往复压缩机气阀改造
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阀片 弹簧座
图 9 新制气阀阀片和弹簧座结构示意图
6 制造
新型气阀制造交由上海环天有限公司实施。 7 实施改造 新阀试制成功,装入压缩机试运行,运行状况良好,21 个月共 更换 17 片阀片, 弹簧总共更换 41 件, 监测显示压缩机整体性能良好, 各零部件性能良好。
图 2 环状阀片气阀结构
阀片 弹簧座
图 3 阀片与弹簧座结构示意图
4.3 原因分析 1)工艺气体中含有 H2S 气体,因凝溶作用形成具有粘滞力的焦油状 物质,这些焦油状物质积存在阀体上。当压缩机吸(排)气时,原配 气阀阀片在两侧压差的作用下升起,直至与弹簧座接触,到达止点。 因弹簧座表面布满焦油状物质,当阀片与弹簧座“面”接触并相互挤 压时, 焦油状物质在两面之间形成吸附油膜, 把阀片粘在了弹簧座上。 当压缩机开始排(吸)气时,因粘滞油膜作用,气阀复位弹簧没有足 够弹力及时将阀片复位,直至排(吸)气作用加大阀片两侧压差能够 克服油膜作用力时,阀片与弹簧座脱离,回向阀座。但阀片还未回至 阀座时,压缩机再次进入吸(排)气阶段,此时阀片因受气流推力方 向改变,反向回至弹簧座,再次与弹簧座“面”接触并相互挤压,再
2) 中期:压缩机开机 6 天 3) 后期:压缩机开机 11 天 4) 末期:压缩机开机 14 天 4.5.5 模拟对象 模拟对象选择:C1101B 循环段进气阀 4.5.6 模拟结果
图4
前期阀片 h—θ 图
图 5 中期阀片 h—θ 图
图 6 后期阀片 h—θ 图(吸气阶段)
图 7 后期阀片 h—θ 图(排气阶段)
4D+3 型往复压缩机气阀改造
王建军 1.概述 PBL 公司生产的 4D3+1 压缩机投产以来,气阀阀片损坏频繁, 严重影响该装置的正常运行。 2.故障表现 2.1 压缩机气阀 1)弹簧断裂 弹簧硬脆、大部分断裂,有少许完好,无规则分布,还有少许已 完全变形,弹簧碎屑进入气阀内部各处。 2)阀片断裂 阀片断裂点或多或少,阀片断裂后散乱分布,碎屑进入气阀内部 各处(图 1) 。部分阀片碎片被粘滞力很强的焦油状物质粘在阀座 上。一、二级阀片断裂情况为 10%,三级及循环级阀片断裂严重, 为 100%断裂。
图 1 阀片损坏情形
3)弹簧座毁损 弹簧座毁损较严重,表现崩口、开裂、塌陷。 2.2 压缩机表征
压缩机汽缸内部有“劈啪”响声,工艺进气、排气压力不足,汽 缸温升较大。压缩机每运行周期最长为 16 天。 3.压缩机部分工艺参数 一级进气压力:14.01bar 一级排气压力:26.12bar 二级进气压力:26.12bar 二级排气压力:48.68bar 三级进气压力:48.68bar 三级排气压力:74.01bar 循环级进气压力:90.71bar 循环级进气压力:90.71bar 4.故障原因分析 4.1 化验 1)阀座上所积存的焦油状物质,粘度很大。 2)对工艺气体进行分析后,测定出工艺氢气中含有 H2S 气体,浓度 达 20000ppm。 4.2 阀片结构 该压缩机气阀阀片为环状阀片(图 2) ,每组进、排气阀内由 3~5 件不等数量阀片控制气体流量,每件阀片由 4 件复位弹簧支承。因阀 片为单体阀片, 其与阀座为圆弧面接触, 主要为了保证关闭阀片严密、 阀片定位良好、减小流道阻力。阀片与弹簧座等宽,阀片与弹簧座接 触为平面接触(图 3) 。阀片材料为 PEEK。弹簧材料为 65Mn。
