CaO-Al2O3-MgO三元渣对钢液洁净度影响的研究

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36 案加熟 

INDUSTRIAL HEATING 2014年第43卷第1期 VO1.43 NO.1 20l4 

DOI:10.3969 ̄.issn.1002—1639.2014.01.010 

CaO.A1203.MgO三元渣对钢液洁净度影响的研究 

杨景军,成国光 

(北京科技大学冶金与生态工程学院,北京100083) 

摘要:由于Al的烧损,炉渣@w(Al203)明显增加,w(CaO)明显降低,而w(MgO)降低幅度不大。通过CaO-A1203-MgO渣系对钢 

液洁净度影响的实验表明,钢液中硫含量基本呈先降低后增加的趋势,钢液中氮和氧的含量基本呈降低的趋势,与溶解速率实验 

的结果基本相符,炉渣成分为50%CaO一45%A12O3-5%MgO时脱氧速率常数最大。 

关键词:酸溶铝;硫含量;氮含量;总氧含量 中图分类号:TF769.1 文献标志码:A 文章编号:1002-1639(2014)01-0036-04 

Study on Influence of CaO-AIzOa-MgO Ternary Slag on Fluid Steel Cleanness 

YANG Jingjun,CHENG Guoguang (School ofMetallurgical and Ecological Engineering,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China) Abstract:With the burning loss ofA1 element,the content ofA1203 in slag increases significantly.Meanwhile,w(CaO)drops dramatically 

and w(MgO)reduces slightly.The effect ofCaO-A1203-MgO slag system on liquid steel purity shows that:w(S)in liquid steel tend to 

drop at the beginning and then increase;the content of IN】and[O]in liquid steel are basically reducing.The result above is in accordance 

with that of dissolution rate experiment'.When the slag composition is 50%CaO-45%A1203—5%MgO,the biggest constant of deoxidation 

rate will be obtained. Key words:acid.soluble A1;content of S;content of[N];total content of[O] 

钢液中的总氧由溶解氧和氧化物夹杂中的氧两部分 

组成l1]。对高铝钢而言,钢中的溶解氧可由铝脱氧反应 

的化学平衡决定,而氧化物夹杂中的氧则与钢中A1203夹 

杂物的去除有关,这两者均与精炼渣的成分有关¨24J。根 

据渣钢平衡,钢液中溶解氧与炉渣中氧化铝的活度有关, 

炉渣中氧化铝的活度越低,钢液中的溶解氧含量越低[51; 

而氧化物夹杂中的氧主要与炉渣对氧化铝夹杂物的去除 

程度有关,夹杂物在炉渣中的溶解速率越快,其到达渣 

钢界面后越能被熔渣快速吸收,从而降低了被钢液重新 

卷回的可能性_6J。 

目前,国外高铝钢中的总氧含量可以控制在(2~ 

7)×10一ET],而国内高铝钢中的总氧含量可以控制在 

12×10-6以下l8j,还有一定的差距。然而到目前为止,国 

内对高铝钢的精炼渣成分进行的研究还是很少,而研究 

高铝钢的精炼渣成分对降低高铝钢的总氧含量具有重要 

的指导意义。因此,本文采用高温渣一钢实验,评价了 

CaO-A1203一MgO体系高碱度区域炉渣对高铝钢总氧含量 

的影响,以进一步深入考察炉渣的脱氧能力。 

收稿日期:2013—10-10;修回日期:2013-12-26 作者简介:杨景军(1978一),男,博士研究生,主要从事钢种开发 与精炼工作. 1实验 

首先要对所需炉渣进行制备,共7种,成分见表1 

和图1,w(MgO)由0增加到10%。制备该7种炉渣所需 

的原料为纯化学试剂CaO、A12O3、MgO。每份炉渣的重 

量为300 g,将纯化学试剂按照表1中的比例制备,制备 

好后完全混匀,放入袋中密封保存,待用。为了进一步 

了解CaO—A1203-MgO三元渣对高铝钢钢液洁净度的影 

响,在真空感应电炉内进行渣钢反应实验。由MgO坩埚 

盛装试样,反应在感应炉的恒温区进行,实验条件如表 

2所示。所需材料有:内径105 mm、外径125 rnm、高 

180 mm的MgO坩埚,取样器,工业纯铁,Al块,7种 

不同成分的炉渣等。 

表1实验用炉渣成分 

% 2014年第43卷第1期 VO1.43 NO.1 2O14 童加熟 37 

INDUSTRIAL HEATING 

30 40 5O 6O Al:O,)/% 

图1实验中的炉渣成分 

表2实验条件 

2实验结果与讨论 

实验过程中各元素的变化如表3所示。其中,W([Aq) 

表示钢中的酸溶铝含量,w( O)为钢中总氧含量。 

表3实验过程中各元素的含量变化 % 

2.1酸溶铝含量的变化 

钢液中酸溶铝含量的变化如图2所示。可以看出, 

钢液中酸溶铝含量基本呈降低趋势;酸溶铝的烧损是由 于A1与炉渣、耐火材料及大气等发生了反应。酸溶铝烧 

损会导致炉渣中A1203增加,从而引起炉渣各成分发生变 

化。根据物料平衡,可以计算出实验过程中炉渣成分的 

变化如表4所示。实验过程中炉渣成分变化趋势如图3 

所示。可以看出,实验过程中由于Al的烧损,炉渣中氧 

化铝含量明显增加,氧化钙含量明显降低,而氧化镁含 

量降低幅度不大。 

图2钢液中酸溶铝含量的变化 

表4实验过程中炉渣成分计算值 

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图3实验过程中炉渣成分变化 

2.2硫含量的变化 

钢液中硫含量的变化如图4(a)所示。可以看出, 

钢液中硫含量基本呈先降低后增加的趋势。这可能是由 

于前期炉渣中Alz0,的浓度较低,其硫容量较高,脱硫效 

果明显;而后期炉渣中氧化铝含量增加,导致炉渣硫容 

量降低,从而引起钢液回硫。实验过程中炉渣硫容量的 

变化如图4(b)所示,其计算公式如式(1)所示: 

lgC1= B+lI445(1) 

