晋煤集团高瓦斯矿井煤层气抽采及利用效果
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晋城矿区煤层气开发利用进展贺天才,田永东(山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司,山西晋城 048006)摘要:晋城矿区煤层气地面抽采经过几年的发展,目前日产气量已经达到40万立方米,日压缩煤层气30万立方米,初步形成了一定的生产规模。
生产实践同时证明煤层气地面抽采可以有效降低煤层瓦斯压力和瓦斯含量。
根据目前的实际产气情况计算,煤层气井控制范围内的瓦斯含量每年可以降低约1立方米左右,因此煤层气地面抽采可以降低矿井突出危险,减少井下瓦斯涌出量,促进煤矿生产安全。
关键词:晋城;煤层气;开发;利用;进展1 开发背景和概况晋城矿区是国家规划的13个大型煤炭基地中晋东煤炭基地的重要组成部分,19个首批煤炭国家规划矿区之一,是我国重要的优质无烟煤生产基地,属国家实行保护性开采的稀缺煤种。
矿区位于山西省东南部、沁水煤田南部,矿区规划面积3753km2,地质储量437.6亿吨,规划矿井13座矿井。
晋城煤业集团作为晋城矿区的开发主体,目前有7座生产矿井和一座在建矿井,2005年核定生产能力3060万吨/年,实际生产原煤3006万吨。
根据煤炭科学研究总院重庆煤科分院和西安分院的评估报告:晋城矿区规划区范围内煤层气资源总量为6000亿立方米,寺河和成庄井田范围内的煤层气储量为530亿立方米。
寺河井田东区瓦斯平均含量为9.03 m3/t,西区为16.6 m3/t,北区在地面抽采钻孔施工过程中测定的瓦斯最高含量为28.7m3/t。
成庄井田西南部瓦斯含量最高为15.62m3/t。
矿区煤层透气性系数一般为0.0239~213 m2/MPa2·d,煤层瓦斯压力一般为0.2~2.12Mpa。
2005年,成庄矿绝对瓦斯涌出量达到239m3/min,相对瓦斯涌出量为16.14 m3/t。
2005年寺河矿井的绝对瓦斯涌出量达到479 m3/min,相对瓦斯涌出量为22.3m3/t,为高瓦斯矿井。
目前寺河矿和成庄矿井下瓦斯抽放已经难以满足煤炭安全生产的需要,因此需要通过地面抽采来降低矿井瓦斯涌出量。
煤矿瓦斯高效抽采和利用方案一、实施背景煤矿瓦斯是一种主要源自煤矿井下的有害气体,其主要成分为甲烷。
在煤矿开采过程中,瓦斯容易引发爆炸和燃烧,对矿工生命安全和煤矿生产安全构成严重威胁。
因此,开展煤矿瓦斯高效抽采和利用工作,对于保障矿工生命安全、促进煤矿安全生产、提高资源利用率、推进能源结构调整均具有重要意义。
二、工作原理煤矿瓦斯高效抽采和利用方案主要基于以下工作原理:1. 预抽采:在煤矿井下巷道形成之前,通过地面钻孔的方式对煤层进行预抽采,以降低煤层中的瓦斯含量,降低开采过程中的瓦斯涌出量。
2. 边采边抽:在煤矿开采过程中,利用井下巷道或钻孔对工作面进行瓦斯抽采,以降低工作面及其周边区域的瓦斯浓度,保障工作面安全推进。
3. 瓦斯利用:将抽采出的瓦斯进行提纯、压缩、液化等处理,制成高品位的瓦斯气体,用于民用燃气、工业燃料、汽车燃料等领域。
同时,将瓦斯废气进行氧化处理,生成二氧化碳和水,实现二氧化碳的资源化利用。
三、实施计划步骤1. 建立瓦斯抽采系统:在煤矿井下建立瓦斯抽采管网和抽采泵站,实现对煤层中瓦斯的抽采。
2. 瓦斯抽采监测:在井下设置瓦斯传感器和监控摄像头等设备,对瓦斯抽采过程进行实时监测,及时发现和解决安全隐患。
3. 瓦斯利用工程建设:在矿区内建设瓦斯利用工程,包括瓦斯液化、提纯、压缩等装置,将瓦斯转化为高品位的气体燃料或液体燃料。
