主井提升能力改造

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8低碳技术 LoW CARBON W0RLD 2ol7,2 主井提升能力改造 魏尚廷,王 强(皖北煤电集团恒晋煤业,山西临汾041000) 【摘要】1亘晋煤业主井为立井提升,原提升容器为6t非标轻型铝合金箕斗,按原有的提升能力已不能完成公司制定的年度生产任务,针对这 一问题,我们经过对主井现有设备相关数据的反复推算,提出以下改造方法: (1)主井每勾提升可由原来的6T提升到改造后的6.5T。 (2)一次提升循环时间也由原来的9Os缩短为87s。 通过实际使用验证,最大限度的发挥了设备的作用从而提升了矿井生产能力。 【关键词】主井;提升能力;改造 【中图分类号】TD53 【文献标识码】A 【文章编号】2095—2066(2017)06—0074—02 1关键技术及技术方案 (1)电控变频设备参数修整:绞车原提升循环时间90s,通 过与电控厂家商榷。我们对电气传动系统的加速和匀速段的 参数进行修整,使提升循环时间缩短为87s.每勾缩短系统提 升循环时间3s (2)根据箕斗图纸及现场测绘,利用自制钢板加高箕斗斗 箱高度0.25m,箕斗容积由6.6m 增至7.25m 。(煤的松散密度 为0.95,T/M ),从而增加箕斗载重0.513t(实际装载按增加 O.5t设定)。 2实施过程说明 2.1改造过程 恒晋煤业主井为立井提升.提升容器为6t非标轻型铝合 金箕斗,提升能力有限,大大制约了矿井生产发展。如何在不 改变现有设备的前提下进行提升能力改造? 针对上述问题,我们首先列出制约主井提升能力的十大 因素:①主井绞车能力;②钢丝绳承受能力;③楔形绳环连接 能力;④箕斗装载能力;⑤平台定量斗装载能力;⑥主电机承 栽能力;⑦变频拖动能力;⑧主井井架、天轮承载能力;( 井筒 装备运行能力;⑩提升时间。 通过对上述l0个因素一一剖析,我们发现: (1)提升时间是独立于其他9个因素的一个因素,绞车原 提升循环时间90s,其看似可以随意增减,但在实际的操作中. 提升时间对于主井绞车提升运行的稳定性与安全性都有大的 影响,而且规程中对此也有标准,围绕起步、加速、匀速、减速、 爬行五阶段,我们与电控厂家积极联系、研究,对加速和匀速 段的参数进行修整,使提升循环时间缩短为87s.每勾缩短系 统提升循环时间3s (2)主井绞车能力因素中的最大静张力差80kN直接决定 了此次主井提升能力改造的上升空间,主井提升能力改造有 多少余地,完全由其决定。通过验算(1~2),我们得出主井绞车 在6t的基础上可以加载0.5t这个结论 围绕主井提升能力增加0.5t,我们又对其余9个因素进 行校验发现:箕斗装载空间有待提高,否则不能满足装载6.5t 的要求。为此,我们通过现场测算,发现箕斗有增客的可能性。 至此,主井提升能力改造可以成行.并提出以下改造方法: ①主井每勾提升可由原来的6T提升到改造后的6.5T。 (2)一次提升循环时间也由原来的90s缩短为87s。 2016年2月16日,我们利用春节检修时间.正式对主井 系统提升能力进行改造,提前加工好了增容铜板。在箕斗斗箱 上口的四面均加了一块钢板(如图1),加高了斗箱高度0.25m, 一举使箕斗容积由6.6m 增至7.25m ,(煤的松散密度为0.95, T/M ),从而增加箕斗载重0.513t(实际装载按增加0.5t设定)。 同时,调整了绞车电控参数,经过试运行,主井提升系统运行 平稳。2月23日矿井正式复产,经过实际使用至今.效果显 著,为矿井生产能力提升打下坚实基础。 