中石油七起事故案例统计
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钻井井喷案例案例1、川东钻探公司“12.23”特别重大井喷失控案例2003年12月23日,位于重庆市开县高桥镇晓阳村的中国石油天然气集团公司所属四川石油管理局川东钻探公司钻井二公司川钻12队承钻的罗家16H 井发生特别重大井喷失控事故,造成243人死亡(其中石油系统职工2人),直接经济损失9262.71万元。
一、事故简要经过2003年12月23日2时52分,罗家16H井钻进至井深4049.48m时,因更换钻具需要,在仅进行了35min泥浆循环(应该循环90min)的情况下,就开始起钻。
在起钻作业中总共起钻120柱,灌注泥浆38次,但是在操作中没有遵守每3柱钻杆灌满泥浆1次的规定及时灌注泥浆;其中有9次是超过3柱才进行灌浆操作的,最多至提升9柱才进行灌浆。
23日12时因机械故障停止起钻操作,用了4个多小时进行检修。
在16时20分检修结束后,没有下钻进行泥浆充分循环即继续起钻作业。
21时55分,录井员发现泥浆溢流,向司钻报告发生井涌,司钻发出井喷警报,井队采取多种措施未能控制局面。
至22时4分左右,井喷完全失控,富含硫化氢的天然气大量逸出。
22时30分左右,井队人员开始撤离现场,同时疏散了井场周边居民。
23时20分左右,井队人完全撤离,在外围设立了警戒线。
23时左右,重庆市安全生产监督管理局接到川东北气矿事故报告,并要求协助事故抢险工作。
23时左右,高桥镇政府听到晓阳村方向群众燃放爆竹和传来类似洪水声响的声音,镇党政领导派人前去查看。
晓阳村党支部书记周克安回答:是井场出了事故,许多群众在他家周围。
镇里随即叫他通知群众转移。
23时20分左右,开县安全生产监督管理局电话询问高桥镇是否发生井喷事故、在哪个地点。
高桥镇回答:在晓阳村一组的气井发生事故。
井场没有向镇里报告,派人去了解情况,还没有回来。
23时25分左右,开县安全生产监督管理局再次电话通知高桥镇组织群众疏散。
高桥镇党政领导分工负责组织转移当地中学800多名住校学生和高桥镇居民;同时要求镇机关全体干部利用电话和手机拨打井场附近各村能打通的号码,通知人员撤离。
石油生产事故案例100例案例1 刹把击中头部致人死亡一、事故经过:某年1月12日0:13左右,某钻井公司承钻的某井进行接单根作业,当班学习副司钻罗某操作刹把,上提方钻杆过程中将大方瓦带出,罗某即下放钻具,由于下放速度过快,猛压刹把,同时强挂低速离合器,刹把弹起击中罗某右面部太阳穴,罗倒地死亡。
二、事故原因:1、罗某的安全意识差,操作刹把姿势违反SY5974-94《钻井作业安全规程》要求操作刹把时身体直立,距刹把0.3米的规定。
2、井队执行制度不严,管理不到位,司钻擅离岗位,学习副司钻操作刹把时未在场监护。
3、井队设备管理混乱,大方瓦未上锁销,绞车平衡梁中心销子磨损严重。
三、教训和防范措施:1、加大安全监督检查力度,增强员工执行各项制度的自觉性。
2、严格执行《钻井作业安全规程》和各项技术操作规程。
3、不断加强全员安全意识教育,强化员工安全生产技能和自我保护意识的培训,从本质上消除人的不安全行为。
案例2 违章移动清洗机造成触电死亡一、事故经过:某年7月10:05左右,某钻井公司承钻的某井进行正常钻进时,当班外钳工黄某和张某一同在振动筛处搞卫生。
黄某先将移动式水压清洗机从一号泥浆泵尾部的地面上拉至钻机水柜外的地面处,然后用水枪冲洗振动筛,张某用棉纱擦洗振动筛,并由钻工胡某在双联泵处负责开关电源及监护。
黄某在冲洗设备过程中,为便于冲洗振动筛的各个部位,手握水枪,反复拉动高压水管线以便移动水压清洗机,导至移动式水压清洗机左橡胶轮掉落,胶轮外侧铁夹板正好压住移动式水压清洗机电源线(中型橡套移动电缆)。
在清洗过程中,因移动式水压清洗机在工作运转中不停抖动,致使该滚轮外侧铁夹板外缘与电源线形成抖动切割状态,进而磨破电源线的防护层和绝缘层产生漏电,电源经过铁夹板至移动式水压清洗机至高压水管线金属网传输至水枪,黄某被触电击倒。