4. 瓦斯安全管理:制定和实施严格的瓦斯安全管理制度和操作规程,确保瓦斯抽采和利用过程中的安全。
5. 人员培训与资质认证:对从事瓦斯抽采和利用的工作人员进行专业技能培训和资质认证,提高员工的业务水平和管理能力。
四、适用范围本方案适用于各种类型的煤矿,特别是高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井。
同时,本方案也适用于将瓦斯作为清洁能源进行利用的领域,如城市燃气、工业燃料、汽车燃料等。
五、创新要点1. 综合利用:将煤矿瓦斯的抽采与利用相结合,实现了资源的综合利用,提高了资源利用率和经济效益。
煤矿瓦斯防治中抽采新技术的有效运用煤矿瓦斯是煤矿生产过程中常见的一种有害气体,具有易燃、易爆等特点,对矿工的生命安全造成严重威胁。
煤矿瓦斯防治是煤矿安全生产中的重要环节。
在煤矿瓦斯防治中,抽采新技术的有效运用具有重要意义。
抽采新技术是指利用特殊装置将煤矿底板的瓦斯抽到地面,然后采用适当的方式进行处理,以达到瓦斯安全排放的目的。
抽采新技术有多种形式,如瓦斯抽采、水封式抽采、自吸式抽采等。
抽采新技术可以有效地控制瓦斯浓度。
通过抽采装置将煤矿瓦斯抽到地面,在地面上建立适当的处理设备,可以实现对瓦斯的控制和处理,有效地降低瓦斯浓度,减少瓦斯爆炸的风险。
抽采新技术可以提高矿井安全生产水平。
在矿井生产过程中,瓦斯会随着煤炭的开采而释放出来,如果不进行及时抽采,瓦斯就会积聚在矿井中,增加矿井的危险性。
而采用抽采新技术可以及时抽走瓦斯,保证矿井内的瓦斯浓度在安全范围内,显著提高了矿井的安全生产水平。
抽采新技术可以提高煤炭开采效率。
在煤炭开采过程中,瓦斯的存在会对煤炭开采产生一定的影响,降低煤炭开采效率。
而采用抽采新技术可以有效地将瓦斯抽走,减少对煤炭开采的干扰,提高煤炭开采的效率。
抽采新技术具有环保效益。
利用抽采新技术将瓦斯抽到地面后进行处理,可以实现瓦斯的安全排放,减少对环境的污染,保护生态环境。
抽采新技术的有效运用在煤矿瓦斯防治中具有重要意义。
它可以有效地控制瓦斯浓度,提高矿井安全生产水平,提高煤炭开采效率,同时也具有环保效益。
在煤矿瓦斯防治中,我们应积极推广和应用抽采新技术,不断提高煤矿安全生产水平。
高瓦斯矿井抽采技术浅论梁鹏程 徐栋梁(保利能源控股有限公司 平山煤矿 山西 晋城 048204)摘 要: 矿井瓦斯作为煤矿五大灾害之一,一直是重大安全事故危险源,特别作为基建矿井,瓦斯治理成效的好坏直接影响着矿井的建设进度。
在对现有条件的分析解的基础上,提出瓦斯治理措施、瓦斯抽采工艺改进、抽采系统及抽采管理等一系列措施,并加以实施,取得一定的效果。
关键词: 煤矿;瓦斯;治理中图分类号:TD712 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1210023-01保利能源控股有限公司平山煤矿作为双突矿井,煤层巷道杆。
3)封孔:由于我矿3号煤层裂隙极其发育,为防止抽放钻瓦斯含量高,治理难度大,掘进工作面瓦斯治理效里的好坏成孔漏气,钻孔封孔长度由原来8m增加到10m,由人工缠绕棉布加为矿井建设过程中的关键所在。
聚氨酯封孔,改进为人工手动双液注浆泵注入聚氨酯封孔。
4)连管:为减少管路连接处漏气,所有胶管连接接头处,由原来1 矿井概况铁丝绑扎,改为胶管强力卡箍。
5)检测和管路除渣放水:① 保利能源控股有限公司平山煤矿位于山西省沁水县,属于为确保抽采计量的准确性,每个钻场均设置孔板流量计,个别双突矿井,矿井设计生产能力为90万吨/年,2010年10月开始建单孔设置孔板流量计,正常抽放钻场每5天检测一次抽放浓度、设。
