包钢炼钢厂3~LF炉降低电耗及电极消耗实践
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降低lf炉电极消耗的工艺技术探索
随着钢铁工业的发展,LF炉已经成为了钢铁冶炼中不可或缺的设备之一。
然而,LF炉的电极消耗一直是制约其生产效率和经济效益的重要因素之一。
因此,降低LF炉电极消耗的工艺技术探索成为了当前钢铁工业中的热点问题。
要降低LF炉电极消耗,就需要从炉料的选择和炉渣的控制两个方面入手。
在炉料的选择上,应该尽量选择低磷、低硫、低灰分的优质炉料,以减少炉渣的生成量。
同时,在炉渣的控制上,应该采用合适的炉渣配方和炉渣处理工艺,以保证炉渣的流动性和稳定性,减少炉渣对电极的侵蚀。
要降低LF炉电极消耗,还需要加强电极的保护和维护。
在电极的保护方面,应该采用合适的电极保护剂和电极涂层,以减少电极的氧化和腐蚀。
同时,在电极的维护方面,应该定期进行电极的清理和修补,以保证电极的表面光洁度和机械强度。
要降低LF炉电极消耗,还需要加强操作人员的培训和管理。
在操作人员的培训方面,应该加强对操作规程和安全操作的培训,以减少操作失误和事故的发生。
同时,在操作人员的管理方面,应该建立完善的考核和奖惩制度,以激励操作人员的积极性和责任心。
降低LF炉电极消耗的工艺技术探索是一个复杂而又长期的过程。
只有在炉料的选择、炉渣的控制、电极的保护和维护以及操作人员的培训和管理等多个方面共同发力,才能够实现LF炉电极消耗的有效降低,提高钢铁冶炼的生产效率和经济效益。
炼钢厂LF炉石墨电极消耗实践杨华【摘要】电极损耗是LF炉精炼过程的主要生产成本耗费之一.本文分析了石墨电极断面消耗、侧面消耗、折断消耗的机理.通过选择合理送电参数、优化造渣制度、建立精准底吹模式、设计新型加电极扳手等有效措施,电极消耗从0.53kg/t钢降低到了0.29kg/t钢,所述策略在成功应用后,确保了精炼生产的稳定顺行.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2017(000)002【总页数】2页(P154-155)【关键词】石墨电极;LF炉【作者】杨华【作者单位】阳春新钢铁有限责任公司炼钢厂,广东阳春529600【正文语种】中文【中图分类】TF341随着经济的发展,各行各业对特殊钢材的需求量越来越广泛,致使LF炉的发展十分迅速。
现我厂有一座120tLF炉,变压器容量为22000KVA,LF炉具有升温、成分调整和提高钢水质量的功能,在转炉和连铸之间起很好的缓冲作用。
石墨电极作为LF炉核心部件,其质量直接影响LF炉的加热、精炼工艺的顺行和生产成本的控制。
LF炉的投产对提高钢水质量和产品结构调整起到了关键的作用。
LF炉主要技术参数见表1。
石墨电极主要是由煤矿研磨细粉及石墨焦油组成的,其可以将电能转化成热能,以对钢液起到升温作用。
在LF炉进行加热的过程中,电极本身容易出现氧化、熔损、热振及脱落的情况。
电极消耗主要包括电机端面的消耗、折断消耗及侧面消耗[1]。
1.1 电极端面消耗因为电弧高温,致使前端的石墨升华,电机端面出现消耗,在热应力的作用下,电极端面出现龟裂甚至脱落,加之炉渣和钢水的侵蚀,致使石墨发生化学反应或溶解。
电器前端各个部位的温差出现不同的热应力,导致其出现热剥落,这种热剥落现象,会因为电弧电流密度的增加而不断扩大。
由于LF炉应用大电流、低电压进行供电,所以其弧长较短,电弧会在大电流作用下受磁场的影响向外偏移。
电极在炉渣起泡冲刷的影响,同样会被侵蚀,并且,钢页面在钢包底气体搅拌下,会被波及,钢水直接冲刷电极,导致其溶解。
包钢炼钢厂3#LF炉降低电耗及电极消耗实践
郑颖;乔光;赵鑫
【期刊名称】《包钢科技》
【年(卷),期】2004(030)004
【摘要】包钢炼钢厂将降低LF炉电耗和电极消耗作为降低成本的一条途径.为达到这一目的,炼钢厂从抓时序管理、钢包管理、LF炉操作等方面入手,吨钢电耗降低了7.06kWh,电极消耗降低了0.2 kg.