监护人胡某见状立即急跑到配电房关闭电源,黄某经医院抢救无效死亡。
二、事故原因:1、违章操作:使用过程中未停机移动水压清洗机,而用拉动高压水管线来移动水压清洗机。
2021年中油技服亡人事故案例学习它是中国石油泵业公司使用最广泛的设备。
自2000年以来,已有多起由抽油机造成的伤害。
据统计,中石油发生事故17起,死亡17人,其中吉林油田公司发生事故7起,死亡7人(企业内事故5起,死亡5人,企业外事故2起,死亡2人),其他油田发生事故10起,死亡7人。
平均每年有近两起死亡事件。
一、曲柄保护设施不完善造成的事故抽油机上未安装摇把防护栏或安装的摇把防护栏不符合安全要求,造成10起事故,10人死亡。
典型案例如下:(1)吉林油田公司范围内的事故1.2001年4月3日,吉林油田英台采油厂采油队第五维修班长孙谋带领一名工人到S5-1平台S7-1井读取抽油机和电机铭牌参数。
抽完后刹车停,曲柄停在右上方。
由于抽油机刹车不到位,摇把突然掉落,砸中班长孙谋的后背,在送往医院途中死亡。
2.2005年3月7日,吉林油田干安采油厂采油五队职工李某在不停泵的情况下将旧皮带送至基础座,返回时被抽油机曲柄击中头部,身体夹在配重与基础座之间,导致李死亡。
3.2000年5月31日,吉林油田新民采油厂第十采油队职工范国珍因精神原因误入正在运行的抽油机平衡块,被下放抽油机的曲柄平衡块吊死。
4.2004年1月7日,吉林省松原市宁江区山友乡三家子村农民马良在新民采油厂采油三厂27井组44-9井捡拾零星原油时,被抽油机曲柄击中右后脑,当场死亡。
5.2004年11月23日,吉林省松原市宁江区新民乡河西村人程磊在新民采油厂采油七队62#组+43-015井附近放羊。
他在井的基础座下捡起旧皮带,运转的曲柄击中了他的头部,导致他死亡。
(2)其他油田的事故1.2000年8月24日,新疆油田第二采油厂第三作业区作业二队一班在8914井进行标准化现场作业时,滑动摇把击中高背部并挤压在抽油机底座下,导致高骨骼、胸骨严重脱落而死亡。
2.2001年9月18日,大庆油田某采油厂采油一矿一队采油人员在清理La5-2688油井时,未停泵。
国有企业较大安全生产事故案例近年来,国有企业在安全生产方面发生了一系列较大的事故,给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁。
下面列举了十个典型的国有企业较大安全生产事故案例。
1. 中国石油大庆油田火灾事故2013年11月,中国石油大庆油田发生火灾事故,导致9人死亡,4人重伤。
事故原因是油罐漏油,引发火灾,导致火势迅速蔓延。
2. 中国铁路武汉火灾事故2010年6月,中国铁路武汉火灾事故造成44人死亡,94人受伤。
事故原因是火车站的电缆发生短路,引发火灾。
3. 中国石化大庆炼化厂爆炸事故2013年11月,中国石化大庆炼化厂发生爆炸事故,造成55人死亡,136人受伤。
事故原因是在装卸过程中发生泄漏,引发爆炸。
4. 中国航天科技集团火箭发射事故1996年1月,中国航天科技集团火箭发射事故造成6人死亡。
事故原因是火箭发射时发生异常,导致火箭坠毁。
5. 中国煤矿安全事故中国煤矿安全事故频发,造成大量人员伤亡。
其中,2010年山西矿难造成了104人死亡,2005年辽宁矿难造成了214人死亡。
6. 中国电力公司电网事故中国电力公司电网事故时有发生,造成人员伤亡和电力中断。
2011年湖南电力公司电网事故造成了9人死亡,2014年广东电力公司电网事故造成了12人死亡。
7. 中国航空工业集团飞机事故中国航空工业集团飞机事故时有发生,造成机上人员伤亡和飞机损毁。
2018年中国航空工业集团一架飞机在试飞中坠毁,机上3人死亡。
8. 中国化工集团化学品泄漏事故中国化工集团化学品泄漏事故时有发生,造成环境污染和人员伤亡。
2015年天津港爆炸事故造成173人死亡,798人受伤。
