一起母差保护误动作事故分析及改进措施
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220kV变电站母差保护动作的事故分析母线是电力系统的重要设备,快速切除母线故障有利于系统的稳定运行。
母差保护动作后,快速查找并隔离故障点以便对被切除母线上的连接元件恢复运行是至关重要的。
本文对某220kV变电站35kV母差保护动作的原因进行分析,详细阐述了整个事件的经过、原因查找分析及应对措施,分析了在单相接地故障情况下,母线差动保护范围内母差是如何正确动作的。
通过对该220kV变电站母差保护动作实例的分析,加强电网建设、加强对设备的管理和维护,减少停电事故,从而保证电网系统稳定可靠地运行。
本文基于220kV变电站母差保护动作的事故分析展开论述。
标签:220kV变电站;母差保护动作;事故分析引言变电站或发电厂的母线故障,特别是220kV母线故障中最严重的传记设备故障之一,由于有很多节制的部件,很容易稳定系统或引起大面积停电事故。
操作员由于组件的多次操作,故障(例如,负载池制动器、接地线闭合等)导致母线三相短路。
母线故障类型可以转换为保护性切除故障、缓慢、故障切除、单相故障,甚至三相故障。
故障节制迅速有助于防止故障范围的进一步扩大。
当然,环境污染、天气原因、设备老化或爆炸也会导致故障扩大。
由于目前大量采用高层布置的室外配电装置,一套母线故障很容易发展成另一套母线故障,整个站都失去了压力。
1母线保护介绍微机母线保护设有母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联断路器失灵和盲区保护、断路器失灵保护、母联断路器非全相保护、复合电压闭锁功能、运行方式识别功能等功能。
通过对P740的母线差动保护的分析,进而全面的对母线保护中动作区域,闭锁区域,防止勿动,区域判定的依据进行分析。
母线差动保护用通俗的定义,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作,分为母线完全差动保护和不完全差动保护。
因为母线上只有进出线路,正常运行情况下,进出电流的大小相等,相位相同。
如果母线发生故障,该平衡就会破坏。
有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施【摘要】本文主要探讨了220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施。
在动作事故发生原因分析中,主要包括设备故障、误操作、通信故障等因素。
针对这些原因,我们提出了一些改进措施,如加强设备检修维护、提高操作人员培训水平、优化通信网络等。
讨论差动保护动作事故的改进措施时,需要从技术、管理和人员三个层面进行综合考虑。
结论部分给出了针对220kV母线差动保护动作事故的改进建议,强调了预防措施的重要性,并指出了未来改进的方向和重点。
通过本文的研究分析,有望有效提高220kV母线差动保护系统的可靠性和安全性,减少动作事故的发生,保障电网运行的稳定性和可靠性。
【关键词】关键词:220kV母线、差动保护、动作事故、原因分析、改进措施、改进建议1. 引言1.1 220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护是电力系统中重要的保护装置,其作用是对电力系统中的母线故障进行快速检测并隔离,以保护系统的安全运行。
在实际运行中,220kV母线差动保护动作事故时有发生,造成了电网运行事故和设备损坏。
动作事故的发生原因主要包括以下几个方面:首先是设备故障,比如差动保护装置本身出现故障或者被错误设置;其次是操作错误,可能是操作人员未按规定操作或者误操作导致误动作;还有可能是外部因素影响,比如电力系统负荷变化、雷击等原因引起的变化造成误动作。
针对220kV母线差动保护动作事故的改进措施主要包括以下几点:首先是加强差动保护装置的检修和维护工作,保证设备稳定运行;其次是加强操作人员的培训和教育,提高其操作技能和规范操作流程;还应该加强系统监测和故障诊断能力,及时发现并处理故障,避免误动作的发生。
