态工程学院,北京100083)
摘要:由于Al的烧损,炉渣@w(Al203)明显增加,w(CaO)明显降低,而w(MgO)降低幅度不大。通过CaO-A1203-MgO渣系对钢
液洁净度影响的实验表明,钢液中硫含量基本呈先降低后增加的趋势,钢液中氮和氧的含量基本呈降低的趋势,与溶解速率实验
的结果基本相符,炉渣成分为50%CaO一45%A12O3-5%MgO时脱氧速率常数最大。
关键词:酸溶铝;硫含量;氮含量;总氧含量 中图分类号:TF769.1 文献标志码:A 文章编号:1002-1639(2014)01-0036-04
Study on Influence of CaO-AIzOa-MgO Ternary Slag on Fluid Steel Cleanness
YANG Jingjun,CHENG Guoguang (School ofMetallurgical and Ecological Engineering,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China) Abstract:With the burning loss ofA1 element,the content ofA1203 in slag increases significantly.Meanwhile,w(CaO)drops dramatically
and w(MgO)reduces slightly.The effect ofCaO-A1203-MgO slag system on liquid steel purity shows that:w(S)in liquid steel tend to
drop at the beginning and then increase;the content of IN】and[O]in liquid steel are basically reducing.The result above is in accordance
with that of dissolution rate experiment'.When the slag composition is 50%CaO-45%A1203—5%MgO,the biggest constant of deoxidation
rate will be obtained. Key words:acid.soluble A1;content of S;content of[N];total content of[O]
钢液中的总氧由溶解氧和氧化物夹杂中的氧两部分
组成l1]。对高铝钢而言,钢中的溶解氧可由铝脱氧反应
的化学平衡决定,而氧化物夹杂中的氧则与钢中A1203夹
杂物的去除有关,这两者均与精炼渣的成分有关¨24J。根
据渣钢平衡,钢液中溶解氧与炉渣中氧化铝的活度有关,
炉渣中氧化铝的活度越低,钢液中的溶解氧含量越低[51;
而氧化物夹杂中的氧主要与炉渣对氧化铝夹杂物的去除
程度有关,夹杂物在炉渣中的溶解速率越快,其到达渣
钢界面后越能被熔渣快速吸收,从而降低了被钢液重新
卷回的可能性_6J。
目前,国外高铝钢中的总氧含量可以控制在(2~
7)×10一ET],而国内高铝钢中的总氧含量可以控制在
12×10-6以下l8j,还有一定的差距。然而到目前为止,国
内对高铝钢的精炼渣成分进行的研究还是很少,而研究
高铝钢的精炼渣成分对降低高铝钢的总氧含量具有重要
的指导意义。因此,本文采用高温渣一钢实验,评价了
CaO-A1203一MgO体系高碱度区域炉渣对高铝钢总氧含量
的影响,以进一步深入考察炉渣的脱氧能力。
收稿日期:2013—10-10;修回日期:2013-12-26 作者简介:杨景军(1978一),男,博士研究生,主要从事钢种开发 与精炼工作. 1实验
首先要对所需炉渣进行制备,共7种,成分见表1
和图1,w(MgO)由0增加到10%。制备该7种炉渣所需
的原料为纯化学试剂CaO、A12O3、MgO。每份炉渣的重
量为300 g,将纯化学试剂按照表1中的比例制备,制备
好后完全混匀,放入袋中密封保存,待用。为了进一步
了解CaO—A1203-MgO三元渣对高铝钢钢液洁净度的影
响,在真空感应电炉内进行渣钢反应实验。由MgO坩埚
盛装试样,反应在感应炉的恒温区进行,实验条件如表
2所示。所需材料有:内径105 mm、外径125 rnm、高
180 mm的MgO坩埚,取样器,工业纯铁,Al块,7种
不同成分的炉渣等。
表1实验用炉渣成分
% 2014年第43卷第1期 VO1.43 NO.1 2O14 童加熟 37
INDUSTRIAL HEATING
30 40 5O 6O Al:O,)/%
图1实验中的炉渣成分
表2实验条件
2实验结果与讨论
实验过程中各元素的变化如表3所示。其中,W([Aq)
表示钢中的酸溶铝含量,w( O)为钢中总氧含量。
表3实验过程中各元素的含量变化 %
2.1酸溶铝含量的变化
钢液中酸溶铝含量的变化如图2所示。可以看出,
钢液中酸溶铝含量基本呈降低趋势;酸溶铝的烧损是由 于A1与炉渣、耐火材料及大气等发生了反应。酸溶铝烧
损会导致炉渣中A1203增加,从而引起炉渣各成分发生变
化。根据物料平衡,可以计算出实验过程中炉渣成分的
变化如表4所示。实验过程中炉渣成分变化趋势如图3
所示。可以看出,实验过程中由于Al的烧损,炉渣中氧
化铝含量明显增加,氧化钙含量明显降低,而氧化镁含
量降低幅度不大。
