化学防砂在疏松砂岩油藏中的应用与发展趋势
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从当前的发展趋势来看,该油田油层水敏性状况不佳,注水开发期间黏土矿物遇水膨胀迁移,增加了出砂的概率,继而对原油生产水平带来不利影响。
为了尽可能降低油井出砂情况出现的概率,该油田从开发到现在就已经将目光放在了化学防砂技术的研究与应用之中,并经过反复试验得到了良好的效果。
1 化学防砂技术及应用情况1.1 该油田采用化学防砂技术思路通常树脂类固砂剂很容易堵塞地层,当树脂完全凝固以后,还会致使地层渗透率不高,只有维持以往渗透率的40%~60%。
所以相关人员将目光放在了GFY-DMP低聚物这一防砂技术的研究上面,经过反复实验可以看到,该低聚物体系有着显著的优势,黏度不高、在砂岩表面存在着较强的吸附性能;与此同时,无论是在中低矿化度还是在高含水砂岩地层当中都可以达到聚合的效果,逐渐变成相应的体型链,最大限度地把松散砂岩牢固地胶结起来,同时胶结强度高,不单单在无形当中优化了井底流体的环境,而且还从根本上促进油井产液能力的全面提升。
1.2 具体应用1.2.1 产量恢复幅度大的井对于A11下井来说,相关人员在对其开展检泵工作以后,直到经过半年以后才对其进行二次检泵,因为干抽开展酸化施工作业,这个时候冲砂为53.63m3。
紧接着,相关人员在指定的时间内开展了化学防砂施工作业,这时冲砂为2.85m3。
在进行防砂施工作业的前期阶段,该井日产油是4t,含水为40%。
但开展玩化学防砂施工作业以后,该井日产量可以达到5.7t,含水量也从原来的40%减少到了20%。
现阶段该井日产油为3.5t,含水量为30%,这一数据与去年日产油最高水平比较相似。
由此可见,化学防砂剂用量规范,可以起到一定的固结作用,同时还能使得产量恢复到最初的状态。
就B15斜井而言,其和A11下井存在着某些相似之处,该井是在2018年7月18日开展了压裂施工,同时检测到其日产油量为2.5t。
不仅如此,相关人员还在2018年10月23日开展了化学防砂工作,该井从原来的2.5t慢慢降到0.6t,但采取GFY-DMP低聚物化学防砂技术以后,日产油慢慢复原到以前的4t。
桩西疏松砂岩油藏防砂工艺现状及下步攻关方向摘要着桩西勘探开发逐步向滩海延伸,疏松砂岩油田所占比例也越来越大,油藏出砂更为严重,根据油井储层物性、砂体分布、注采对应关系、冲砂情况及油井井况等有针对性地实施分类防砂,基本满足了桩西疏松砂岩油藏的防砂需要。
但防砂过程也暴露出一些问题:如充填防砂后大幅降产、滤砂管防砂易堵塞,部分井化学防砂有效期短、压裂防砂效果不理想、裸眼防砂投产后高含水或供液差,严重制约了疏松砂岩油藏两率的提高。
因此,有必要对这些突出问题进行深入分析,并重新细化各类防砂工艺的选井标准,提出下步改进及攻关方向,为疏松砂岩油藏的增储稳产提供坚实的技术支撑,实现疏松砂岩油藏防砂后稳产、增产。
关键词油藏;防砂;两率;制约;砂体;堵塞;增储;稳产随着桩西勘探开发逐步向滩海延伸,疏松砂岩油田所占比例也越来越大,油藏出砂更为严重,在桩西几代防砂工作者刻苦钻研、积极攻关下。
防砂技术的开发及应用,基本满足了油田开发初期的防砂需求。
但是,随着油田开发进入中后期,油藏条件不断变化,油藏状况越来越复杂,防砂过程中难免暴露出一些问题,因此,有必要对现有防砂工艺的油藏适应性进行重新细化,并进行防砂工艺的进一步完善及攻关,为疏松砂岩油藏的增储稳产提供坚实的技术支撑。
