某啤酒企业废水处理毕业论文设计

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1.概述

啤酒行业是食品工业中耗水量较大的行业,虽然各企业间有较

大差别,一般来说每生产1t啤酒的耗水量从8~25t不等。以生产1t

啤酒产生20m3废水计算,我国啤酒工业每年排放的废水量达3.72

亿m3,而多数啤酒厂尚未进行综合利用和废水处理,因而给环境造

成严重污染。

啤酒废水属于中等浓度有机废水。一般COD为1500~

3000mg/L,BOD5为1000~1500mg/L,BOD5/COD的比值为0.5~0.6,

表明其可生化性较好,污染物中的有机物容易降解。

啤酒生产工艺的每道工序都产生固体废弃物和废水。其生产工

艺与主要污染源见图1.1。

图1.1 啤酒生产工艺与主要污染源流程小 麦粗精选浸 麦发 芽干 燥除 根

大 米选分级粉 碎喷射液化贮 存

沉 淀煮 沸麦汁过滤糖 化粉 碎

冷 却酵母增殖发 酵滤 酒包 装

锅 炉排水沟废酵母酵母回收CO2回收

废水处理站废水废水某啤酒厂生产废水设计 第 2 页 共 44 页

啤酒厂废水的主要来源有麦芽生产过程的洗麦水、浸麦水、发

芽降温喷雾水、麦糟水、洗涤水、凝固物洗涤水;麦汁制备过程的

糖化、过滤洗涤水;发酵过程的发酵罐洗涤、过滤洗涤水;罐装过

程的洗瓶、灭菌、破瓶啤酒及冷却水和成品车间洗涤水;另外还有

办公楼、食堂、宿舍和浴室的生活污水。

麦芽制备工段产生的废水主要来自浸麦、洗麦工序。浸麦即用

水浸渍大麦,其目的在于使麦粒吸水和吸氧、洗涤尘土、除杂以及

除微生物,并将麦皮内的部分有害成分浸出,为发芽提供条件。整

个浸渍周期一般为2~3d,每浸渍1t大麦大约耗水18~60m3,浸渍

废水中主要含有大麦粒、瘪大麦、麦芒、麦皮和泥砂等悬浮固体,

以及浸渍过程中大麦内溶出的如单宁、矿物质、蛋白质、苦味质等。

每浸渍1t大麦产生COD约10~12kg或BOD5约5~6kg。每制成1t

成品酒,产生COD约2kg或BOD5约1kg。

在麦汁制备即糖化过程中,排出的废水主要为麦汁冷却水、糖

化锅洗涤水、麦糟、热凝固物和酒花糟。在麦汁制备工段,每制成

1t成品酒,产生COD约7.24kg或BOD5约3.77kg。

发酵工段除产生大量的冷却水外,还有发酵罐洗涤水、废消毒

液、酵母漂洗水和冷凝固物。在发酵工段,每制成1t成品酒,COD

约8.3kg或BOD5约5kg。

在成品酒工段,主要污染物来自滤酒工序的酒渣、部分滤酒材

料和残酒,以及含有残酒和酒泥的洗桶、洗瓶排水。在成品酒工段,

每制成1t成品酒,产生COD约7.5kg或BOD5约4kg。

从上述分析可知,啤酒厂生产过程中排放的废水主要污染物为

COD、BOD5、SS。国内啤酒厂废水的水质可见表1.1。毕业设计(论文) 第 3 页 共 44 页

表1.1 国内啤酒厂废水水质情况废水种类废水来源占总废水量(%)COD(mg/L)混合废水COD(mg/L)麦糟水、糖化车间的刷锅水5~102000~4000高浓度有机废水发酵车间的前酵罐、后酵罐洗涤水、洗酵母水等20~252000~30002000~3000