9. 中国冶金集团冶炼事故中国冶金集团冶炼事故频发,造成环境污染和人员伤亡。
2018年山东冶金集团一处冶炼厂发生爆炸事故,造成4人死亡。
10. 中国船舶工业集团船舶事故中国船舶工业集团船舶事故时有发生,造成人员伤亡和船舶损毁。
2016年江苏船舶工业集团一艘船舶在试航中发生事故,3人死亡。
中石化七十七件事故汇总一、关于吉化集团吉林市北方联合化工厂“7.24”重大事故的通报2000年7月24日11:05,吉化集团吉林市北方联合化工厂(以下简称联合化工厂)无水乙醇车间发生一起重大事故,死亡2人,重伤1人,经济损失2000元。
联合化工厂无水乙醇车间于7月23日19:40停车检修。
7月24日8:00在乙醇车间调度会上,车间主任李东基、副主任于洪研究决定,在新系统成品进料管线上增加一条返料管线。
施工前,于洪组织车间技术员张淑娟、化工工长孙玉凤、化工班长陈宏颖等人制定了清洗方案,办理了动火证。
8:30,孙玉凤带领工人按清洗置换方案对管线进行了清洗置换,并加堵了盲板。
10:10,经分析工杨彩霞用测爆仪分析合格。
于洪、车间安全员牟晓清在现场监护,机械工梁国辉开始动火作业,先切割完底部的放料管,在切割进料管时,于洪和梁国辉为了对接管线方便,将断开的阀门与管线又重新接到成品槽上,没有加堵盲板就开始切割,导致成品槽内残存乙醇蒸气和空气的混合气体遇明火发生爆炸,成品槽顶盖飞至房顶后弹回到地面。
于洪当场死亡,梁国辉送医院抢救于7月28日16:00死亡,牟晓清左小腿骨折受重伤。
经调查分析,这是一起严重违章指挥、违章作业引起的重大事故,其主要原因是严重违反了《工业动火安全管理办法》第十一条、第十二条等有关规定。
在没有加堵盲板的情况下,车间领导违章指挥,操作工违章动火作业,车间安全管理人员对违章指挥、违章作业制止不力,导致了事故的发生。
这起事故,给企业财产和职工生命造成重大损失,特别是发生在全国安全生产大检查期间,产生了不良的影响,暴露出这个企业领导存在抓安全生产不力,安全管理上存在严重的漏洞和薄弱环节,规章制度执行不严,违章指挥、违章操作,安全监督不到位;职工安全生产教育缺乏相对性,自我保护意识差等问题。
各企业要从这起事故中吸取教训,引以为戒,举一反三,坚决树立安全第一的思想,加大安全监督力度,加强安全管理,防止重、特大事故,特别是重复性事故的发生,特提出以下要求:(一)要继续深入贯彻落实江总**等党中央、国务院领导关于安全生产的一系列重要指示和国务院安全生产电视电话会议、国务院办公厅《关于切实加强安全生产工作有关问题的紧急通知》精神,尤其是各级领导干部要进一步增强抓好安全生产的意识,切实负起责任,按照“三个代表”重要思想的要求,从讲**、保稳定、保发展的大局出发,真正把安全工作摆在第一的位置上,继续组织好安全生产自查自改活动,从组织上、制度上、管理上查找存在的薄弱环节和不适应的方面,采取有效措施,坚决遏制重、特大事故。
抽油机致人伤亡的事故案例抽油机是中油公司所使用的数量最多、分布地域最广的设备。
2000年以来抽油机伤人事故比较多,有资料统计中油公司共发生事故17起,死亡17人,其中吉林油田公司有7起,死亡7人(企内事故5起,死亡5人,企外事故2起,死亡民众2人),其它油田10起,死亡7人。
平均每年发生近两起亡人案例。
一、曲柄防护设施不完善引发的事故抽油机未安装曲柄防护栏或安装的曲柄防护栏不符合安全要求,引发的事故10起,导致10人死亡。
典型案例如下:(一)吉林油田公司范围内发生的事故1、2001年4月3日,吉林油田英台采油厂采油队五维修班长孙某带领一名工人到S5—1平台的S7—1井抄抽油机和电动机铭牌参数。
停抽后刹车,将曲柄停在右上方,由于抽油机刹车不到位,曲柄突然下落,打在班长孙某背部,送往医院途中死亡。
2、2005年3月7日,吉林油田乾安采油厂采油五队员工李某在未停抽的情况下,将旧皮带送往基础座后,返回中被抽油机曲柄打在头部,身体夹在平衡块与底座之间,造成李某死亡。