【总页数】3页(P28-30)
【作者】郑颖;乔光;赵鑫
【作者单位】包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010;包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010;包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010
【正文语种】中文
【中图分类】TF769.2
【相关文献】
1.包钢炼钢厂3#LF炉改进渣系的研究 [J], 郑颖;乔光;宋海
2.降低LF炉石墨电极消耗实践 [J], 贺保堂;翁玉娟;王立军;李彦军;王瑞军;单红超
3.降低LF精炼炉电极消耗的实践 [J], 刘鸿旭
4.降低LF炉电极消耗的生产实践 [J], 廖建军;马鹏;上官平平;张延和
5.炼钢厂LF炉石墨电极消耗实践 [J], 杨华
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优化冶炼工艺,降低LF炉电能消耗李贵平郝忠安守福秦宝生门志刚(宣钢炼钢厂)摘 要宣钢通过优化转炉、LF炉冶炼工艺,缩短了品种钢精炼周期,不仅降低了精炼成本,提高了劳动生产率,降低了能源的消耗,而且实现了节能减排。
关键词 优化工艺电能消耗Optimization of Steelmaking Process to ReduceLF Electric EnergyLi Guiping Hao Zhong An Shoufu Qin Baosheng Men Zhigang(Steel Making Plant of Xuanhua Steel)Abstract This paper introduced the optimization of BOF and LF steelmaking process in Xuanhua Steel, by which the combustion cycle is shortened. It not only reduced production cost, increased the production, reduced the energy resources consumption, but also realized the energy-saving and emission reduction.Key words optimization, process, electric energy consumption1 前言钢铁工业消耗大量的能源、矿产资源并对人类生存环境造成很大的威胁,因此需要大量降低成本,减少电能消耗量和对环境的污染。
在炼钢生产中,LF炉是能源消耗的重要用电单位,而且电能消耗精炼成本中仅次于耐材成本占据第二位。
因此,降低电能消耗对于节约精炼成本、缩短冶炼时间、节能减排具有重要意义。
2 LF炉电能消耗的机理钢包精炼炉利用电弧加热的目的是使钢液快速升温,并熔化少量的合金添加料和渣料。
优化冶炼工艺,降低LF炉电能消耗李贵平郝忠安守福秦宝生门志刚(宣钢炼钢厂)摘 要宣钢通过优化转炉、LF炉冶炼工艺,缩短了品种钢精炼周期,不仅降低了精炼成本,提高了劳动生产率,降低了能源的消耗,而且实现了节能减排。
关键词 优化工艺电能消耗Optimization of Steelmaking Process to ReduceLF Electric EnergyLi Guiping Hao Zhong An Shoufu Qin Baosheng Men Zhigang(Steel Making Plant of Xuanhua Steel)Abstract This paper introduced the optimization of BOF and LF steelmaking process in Xuanhua Steel, by which the combustion cycle is shortened. It not only reduced production cost, increased the production, reduced the energy resources consumption, but also realized the energy-saving and emission reduction.Key words optimization, process, electric energy consumption1 前言钢铁工业消耗大量的能源、矿产资源并对人类生存环境造成很大的威胁,因此需要大量降低成本,减少电能消耗量和对环境的污染。
在炼钢生产中,LF炉是能源消耗的重要用电单位,而且电能消耗精炼成本中仅次于耐材成本占据第二位。
因此,降低电能消耗对于节约精炼成本、缩短冶炼时间、节能减排具有重要意义。
2 LF炉电能消耗的机理钢包精炼炉利用电弧加热的目的是使钢液快速升温,并熔化少量的合金添加料和渣料。
包钢炼钢厂3~LF炉降低电耗及电极消耗实践
包钢炼钢厂3~LF炉是一种用于二次精炼的设备,其核心技
术是通过电弧炉进行加热,以实现对钢水的精炼和调温。
然而,与其他电弧炉相比,LF炉不仅具有高能耗,还存在电极消耗
过快的问题。
因此,包钢炼钢厂积极实践降低电耗和电极消耗的技术措施,以提高炉子的能源利用效率和经济效益。
首先,包钢炼钢厂优化了电极结构。
在过去,LF炉的电极采
用传统的石墨电极,电极的磨损较快,需要频繁更换。
为了降低电极的消耗,包钢炼钢厂引进了氧化锆电极。
与传统的石墨电极相比,氧化锆电极具有优异的抗磨损性能和导电性能,极大地延长了电极的使用寿命,并降低了电极的消耗,从而降低了生产成本。
其次,包钢炼钢厂改善了电弧控制技术。
传统的LF炉在精炼
过程中,由于受到温度控制的限制,电弧产生不稳定,容易导致能耗的浪费和电极的磨损。
为了解决这个问题,包钢炼钢厂引入了新的电弧控制技术,通过精确的电流和电压控制,使得电弧能够在恒定的温度下稳定存在,不仅提高了电弧的利用率,还减少了电极的消耗和能耗的浪费。
此外,包钢炼钢厂改进了炉子运行模式。
传统的LF炉在精炼
过程中,电弧持续存在,能耗较高。
为了降低能耗,包钢炼钢厂实行了周期性开启和关闭电弧的模式。
通过在精炼过程中间歇性地关断电弧,使得钢水在等温状态下进行保持,既能满足精炼的要求,又能减少电耗。
这种运行模式的改进不仅降低了电耗,还延长了电极的使用寿命,减少了电极的更换频率。
最后,包钢炼钢厂加强了设备维护和管理。
设备维护和管理是降低电耗和电极消耗的关键。
包钢炼钢厂定期对炉子进行检修和维护,及时发现和解决电弧不稳定、电极磨损等问题,确保设备的良好运行。
此外,包钢炼钢厂加强了对操作人员的培训和管理,提高了工人的操作技能和意识,减少了设备的误操作和损坏。
综上所述,包钢炼钢厂通过优化电极结构、改善电弧控制技术、改进炉子运行模式,并加强设备维护和管理等措施,有效地降低了3~LF炉的电耗和电极消耗。
这些举措不仅提高了设备
的能源利用效率和经济效益,还减少了对环境的污染,创造了可持续发展的生产环境。
随着包钢炼钢厂的不断改进和创新,相信LF炉的电耗和电极消耗将进一步降低,为炼钢行业的可
持续发展做出贡献。