针对220kV母线差动保护动作事故,应该采取积极有效的措施进行改进,保障电力系统的安全稳定运行,减少运行事故和设备损坏。
希望在今后的实践中能够不断总结经验,提高差动保护系统的可靠性和稳定性。
一起母差保护动作分析及检查处理针对一起500kV母线差动保护的动作情况,分析其动作原因、故障点位置及现场检查过程,供同行借鉴、参考。
标签:母线差动保护;开关间短引线保护;绝缘电阻1 概述某水电站500kV系统采用一台半断路器接线方式(主接线如图1所示),GIS 设备采用型号为ZF-550的成套设备。
500kV母线保护双重化配置,第一套采用RCS-915GD母差保护装置,第二套采用SGB-750系列母差保护装置。
T区开关间短引线保护双重化配置,均采用PSL608U短引线保护装置。
母差保护与开关间短引线保护交叉配置,无保护死区。
2012年4月19日6时23分,500kV #2M 母差保护、5032和5033开关间短引线保护动作跳闸,跳开5013、5023、5033、5032开关。
2 保护及自动装置数据分析保护动作情况发生后,保护人员到现场检查核对装置动作情况,查看装置动作报文及录波文件,首先排除了装置误动作的可能性,保护及自动装置数据简述如下:(1)500kV #2M母差保护A套动作报告显示:2010-04-19 06:23:00:362保护启动,经5ms后变化量差动动作,选相B,发5013、5023、5033开关跳闸令,经21ms后稳态量差动动作,选相B,装置检测最大差动电流为2.81A。
(2)500kV #2母差保护B套动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒保护启动,经12ms母差B相差动动作,装置检测B相差动电流为2.761A,制动电流为2.771A。
装置录波波形简图如图2所示。
(3)#4机保护A套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经5ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.891A,58ms后保护动作返回。
(4)#4機保护B套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经3ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.723A,57ms后保护动作返回。
220kV变电站母差保护动作的事故分析摘要:母线是电力系统的重要设备,快速切除母线故障有利于系统的稳定运行。
母差保护动作后,快速查找并隔离故障点以便对被切除母线上的连接元件恢复运行是至关重要的。
关键词:220kV变电站;母差保护;事故分析;整改措施引言通过现场检查情况分析出保护动作的原因,对继电保护动作的过程和事故录波报告进行了详细的分析。
最后提出了针对性的处理办法和整改措施,旨在更好地完善变电站设备的运行和维护。
1220kV母线保护原理1.1动作原理差动保护的基本原则是基尔霍夫电流定律。
理想情况下,当正常运行或保护范围外发生故障时,流入母线和流出母线的电流相等,差电流等于零;当保护范围内故障时,差电流等于故障电流。
实际工程中,考虑到CT传变误差、CT饱和等因素的影响,差动继电器的动作电流通常按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整定。
微机型母线差动保护差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
1.2主要功能目前母差保护可实现下列主要功能:(1)准确区分母线区内、区外故障,区内故障时保护迅速动作于出口,区外故障则可靠制动,CT饱和时不影响保护装置正确动作。
(2)实时跟踪母线的运行状态,具有自适应性。
双母线解列运行时,保护仍能正常工作。