3、2000年5月31日,吉林油田新民采油厂采油十队员工范国振由于精神原因,误入正在运行的抽油机平衡块下,被抽油机下行的曲柄平衡块绞死。
4、2004年1月7日,吉林省松原市宁江区善友乡三家子村农民马梁在新民采油厂采油三队27#井组44-9井拾捡零星原油时,被运行的抽油机曲柄砸在右后脑部,当场死亡。
5、2004年11月23日,吉林省松原市宁江区新民乡河西村人程磊在新民采油厂采油七队62#井组+43-015井附近放羊时,到该井基础座下面拾旧皮带,运行的曲柄打在其头部,导致死亡。
(二)其它油田发生的事故1、2000年8月24日,新疆油田采油二厂第三作业区作业二队作业一班在8914井进行标准化现场作业时,由于刹车不到位,下滑的曲柄打在高某背部后,将其挤在抽油机底座下面,高某盘骨及胸骨严重损失,死亡。
2、2001年9月18日,大庆油田某采油厂采油一矿某队采油工清理喇5-2688油井卫生过程中没有停抽,下行的曲柄打在采油工背部,采油工被夹在平衡块和基础间缝隙内,脸部面向内侧,经抢救无效死亡。
石油天然气工程事故案例第一节生产安全事故案例一、起重伤害事故(一)某钻井队“12.16”吊装套铣筒起重伤害事故1、事故经过:1997年12月16日,某油田某井,某钻井队工程一班准备进行下套铣筒作业,凌晨零点许,黄某带领一班四名职工准备下套铣筒(筒长10m),一班四名职工在钻台上(其中司钻周某在司钻操作台),黄某在场地拴绞车小钩绳,当吊套铣筒于半空时(前头超出钻台三米)钢丝绳突然开扣,这时,套铣筒前头压到钻台上,后头弹起,正弹到站在跑道前端低头观察套铣筒下部的黄某的面部及上额部。
凌晨 1:30,井队人员将黄某送至油田职工医院,诊断为前额骨、鼻骨、口腔上牙骨发生骨折。
2、事故原因:(1)直接原因:吊套铣筒的吊装绳套拴法不正确,当套铣筒上提时,小钩绳开扣。
(2)间接原因:①黄某作为井队兼职安全员,不严格遵守安全操作规程,违章指挥。
②黄某安全意识淡薄,个人防护能力不足,风险分析不到位,在被吊物下危险区域停留。
3、安全知识点:(1)《中国石化起重作业安全管理规定》。
(2)根据起重作业“十不吊”规定:吊索和附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊;起重机械运行时,禁止人员上下,不准从事检修工作。
禁止在轨道上或走台上行走;钻具提升时,禁止人员在其下面走动或停留。
(3)强化安全教育培训,增强现场施工人员的安全意识,提高自我保护能力。
(4)严格按《作业安全规程》组织现场作业。
加强现场作业的协调,指挥手势要标准,杜绝违章指挥、违章操作现象。
(5)制作规范统一的吊索并进行定期检测。
(二)某钻井队“4.10”吊拆喇叭口起重伤害事故1.事故经过:1998年4月10日,某钻井公司某钻井队队员在完井拆喇叭口作业时,司钻李某用钢丝绳直接将喇叭口缠上后便发出指挥信号,这时站在钻台上的安全员朱某用手势指挥内钳工赵某操作气葫芦上提,由于钢丝绳套拴的位置太靠下,喇叭口倾斜,上端打在司钻李某头部,导致其抢救无效死亡。
2.事故原因:(1)直接原因:起吊喇叭口时,由于绳套拴挂在喇叭口位置下端,导致喇叭口吊起后突然倾倒。
事故统计分析本文以近年来石化企业发生的典型事故作为案例,应用统计学的方法分析多起事故发生的原因和规律,进而提出针对性的建议和改进措施。
一、事故案例分析下列案例是2012年-2019年间全国各地石化企业发生的13起事故,能够在一定程度上反映出石化行业的事故原因、特点和规律。
(一)浙江嘉兴市向阳化工厂“1·4”较大爆炸事故1.事故简介2012年1月4日21点53分,位于南湖区大桥镇的嘉兴市向阳化工厂二氯乙烷车间反应釜发生爆炸事故,并引发火灾,造成3人死亡、4人受伤,直接经济损失约120万元。
2.事故原因分析(1)直接原因①滴加过量的双氧水和未反应的二异丙胺等有机物,在二楼浓缩釜中浓缩加温操作条件下发生化学爆炸。
②技术不成熟,在生产工艺组织上,氧化反应自控测量参数设置不全面。