制麦车间浸麦水、刷锅水、冲洗水等20~25300~400低浓度有机废水罐装车间的酒桶、酒瓶洗涤水30~40500~800300~700

冷却水及其他各种冷凝水、冷却水及杀菌水无有机污染物<100

由表1.1可见,啤酒生产废水主要来自两个方面,一是大量的

冷却水(糖化、麦汁冷却、发酵等),二是大量的洗涤水、冲洗水(各

种罐洗涤水、瓶洗涤水等)。由此可见,啤酒废水的特点是水量大,

无毒有害,属中等浓度有机废水。

2.建设规模及水质水量

本系统待处理的啤酒废水来自工厂各工段所排放的生产废水及

生活污水。处理站的建设规模为日处理啤酒废水5000m3/d,污水总

变化系数KZ为1.3。污水经处理后达到《污水综合排放标准》

(GB8978—1996)中规定的二级新扩改标准。

本废水处理站进出水水质情况见表2.1。

表2.1 生产废水水质及排放要求

项 目COD(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)PH值

进 水20009006006~9排放要求<150<30<1506~9某啤酒厂生产废水设计 第 4 页 共 44 页

3.方案选择

3.1 方案选择的原则

3.1.1 技术先进、工艺合理、适用性强、有较好的耐冲击性和可

操作性。

3.1.2 处理效果稳定,有害物去除率高,处理后的废水可稳定达

到国家规定的排放标准。

3.1.3 运行、管理、操作方便,设备维护简便易行。

3.1.4 运行费用(电费、药剂费)低,降低运行成本。

3.1.5 基建投资省,占地面积小。

3.1.6 污泥量少,脱水性能好;

3.1.7 对有毒有害物质具有一定的去除效果。

3.2 方案比较

啤酒废水属于中等浓度有机废水,其BOD5/COD一般在0.5以上,

属于可生化性较好的废水,污染物中的有机物较容易生物降解,宜

采用以生化处理为主的工艺流程。在我国,采用生化法处理啤酒废

水的工艺流程主要有以下三种:

Ⅰ 生物接触氧化——化学凝聚气浮工艺

Ⅱ UASB工艺——CASS工艺

Ⅲ 水解(酸化)——曝气生物滤池工艺

众所周知,利用生物接触氧化——化学凝聚气浮工艺的处理效

率高,SS、BOD5、COD处理效率高达90%以上,但能耗大,运行费用

高,而且存在积泥清除困难和清泥不及时等问题。

近年来,国内也有几家啤酒厂采用上流式厌氧污泥床(UASB)毕业设计(论文) 第 5 页 共 44 页

——好氧处理工艺。该方法技术简单,成本低、效率高、可回收能

源。但调试周期长,颗粒污泥培养时间长,厌氧菌对废水中悬浮物

含量、PH值、温度、要求苛刻、操作管理也复杂。而且CASS池如

设计或运行不当,填料可能堵塞,此外布水、曝气不易均匀,可能

在局部出现死角。

为了解决UASB的上述问题,将UASB反应器的运行方式改变为

部分厌氧,即主要在厌氧反应的水解和酸化阶段(这也是称为水解

——曝气生物滤池工艺的原因),从而在反应器中取消了三相分离

器,使得反应器结构十分简单,便于放大。虽然水解反应器的停留

时间很短,但分别可取得45.7%、42.3%、93.0%的COD、BOD5和SS

的去除率。同时,加上曝气生物滤池属于生物膜法处理工艺,其处

理污水的高效性是通过滤池内的高浓度微生物量实现的;其高效节

能性是通过陶粒滤料对曝气产生的气泡的不断切割,延长了气泡在

滤池中的停留时间,使微生物、污水、空气三者能够充分接触。

上述三种工艺方案的主要技术经济指标对比,如下表3.1。

表3.1 几种方案技术经济指标对照表工艺

项目生物接触氧化—化学凝聚气浮工艺UASB—CASS工艺水解(酸化)—曝气生物滤池工艺处理效果(按二级标准)可达标可达标可达标

基建投资高高低

能耗高低低

占地面积较少大少

可操作性复杂难控制简便某啤酒厂生产废水设计 第 6 页 共 44 页

4.废水处理工艺流程

4.1 废水处理工艺流程图

废水处理工艺流程方框图见图4.1。

图4.1 工艺流程方框图

4.2 工艺流程简介

4.2.1 工艺流程说明

生产过程中产生的啤酒废水在进入生化处理系统前先经过格栅,

以截留较大的悬浮物和漂浮物,减轻后续处理单元的处理负荷。之

后的废水进入调节池,以调节水质水量,为后续处理提供稳定的水

力负荷及有机负荷。经调节池调节后的废水由泵打入水解池。在水

解池内啤酒废水内的有机物通过水解反应,将大分子物质水解为小

分子物质,难溶于水的有机物转化为易溶于水的有机物,水解池处

理后的废水其有机物浓度已大大降低,随后自流入沉淀池进行泥水

啤酒废水格栅调节池水解酸化池提升泵沉淀池

达标排放曝气生物滤池清水池中间水池过滤泵

鼓风机反冲泵反冲出水回流泵

污泥池污泥浓缩池压滤机污泥泵浓浆泵上清液

干泥外运栅渣外运污泥

污泥

清液毕业设计(论文) 第 7 页 共 44 页

分离。上清液进入中间水池,中间水池内的废水通过泵打入曝气生

物滤池进行进一步生化处理,以降解水解池出水中残余的有机物。

经曝气生物滤池处理过的废水经过清水池达标排放。

由沉淀池沉淀下来的污泥除部分回流外,剩余污泥直接进入污

泥池,污泥池内的污泥定期用污泥泵打入污泥浓缩池浓缩,浓缩后

的污泥由螺杆泵打入带式压滤机进行脱水处理,脱水后得到的泥饼

含水率小于80%,比重大于1.2g/cm3。泥饼是很好的有机肥料,无

毒害,可直接用于肥田,也可视同一般工业垃圾处置。污泥浓缩池

的上清液和带式压滤机的滤出水回流到调节池循环处理。

曝气生物滤池需鼓入压缩空气,向废水中充氧,以保证好氧微

生物的生命代谢活动。压缩空气由离心风机提供,曝气生物滤池采

用高效曝气头曝气。

4.2.2 处理工艺特点

水解(酸化)——曝气生物滤池工艺的特点是:

⑴ 水在好氧生化处理前,先经生物水解(在兼性微生物作用下

水解和酸化)处理,可使大分子有机污染物小分子化,非溶性有机

物水解为溶解性物质,使难生物降解物质转化为易生物降解物质,

提高污水的可生化性,为后续好氧处理创造良好的生化条件。因而

提高了整个废水处理站的BOD5、COD去除率。

⑵ 水解工艺是一种凭自然界大量的兼养生物的代谢作用来降

解(转化)有机物,它不需要鼓风曝气,不需要采用其他手段充氧,

因而可以节省能耗,对啤酒废水来说,至少有50%的COD可依靠兼

性微生物降解,因而比全好氧工艺节省能耗50%左右。

⑶ 水解工艺运行稳定,受外界气温变化影响小。水温的适应范某啤酒厂生产废水设计 第 8 页 共 44 页

围为5~40℃。冬、夏出水,COD去除率几乎无差异。

⑷ 水解池不产生如厌氧反应那样的恶臭。水解池可设计成立体

式池型,在池基地耐力许可的条件下,有效池深可达8.5~9m,可

比常规方法节省用地25~30%。

⑸ 一般来说,各污水站都设有调节池。可利用该池作为水解池,

实现一池多用。

⑹ 水解工艺的产泥量为全耗氧工艺的1/3,可节省污泥处理系

统的投资。

另外,曝气生物滤池与其他生物处理方法相比还具有以下几个

优点:

⑴ 较小的池容和占地面积

曝气生物滤池的BOD5容积负荷可达到5~6kgBOD5/(m3·d),

是常规活性污泥法或接触氧化法的6~12倍,所以它的池容和占地

面积只有活性污泥法或接触氧化法的1/10左右,大大节省了占地

面积和大量的土建费用。

⑵ 高质量的处理出水

BOD5容积负荷为6kgBOD5/(m3·d)时,其出水SS和BOD5可保

持在10mg/L以下,COD可保持在60mg/L以下,远远低于国家《污

水综合排放标准》之一级标准。

⑶ 简化处理流程

由于曝气生物滤池对SS的生物截流作用,使出水中的活性污泥

很少,故不需设置二沉池和污泥回流泵房,处理流程简化,使占地

面积进一步减少。

⑷ 基建费用、运转费用节省