1桩西防砂工艺现状桩西疏松砂岩油藏主要包括老168、老163、桩106、桩139等区块,主要处于滩海区,含油面积32.7km2,地质储量3515×104吨,可采储量697×104吨,占全厂26.4%,日油水平857吨,占全厂36.2%;开发层系以馆陶组为主,油层埋深在1350~1650m;储层岩性主要为细砂岩、粉细砂岩,地层胶结疏松易出砂;纵向上发育多套油层,区块和油层之间差异较大,油藏类型多,油井出砂机理、出砂程度、油层物性、生产制度等各不相同,单一的防砂工艺难以满足多类型出砂油井的防砂需要。
根据油井储层物性、砂体分布、注采对应关系、冲砂情况及油井井况等实际有针对性地实施分类防砂,逐步形成了适合桩西油藏开发的防砂工艺技术系列,即以充填防砂、化学防砂、滤砂管防砂为主,裸眼防砂、压裂防砂和携砂采油为辅。
疏松砂岩油藏防砂技术新进展作者:陈刚来源:《教育科学博览》2014年第02期摘要:本文介绍了疏松砂岩油藏防砂新技术及应用效果,在分析所面临难题的基础上提出了下步打算。
指出要立足解决油田开发难题,引领防砂技术发展方向,充分发挥疏松砂岩油藏开发的支撑作用,提高防砂技术在采油工程油田贡献率的目的。
关键词:防砂新技术新进展应用1 疏松砂岩油藏防砂技术现状1.1 形成了具有弥补地层亏空、增大防砂层挡砂强度等功能的高压挤压充填防砂工艺技术该技术在井筒一定半径范围内形成密实的高渗透带,弥补地层亏空,提高近井地带渗透率,增加导流能力,降低生产压差,缓解地层出砂;并且形成了砾石阻挡地层砂,筛管阻挡砾石的二级挡砂屏障,达到良好的防砂目的;另外,施工时携砂液排量高,流速大,可有效解除近井堵塞,达到增加油井产量的目的;地层挤入大量的砾石在弥补地层亏空的同时,缓解因地层亏空导致上部盖层出现压实效应,减小套管受到的轴向压力,预防套管变形。
目前以成为了疏松砂岩油藏防砂领域的主导防砂技术,得到了大面积的推广和应用,每年仅胜利油田即可实施二千余井次。
1.2 形成了以水平井裸眼筛管顶部注水泥防砂完井技术为主导的复杂结构井防砂工艺技术系列裸眼筛管防砂完井技术以其减小油层与井筒之间流动阻力、增大油井泄油面积、提高单井产能、降低作业的技术优势成为水平井提高储量动用率、油田采收率和单井产能的有效手段,以每年200余口水平井的数量在增加。
2 疏松砂岩油藏防砂技术新进展2.1 小井眼侧钻井机械防砂技术系列截止到2011年4月,全油田实施各类小井眼侧钻井1490余口,累计产油1200×104t,取得了可观的经济效益和社会效益。
小井眼侧钻井机械防砂技术研究是针对侧钻井小套管固井射孔完井化学防砂有效期短、机械防砂留井通径小、风险高等问题,从小井眼侧钻井防砂完井方式优选入手,通过攻关研究形成了7in和51/2in套管内侧钻井滤砂管防砂和砾石充填防砂配套工艺及侧钻裸眼水平井盲板式和内管法两种侧钻井防砂完井工艺,较好的解决了常规侧钻井化学防砂有效期短、机械防砂留井通径小及后期处理难等问题。
化学防砂在疏松砂岩油藏中的应用与趋势运用化学方法进行防砂非常简单,同时能够提高渗透率的恢复值,可以为疏松砂岩的油藏进行防砂。
在本次研究中,主要对化学防砂在疏松砂岩油藏中的应用与趋势进行分析。