③操作人员凭经验判断氧化反应终点,未对反应物的消耗情况分析检测,组织工人盲目蛮干,造成氧化剂双氧水转入不具备反应控制条件的浓缩工序。
(2)间接原因①事故车间安全生产条件不具备,厂区布局不合理,车间自动化程度低,未单独设置自动化操作控制室,致使事故发生时,车间现场操作人员过多,造成伤亡扩大。
②企业安全生产管理不到位,缺少专职安全管理人员,未按规定对所有员工进行三级安全教育。
③安全检查人员业务水平不高,未及时发现专职安全管理人员不到位、员工安全教育不到位等情况(二)河北克尔化工有限公司“2·28”重大爆炸事故1、事故简介2012年2月28日9时4分,位于石家庄市赵县境内的河北克尔化工有限公司发生重大爆炸事故,造成29人死亡、46人受伤,直接经济损失4459万元。
2、事故原因分析(1)直接原因①1号反应釜底部保温放料球阀的伴热导热油软管连接处发生泄漏着火后,当班人员处置不当,外部火源使反应釜底部温度升高,局部热量积聚,达到硝酸胍的爆燃点,造成釜内反应产物硝酸胍和未反应的硝酸铵急剧分解爆炸。
②1号反应釜爆炸产生的高强度冲击波以及高温、高速飞行的金属碎片瞬间引爆堆放在1号反应釜附近的硝酸胍,引发次生爆炸。
近一年石化企业重大安全事故一览近期石化企业事故多发,中海油蓬莱、绥中油田相继发生溢油事件、中海油惠州炼厂也发生泄漏着火事故。
今天中石油大连石化分公司突然发生火灾,是中石油一年来发生的第四次事故。
在这里我们一起盘点一下一年来较重大的石化企业安全事故。
2011年“8·29”中石油大连石化分公司突然发生火灾8月29日上午10时许,中石油大连石化分公司突然发生火灾。
据悉,是油品罐区一个可存储数千吨柴油的罐体突然发生火灾,现场浓烟滚滚,着火点系连接两罐体之间管线爆裂引发。
火灾发生后,公安部调集65台消防车、组织296名消防官兵全力救援。
到13时20分左右,火灾基本被扑灭,未造成人员伤亡。
事故原因可能是工作人员操作过程中发生静电起火引发爆炸。
据介绍,今年发生火灾的地方与去年输油管道爆炸火灾事故仅隔着一道海。
大连市有关方面表示,由于采取了水的应急三级防控等环保措施,消防水全部被排入应急池中,未进入海域。
根据环保监测,二氧化硫、氮氧化物等均未超过国家相关环保标准。
目前,环保滚动监测仍在进行中。
2011年“7·16”中石油大连石化分公司火灾大火持续6小时7月16日14时25分,位于辽宁省大连市甘井子区的中石油大连石化分公司(原大连石油七厂)三号港附近炼油装置发生火灾。
经消防官兵全力扑救,于19时57分将火全部扑灭,无人员伤亡。
有知情人士透露,引发火灾原因是一炼油装置“三蒸馏转换器”发生泄漏起火,大火燃烧了6个小时后才被熄灭。
据炼油厂人士介绍,事发车间刚刚经过检修。
2011年“7·12”绥中36-1油田少量原油落海7月12日13时30分左右,位于渤海辽宁湾的中海油绥中36—1油田中心平台中控发生故障,全油田生产中断,原油落海。
据初步估算,溢油量大约0.1至0.15立方米,在事发海域发现1平方公里油膜分布。
随后中海油总公司对海面漂油采取了抛撒吸油毡、喷洒消油剂等溢油处置措施,并安排4艘工作船携带相应溢油应急资源赶赴现场,同时,中海油天津分公司也进入应急状态。
火灾、爆炸事故案例:案例一:广东梅州市某县石油公司违章动火爆炸事故。
事故经过:1998年7月29日,广东省梅州市某县石油公司库站合一的加油站罐室油罐发生爆炸,当场炸伤1人,炸死2人,事故直接经济损失16万元。
7月29日上午,该油库主任陈某兼站长带领两名社会上的修理工,对装过90#汽油的1号卧式罐扶梯进行焊接,在焊接过程中发生爆炸,陈某和雇来的焊工一人当场炸死,另一人重伤。
事故原因:1、罐室内存在油蒸气,且达到爆炸极限;2、在动火前没有按规定检测油蒸气浓度;3、罐室内的扶梯松动,在进行焊接时引燃油蒸气发生爆炸。
事故教训:1、这次事故是站领导不懂安全常识,违规在爆炸危险区域动用明火造成的,它充分说明建立健全安全管理制度,严格执行国家法律、法规、规章和操作规程的重要性。