(3)具有母联失灵(死区)保护、母联充电保护和母联过流保护功能。
(4)集成了断路器失灵保护功能,可与母差共出口也可单独组屏使用。
(5)部分型号具有母联非全相保护(可由用户选择是否具备母联非全相保护功能)。
2特殊情况下母差保护动作分析2.1启动母联开关时母联死区故障母线上连接的设备运行方式是靠刀闸辅助信号来判别,但对于母联开关,则是采取开关TWJ状态来判别,如图5所示,若母联CT靠近1M侧,那么我们在该CT更换后启动时要倒空1M,用外来电源(线路)对CT充电启动,这是因为,若此时CT有故障,那么由于母联开关热备用(或靠近2M侧刀闸拉开),根据TWJ状态小差将出口跳1M。
220kV母差保护动作事故的原因及改进措施发表时间:2017-10-19T17:37:07.327Z 来源:《电力设备》2017年第17期作者:徐伟青[导读] 摘要:文章通过线路故障引起母差保护误动的案例分析,对继电保护动作的过程和事故录波报告进行详细的分析,找出母差保护误动作原因是电流波形畸变,并提出了针对性的处理办法和整改措施。
(广东电网有限责任公司韶关供电局广东韶关 512026)摘要:文章通过线路故障引起母差保护误动的案例分析,对继电保护动作的过程和事故录波报告进行详细的分析,找出母差保护误动作原因是电流波形畸变,并提出了针对性的处理办法和整改措施。
关键词:220kV;母差保护;线路故障;措施引言母线保护装置是极其重要的二次设备,其拒动与误动对于电力系统来说,都具有非常严重的危害性。
通过分析多次母线故障的处理过程,尽管调度运行人员已经可以较为全面地认识到一次设备误操作而带来的危害性,但是,在不同运行方式下,对于母线差动保护动作行为的认识方面,仍然是比较模糊的。
下文分析了一起 220 kV 变电站中 110 kV 出线故障引起母差保护误动的原因,并提出相应的改进措施。
1故障时母差保护正确判别的案例分析母差保护由“大差”和“小差”构成。
母线的大差动保护判断是否为母线故障;小差动保护判断是哪条母线故障。
如图 1 所示,220 kV 4546 线故障跳闸,即在母线范围以外故障发生,如图 1 中 d1点故障。
分析各继电器流过的电流,如图 2 所示。
在 d1点故障:副母线差动继电器电流 I = I1- I2+ I3+ I4+ I5+ I6=0;正母线差动继电器电流 I = 0;总差动继电器电流 I =I1- I2+ I3+ I4+ I5+ I6= 0。
即母差保护不动作。
当母线发生故障时,如图 1 中 d2点故障,所有与电源连接的元件都向故障点供给短路电流。
正母线差动继电器电流I = I1+ I2+ I3+ I4+ I5+ I6;副母线差动继电器电流 I = 0;总差动继电器电流I =I1+ I2+ I3+ I4+ I5+ I6= 0。
第2期(总第227期)2021年4月山西电力SHANXI ELECTRIC POWERNo.2(Ser.227)Apr.2021一例误上电保护误动作的事故分析杨奇(山西潞光发电有限公司,山西长治046699)摘要:误上电保护作为机组启动及并网过程中的重要保护,通常采用发电机变压器组出口断路器、灭磁开关辅助接点作为逻辑判别条件,而因开关辅助接点问题造成的保护误动时有发生。
针对一起机组启动中因逻辑设定的常开常闭辅助接点与外回路接线不一致导致的误上电保护误动作案例,从误上电保护的设计、校验、运行维护等方面提出了相应的建议。
关键词:误上电保护;辅助接点;逻辑判别;开关量变位中图分类号:TM774文献标志码:B 文章编号:1671-0320(2021)02-0021-040引言发电机在启动及并网过程中,由于误操作等原因可能使出口断路器误合闸。
发电机在转子静止、盘车或起励后不具备同期并网条件时误合出口断路器,突加的电压会在定子绕组中流过3~4倍额定电流,使发电机内部形成旋转磁场,旋转磁场在转子中感应工频或者接近工频的电流,造成发电机严重烧损或大轴扭曲。
特别是随着机组容量越大,承受过热的能力越弱,误上电时发电机异步启动、逆功率保护、失磁保护等也可能满足动作条件,但时限较长且开机和盘车时有些保护可能因无机端电压而不起作用,所以应重点关注误上电保护的配置、校验及日常运行维护。