标签:化学防砂;疏松砂岩油藏;应用;趋势化学防砂的过程,其实就是在地层中融入化学胶的结物或者是填充材料,等到其凝固之后,能够促进地层强度提高,并且形成挡砂屏障,进而能够有效地进行防砂。
主要运用两种方法,即人工腔的结地层与人造井壁,其中,人工腔的结地层主要是将化学固砂剂融入到地层当中,固结地层,主要在琉松类型的油层当中进行应用。
人造井壁的方法是把特殊性的水泥等材质融入到井筒附近,有效地防止出砂。
一、应用化学防砂的分析(一)应用硅酸固化的高分子的防砂剂的应用硅酸固化的高分子的新型防砂剂主要是无机硅酸的粒熟料进行复合形成的。
需要按照以下几种方法应用。
一是,加工无机硅酸粒熟料,使得其发展为粒径组成颗粒;二是,经过高温进行烧制,进而使得亲水固化物形成;三是,要将高分子的表面活性剂涂裹在表层上,使得新防砂材料形成,需要在孤岛油田和孤东油田等主力区域当中选择粘土砂井,并且开展硅酸固化的高分子的防砂剂的试验,需要进行二十多次井次。
(二)应用脲醛树脂的防砂剂在脲醛树脂的基础上脲醛树脂的溶液防砂能够对固结地层的砂砾进行固结,此时,需要将脲醛树脂和偶联剂以及固化剂的混合物看做是胶结剂,并且将水作为增孔剂,根据具体的比例进行混合,并且融入到出砂的层位当中,并且要在油层中进行凝固,使得井壁周围的疏松砂岩可以胶结的更加牢固,继而使得人工井壁的强度以及渗透性提高,避免有油层出砂的问题出现,这一方法在应用过程中的防砂费用非常低,同时适用温度以及含水范围都比较广,具有較高的固结强度和良好的渗透性,在溶液粘度上非常低,融入向油层中计入,可以在分层防砂的过程中进行应用,这是高含水油层中非常有效的一种防砂方法。
(三)应用酚醛树脂的防砂剂油田中对于酚醛树脂的防砂剂应用比较广,已经获得了非常好得成绩,主要有以下几种,即酚醛树脂的涂敷防砂和酚醛溶液的地下合成树脂的防砂等,同时,还在胜利油田当中进行了很好地应用,获得了较好的效果,例如酚醛树脂的涂敷防砂技术的应用效果就非常好。
适度防砂完井技术现状及其展望学生张恒学号2010050031摘要:疏松砂岩油藏分布范围广、储量大,这类油藏开采中的主要矛盾之一是油井出砂。
油气井出砂是石油开采遇到的重要问题之一。
每年都要花费大量人力物力进行防治和研究。
如果砂害得不到治理,油气井出砂会越来越严重,致使出砂油气田不能有效开发因此,油井防砂工艺技术的研究和发展对疏松砂岩油藏的顺利开发至关重要。
适度防砂技术也称适度出砂技术,国外称之为SandManagement。
1993-1994年间,该技术在北亚德里亚海油田进行试验,1996年在北海油田进行了试验并获得了很大的成功。
到1999年末,北海油田大约有200-300口油井采用了适度出砂生产,其他油田也在积极探索实验[1-2]。
本文综述了适度防砂技术在我国的发展和研究现状,重点介绍了适度防砂技术提出的理论前提和关键技术,并简单介绍了适度防砂完井技术的应用,对该技术的发展前景进行了展望。
1 适度防砂的概念与机理适度防砂技术就是在油层段下入特殊筛管并适度放大防砂粒径,生产过程中允许小于某一粒径下的地层砂进入井筒,并通过人工举升方式将砂粒举升到地面后再进行分离处理。
通过将近井筒带的细小砂粒产出,对地层进行“卸载”,引起井眼周围地层发生剪切膨胀直至剪切破坏,破坏钻完井过程中形成的损害带,在近井地带形成“蚯蚓洞”,疏通渗流通道,提高近井眼地层的渗透率。
在砂桥形成后,还可通过压力激动破坏砂桥,重新形成砂桥的过程中有利于细小砂粒的产出和“蚯蚓洞”向深部地层发展,使地层“渗透强化”[3]。