矿井开采3号、9号、15号煤层,其中主采煤层3号煤层,瓦抽放负压、抽放流量等参数,重点抽采地点及时测定抽采参斯含量10.54~15.75ml/g,瓦斯压力1.15MPa,透气性系数为数。
② 有专人负责抽放主管路、抽放1.269m2/Mpa2·d,钻孔衰减系数为α=0.0195d-1,煤层坚固性系数f=1.21~1.43,瓦斯放散初速度△P=22~26,属煤与瓦斯突出矿井,煤层无爆炸性,煤层自燃倾向性为不易自燃,水文地质类型划分为中等。
2 瓦斯治理措施2.1 严格执行两个“四位一体”确保巷道掘进安全2.1.1 区域防突措施。
报道实践PRACTICE面对中央“供给侧改革”步伐的加快,煤炭市场的形势更加严峻。
煤层气作为煤炭行业里为数不多的新能源,环保、低碳、清洁的特质,为煤炭行业转型升级带来新的转机。
/图 武小渝 本刊记者 张莎莎山西是我国煤炭大省,也是煤层气大省。
晋煤集团作为全国最大的煤层气抽采利用企业和国家创新型试点企业,率先引进并消化吸收国外先进瓦斯抽采利用技术,突破了国际公认的无烟煤地面抽采“禁区”。
开发出一套适宜于本地区开采并且具有自主知识产权的煤层气地面抽采技术,创建了“采煤采气一体化”“井上井下联合抽采”的矿井瓦斯治理新模式,为我国煤炭矿区瓦斯综合治理、保证高瓦斯矿井安全生产探索出一条新的有效途径。
通过20余年的探索和努力,晋煤集团煤层气抽采量连续9年位居全国第一,煤层气产销量占全国总量的三分之一,成为我国煤层气产业的“领航”者。
从被动治理到主动开发晋煤集团与煤层气打交道源于全国首座高瓦斯条件下的千万吨级矿井寺河矿的投产。
寺河矿是高瓦斯高突矿井,吨煤瓦斯含量最高达到28方以上,而国家要求采掘作业的吨煤瓦斯含量要在8方以下。
面对难题,晋煤集团迎难而上,独创煤层气井上井下联合抽采工艺,从先抽后采到边抽边采,在确保煤矿安全生产的同时,致力于煤层气的开发利用。
地面抽采出的高浓度煤层气经过液化、压缩后应用在化工、民用等领域;井下抽采出的低浓度煤层气,则用于发电。
晋煤集团从被动防御瓦斯灾害到主动开发清洁能源,极大改善之前被动“点天灯”的现象,减少瓦斯排放对大气造成的污染,并将其经过转化和利用摇身变成低碳环保的新能源。
目前,晋煤集团已形成全国最大的煤层气井群及抽采利用规模,实现了煤层气勘探、抽采、输送、压缩、液化、化工、发电、汽车燃气、居民用气的全链条产业发展,已建设2000公里长的煤层气集输管线、集气站185座、中央处理站2座、煤层气压缩站7座、煤层气液化厂2座、煤层气长输管道221.3公里,拥有300余辆煤层气运输专用槽车。
煤矿瓦斯防治中抽采新技术的有效运用煤矿瓦斯是煤矿开采过程中产生的一种有害气体,具有易燃、易爆和窒息等危险特性,对煤矿安全生产造成严重威胁。
为了防治煤矿瓦斯事故,抽采瓦斯是目前广泛采用的一种防治措施,通过将煤矿瓦斯抽出,降低瓦斯浓度,以达到消除可燃气体积聚、防止瓦斯爆炸的目的。
在煤矿瓦斯防治中,抽采新技术的有效运用具有重要意义,可以提高瓦斯抽采效率、降低能耗、减少矿井环境污染,从而保障煤矿安全生产。
抽采新技术可以提高瓦斯抽采效率。
传统的瓦斯抽采方式主要是通过开采竖井、水封井等传统设备进行抽采,存在抽采范围有限、效率低、效果不明显等问题。
而采用新技术可以提高抽采效果,如使用管道抽采技术,通过在矿井巷道内布设管线,将瓦斯直接抽出到地面。
这种方式不仅可以减少瓦斯扩散的时间和距离,提高抽采速度,还可以避免瓦斯在巷道中积聚,减少安全隐患。
抽采新技术可以降低能耗。
在传统抽采方式中,由于需要使用大功率的水泵和电机设备进行抽采,能耗较高。
而采用新技术可以降低能耗,如利用风能进行抽采。
通过在矿井巷道设置合理的风导设施,利用矿井中的气流进行瓦斯抽采,不仅不需要额外的能源投入,还可以利用煤矿压风系统的余气进行抽采,减少能耗的同时提高瓦斯抽采效率。
