钢包顶渣改质剂冶金性能的研究
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11日的中央经济工作会议指出2015年依靠促改革调结构,坚持不懈推动经济发展提质增效升级,努力做到调速不减势、量增质更优。
因为当前环境承载能力已达到上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新模式,同时不要一味注重钢的产量,要做到提升品种钢质量,才能在钢铁业发展新常态下抓住更多机遇,在钢铁行业发展放缓的情况下,未来钢铁企业通过产品品质升级做积极转型。
改质剂在炼钢中用途主要是有效提高钢中的铝含量,提高了含铝钢的生产量,可按客户要求定制生产各种规格,指标的冶金炉料产品。
金泰的顶渣改质剂主要用于大包渣的改性处理,脱氧能力很强,同时还具有吸附夹杂物的能力,能够提高钢水的纯净度,具有低熔点钢包顶渣的特点,在真空循环脱气精炼能够为脱硫创造更好的条件,钢水可浇性强,在RH炉结束后直接连浇,不必转到LF精炼炉中耗费生产成本,由此节省成本,经济效益提高了,也提高了钢水质量。
顶渣改质后低碳、低硅钢经吹氩站处理后直上连铸,钢水流动性好,未发生水口堵塞现象;烟尘不大,能满足出钢和环保要求;钢水去硫效果好,脱硫率达到 40%。
产品性能
1、具有成渣快,脱氧能力强,吸附夹杂的功能。
2、在初炼炉出钢时使用,能将精炼炉的部分脱氧、脱硫功能提前到出钢时完成,缩短精炼时间。
3、炉渣易发泡,升温速度快,减少钢液吸氧。
4、使用过程中钢液不增碳、回硅量少。
5、降低炼钢成本,提高炼钢产能。
金泰多年来一直从事炼钢辅料的开发与生产,在和钢厂客户的不断交流中,了解到当前钢铁行业面临的难题,针对环保与产能过剩问题,我们研发一系列低碳环保,铸造高质量钢的炼钢辅料产品,在合作共赢的基础上,共同实现我们的钢铁强国梦。
2017年第2期 LYS Science-Technology& Management・14・IF 钢钢包顶渣改性试验研究 沈维华 刘 彭 (1.210转炉厂,2.技术中心)摘 要本文介绍了IF 钢不同的顶渣改质工艺对降低顶渣氧化性、中包T[O]、中包铝损以及后续冷轧线性缺陷的影响。
结果表明:加大顶渣改质力度可以改善钢包顶渣氧化性,降低中间包T[O]和铝损,提高钢水洁净度,减少冷轧线性缺陷率,但连铸的状况与线性缺陷率对应关系更明显。
1 试验背景IF 深冲钢主要质量问题是线性缺陷,而线性缺陷主要是由非金属夹杂物引起,因此IF 深冲钢需控制好钢水洁净度,减少钢中非金属夹杂物含量[1]。
国内外相关研究表明,IF 钢顶渣氧化性与钢中T[O]和冷轧缺陷率具有明显对应关系[1][2]。
为提高钢水洁净度减少冷轧缺陷率,应将钢包顶渣氧化性控制在较低含量水平。
而目前210厂钢包顶渣氧化性较强且波动较大(TFe 在12~20%),根据相关文献,该顶渣二次氧化严重,不利于夹杂控制[1]。
为改善钢包顶渣氧化性,共进行3种顶渣改质试验,并跟踪钢包顶渣氧化性、中包渣成分、中包Alt 损、中包增Si 、钢水T[O]以及后续冷轧线性缺陷情况,以验证顶渣改质效果,为产品质量和成本寻求合理的平衡点。
2 试验方法在DC04钢种上分3个浇次进行顶渣改质试验:第一次试验:转炉出钢加120kgAl40改质剂;第二次试验:转炉出钢加240kg Al40改质剂;第三次试验:转炉出钢加120kg Al40改质剂,RH 出站时再加入120kg Al40改质剂。
并跟踪分析:(a)不同改质工艺钢包渣在冶炼过程中TFe 的变化;(b)不同改质工艺对钢水T[O]的影响;(c)不同改质工艺中包铝损和增硅情况;(d)不同改质工艺条件下,冷轧线性缺陷及其对应的关系。
3 研究结果3.1 不同工艺顶渣的变化及其T[O]情况三次试验对转炉渣、RH 进站渣、RH 出站渣、大包尾渣、中间包渣、共取样38组,全流程钢渣TFe 情况如图1~3,连铸中包T[O]情况如图4。
顶渣处理在我厂的运用摘要随着社会的发展,用户对钢材的质量要求是越来越高。
所以,我厂在生产过程中,运用合成渣的一些精炼功能,采取对钢包渣进行一定的处理,来提高钢产品的质量。
关键词:调渣剂顶渣处理合成渣溶解氧一、顶渣处理的理论基础我厂在顶渣处理过程使用的调渣剂属于一种合成渣。
合成渣是为了达到一定的冶金效果,而按照一定成份配制的专用渣料,使用合成渣可以达到以下冶金效果:1、强化脱氧;2、强化脱硫;3、强化脱磷;4、加快钢中夹杂物的排除;5、防止钢水吸气;6、部分改变夹杂物的形态;7、减少钢水温度散失;8、形成泡沫性渣达到埋弧加热的目的。
我厂主要是利用合成渣强化脱氧,也利用上述第4、5、6、7功能。
(1)、合成渣脱氧采用铝对钢水进行脱氧,进行这以下的反应:2[Al] + 3[O] = Al2O3(s)lgK = 62762/6-22.42由反应来看,钢中溶解氧的活度高低,除了取决于钢中溶解铝的含量外,还取决于脱氧产物Al2O3的活度。
如果能降低脱氧产物Al2O3的活度,将有利于脱氧平衡向生成Al2O3的方向移动,从而降低钢中氧的活度。
由炉渣的共存理论可知,在由CaO-Al2O3组成的炉渣中,CaO·6Al2O3,CaO·2Al2O3,CaO·Al2O3,12CaO·7Al2O3,3CaO·Al2O3等复合化合物是存在的,这些复合化合物的存在消耗了相当比例的Al2O3,使Al2O3的活度降低,促进反应向生成Al2O3的方向移动,达到降低溶解氧的目的。
合成渣中含有CaO和Al2O3成份,CaO的加入提高了渣的碱度,而提高渣的碱度可以降低钢包渣中SiO2的活度,并能提高脱氧剂在钢和渣中的脱氧能力。
合成渣中往往含有一定脱氧产物相同的成分,如Al2O3。
由于合成渣是由多种化合物成分组成,熔点很低。
这就使得合成渣与脱氧产物间有很小的界面张力,且可使夹杂物很快溶入合成渣中。