裸眼内下入特殊筛管适度防砂完井技术是指在水平分支井、水平井和常规定向井的油层段不下套管,不固井,而是直接下入特殊筛管进行防砂作业。
套管射孔简易防砂完井技术是适度防砂完井技术的灵活应用,即对油层套管进行射孔,然后下入特殊筛管进行适度防砂作业。
2适度防砂技术在我国的发展及其现状2.1适度防砂技术在我国的发展适度防砂就是尽可能挖掘各方面的潜能,在生产许可的范围内,允许较高比例的地层砂产出来,达到提高原油产量,得到最佳的投人和产出比的目的。
油气藏防砂技术研究与应用针对疏松砂岩油气藏普遍出砂,出砂严重的问题,调研国内外的有关疏松砂岩油气藏防砂工艺技术,分析出砂机理,重点介绍目前主要的防砂工艺技术,与特定的油气田相结合,进行适用范围条件的试验分析,效果比较评价,优选出更适合指定油气田的防砂方法。
标签:疏松砂岩防砂适应性研究引言国内油气井防砂先后采用了绕丝筛管砾石充填、陶瓷滤砂管防砂、酸化固砂和直接固砂等防砂工艺,但是防砂效果没有达到预期效果。
之后逐渐摸索出从单一方法防砂向复合防砂转变,先后实施了纤维复合、高压充填、端部脱砂、CS-2固结剂等防砂工艺技术试验研究,并在典型多层、薄层、气水层间互气藏的出砂井中取得了一定的效果。
同时对防砂材料和防砂工艺进行了改进和完善,逐步形成了较为适合疏松砂岩油气藏的防砂的工艺技术,即端部脱砂、高压充填、纤维复合三种防砂工艺技术。
国外油气井防砂主要采用管内绕丝筛管砾石充填,其次是预充填绕丝筛管、树脂胶结、涂层预包砂充填等工艺技术。
对于疏松砂岩油气藏,目前主要是绕丝筛管砾石充填、双层预充填绕丝筛管防砂工艺。
对于砂粒粒度中值相对较粗、分选性较好的地层,防砂效果比较理想,对于砂粒粒径较细的地层,采用过树脂砂浆人工井壁化学防砂工艺,取得过不同程度的防砂效果。
1 疏松砂岩出砂机理分析油气井出砂通常是由于井底附近地带的岩层结构遭受破坏引起的,其中弱胶结或者中等胶结地层的出砂现象较为严重。
由于这类岩石胶结性差、强度低,一般在较大的生产压差时,就容易造成井底周围地层发生破坏而出砂。
1.1渗流砂的流动疏松砂岩油气藏在开发过程中,因地层本身胶结弱,储层中存在大量细小、弱胶结微粒,这部分微粒的最大特点是易于启动,即使产量很低的情况下也难以克服它们在储层中产生的运移,这种原始地层微粒称为“渗流砂”[1]。
不同类型岩石中“渗流砂”颗粒的含量不同,相对于泥质粉砂岩和细砂岩中高,主要原因是这类岩石中不仅杂基含量高,而且物性好,为颗粒启动提供了足够的空间;相反其它类型的岩石中尽管有足够的杂基颗粒含量,但是由于泥质含量过高,粘土间相互作用,易于呈集合状产状,且单个孔隙体积小,不利于颗粒的启动。
化学防砂是将一定量的化学胶结物及填充材料挤入地层,待其凝固后,可提高地层强度或形成具有一定强度的挡砂屏障,达到防砂的目的。
一般分为人工胶结地层和人造井壁两种防砂方法。
前者是向地层注入各类树脂或各种化学固砂剂,直接将地层固结,适用于疏松油层出砂。
后者是把具有特殊性能的水泥、树脂、预涂层砾石、水带干灰砂或化学剂挤入井筒周围地层中,这些物质凝固后形成一层既坚固又有一定渗透性和强度的人工井壁,达到防止油层出砂的目的,适宜于由出砂造成套管外油层部位坍塌所造成的亏空井防砂。
