微油煤粉点火技术在300 MW机组中的应用
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火电厂微油点火技术的应用及控制方式作者:车照海王金艳来源:《中国科技纵横》2016年第18期【摘要】伴随着我国经济增长的快速发展形势,能源消耗已到了必要控制阶段。
我国是石油消耗大国,原油存储量小,使用量大,个个行业都离不开燃油的使用。
火电厂作为燃油消耗者之一,必须控制燃油用量,做到节能减排和环境保护,本文主要介绍了火电厂微油点火系统原理和控制方式。
【关键词】微油点火工作原理控制方式1引言随着国民经济的不断发展,电力消费需求越来越高。
在紧迫的用电需求下,国内燃煤机组不断壮大,然而相对应机组的启、停及低负荷稳燃需消耗大量的燃油,火电厂通过累积计算年耗油量高达1500万吨。
我国油资源少、国际原油价格不稳定,微油点火技术既节油,又可以在点火期间就投运电除尘器,具有良好的环保效益,已得到广大用户在新建机组和旧机组改造时的认可。
小油枪燃烧形成的高温高热火焰,使进入一次室的浓相煤粉颗粒温度急剧升高、破裂粉碎,释放出大量的挥发份迅速燃烧,由已着火燃烧的浓相煤粉在二次室内与稀相煤粉混合并点燃稀相煤粉,实现了煤粉的分级燃烧,燃烧能量逐级放大,达到点火并加速煤粉燃烧的目的,大大减少煤粉燃烧所需引燃能量。
满足了锅炉启、停及低负荷稳燃的需求。
周界冷却二次风主要用于保护喷口安全,防止结焦烧损及补充后期燃烧所需氧量。
2 微油点火技术2.1 微油点火系统的组成系统构成:煤粉燃烧器组件、燃油系统、控制系统及辅助系统等部分组成。
控制系统主要由就地手动控制与DCS控制、FSSS联合保护等辅助系统包括冷炉制粉系统、燃烧器壁温监测系统、图像火焰监测系统、风粉在线监测系统系统。
2.2 微油点火燃烧器的工作原理微油量气化油枪燃烧形成的火焰,在煤粉燃烧器内形成温度梯度极大的局部高温火核,使进入一次室的浓相煤粉通过气化燃烧火核时,煤粉颗粒温度急剧升高、破裂粉碎,并释放出大量的挥发份迅速着火燃烧,然后由已着火燃烧的浓相煤粉在二次室内与稀相煤粉混合并点燃,实现了煤粉的分级燃烧,燃烧能量逐级放大,达到点火并加速煤粉燃烧的目的,大大减少煤粉燃烧所需引燃能量,满足了锅炉启、停及低负荷稳燃的需求。
发电运维Power Operation协鑫太仓港电厂低氮及微油改造概述太仓港协鑫发电有限公司 陈春雷0 引言太仓港协鑫发电有限公司始建于2002年,目前全厂共运营机组4台,分别为330MW×2和320MW×2机组。
2011年,为配合公司4台300MW级机组脱硝改造,执行低氮燃烧器和微油点火改造,旨在降低炉膛出口氮氧化合物含量和降低启机过程中的燃油用量,起到节能环保的作用。
1 改造项目及范围1.1主燃烧器区一二次风组件(二次风喷口、一次风喷口、一次风喷嘴体、一次风入口弯头)①更换全部一二次风喷嘴体、BCDE层一次风喷口弯头,A层弯头内侧背弧贴补陶瓷;②新增贴壁风喷嘴,防止四角燃烧器周围结焦;更换一次风喷口16件,二次风喷口32件,贴壁风喷口24件,一次风喷嘴体16套,一次风弯头16件。
1.2新增高位燃尽风系统(燃尽风管道、膨胀节、燃尽风风箱、挡板风箱、燃尽风喷嘴、执行机构及附件等)单台净重约7吨,靠水冷壁管排支撑重量,无新增吊架。
每台燃烧器水冷壁管排在安装前均做通球试验,通球要求使用木球(堵塞后方便烘烤清除),球径为管道内径的60%。
通球合格率100%,通球后必须清点木球数量。
为便于安装和对口,每台燃烧器水冷套左右各多割除一根。
各台炉焊口如下:6号炉(2+20)×4×2=176个;5号炉(2+20)×4×2+10=186个;4号炉(18×2+20×2+8)×2=168个;3号炉(18×2+20×2+8)×2=168个。
其中5号炉对口错位,重新配管10根,增加焊口10道。
1.3水冷壁(燃尽风区域四角水冷壁管排割除和焊接)燃尽风喷嘴执行水冷套燃尽风挡板执行图1 燃尽风组件SOFA风喷嘴(4组)图2 燃尽风喷嘴及水冷壁管排水冷壁管排规格为Ф45×5.4 20G内螺纹无缝钢管,管排对口焊接采用双氩弧焊,焊口100%进行X射线检测。
微油点火技术在电厂锅炉中的应用摘要:随着社会经济的发展,燃油消耗量也在逐年增大。
火电厂每年消耗大量燃油用于锅炉点火及稳燃,不仅造成了能源的大量浪费,也增加了电厂的生产成本。
关键词:微油点火技术;电厂锅炉;应用某电厂2×100MW超高压燃煤发电机组为俄产、主机整套进口机组,配备E-420-13.7-560KT型单汽包、平衡通风、固态排渣、四角切圆悬浮燃烧煤粉炉,Π型布置,制粉系统采用传统的钢球磨、仓储式、热风送粉系统。
该锅炉燃烧器采用三层布置,共12支狭长喷口直流燃烧器,锅炉燃用设计煤种为当地烟煤。