2、在规范中罐室储油明令禁止,该站就是在违背国家规范而埋下了事故隐患,不可避免地造成爆炸事故的发生。
案例二:黄岛油库火灾爆炸事故事故经过:1989年8月21日,东营—黄岛输油管线某站油库一座2.3万m3的非金属油罐(5号罐)爆炸起火,2号和3号罐也随之爆炸起火,流出的油火,使整个库区成为一片火海,过火面积达15万㎡。
这场大火共燃烧了104h(5天4夜),在事故中有19人牺牲,78人受伤,共烧毁原油3.6万t,烧毁大型油罐五座及全部辅助设施,损失5000万元。
事故原因:1、由于该地区遭受雷击,罐内产生感应火花引爆油气是造成这次事故直接原因;2、黄岛油库在建设和管理上的不完善和油罐自身缺陷,为事故埋下了隐患,是造成这次事故的间接原因;3、防雷设施不符合要求,长年锈蚀失去应有的防雷作用;4、非金属油罐有容易因雷电感应产生火花的先天性缺陷;5、黄岛油库总体规划不符合安全规范的要求,是事故扩大,损失加大的原因。
事故教训:1、非金属容器储油,无法将静电导出,在加油过程中严禁向非金属容器中直接加油;2、防雷、防静电设施的建议,加强防雷、防静电设施完善的检查、检测工作,保证完好;3、加油站严格按照国家规范的要求进行设计建设,站内设施符合防火规范,是保证安全生产的前提;4、加强安全管理、安全检查,落实制度建设是保证安全生产的重要手段。
中石油七起事故案例统计一、中原工程“2.1”物体打击事故2018年2月1日20:53,中原石油工程公司塔里木分公司70811钻井队承钻的中古15-7X井在处理卡钻故障过程中,发生一起物体打击事故,造成一名员工死亡。
(一)事故经过:2月1日,70811钻井队按照中原塔里木分公司制定的处理卡钻技术方案要求,在1400KN-2100KN之间活动钻具并起出了一个单根。
20:53,当活动起出第二个单根约5米时,钻具自325.96米发生断裂,悬重由2022.4KN 降至87.7KN,悬吊系统发生剧烈摆动,水龙带摆动中撞击右侧气动绞车钢丝绳;钢丝绳突然受力而摆动上行,吊钩端上部U型绳卡挂住站在死绳固定器旁的钟X右下颌,将其掀翻并摔至转盘右侧距井口1.4米处,在送往医院途中经抢救无效死亡。
(二)原因分析:1.直接原因:井内钻具在上部突然断裂后引发的一系列破坏作用是该事故发生的直接原因。
2.间接原因:(1)风险识别和管控不到位。
钻井队对卡钻故障处理过程中的“断钻具”风险后果严重性认识不足,防范措施明显不到位。
事发时,钻台上作业人员多达8人,说明当班人员风险及自我保护意识淡薄,有3人身处危险区域浑然不觉;当班干部及骨干没有采取警告并强制撤离措施,是造成此次事故的主要管理原因。
(2)专业安全管理不到位。
处理卡钻故障方案安全措施不具体,监督执行不严格。
(3)“三基”工作存在薄弱环节。
日常培训不到位,基层员工的安全意识、岗位风险识别能力、操作技能、制度执行力亟待加强。
3.下步措施:(1)狠抓“三基”工作。
强化日常培训,切实提高广大干部员工的风险和自我保护意识;狠反“三违”和“低、老、坏”现象,切实提高规章制度的执行力。
(2)狠抓风险管控。
严格工作安全分析,严格作业许可制度执行。
(3)狠抓专业安全管理。
严格钻具和工具管理,防止不合格钻具和工具入井;严格工艺参数,避免满负荷作业,杜绝超载作业;严格安全措施,任何工程技术措施实施必须充分考虑人身安全。
二、长庆油田公司“2.3”地表塌陷坠落事件初步情况2018年2月3日下午18时30分左右,长庆油田公司第三采油厂郝坨梁作业区柳108井区柳36-50井组1名员工和1名业务外包公司人员意外跌落到增压站内暗洞中,经抢救无效死亡。
一、事故原因初步分析员工史瑞琴吃过晚饭后,从站内餐厅至值班室途中路过注水井时旁时,意外踏破地表,跌入暗洞内,站长李纪在观察或救助过程中,暗洞边缘再次坍塌,掉入暗洞内,二人经抢救无效死亡。
二、暗洞成因初步分析经初步勘查现场发现,暗洞位于井场中部,处于井场内地势较低部位,距注水井约2米左右,地表表层塌陷,塌陷洞口长约80cm,宽约60cm,呈不规则椭圆型,暗洞为长约5米,宽约4米,深约3米,呈不规则斜坡状,洞内无明显油污、积水等。