抽采新技术可以减少矿井环境污染。
传统抽采方式中,抽采过程中不可避免地伴随着煤炭粉尘和其他有害气体的排放,对矿井环境造成污染。
而采用新技术可以减少环境污染,如使用负压抽采技术,通过在井下建立负压区域,将煤矿瓦斯和粉尘等有害气体统一抽入负压区域,然后通过专门的净化设备进行处理,达到净化排放的目的,减少污染物对环境的影响。
晋煤集团高瓦斯矿井煤层气抽采及利用效果张志义(晋城煤业集团公司职教中心技校,山西晋城048000)摘 要:介绍了晋城煤业集团煤层气储量及赋存特点,阐述了 先抽后采 、采煤采气一体和 三级 瓦斯治理的模式、方法及配套抽采方式和工艺。
重点叙述了 井上下抽采相结合,井上抽采先行;抽采利用相结合,以用促采 ,开创了高瓦斯矿井煤层气抽采利用新局面。
关键词:煤层气;采煤采气一体化;先抽后采;三级瓦斯治理中图分类号:TD712 文献标识码:A 文章编号:1008-8725(2008)11-0091-02Effect of Withdrawal and Application of Coal Seam Gas in HighCgassy Mine of Jincheng Coal Industry GroupZ HANG Zhi-yi(Technical School of Vocati onal Ed ucation Center,Jincheng Coal Industry Group Comp.,Jincheng 048000,China)Abstract:Reserves of coal seam gas and storing of coal seam gas in Jincheng Coal Industry Group are intro duced.The tec hniques of cramping out first and producing ne xt,compact gas production and mining are ex pounded.The three -grade gas control methods and cramping out and producing techniques are also intro duced.In this paper,the author mainly tells the techniques of combining inside and outside mining gas pro duction with gas production outside mining first,combing gas production and gas application.The author points out that these techniques improve gas withdra wal and production in highly gassy mine.Key words:coal seam gas;all-in-one gas produc tion and mining;cra mp out first and produce gas next;three-grade gas control0 概述晋煤集团矿区西部属高瓦斯矿区,蕴藏有丰富的煤层气资源,现已探明煤层气储量1040亿m 3,可采储量728亿m 3,吨煤瓦斯含量达到16 6m 3以上。
晋煤集团现有8对生产矿井,2006年度瓦斯等级鉴定,成庄矿和寺河矿绝对瓦斯涌出量分别达到234 51m 3/min 和486 6m 3/min,单井绝对瓦斯涌出量列全国之首。