2.2具体验算 2.2.1验算数据 提升机型号:2JK一3x1.5P,落地式单绳缠绕提升机(洛阳 中信重工),最大静张力Fi=130kN,最大静张力差Fc=80kN,提 升高度:H =392m,悬垂长度:H =407m。提升钢丝绳型号:6× 31WS+FC,直径33.5ram,强度1770MPa,钢丝绳破断拉力Qd: 866.7kN,铜丝绳每米质量H 4.03kg/m。提升容器为非标轻型 铝合金箕斗,载重6t,箕斗自重:Qz=2.17t,楔形绳环XS一95,破 坏载荷Ox=950kN。 2.2.2每勾提升6.5t的钢丝绳验算 钢丝绳安全系数: rn: : 8l0366 .7 _) 2.2.3提升机最大静张力、静张力差验算 重栽侧最大静张力: =8.569>6.5(1) vj-Q+QZ_ ・H (6.5+2.17+4.03x0A07)x9.81=101.14kN<130kN 轻栽侧最大静张力: Fj _-Qz+P×(H 一H )=2.17x9.81+4.03x(0.407—0.392)x9.81= 21.89kN 最大静张力差: Fc=vj—Fi =101.14—21.89=79.25kN<80kN (2) 2.2.4楔形绳环连接装置校核 m= = 950— 丽 2.2.5变频设备及电动机验算 :l1.170>6.5 (3) 根据系统变位质量计算:电动机等效容量:687.33kW。电 机选取标准电机710kW,电控变频电压器容量1000kVA 3结论及主要创新点 (1)结论:经过改造后,主井每勾提升可由原来的6T提升 到改造后的6.5T,提升循环时间也由原来的90s缩短为87s. 最大限度的发挥了设备的作用从而提升了矿井生产能力 (2)创新点:利用现有设备不变,仅对箕斗进行增容,投入 少,施工简单,有效提高主井提升能力 4成果评价(应用成效及存在问题) (1)大大提高单勾提升效率,为企业走出困境及持续发展 创造有力条件 (2)改造过程简单,投入小,见效大,

激发企业员工创新积 低碳技术 O CH BON 0RLD 2017/2 浅谈城市天然气管道安全运行及维护 张 栋(中石化中原天然气有限责任公司,河南省濮阳市457000) 【摘要】通过全面分析城市天然气管道运行中存在的问题,给出了几点具体的应对措施,以更好地保证城市天然气管道安全运行及维护。 【关键词】天然气;安全运行;维护;应对措施 【中图分类号】X937 【文献标识码】A 【文章编号】2095—2066(2017)06—0075—02 目前,居民在日常生活中普遍使用的燃料都是天然气。其 主要成分是甲烷。天然气是一种环保、方便、热能高的优质清 洁能源,对环境保护起到很大的作用。但是天然气又属于易 燃、易爆和有毒气体,在输送或者居民使用过程中.供气用燃 气管道设施一旦发生泄漏,极易发生火灾、爆炸及中毒事故, 使国家和人民财产遭受巨大损失。造成极其严重的后果。所 以,为了保障人民及国家生命、财产的安全.加强城市天然气 管道安全运行和维护工作就非常重要。 1城市天然气管道安全运行的重要性 城市天然气管道在运行过程中如果出现问题.会导致极 其严重的人身伤亡及财产损失。因此不管是政府部门,施工人 员还是普通居民,都应该加强安全防范意识.充分认识到这些 安全隐患的严重性 政府部门要做好天然气使用的安全防范 宣传工作;施工单位要对人员进行安全教育.总结以往发生安 全事故的经验.建立第三方破环防御体系,加强天然气管道保 护工作,尽可能的减少各种安全问题的发生:普通居民要不断 学习安全使用天然气的知识.从根本上理解安全使用天然气 的重要性,做到全员参与,全员重视。 2城市天然气管道运行中存在的问题 2.1前期设计和施工过程中存在问题 天然气管道前期设计可能存在不符合规范的要求。