自20世纪60年代研究酚醛树脂地下合成、水带干灰砂等化学防砂工艺开始,经过多年的研究,现已形成了以化学胶结防砂、人工井壁防砂为主的十几种化学防砂方法,化学防砂从油层出砂的主要原因着手,达到了标本兼治的目的。
化学胶结防砂就是用胶结剂将松散的砂与砂的接触点处胶结起来,为了胶结砂层中的砂粒,一般把化学胶结过程分为以下步骤:预处理液的注入、胶结剂的注入、增孔液的注入、胶结剂的固化。
(1)预处理液的注入。
根据砂层需要预处理目的不同,预处理液也不同:①除砂粒表面的油,预处理液一般用液化石油气、汽油、煤油、柴油等;②除砂粒表面的水,预处理液一般用乙二醇丁醚;③除去影响胶结固化的碳酸盐,预处理液一般用盐酸;④改变砂粒表面的润湿性,预处理液一般用活性剂溶液。
(2)胶结剂的注入。
砂层的不均质性使胶结剂更多的沿高渗透层进入砂层,影响防砂效果。
为了使胶结剂均匀的注入,在注胶结剂前,可先注一段分散剂。
由于分散剂可减少高渗透层的渗透率,从而使胶结剂可以比较均匀地分散入砂层。
分散剂一般用异丙醇、柴油和乙基纤维素的混合物。
当把分散剂注入砂岩时,分散剂将更多的进入高渗透层,引起高渗透层渗透率降低,因此要提高防砂效果需注意分散剂的选择。
一种好的胶结剂必须能润湿砂粒表面,在增孔液通过后仍有一定数量残留在砂粒接触处,并在一定条件下固化,将砂粒胶结起来,达到防砂的目的。
常用的胶结剂主要有:酚醛树脂、脲醛树脂、环氧树脂、硅酸钙、二氧化硅和焦炭。
(3)增孔液的注入。
对砂粒起胶结作用的胶结剂是沾在砂粒接触点处的胶结剂,在砂粒空隙中的胶结剂在固化后将引起砂层的堵塞,减少胶结后砂层的渗透率,因此要用增孔液将这部分胶结剂推至地层深处。
常用的增孔液有煤油、柴油及合成有机试剂等。
(4)胶结剂的固化。
对不同胶结剂有不同的固化方法。
胶结剂的固化,主要用化学方法。
胶结剂固化后可将砂粒胶结住,达到防砂的目的。
目前,常用的方法主要有相分离法和后冲洗法。
相分离法用的是烃类溶剂中比较稀的树脂溶液,与一种活化剂结合之后,过段时间液态树脂就与溶剂相分离并固化。
发生分离后的树脂仍处于液态,它被毛管力吸引到颗粒-颗粒间的接触点上。
后冲洗法用的是一种高屈服值树脂溶液。
把后冲洗液泵人地层中,驱替到只剩下颗粒-颗粒接触点处的残余树脂膜的饱和度,以建立一定的渗透率。
后冲洗液用来控制树脂膜的厚度,因此也控制抗压强度和渗透率。
后冲洗液通常是烃类,但也可以是水溶液。
它可能含有催化剂或增速剂。
为提高驱替效果,有些配成粘稠液体。
人工井壁防砂用于已出砂层的防砂,目的是在砂层的亏空处做一个由固结颗粒材料所组成的有足够渗透率的防砂屏障,形成密实充填,使地层恢复或部分恢复原始应力,从而使油气井具备开井生产条件。
人工井壁种类很多,如预涂层砾石、树脂砂浆、水泥砂浆、树脂核桃壳等。
所形成的人工井壁从机械上束缚住地层砂。
人工井壁防砂可以分为六种,分别是:水泥砂浆人工井壁、水带干灰砂人工井壁、柴油乳化水泥浆井壁、树脂桃核壳人工井壁、树脂砂浆人工井壁、预涂层砾石人工井壁。
各种人工井壁防砂适用情况如表1所示:常用的化学防砂方法的配方如下表2所示:脲醛树脂溶液防砂基于脲醛树脂在一定条件下可以牢固固结地层砂砾的特性。
以脲醛树脂,偶联剂和固化剂混合物作为胶结剂,以水为增孔剂,按一定比例混合后挤入出砂层位,在油层条件下凝固,将井壁附近的疏松砂岩胶结牢固,形成具有一定强度和渗透性的人工井壁,防止油层出砂。