1故障经过2018年9月12日某火电厂2号机组启动并网,7:00汽轮发电机组冲转至3000r/min,合灭磁开关、励磁系统起励正常。
检查各系统正常后启动同期,7:22:36发电机变压器组(以下简称发变组)出口收稿日期:2020-10-19,修回日期:2020-11-02作者简介:杨<(1988),男,山西长治人,2010年毕业于东北电力大学电力系统及自动化专业,工程师,从事发电厂电气设备检修、维护、管理等工作。
断路器合闸,随即发变组B套保护装置误上电保护动作,跳灭磁开关、发变组出口断路器。
220kV变电站母差保护动作的事故分析摘要:随着经济和科技水平的快速发展,电力行业发展也十分快速。
电力系统中当输电线路、变压器、母线或者其他设备发生故障时,保护装置动作并发出跳闸命令,但因故障设备的断路器由于跳闸线圈故障(断线)、操作机构故障、气压或液压降低、直流电源故障、操作箱继电器等问题导致拒绝动作跳闸,若不尽快将故障点隔离,会造成主设备损坏、停电范围扩大、甚至整个系统瓦解等。
为在较短时间内切除与失灵断路器相关联的其他断路器,使停电范围限制在最小区域内,配置断路器失灵保护就显得尤为重要。
利用断路器失灵时故障特征的相关信息作为断路器拒动的判别条件,构成断路器失灵保护。
关键词:变电站;母差保护;事故分析;整改措施引言智能变电站母差保护在远景扩建过程中所面临的问题,提出采用面向间隔的系统描述文件逻辑解耦方案,引入母差保护过程层循环冗余子校验码的概念,通过合理规划母差保护设备描述文件的初期配置,确保了远景间隔扩建的顺利实施。
从智能变电站全工程设计周期角度,提出了针对不同工程阶段的母差保护优化设计方法和实施策略,降低远景扩建调试的工作量,提升扩建工程的实施效率,为智能变电站工程设计和建设实施提供参考。
1故障原因及保护动作行为分析通过对故障录波器和35kV母差保护故障报告进行分析得出以下结论:(1)16时35分35秒,即35kV母差保护动作前5分43秒,35kVⅠ段出线B相发生接地;(2)16时41分11秒,35kV母差保护Ⅰ母差动保护动作。
故障报告显示为301间隔BC相有较大的短路电流,304间隔仅B相有故障电流且与301间隔B相电流幅值相等方向相反,说明B相故障点在母差保护范围以外。
同时,304开关保护电流Ⅰ段动作跳闸,故障相别为B相,由此判定B相故障点在304线路上。
因35kV母差保护故障报告中,只有301间隔C相有较大的故障电流,其他各支路C相未发现有故障电流,Ⅰ母差动和大差回路只显示C相有差流,母差保护报告显示为Ⅰ母C相差动保护动作。
一起220kV母线差动保护动作行为分析作者:叶保璇来源:《沿海企业与科技》2009年第09期[摘要]微机母线差动保护在电力系统中得到了非常广泛的应用。
文章结合工程实例探讨分析220kV母线差动保护动作行为并提出改进措施。
[关键词]变电站;母线;差动保护;行为分析[作者简介]叶保璇,武汉大学电气工程学院在职工程硕士,海南电网文昌供电公司工程师,研究方向:继电保护调试、高压试验、变电检修,海南文昌,571300[中图分类号]TM773[文献标识码]A[文章编号]1007-7723(2009)09-0153-0002一、引言目前,微机母线差动保护在电力系统中得到了非常广泛的应用。
考虑到系统运行的需要和操作上的灵活可靠性,国内220kV变电站高压母线大部分采用双母线接线方式,其中,母联开关常常装设一组或两组电流互感器(简称CT)。
在母联开关与母联CT之间的地方,电力专业中常称之为“死区”。
根据实践统计,发生死区故障的几率相对较小。
正是因为小概率事件,才导致人们较少考虑到死区保护的重要性。
为引起人们对母联死区保护的足够重视,本文以一起事故事例,详细分析母联死区保护的成因的动作机理,并对这种保护提出改进措施。
某日17时54分,某一220kV变电站(记名为220kV G站)母线差动保护动作,切除220kV I母、220kVⅡ母所有线路开关及母联2012开关,导致220kV G站全站失压,与之有电气联系的6个1lOkV变电站同时失压。