塌陷前地表无明显痕迹。
暗洞内有注水管线1条,集油管线2条;注水管线事故后经试压无泄漏,只发现一条集油管线刺漏,在地表形成直径约2cm斜圆孔,孔口向上,一侧有少量条状污油带。
调查初步分析认为,井场生产设施及坑洞内设施无明显缺陷,暗洞形成可能与连续降雪(1月2日连续降雪8天,降雪量150mm,1月23日连续降雪4天,降雪量120mm)融化、下渗有关,融化的雪水沿注水井套管水泥环外壁下渗,导致一侧土质逐步塌陷,形成暗洞;因地下存在管线高温(介质温度约30-40度),致使地表冻土层逐步融化、减薄,也会造成暗洞塌陷程度扩大。
暗洞成因待进一步调查论证。
三、善后处置有关情况截止目前,家属情绪稳定、舆情可控。
四、下步建议1、待靖边县安监局解除现场封闭指令后,进入暗洞详细勘查洞内情况及管线状况。
2、长庆油田公司补充相关生产运行参数、检测数据、图片和影像等相关资料,以便进行深入调查分析。
3、长庆油田公司应从井场设计、布局等方面进行研究论证,优化场站布局和管线走向,制定井场清雪措施,从源头上防止暗洞形成。
4、邀请土力学专家对暗洞形成机理进行深入分析,为制定防范措施提供科学依据。
三、汉石油工程公司“2.26”P120平台井架倒塌事故2018年2月26日16:55分,江汉石油工程公司钻井二公司40623JH 钻井队在坪北工区P120平台起井架过程中,发生井架倒塌事故,造成四节井架报废,无人员伤害。
(事故现场视频)(一)事故经过:2月26日下午,钻井队进行设备安装、调试、检查、确认和起井架作业。
16:55左右井架起升至垂直状态,液压缓冲缸复位,刹把操作者工长龙XX摘离合器,当井架贴近人字架时发生较大晃动,为稳定井架龙XX再次挂离合器以带紧起升大绳。
此时,井架大腿与人字架已完全接触,起升大绳和快绳拉力共同作用,造成井架第二节下端后侧30CM处发生扭曲破坏,致使井架结构失稳,瞬间倒向侧后方。
这是一起因关键岗位操作失误引起的生产责任事故。
(二)原因分析1.直接原因:刹把操作人员的误判误操作是导致此次事故的直接原因。
2.间接原因:(1)作业现场应急处置存在重大疏漏。
起井架过程中,手动控制防碰阀无人值守,机房没有做好切断动力源准备,当出现险情时,无任何应急反应。
(2)培训不到位。
日常培训流于形式,适岗培训缺失,现场关键骨干操作人员技能生疏。
(3)队伍及项目管理不到位。
江汉钻井二公司节后多个项目同时启动,人机能力不足、适配性差,基层队独立作战能力不足,公司的培训、管理跟不上,项目监管力量薄弱。
(4)现场管理不规范,监管缺失。
起井架过程中现场存在燃放鞭炮、非施工车辆在井场随意停放、个别人员不戴安全帽、井场10数名人员与井架安全距离不够、钻台上多达4人、视频监控和指重表卡片未装等“低、老、坏”现象,井队干部及安全监督对此熟视无睹、习以为常,工作安全分析流于形式,作业许可票变成了“低、老、坏”的通行证,尽管以上这些不是井架倒塌的直接原因,却直接印证了事故的发生是长期“低、老、坏”现象的积累。
(三)下步措施1.加强对基层队干部员工的岗位技能培训、考核和鉴定,加大实操培训力度,全面提高岗位员工操作技能。
对关键操作工序要从能力、经历、心理素质等方面严格筛选操作人员,确保万无一失。
2.强化应急管理,切实完善基层现场应急处置措施,认真演练,提高快速反应能力。
3.加强队伍和项目管理。
对新启动的工区、偏远井要提级管理,对关键工序应派专业人员进行督导,抓实现场技术指导和安全监管;对“三新”(新工区、新组建、新复工)队伍全面评估,不达标该停的坚决停,发生恶性事故该撤的坚决撤;各单位在人机能力不足时决不为抢上项目组建新队伍。
4.全面开展井架起升系统设施检验检测,发现问题立即整改,问题达不到彻底解决不得投入使用。
5. 开展起井架防顶控制设施研制,成熟后推广应用,提高关键作业本质安全水平。