该方法防砂费用低,适用温度和含水范围广,固结强度高,渗透性良好,溶液粘度较低,易挤入油层,可用于分层防砂,是高含水油层的一种有效防砂方法。
脲醛树脂溶液防砂工艺于1990年10月投入现场应用,截止2002年7月底在孤东、滨南、纯梁、东辛等油田广泛应用,累计防砂达520多井次,防砂成功率在80%以上,高含水井在防砂的同时产生了一定的堵水效果,技术和经济效益明显。
硅酸固化高分子新型防砂剂(SA-2)由无机硅酸粒熟料(氧化钙、硅酸钙、少量防膨剂等成分)复合而成。
首先,把无机硅酸粒熟料加工成规定粒径组成的颗粒,然后高温烧制成一种亲水固化物,最后在其表面涂裹上一层高分子表面活性剂,就形成了一种新型的防砂材料。
在孤岛油田、孤东油田等多个主力区块中,选取出粘土砂的井,进行了硅酸固化高分子防砂剂的防砂堵水试验。
共实施20井次,开井20井次,有效18井次,有效率达90%,平均单井防砂有效期143天。
酚醛树脂防砂剂在油田中的应用很广,目前取得很好成绩的有以下几种:酚醛树脂涂敷防砂、酚醛溶液地下合成树脂防砂及酚醛树脂桃核防砂。
并在胜利油田都取得了不错的成绩,以其中的酚醛树脂涂敷防砂技术的应用为例,从1991年开发该技术起到1993年6月为止,采用该种防砂技术进行油井防砂231井次,水井防砂48井次,成功率达到了48.5%。
1化学防砂的研究2化学防砂的应用1.1化学胶结防砂1.2人工井壁防砂1.3化学防砂配方2.1脲醛树脂防砂剂的应用2.2硅酸固化高分子防砂剂的应用2.3酚醛树脂防砂剂的应用[1][4]表1各种人工井壁防砂适用情况表2化学防砂选用参考表[2][3]3化学防砂的发展趋势(转100页)化学防砂在疏松砂岩油藏中的应用与发展趋势(长江大学石油工程学院)曾念赵林吴华摘要关键词化学防砂具有工艺简单、渗透率恢复值高、适合疏松砂岩油藏防砂、后处理简单等特点。
本文就化学防砂的特点、主要方法及应用进行探讨,介绍了化学胶结防砂、人工井壁防砂两种主要方法,并指出化学防砂技术的发展方向。
化学防砂固砂剂化学胶结剂人工井壁防砂外输综合含水在84%-88%高含水外输,交油计量工作受多种因素影响,产量波动大、输差高,原油输差高达+22.8%,严重制约着油田正常生产开发。
2008年以来,围绕降低高含水原油输差这一技术难题,本文进行了系统分析,摸索总结,原油输差降低到3.08%,下降了19.72%。
(1)点多线长,系统复杂,不稳定因素多。
从集输流程来看,有9个输油点进入管输总干,只有垦东18接转站、垦东12、垦东32泵站液量经过沉降外输,其它均为单井采出液直接汇入总干外输,系统点多线长,任何一个点不稳定将导致整个外输系统不稳定,外输交油含水、排量变化。
从起始端垦东18接转站至零号点,温度损失6℃左右,压力损失0.6MPa,外输液流平均速度1.08m/s。
2)管线中流态复杂,液流分层导致取样含水误差大。
外输介质为油、水、气三相混和物,排除气体影响,可简单认为是油水混和物连续介质。
根据流体力学中圆管内流体运动的流体的流态判别标准雷诺数:Re=νd/v计算管流中流体的Re=1244,故在外输液流在干线中运动状态为层流状态,加上油水混和液在流动过程中由于重力分异作用、流速变化、温度损失等,液流分层现象更突出,取样时含水波动,误差大。
在外输系统运行时,保证平稳的排量即流速ν,使外输液流在管线保持相对均一的流动状态,降低外输取样含水误差。
(3)系统含水高,导致计量误差大。