该起失压事故共造成负荷损失约300MW。
二、事故前220kV G站的运行方式220kV G站双母线并列运行,母联2012开关处于合位,线路2701开关、线路2801开关、线路2901开关、#1主变变高2201开关、#3主变变高2203开关挂1M(I母)运行;线路2702开关、线路2802开关、线路2902开关、#2主变变高2202开关挂2iVf(Ⅱ母)运行。
母联CT装在Ⅱ母侧,其极性与Ⅱ母#元件一致。
一起220kV母联开关误跳闸故障分析某电厂220 kV升压站接线为双母线(5M,6M)加母联(2056)接线方式,具备远期过渡为双母线双分段接线的条件,共有4回出线、4个发一变组进线(SF-8F ), 1个启备变、1个母联、2个母线压变,共12个间隔。
故障现象2013-12-18T20:35,运行人员执行220 kV由5M单母运行转5M, 6M并列运行的操作。
并列操作前,除发变组6F停运外,其余设备全部挂在5M母线上。
用母联2056给6M充电完毕,执行取下母联2056开关的控制正保险1RD后(准备负荷倒闸操作),在取下母联2056开关的控制负保险2RD操作时,事故喇叭报警,母联2056开关跳闸,现场检查2056开关三相跳闸,未造成负荷波动,母差、机组保护均无任何保护信号发出。
母联跳闸检查过程(1)检查母差保护和5-8号发变组保护,均无任何保护动作记录和信号,排除保护动作跳闸的可能性。
(2)检查220 kV升压站故障录波器,根据录波分析,2056母联开关为三相同时跳闸;检查开关本体,无异常。
因由于该电厂的母联2056 GIS开关为分相开关,因此就地开关故障或开关本体偷跳的几率很低。
(3) 2056异常分闸,是在执行取下母联2056开关的控制负保险2RD操作时发生的。
2056控制屏的保险只控制2056控制回路HJ, STJ1, STJ2。
检查手合继电器SHJ,阻值为10.44千欧,动作电压正常(均为105 V );检查2路跳闸操作继电器STJ1, STJ2线圈串联电阻(总阻值6千欧),动作电压正常(均为125 V ),继电器的启动功率分别为3.5 W, 3.8 W,启动功率偏低。
检查继电器接点间、继电器底座各引脚间绝缘均大于10兆欧,就地检查GIS 开关室2056开关2组跳闸线圈的动作电压,第1组跳闸线圈各相电压值A: 94 V, B: 112 V,C : 92V;第2组跳闸线圈各相电压值A; 94 V, B;111 V, C:96 V,结果正常,符合标准要求。
220kV母差保护动作事故分析发表时间:2017-09-06T13:48:52.410Z 来源:《电力设备管理》2017年第7期作者:林小平[导读] 电网调度人员必须熟练掌握母差保护的动作,也要清除不同企业的保护规格,这样才可以及时解决母差保护事故,确保电网的正常有序的运行。
广东律诚工程咨询有限公司广东中山 528400摘要:本文阐述了220kV母差保护的基本运行原理以及母差保护动作事故分析,以某220kV变电站发生的220kV母差保护动作的事故为例,具体分析了该事故出现的原因,并提出了相应的改进对策。
关键词:220kV;母差保护;事故分析引言怎样及时地快速处理母线事故,保障电网的正常运行,是一项需要深入钻研而又艰巨的任务。
母线保护设备是非常重要的二次装置,其拒动和误动都会给电力系统带来及其严重的损害。
经过研究多次母线事故的处理经过,即使操作人员已经能够全方面的领会到一次装置误操作而引发的破坏性,但是,在不同的工作状态中,对于母差保护动作行为的了解还是比较片面的。
当某220kV变电站220kV母差保护动作事故出现后,在没有调查清楚事故原因之前,通常操作人员会给线路间隔区域充电,在确保安全后,再把这条线路转移到另一条正常运行的母线上。
但是,这种做法不是在任何情况下都能使用的,甚至还可能会出现保护误动作的现象,所以,要想及时而又快速的处理母差保护动作事故,就要深入了解220kV母差保护动作的原理,并提出相应的解决对策。