晋城矿区瓦斯赋存的特点:瓦斯含量和煤层埋藏深度成正比;瓦斯生成和保存条件较好,储量大,具有实施产业化开发的资源基础;具有较好的可抽采性,煤层渗透率为0 1~5毫达西,有利于采用地面钻井压裂技术进行大规模抽采;甲烷含量高,超过96%,抽出的高纯度瓦斯具有很高的开发利用价值。
1 煤层气治理模式和方法1 1 采煤采气一体化模式通过地面钻井预抽、井下顺煤层长钻孔预抽及边采(掘)边抽与采空区抽采相结合的瓦斯抽采方式,对煤层进行 先抽后采 ,实现煤炭与煤层气(瓦斯)开采的一体化。
实施采煤采气一体化可以减少时间、空间限制。
在时间上,煤层气的抽采与矿井开发、生产的全过程协调一致;在空间上,地面煤层气井位的布置与矿井采掘衔接相一致;在功能上,煤层气井可实现 地质勘探,采前抽、采动抽,采后抽 ,一井四用。
1 2 三级 瓦斯治理方式晋煤集团成庄矿和寺河矿2006年度瓦斯等级鉴定结果,单井绝对绝对瓦斯涌出量列全国之首[1]。
高瓦斯矿井新煤层、新水平、新盘区的开采,必须根据煤层勘探情况和瓦斯参数测定结果,分 三级 进行抽采治理:对瓦斯含量高于16m 3/t 的煤层或区域,提前5~8年实施地面钻井预抽,达到建设条件;对瓦斯含量在9~16m 3/t 的煤层或区域,提前3~5年,采用千米钻机等实施井下区域性预抽采,达到开采条件;对瓦斯含量低于9m 3/t 的煤层或区域,采用边抽边采掘、采空区抽采、加强通风、监测监控等综合措施治理采掘过程中涌出的瓦斯。
1 3 地面抽采为先导早在1993年,晋城煤业集团就与美国美中能源公司合作,在国内率先引进了美国的地面煤层气开发技术,在潘庄井田施工了7口煤层气试验井,近10年来,单井日产气能力始终保持在2000m 3以上,至今仍在产气。
从2003年开始,设立了 沁水蓝焰煤层气有限公司 ,按照300m 300m 模式在寺河矿、成庄矿等高瓦斯矿井的生产区和规划区布井实施抽采,其中寺河矿布井247口,成庄矿布井30口。
经验证,每口煤层气井每天平均抽采2500m 3/d,每年可使0 1km 2井田范围内煤层吨煤瓦斯含量降低约1m 3/t 。
截止到2007年底,集团公司已累计施工880口地面煤层气井,其中在抽钻井339口,日产气量稳定在80万m 3以上。
2007年,集团公司全年共抽采煤层气5 4亿m 3,同比增加2 12亿m 3;利用煤层气2 5亿m 3,同比增加1 28亿m 3。
根据该公司 十一五 发展规划,到2010年,煤层气井群将达到2000口井,产能达到15亿m 3/a 。
收稿日期:2008-07-15;修订日期:2008-09-25作者简介:张志义(1979-),男,山西晋城人,助理讲师,1998年毕业于辽宁阜新煤校矿山机电专业,现在晋煤集团职教中心技校从事教学工作,E-mail:zjzxzhzngzhiyi@sina com 。
第27卷第11期2008年11月煤 炭 技 术Coal TechnologyVol 27,No 11Nov,20081 4 抽采技术1 4 1 煤层采掘活动前区域性预抽晋城煤业集团3#煤层属近水平可抽煤层,煤质较硬,适合于在煤层中施工长钻孔,组织区域性预抽采(如图1)。
在经过地面预抽或瓦斯含量较小的煤层(岩层)中掘进巷道,利用MK 系列钻机和千米钻机向其两帮施工长钻孔,形成一定范围的预抽区域。
在该区域抽采瓦斯达到预定效果后,再在其边缘施工巷道,形成接替预抽区域,实现井田抽采区域有序衔接。
寺河矿在3302采煤工作面从2002年4月至2003年5的圈定过程中,一方面施工该工作面抽采钻孔期间,同时左右相邻的3303和3301,2307工作面煤体施工区域抽采钻孔,使3301,2307预抽时间达到了2年以上。