原设计的点火方式为下层布置4支点火油枪,中层布置4支助燃油枪,油枪采用机械雾化,每支油枪出力1.0t/h,全部油枪投入后,可在无煤粉状态下达到70%的锅炉负荷。
设计点火及助燃用油为零号轻柴油,发热量41000~41800kJ/kg,恩氏粘度1.2~1.67。
1微油点火燃烧器的工作原理一般直吹式制粉系统将1台磨对应的煤粉燃烧器改造为微油点火煤粉燃烧器。
燃烧器改造后,一次风管接口尺寸与原接口尺寸一致,燃烧器流通面积不变,燃烧器内部结构简单,燃烧器的喷口尺寸和摆动结构及其摆动范围与原燃烧器完全一致。
因此,燃烧器进行微油点火改造后,正常运行时,一次风速不变,燃烧器阻力基本不变,燃烧器出力不变,其对炉内空气动力场和燃烧结构不造成影响。
微油点火油燃烧器从一次风管侧面或是弯头后方轴向插入煤粉燃烧器,点火是经过强化燃烧的高温油火焰将通过煤粉燃烧器的一次风粉瞬间整体加热到煤粉的着火温度,一次风粉混合物受到高温火焰的冲击,挥发份迅速析出同时开始燃烧,挥发份的燃烧放出大量的热,补充了此间消耗的热量,并持续对一次风粉进行加热,将其加热至高于该煤种的着火温度,从而使煤粉中的碳颗粒开始燃烧,形成高温火炬喷入炉膛。
同时通过特殊的百叶窗式气膜风窗口引入冷却风(一般引自然一次风),对强化燃烧室内壁进行贴膜式强制气膜隔离冷却,保证燃烧室不结渣,不烧蚀。
微油点火在超临界机组上的应用【摘要】本文介绍了气化微油点火技术在超临界电厂应用的效果,根据气化微油点火技术的特点、工作原理、技术参数,从运行方面阐述了气化微油装置使用中的注意事项及异常处理,以及在应用过程中出现的一些问题及其解决方案,最后根据多次启停炉过程中使用情况进行分析,表明了气化微油点火装置性能稳定,能够达到降低企业发电成本,降低能耗的目的。
【关键词】气化;微油;燃烧器;节能0 引言国华黄骅发电厂二期工程的锅炉型号为SG-2080/25.4-M969。
该期工程装设二台660MW燃煤发电机组,锅炉为超临界参数变压运行直流炉,四角切向燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、半露天布置、炉前低封、全钢构架的Ⅱ型直流炉。
气化微油点火技术改造是将A层4只煤粉燃烧器更换为气化微油点火煤粉燃烧器,同时增加一套气化微油点火系统。
气化微油点火系统的改造工作由杭州意能节能技术有限公司负责,并提供整套系统的供货及调试。
气化微油点火燃烧器的点火方式为二级点火三级燃烧:利用微量燃油燃烧形成的高温火核先引燃一部分煤粉,然后利用煤粉燃烧自身发出的热量再去点燃更多的煤粉,如此能量逐级放大,达到微油冷炉启动锅炉的目的。
1 气化微油点火技术特点1.1 采用独特的轴向微油点火燃烧器,煤种适应性强、煤粉浓度适用范围广,煤种和煤粉浓度在一定范围内变化,均能实现煤粉的顺利点燃。
1.2 微油枪设计独特,采用压缩空气和机械雾化相结合的雾化方式,产生的火焰刚性大,燃烧强度高。
同时油枪出力能够在一定范围内调整,能够适应煤质的变化。
1.3 煤粉浓度可以根据锅炉的升温、升压需要进行随意调节,使得锅炉启动参数(汽温、汽压、炉水温升)满足锅炉启动曲线的要求。
1.4 气化微油煤粉燃烧器不仅可以满足微油点火需要,在锅炉启动过程中节约大量燃油,同时可以实现锅炉的低负荷稳燃,节约大量稳燃用油。
1.5 气化微油煤粉燃烧器可以作为主燃烧器使用且与改造前燃烧器性能保持一致,燃烧器阻力不会增加。
浅谈300MW燃煤机组节能降耗措施与方法
300MW燃煤机组是目前国内常见的大型发电机组之一,其运行过程中消耗大量的煤炭
资源,造成了严重的能源浪费和环境污染。
为了降低机组的能耗和排放,提高资源利用率,需要采取一系列的节能降耗措施和方法。
对燃煤机组的锅炉进行优化改造是最为重要的措施之一。
通过改善锅炉的燃烧方式和
烟气循环系统,提高燃烧效率,降低排放浓度,减少能源的浪费和环境污染。
可以采用煤
粉布风技术和燃烧优化系统,使煤粉和空气均匀混合,燃烧更充分,达到高效低排放的效果。
对发电机的末级叶片进行表面涂层处理,减少摩擦损失,提高发电机的效率。
通过增
加叶片的光滑度和抗氧化能力,降低叶片的磨损和能量损失,提高发电机的输出功率,减
少电力损耗。
对燃煤机组的余热利用也是降低能耗的重要手段。
通过余热锅炉和余热蒸汽发生器,
收集锅炉排出的烟气中的余热能量,用于蒸汽回馈锅炉或加热系统,提高能源利用效率,
减少燃煤机组的燃料消耗。
还可以对燃煤机组的输电线路和变压器进行合理规划和布局,减少输电线路的电阻和
损耗,提高输电效率。
对机组的运行管理和调度也需要加强,合理安排机组的运行时间和
负荷,避免出现低负载运行和频繁启停,以减少能源的浪费。
300MW燃煤机组节能降耗措施与方法是一个综合性的工程,需要从锅炉改造、发电机
优化、余热利用、输电线路规划和运行管理等多个方面入手。
通过采取这些措施,可以有
效降低机组的能耗,提高环境效益和经济效益。