图2钢液中酸溶铝含量的变化
表4实验过程中炉渣成分计算值
% 38 童加熟
INDUSTRIAL HEATING 2014年第43卷第1期 VO1.43 NO.1 20l4
图3实验过程中炉渣成分变化
2.2硫含量的变化
钢液中硫含量的变化如图4(a)所示。可以看出,
钢液中硫含量基本呈先降低后增加的趋势。这可能是由
于前期炉渣中Alz0,的浓度较低,其硫容量较高,脱硫效
果明显;而后期炉渣中氧化铝含量增加,导致炉渣硫容
量降低,从而引起钢液回硫。实验过程中炉渣硫容量的
变化如图4(b)所示,其计算公式如式(1)所示:
lgC1= B+lI445(1)
其中:
B=5.62w(CaO)+4.15w(MgO)一
1.15w(SiO2)+1.46w(A1203)
D=w(CaO)+1.39w(MgO)一1.87w(SiO2)+
1.65w(A1203)
式中:Ct为炉渣硫容量。 0.008 0.007 0.006 0.005 bD 一0.004 0.003 O.oo2 O.0o1 时间,8 (a)钢液中硫含量的变化
时间/s (b)炉渣硫容量的变化
图4成分的变化
2-3氮含量的变化
钢液中氮含量的变化如图5所示。可以看出,钢液
中氮含量基本呈降低趋势,说明实验过程中氮元素的脱
除效果明显。这可能与钢液中表面活性元素氧和硫含量
较低有关,研究表明,当铝镇静钢中的硫含量低于0.005%,
真空脱氮的效果比较明显。
图5钢液中氮含量的变化
2.4总氧含量的变化
钢中总氧含量的变化如图6所示。可以看出,钢液中
总氧含量呈先降低后增加的趋势,前期总氧含量降低主要
与夹杂物的去除有关。而后期总氧含量的增加与炉渣氧化
铝含量增加导致的钢液溶解氧增加有关,其解释如下:
钢中总氧W(T.O)由钢液中的溶解氧W (O)和夹杂
物中的氧w2(O)两部分组成,即
W(T.O)=W1(O)+W2(O) (2)
高铝钢中溶解氧由铝脱氧平衡决定:
2[A1]+3[0]=A12O3 (3) 8 7 6 5 4 3 2 l ∞∞∞∞吣∞∞∞ O O O O O 0 O O
如 ∞ 如 加 ∞∞吣吣∞∞∞∞∞∞ O O O O O O O O O O ,0/(
2014年第43卷第1期 VO1.43 NO.1 20l4 繁
.. .熟 r ̄llpll AL HEA 39INDUSTRl TING
图6钢中总氧含量的变化
铝脱氧平衡常数表达式为
:旦 (垒 ! ( 2 a3 a3 2.5 X 10 (I 873 K) (4)
式中:al为Al的活度;a2为O的活度;a3为Al2O3的活
度; 为Al的活度系数; 为O的活度系数。
钢液中溶解氧表达式为
w1(O)= /(胼w(A1) ) (5)
其中,W(A1)和W(O)以1%溶液为标准态,AI203以 纯物质为标准态。
综上可以看出,钢中溶解氧含量与炉渣中AlzO 活度
有密切关系,即A1203活度增加可能会导致钢液中溶解氧 含量升高。利用共存理论,可以计算出实验过程炉渣中
A1203的活度,如图7所示。从图7中可以看出,在实验
过程中,炉渣中AI20,活度一直呈增加趋势,有可能导致
钢中溶解氧含量增加。
喜
图7炉渣中A1203活度的变化
因此只有前期的炉渣成分变化不大,其脱氧效果可
以代表炉渣的脱氧能力。为了比较不同炉渣脱氧能力,
计算了脱氧反应的速率常数。脱氧速率可以用一级反应
描述如下:
w( O)=Wf(T.O)e-k (6)
式中:w( O)为f时刻的总氧含量,%;W ( O)为初
始总氧含量,%;h为脱氧速率常数。其指数形式为
l黜一 因此,可计算得到不同炉渣脱氧速率常数,如表
5所示。可以看出,除B1渣外,其他炉渣的脱氧速率 与溶解速率实验的结果基本相符,且B2渣(50%CaO-
45%A1203—5%MgO)脱氧速率常数最大。 表5不同炉渣脱氧速率常数% min
3结论
(1)实验过程中由于Al的烧损,炉渣中w(A12O3)
明显增加,w(CaO)明显降低,而w(MgO)降低幅度不大。
(2)钢液中硫含量基本呈先降低后增加的趋势。这
可能是由于前期炉渣中氧化铝的浓度较低,其硫容量较 高,脱硫效果明显;而后期炉渣中A1203含量增加,导致
炉渣硫容量降低,从而引起钢液回硫。
(3)钢液中氮含量基本呈降低趋势,说明实验过程
中氮元素的脱除效果明显,这可能与钢液中表面活性元 素氧和硫含量较低有关。
(4)钢液中总氧含量呈先降低后增加的趋势,前期总 氧含量降低主要与夹杂物的去除有关。而后期总氧含量的
增加与炉渣氧化铝含量增加导致的钢液溶解氧增加有关。
钢中溶解氧含量与炉渣中A1203活度有密切关系,即A1203
活度增加可能会导致钢液中溶解氧含量升高。与溶解速率
实验的结果基本相符,且B2渣脱氧速率常数最大。
参考文献: [1】程红艳,王雨,李丹科.连铸保护渣组分对熔渣表面张力 的影响[J】.中国稀土学报,2008,26(6):549—552.
[2】VALDEZ MARTIN,SHANN0N GEORGE,SRIDHAR SEE—
THARAMAN.The Ability of Slags to Absorb Solid Oxide In— clusions[J].ISIJ International,2006,46(3):450-457.
[3]ChOI JA YONG,LEE HAE GEON,KIM JEoNG SIK.Dis— solution Rate ofA12O3 into Molten CaO-SiO2-A1203 Slags[J】.