设计 时考虑的管道压力不够或者管道的选材(如:材质或壁厚等) 不符合规范要求,则会导致管道的承受力小于正常值,进而影 响正常施工或投产运行.造成很多安全隐患继而引发很多的 安全问题。施工过程中埋地钢制天然气管道防腐层效果欠佳 且缺乏相应的检测保养措施,经多年运行后,管道老化问题严 重.其安全可靠性无法确定,随着管道运行年限的增加,管道 防腐穿孔的几率也随之增大:施工管道的制作和运输中造成 管道暗伤或防腐层的破环;不按要求焊接(如:焊接过程中强 力组对、焊接错边、防腐补口或检查等不到位)等均会造成安 全隐患。近几年.随着城市管网的飞速发展。基础设施建设及 改造工程项目的增加,各种管道的穿越交叉施工过程中,施工 项目的承包商野蛮施工、强行违章作业:施工现场安全人员不 到位:管道警示标识被破坏;各种施工物料直接占压管道、挖 掘机作业中碰坏划伤管道等,都给管道的安全运行留下重大 隐患。 2-2人们缺乏安全意识 在天然气管道运行出现的安全问题中,有许多是由于人 们缺乏安全意识导致的。比如:①人民群众自觉保护城市天然 气管遭的责任感不强。没有充分意识到天然气泄漏的危险性. 私自在管道上乱搭乱建及开挖等;②工作人员缺乏安全意识, 安全知识掌握不够,日常检查不到位。未能及时发现并消除各 种安全隐患进而引起的安全问题;⑧使用天然气的居民缺乏 安全意识.在使用过程中出现私拉乱接现象而引发的安全问 题。因此,提高人们的安全意识尤为重要。 2.3自然灾害的影响 一般情况下。我国城市天然气管道的材质采用的是钢质 的,理论上的使用年限大约为20—30年。但是在实际情况中, 天然气管道的使用寿命会受到自然因素的影响。比如某些地 区易发生山洪、泥石流等自然灾害,天然气管道就会受到极大 的影响甚至破损,如果不及时处理,将会存在极大的安全隐 患 若某些地区空气潮湿,则一段时间后会导致天然气管道的 穿孔.严重的甚至会导致天然气泄漏。引发一系列非常严重的 安全问题 2.4不法分子的影响 部分不法分子因对社会存在不满或在利益的驱动下.不 顾自身安全,不顾触犯法律,人为的故意破坏天然气管道(比如: 利用钻孔的方法盗取天然气等),以此达到报复社会的目的。 3保证城市天然气管道安全运行及维护的具 体措施 3.1建立完善的城市天然气安全保障体系 极性,为企业可持续发展提供动力。 5成果推广建议 矿井提升系统在主要设备选定的情况下,通过对整个提 升系统的分析,经过个性化改造,不仅投入少,而且效益高,使 原有设备得到有效利用,大大提高了主井提升能力,减少了井 下满眼次数.确保了生产系统趋于平稳连续。 参考文献 f11张晓波,张盼,魏国昌,姜生林.书记沟铁矿IV~#异常区主井提升 能力分析吲.现代矿业,2016(07):45~47. [2】魏国昌,张盼,张晓波,姜生林.某金矿混合井提升系统技术改造I J1. 现代矿业,2016(07):282~283+292. [3】陈继勇.主井提升系统增效优化改造『J】.煤炭与化工,2016(05): 118~121. [4]赵世旭.官地矿+97O主井运输系统技术改造研究 .山西焦煤科技, 2015(07):10~l1+15. 【5】曾庆荣.新桥矿主井提升系统优化改造[J].矿山机械,2015(04): 142-143. 收稿日期:2017—2—13 作者简介:魏尚延(1975一),男,皖泗县人,工程师,1994毕业 于安徽省煤炭工业学校.自毕业以来一直从事煤矿机电工作. 现任皖北煤电集团恒晋煤业机运事业部部长 王强(1977一),男,皖阜阳人,工程师,2006年毕业于安徽 理工大学,自毕业以来一直从事煤矿机电工作,现任皖北煤电 集团恒晋煤业机运事业部副部长 

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