四、中原石油工程公司拐6井溢流着火事件2018年2月26日23:10,中原石油工程公司钻井三公司70865队承钻的拐6井在泄立压过程中,泄压管线与排污管线金属头摩擦打火,引燃泥浆池内污油,造成着火事件,无人员伤害。
(一)事件经过:2月26日,井队在节流压井和平推压井后,环空基本压稳,立压仍高达20MPa,决定泄掉钻具内压。
遂将一根高压软管(额定工作压力34.5MPa)一端安装在2号泵泄压回水管线上,另一端伸向排污池,并用钢丝捆绑在排屑钢管上,进行泄压作业4次无异常。
当晚23:10,第5次泄压至4.41MPa时,高压软管抖动加剧,其钢制接头连续碰击排屑钢管产生火花,突然引发油气闪爆,并引燃排污池内污油。
由于风向原因,造成循环罐保温棚、罐上电气线路和部分设备烧毁。
经现场值班消防车及井队员工的全力扑救,险情于27日1:10解除。
(二)原因分析1.直接原因:误用高压软管作为泄压管线是造成事故的直接原因。
2.间接原因:(1)作业风险评估不足。
钻井队接到甲方加深通知后,未进行风险评估,制定相应的井控及应急措施。
钻井队没有充分考虑钻具内侵入的油气总量,在进行泄压作业前,也未进行相应的风险评估和作业安全分析,未认识到泄压过程的潜在风险。
(2)钻井队应急供电设备缺乏管理,通信不畅是事件上报不连续、不完整的原因。
钻井队没有专门人员负责生活营地发电机的应急供电作业,缺乏相关的管理制度,在井场断电、通信不畅的情况下,也没有组织人员启动应急发电机,维持通信正常。
(三)下步措施1.严格落实安全风险识别与管控措施。
在处理溢流等高安全风险作业过程中,认真开展井下风险分析,制定相应措施,对措施与安全施工进行交底,认真落实作业许可制度,逐项检查和确认安全施工条件,确保各项防控措施落实到位,保障施工安全。
2.专业管理部门要制定内通道泄压流程和相关制度,对泄压装备的配备、安装及使用制定详细规范。
3.各野外施工队伍要对急供电设备的维护使用制定管理规定,保障应急供电和应急通信的正常;进一步提高作业队伍的现代化通信手段,加强边远施工队伍的通信能力,确保各支队伍通信正常、联系畅通。
五、新疆油田公司“3·11”机械伤害事故2018年3月11日14时02分,新疆油田公司承包商克拉玛依市建业有限责任公司,在陆梁油田作业区进行修井后挂抽操作时,发生抽油机机械伤害事故,造成一人死亡。
(一)事故经过:3月3日,建业公司小修17队对陆9井区LU7186井进行检泵作业。
3月6日,完井启抽生产后计量不出。
3月11日12:30,建业公司小修17队班长冯某、班员那某、张某3人完成整改后准备启动抽油机进行挂抽作业。
挂抽过程中,冯某发现抽油机皮带打滑,那某爬上抽油机三角支架,准备用蹬踩皮带增加皮带张紧力的方式,强行带动抽油机运转;因抽油机后驴头负荷过重,强行起抽失败;同时抽油机曲柄轴孔键槽根部存在裂纹缺陷,后驴头在失控下行的惯性作用下将抽油机两侧曲柄拉断,导致后驴头继续翻转下行,将员工那某挤在抽油机三角支架之间,致使那某死亡。
(二)原因分析1.直接原因:抽油机后驴头失控翻转,造成人员挤压致死。
2.间接原因:(1)升级管控要求执行不严格。
该起事故发生在周末和两会召开的关键敏感时期,单位执行落实“四条红线”关于节假日、特殊敏感时期施工作业升级管理督促检查不严格、抓落实不够,对承包商作业缺乏现场管控,没有安排人员对现场作业进行监督检查,违反了“四条红线”管控要求,最后导致事故的发生。
(2)风险辨识和控制不到位。
抽油机修井后挂抽是一项常规作业,在作业区操作规程和管控红线中都有明确要求。
但作业区对承包商违反操作规程,采用抽油机动力强行挂抽的行为没有及时发现和制止,对承包商作业的风险辨识和控制严重缺失,存在较大管理漏洞和作业风险,安全管理部分环节监管不到位。
(3)培训监督管理不到位。
通过现场调查发现承包商对员工的HSE培训、考核流于形式,对操作规程、作业风险、“四条红线”要求以及新疆油田管控红线要求培训严重缺失,对这些问题作业区没有及时发现,最后造成承包商员工违章行为发生。