次形成吸附油膜,把阀片粘在了弹簧座上,如此周而复始,导致阀片 颤震现象发生。 一旦颤震现象发生, 会加剧阀片冲击, 致使阀片疲劳, 直至破坏、碎裂。阀片碎裂后,其单向作用消失,工艺气体再压缩机 内形成内循环,影响到工艺进、排气量的稳定,同时也导致压缩机汽 缸温升,使生产无法进行。 2)阀片复位弹簧受到 H2S 腐蚀,因此会变脆变硬,最终碎裂。 3)因弹簧失效,阀片在受到气体巨大压差(2.6MPa)作用开合时, 阀片受到双向冲击应力,加之弹簧碎裂,碎屑散落在阀座上,阀片开 合时,并未全“面”作用在阀座上,而是“点”作用在碎屑上,由于 惯性作用, 阀片在无 “点” 处继续向阀座面冲击, 造成阀片整体扭曲, 产生很大的局部弯曲应力,迅速疲劳,最终阀片碎裂,大量碎屑冲击 着阀座、缸壁,发出“劈啪”响声。 4.4 原因总结 故障原因:弹簧失效、阀片颤震。 4.5 实形模拟 为了了解阀片的真实运动状态,对阀片运动状态进行实形模拟。 4.5.1 模拟方案 上海环天公司采用压缩机气阀阀片设计系统(西安交通大学开 发)模拟该压缩机真实工况下阀片的运动状态。相关变量,由环天公 司现场采集。 4.5.4 模拟时段 1) 前期:压缩机开机 2 小时后;
1)模拟结果: 从实形模拟结果可以看出阀片在压缩机运行前期, 开启闭合比较 正常;中期有明显延迟闭合现象;后期则根本没有闭合。 2)结果说明: 前期:无粘滞物积存,阀片开启闭合时间正常;阀片闭合时,有 明显回弹位移量。 (图 4) 中期:粘滞物积存,阀片延迟闭合,闭合后,阀片回弹量较小;
(图 5) 后期:阀片吸气阶段无闭合(图 6) ,该图为最后一个有气阀从 0 位开启的吸气阶段,以后阀片再未落回至阀座。阀片排气阶段半闭合 (图 7) 。阀片颤震形成。 到末期时,因弹簧、阀片碎裂,已无法模拟到图线。 从实形模拟也可证明我们对故障原因的分析是正确的。 5.解决方案 1)弹簧重新选材,针对弹簧工作环境及其工作特点,选用特制的沉 淀硬化型耐腐蚀合金。该材料为 Fe-Ni 基沉淀硬化型耐蚀合金,经时 效处理或冷变形并时效处理后,具有很高的强度和弹性。合金在还原 性介质中具有好的稳定性,尤其是在 H2S、H2SO4、H3PO4、醋酸等介 质中的稳定性相当高,使用温度可达 400℃。合金不能在强氧化性腐 蚀介质中使用。可以用作承受高负荷的耐蚀弹性、弹力元件,小型重 荷耐磨构件、易磨损件、受冲击件等等。 新弹簧设计说明: 新制弹簧采用变刚性弹簧, 依据新制阀片质量并结合弹簧自身质 量选取弹簧的刚性系数。 2)阀片采用整体网状阀片结构(图 8) ,这样可保证即使弹簧有个别 损坏,也可使各环阀片连在一起,确保各环阀片动作一致,有效地改 善阀片工作条件,也有利于提高气阀的经济性;阀片气体通道为多通 道、窄通道,可有效减轻阀片质量;材料仍选用 PEEK 塑料材料阀 片,可减少阀片与导向块之间的摩损,有利于提高阀片使用时间,从
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而达到提高气阀组件使用寿命的目的。
图 8 网状阀片结构示意图
新制阀片设计说明: i 新制阀片应保证气体流通阻力损失小 阀片瞬时相对压力损失公式:
k 2 p p sin sin 2 M 2 8 2
2
M 为阀隙平均马赫数
由上式可知,相对压力损失取决于马赫数,减少阻力损失,马赫 数以小为宜,根据双原子气体标准选取马赫数为 0.18。 ii 阀片升程,按原设计不变,为 2mm。 3)将阀片与弹簧座面接触结构改为线接触结构(图 9) ,防止形成吸 附油膜,致使阀片颤震。