在工作面掘进前,预抽煤体瓦斯30%以上,并保证了二、三盘区形成良性的抽、掘、采循环。
图1 寺河矿二、三盘区抽采区域预抽示意图1 42 煤层掘进中扇形钻孔抽采在布置抽采区域和圈定采面过程中,配套多巷掘进方式,在巷帮钻场施工抽采钻孔,实施 巷帮钻场走向和扇形钻孔抽采 ,覆盖巷道两侧各10m 的范围和多巷间留设煤柱(如图2),进行先抽后掘。
若工作面瓦斯涌出量异常,再实施 迎头走向钻孔抽采 。
成庄矿在施工4215/4220巷时,利用扇形钻孔进行先抽后掘和边抽边掘,保证了工作面正常掘进。
图2 成庄矿4215/4220煤层掘进中扇形钻孔抽采瓦斯示意图1 4 3 瓦斯分源抽采治理寺河矿2000年5月建成投运了矿井永久瓦斯抽放系统,地面瓦斯抽放泵站现安装2台CBF-710水环式真空泵和2台2BE1-705型真空泵,井下抽放泵站安装3台2BE1-705型真空泵,年抽放能力达到2亿m 3。
2005年完成瓦斯抽放进尺47 37万m,实际瓦斯抽放量1 095亿m 3。
成庄矿2002年底建成地面本煤层瓦斯永久抽放系统,瓦斯抽放泵站安装4台CBF -710型水环式真空泵,年抽放能力达到1亿m 3。
2005年完成瓦斯抽放进尺44 9万m,实际瓦斯抽放量5051 9万m 3。
两矿合计抽采瓦斯1 6亿m 3,有效保证了矿井的安全生产。
2 煤层气利用途径(1)煤层气发电利用。
2001年,寺河矿建成了装机容量1 5万kW 的瓦斯发电试验厂,该电厂发电机组为6台2000kW 的WJ6G1型燃气轮机和1台3000kW 的QFK-3-2型气轮机。
燃气轮机利用瓦斯发电后,其尾气通过余热锅炉产生蒸气,再带动蒸汽轮机发电。
该厂自2001年投运至2005年底,累计发电3 31亿kW h,实现产值1 18亿元。
另外,利用亚行贷款的亚洲特大型的寺河12万kW 煤层气发电厂于2003年12月2日奠基,2008年4月已进入调试验收阶段。
该电厂建成后将成为亚洲规模最大的煤层气发电厂,年耗气1 8亿m 3,年发电量7 2亿kW h 。
(2)民用燃气利用。
晋煤集团应用CNG(压缩煤层气)技术,已建成全国最大的煤层气压缩站,日设计压缩能力达16万m 3。
目前利用26辆专用煤层气运输槽车,向矿区、晋城市、长治市、太原市以及河南省等2 6万户居民供应清洁、高效、安全的煤层气,2005年,供气量950万m 3。
下一步,煤层气的供气方式将变为以长输管线为主。
晋城煤业集团西部煤层气产地至东部利用基地的煤层气输送管道工程已经国家发改委立项,并于2007年5月27日开工建设。
(3)CNG 清洁能源汽车利用。
据测算,1m 3煤层气可代替1 13L 汽油,以现行油价和西气东输落地价计算煤层气价,每使用1m 3煤层气代替油至少可节约2元以上。
2005年7月,晋煤集团在晋城市建成了第一座CNG 加气站,并改装完成第一辆C NG 汽车。
截至目前,已改装CNG 汽车1000多辆,年用气500多万m 3。
(4)燃气锅炉代替燃煤锅炉利用。
晋城煤业集团现有民用燃煤锅炉110台,总蒸发量634t/h,年燃煤约30万t;现新上燃气锅炉23台,总蒸发量132t/h,年耗气1500万m 3。
目前正在逐步以燃气锅炉代替燃煤锅炉,全部完成后,年耗气约1亿m 3。
(5)工业用气利用。
目前,已实现向晋城市陶瓷、玻璃等生产企业提供工业燃料,年用气530万m 3。
并计划向阳城电厂供气,以煤层气代替重油助燃,年用气3000万m 3左右。
(6)以煤层气为原料建设煤化工。
由于以煤层气为原料制取的合成气中多氢少碳,而以煤为原料制取的合成气中多碳少氢,这两种方式互补,可大大减少后续工艺中的气体变换量,从而取得最佳的工艺效果和最大的经济效益。