1.220kV母线保护的基本原理1.1 动作原理母差保护动作的基本原理是基尔霍夫电流定律。
在理想的状态下,保护区域外或正常运行而出现事故的时候,输入和输出母线的电流是相同的,也就是说此时的电流差是零;若在保护区域内出现事故,此时电流差和事故电流是相同的。
但是,在实际工作的情况下,由于遭到CT饱和、CT传变误差等因素的干扰,对母差保护动作继电器的动作电流进行核算时,一般是根据躲开外部短路事故的最大不平衡电流来推算的。
变流器饱和引起母差保护误动事故的分析1 事故前运行方式2001年9月21日,我局220KV驻马店站发生了一起110KV母差保护误动事故。
当时的运行方式为:驻#1主变、110KV驻银线、驻马线、驻化线、Ⅰ驻东线、驻遂线运行于驻110KV上母;驻#2主变、110KV驻牵线、II驻东线、驻金线、驻明线运行于驻110KV下母;驻110联运行。
驻马店变110KV区系统接线图见图1。
2 事故经过: 17:49:24,驻化1纵差保护动作跳闸,17:49:25重合成功。
与此同时110KV母差保护上母动作,驻111、驻110联、驻马1、Ⅰ驻东1、驻银1开关跳闸,17:49:26驻银1重合成功。
17:58:57手动断开驻银1、驻化1、驻遂1开关。
经检查上母未发现异常,18:16:55除驻化1外,各线路恢复送电正常。
3 保护误动原因分析3.1 原因初步分析事故发生前本地曾下了小雾雨,事故发生后,经我局线路工区和用电监察人员检查,发现:在驻化线用户端(化肥厂,距离驻马店站1.8km),其驻化2间隔110kv A相穿墙套管户外瓷瓶表面留有电弧烧黑痕迹,后经高压试验检查,该套管已完全击穿。
综合以上情况可以判断,本次事故是由于穿墙套管污闪引起沿面放电,最终发展成单相永久性接地,并导致驻化1线路保护动作跳闸。
根据驻马店站远动信息和故障录波图显示,驻化1开关在纵差保护动作后,又重合到永久故障线路上,但此次驻化1保护装置未再次动作跳闸(9分37秒后按调度命令手动断开),110kv母差保护动作,上母失压。
根据事故起因和现象可以看出,110KV母差保护在驻化1重合后,抢先于线路保护动作。
按照《继电保护及自动装置事故调查规定》,本次保护动作是区外动作,属于误动。
另外,运行于该母线上的驻化1与驻遂1开关拒动,驻银1开关跳闸后自动重合应属不正常动作。
3.2 保护误动原因分析根据母差保护动作情况,我局保护人员从母差保护电流回路和母差保护装置本身着手,对整套保护装置进行了检查和试验。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施1. 引言1.1 背景介绍220kV母线差动保护是电力系统中一种重要的保护装置,其主要作用是检测母线两端电流差值,一旦出现差值超过设定阈值的情况,即可切除故障部分,保护电力系统的安全稳定运行。
在实际运行中,我们也会遇到一些母线差动保护动作事故,这些事故可能会影响电力系统的正常运行,甚至导致严重的故障。
深入分析事故原因并提出改进措施对于保障电力系统的安全运行具有重要意义。
在220kV母线差动保护动作事故中,可能存在着多种原因,如设备故障、操作失误、通信故障等。
这些原因都有可能导致母线差动保护误动作,从而影响电力系统的安全性。
我们需要对这些事故原因进行深入分析,找出问题的根源,以便制定相应的改进措施,提高母线差动保护的可靠性和精准性。
通过本文的研究,我们希望能够全面了解220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施,为电力系统的安全运行提供有力支持。
我们也将展望未来,探讨更先进的母线差动保护技术,为电力系统的发展和进步贡献力量。
1.2 研究意义220kV母线差动保护动作事故是电力系统运行中常见的问题之一,其发生会对电网安全稳定运行带来严重影响。
对220kV母线差动保护动作事故的原因进行深入分析,并提出改进措施具有十分重要的意义。
通过对事故原因进行分析,可以深入了解导致事故发生的具体机理,有助于揭示系统运行中存在的潜在问题。