综合含水最高达88%,含水波动1%影响交油量50T/d。
高含水液量主要来源直接进干的垦东163、垦东192等站未经过沉降的液量,进垦东18接转站的垦东18、29块产高含水液量和垦东12站交污水。
复杂的高含水液量构成,导致外输含水取样误差进一步增大。
在保证外输油量稳定的前提下,应尽量降低系统高含水液量,降低外输含水,以降低计量误差。
(4)油稠影响,外输温度影响敏感。
外输原油属于普通稠油,受温度影响,原油粘度变化大,通过对单井原油粘温分析,其拐点温度在60℃左右。
原油在外输过程中,随着温度的降低,其粘度增大,粘性阻力变大,根据圆管层流速度分别规律,其靠近管壁处液流速度会进一步降低,平均流速变化增大,流动状态变化大,系统不稳定将导致原油输差变大。
根据稠油粘温性质,选择合理的外输温度,可以更好优化外输系统运行参数,降低原油输差。
(5)接转站外输罐液位变化导致外输含水变化。
在生产运行过程中,垦东18接转站和垦东32泵站外输罐液位的变化会对外输含水造成直接的影响,外输液量在溢流至外输罐后,会形成一个油水界面和一定的外输油厚,油水界面和外输油厚的变化直接影响外输含水。
确定合理的外输液位以保证形成稳定油厚外输,是外输含水平稳、高低的关键。
(1)加强单井计量,提高系统计量精度。
针对原油输差大的现状,首先抓单井源头的计量工作,确保集输采油系统的一致性。
(2)压减外输水量,降低系统含水。
对于高含水液量,计关高含水井,控制无效产液量,降低系统外输水量,降低系统综合含水。
(3)优化外输系统运行参数,提高系统运行平稳性,降低原油输差。
外输排量优化:通过调节不同污水量,摸索外输排量的最优数值,通过不同阶段注污水量变化调节外输排量,从而找到最适合液流状态的最佳流速,液流速度应控制在0.8-0.9m/s,外输排量在4000-4400m/d。
外输温度优化:根据稠油粘温特点,控制外输温度在拐点温度以上60-63℃,保证了外输系统的温度要求。
外输液位优化:通过对外输罐液位、罐内液体状态的重新认识,调整思路,将垦东18接转站外输罐液位控制在3.0m-3.3m,垦东32泵站外输罐液位控制在3.0m。
外输含水优化:通过调节外输交油量,摸索外输含水的最优数值,保证外输介质的相对均质状态。
最终外输交油输差降低到3.08%,比2007年下降19.72%。
(1)高含水外输交油由于液流在管线中状态变化复杂,人工取样密度小,取样误差较大,建议使用自动取样机取样。
(2)高含水管输液体流态异常复杂,要满足生产开发的交油精度,必须保证外输系统的平稳运行,优化外输温度、压力、排量、液位等运行参数,确保集输采油系统精确可靠。
1现状分析及对策研究2实施效果分析评价3几点认识参考文献(ν—流速,cm/s;d—管径,cm;v—运动粘性系数,cm/s。
当Re>2000为紊流;当Re<2000为层流。
2m/sm/d℃33[1].工程流体力学.冶金工业出版社[2].采油化验工.中国石油大学出版社(收稿日期:2009・02・23)周亨达编著中国石油天然气集团公司人事服务中心编著降低高含水外输原油输差对策及措施马俊英(中石化胜利油田分公司孤东采油厂)摘要关键词本文针对油田高含水外输原油输差大的现状,通过对外输系统、液流状态、外输参数的分析与研究,理论联系实践,摸索总结出外输系统平稳运行的最优参数,减小了外输交油误差,大大降低了高含水外输原油输差,取得了良好效果。