其中: 

B=5.62w(CaO)+4.15w(MgO)一 

1.15w(SiO2)+1.46w(A1203) 

D=w(CaO)+1.39w(MgO)一1.87w(SiO2)+ 

1.65w(A1203) 

式中:Ct为炉渣硫容量。 0.008 0.007 0.006 0.005 bD 一0.004 0.003 O.oo2 O.0o1 时间,8 (a)钢液中硫含量的变化 

时间/s (b)炉渣硫容量的变化 

图4成分的变化 

2-3氮含量的变化 

钢液中氮含量的变化如图5所示。可以看出,钢液 

中氮含量基本呈降低趋势,说明实验过程中氮元素的脱 

除效果明显。这可能与钢液中表面活性元素氧和硫含量 

较低有关,研究表明,当铝镇静钢中的硫含量低于0.005%, 

真空脱氮的效果比较明显。 

图5钢液中氮含量的变化 

2.4总氧含量的变化 

钢中总氧含量的变化如图6所示。可以看出,钢液中 

总氧含量呈先降低后增加的趋势,前期总氧含量降低主要 

与夹杂物的去除有关。而后期总氧含量的增加与炉渣氧化 

铝含量增加导致的钢液溶解氧增加有关,其解释如下: 

钢中总氧W(T.O)由钢液中的溶解氧W (O)和夹杂 

物中的氧w2(O)两部分组成,即 

W(T.O)=W1(O)+W2(O) (2) 

高铝钢中溶解氧由铝脱氧平衡决定: 

2[A1]+3[0]=A12O3 (3) 8 7 6 5 4 3 2 l ∞∞∞∞吣∞∞∞ O O O O O 0 O O 

如 ∞ 如 加 ∞∞吣吣∞∞∞∞∞∞ O O O O O O O O O O ,0/(

 2014年第43卷第1期 VO1.43 NO.1 20l4 繁

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图6钢中总氧含量的变化 

铝脱氧平衡常数表达式为 

:旦 (垒 ! ( 2 a3 a3 2.5 X 10 (I 873 K) (4) 

式中:al为Al的活度;a2为O的活度;a3为Al2O3的活 

度; 为Al的活度系数; 为O的活度系数。 

钢液中溶解氧表达式为 

w1(O)= /(胼w(A1) ) (5) 

其中,W(A1)和W(O)以1%溶液为标准态,AI203以 纯物质为标准态。 

综上可以看出,钢中溶解氧含量与炉渣中AlzO 活度 

有密切关系,即A1203活度增加可能会导致钢液中溶解氧 含量升高。利用共存理论,可以计算出实验过程炉渣中 

A1203的活度,如图7所示。从图7中可以看出,在实验 

过程中,炉渣中AI20,活度一直呈增加趋势,有可能导致 

钢中溶解氧含量增加。 

喜 

图7炉渣中A1203活度的变化 

因此只有前期的炉渣成分变化不大,其脱氧效果可 

以代表炉渣的脱氧能力。为了比较不同炉渣脱氧能力, 

计算了脱氧反应的速率常数。脱氧速率可以用一级反应 

描述如下: 

w( O)=Wf(T.O)e-k (6) 

式中:w( O)为f时刻的总氧含量,%;W ( O)为初 

始总氧含量,%;h为脱氧速率常数。其指数形式为 

l黜一 因此,可计算得到不同炉渣脱氧速率常数,如表 

5所示。可以看出,除B1渣外,其他炉渣的脱氧速率 与溶解速率实验的结果基本相符,且B2渣(50%CaO- 

45%A1203—5%MgO)脱氧速率常数最大。 表5不同炉渣脱氧速率常数% min 

3结论 

(1)实验过程中由于Al的烧损,炉渣中w(A12O3) 

明显增加,w(CaO)明显降低,而w(MgO)降低幅度不大。 

(2)钢液中硫含量基本呈先降低后增加的趋势。这 

可能是由于前期炉渣中氧化铝的浓度较低,其硫容量较 高,脱硫效果明显;而后期炉渣中A1203含量增加,导致 

炉渣硫容量降低,从而引起钢液回硫。 

(3)钢液中氮含量基本呈降低趋势,说明实验过程 

中氮元素的脱除效果明显,这可能与钢液中表面活性元 素氧和硫含量较低有关。 

(4)钢液中总氧含量呈先降低后增加的趋势,前期总 氧含量降低主要与夹杂物的去除有关。而后期总氧含量的 

增加与炉渣氧化铝含量增加导致的钢液溶解氧增加有关。 

钢中溶解氧含量与炉渣中A1203活度有密切关系,即A1203 

活度增加可能会导致钢液中溶解氧含量升高。与溶解速率 

实验的结果基本相符,且B2渣脱氧速率常数最大。 

参考文献: [1】程红艳,王雨,李丹科.连铸保护渣组分对熔渣表面张力 的影响[J】.中国稀土学报,2008,26(6):549—552. 

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THARAMAN.The Ability of Slags to Absorb Solid Oxide In— clusions[J].ISIJ International,2006,46(3):450-457. 

[3]ChOI JA YONG,LEE HAE GEON,KIM JEoNG SIK.Dis— solution Rate ofA12O3 into Molten CaO-SiO2-A1203 Slags[J】.