这对于进一步加强电力系统的安全防护、提高系统的稳定性、降低事故发生的概率具有重要意义。
提出改进措施建议可以为避免类似事故再次发生提供重要参考。
通过分析事故原因,找出问题所在,并结合相关理论知识和实际经验,提出可行的改进措施,可以有效提升电力系统的保护水平和运行效率。
对220kV母线差动保护动作事故进行深入研究具有十分重要的现实意义和理论价值,对于提高电力系统的安全性和可靠性具有重要的指导意义。
2. 正文2.1 事故原因分析220kV母线差动保护动作事故是电力系统中常见的故障,其原因主要包括以下几个方面:1.设备故障:母线及其附属设备如电流互感器、继电器等出现故障时,会导致差动保护动作误运行。
某电厂110KV母差保护误动的原因分析及防范措施
一、事故前运行方式
某厂110KV母线为双母线加旁路母线的型式。
2008年2月15日,出线万田II线111、万田I线112、万华线113、万安线114、万辛线115、万河线116、万七线117、万石线118、万桥线120及#1主变110KV侧主开关101、#2主变110KV侧主开关102运行于I母线,外线万梁119带01高备变空载运行于II母线。
二、事故过程
8:32:05 110KV万辛线115对端故障(辛四变高压污水喷到110KVII段PT及其刀闸上),先为B相接地,后为B、C相短路接地,最后发展为A、B、C三相短路,万辛线115零序保护II段动作开关跳闸,重合闸动作重合成功。
8:32:10 万辛线115再次故障(对端喷水越过故障点,停泵后污水回落),后加速启动“永跳”,同时,I母线差动保护动作,I母线上的所有开关跳闸。
8:46 合上#2主变110KV侧主开关102,合上#1主变110 KV侧主开关101。
8:58 合上110KV各线路开关(除万辛线115外),恢复对外供电。
三、WMZ-41A型母线差动保护原理简介
WMZ-41A型母线保护装置是新一代的微机母线保护装置,其保
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220kV变电站母差保护动作事故的原因及整改措施吴陆敏摘要: 文章首先介绍故障前的 220kV 某变电站的运行方式,分析事故经过及动作情况,详细分析事故原因分析并提出整改措施。
关键词: 220kV;变电站;母差保护;故障; 整改措施1 引言220 kV 变电站中母线作为重要的变电设备,配有灵敏的母差保护。
对于区外故障,母线保护应可靠不动作。
如果线路故障时母差保护动作,则母线失电,会扩大失电范围,对电网安全运行造成极大地影响。
2016 年 5 月 8 日,220kV 某变电站 (柳林变 )220kV 二套母线保护( WMH - 800 型) II 母动作,跳开220kV 母联柳222、塞柳线柳 227、2 # 主变高压侧柳228、桃柳线柳 229 开关。
2 故障前的 220kV 某变电站的运行方式220kV 某变电站为双母线接线方式,共有 2 台220kV 主变,4 条 220kV 线路。
故障前,I、II 母线并列运行,即母联柳 222 开关在合位,II 母上有220kV 2#主变高压侧柳 228 开关、220 kV 线路柳 227、229 开关,且均为合位。
设备一次接线图见图 1。
图 1 220kV A变电站一次接线图3 事故经过及动作情况2016 年 5 月 8 日 08 时 36 分,220kV柳林变110kV 柳 124 开关线路发生 C 相瞬时故障,线路保护( 南自 PSL - 621D) 动作跳闸重合成功。
同时,柳林变220kV母线保护 II 屏( 许继 WMH -800) II 母差动动作,跳开 220kV 2 #母线连接开关(柳222、227、228、229 开关) 。
随即,220kV B变电站某线路 09 南瑞RCS - 931 保护装置接收对侧柳林变远方跳闸动作信号,出口跳开板 09 断路器三相。
4 事故原因分析及整改措施4. 1 事故原因分析事故发生后,相关工作人员第一时间到达现场,对柳林变220kV 一、二次设备进行检查。