顶渣改质剂产品性能分析
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20211新疆钢铁157碳铝顶渣改质剂在低碳钢生产中的应用实践探讨徐韬1,姜新平1,王强2,俞海明3,谭广志4(1.新疆八一钢铁股份有限公司炼钢厂;2.北京璞域环保科技有限公司;3.新疆中合大正冶金科技有限公司;4.新疆工业职业技术学院)摘要:钢包顶渣的改质,是防止钢水二次氧化、对于钢液深度脱氧和优化钢液夹杂物去除的重要工艺方法,文章介绍了120t板材生产线生产低碳铝镇静钢采用碳铝改质剂的工艺实践。
关键词:钢包顶渣;复合改质剂;泡沫渣;钢液增碳中图分类号:TF761+.2文献标识码:A文章编号:1672-4224(2021)01-0020-03 Discussion on Application of Carbon Aluminum Top Slag Modifierin Low Carbon Steel ProductionXU Tao1,JIANG Xin-ping1,WANG Qiang2,YU Hai-ming3,TAN Guang-zhi4(1.Steelmaking Plant,Xinjiang Bayi Iron&Steel Co.,Ltd.;2.Beijing Puyu Environmental Protection Technology Co.,Ltd.;3.Xinjiang Zhonghe Dazheng Metallurgy Technology Co.,Ltd.;4.Xinjiang Tudustrial Vocational and Technical College) Abstract:The modification of ladle top slag is an important technological method to prevent secondary oxidation of molten steel,deep deoxidization of molten steel and optimize the removal of molten steel inclusions.This paper introduces the process practice of using carbon and aluminum modification agent in the production of low carbon aluminum killed steel by120t plate production line.Key words:ladle top slag;composite modifier;foamed slag;liquid steel carbonization优特钢的生产过程中,在转炉和电炉出钢工序加入渣辅料造渣,是粗炼钢水脱氧脱硫的最佳工艺环节,也是去除钢液夹杂物的主要工艺环节。
2017年第2期 LYS Science-Technology& Management・14・IF 钢钢包顶渣改性试验研究 沈维华 刘 彭 (1.210转炉厂,2.技术中心)摘 要本文介绍了IF 钢不同的顶渣改质工艺对降低顶渣氧化性、中包T[O]、中包铝损以及后续冷轧线性缺陷的影响。
结果表明:加大顶渣改质力度可以改善钢包顶渣氧化性,降低中间包T[O]和铝损,提高钢水洁净度,减少冷轧线性缺陷率,但连铸的状况与线性缺陷率对应关系更明显。
1 试验背景IF 深冲钢主要质量问题是线性缺陷,而线性缺陷主要是由非金属夹杂物引起,因此IF 深冲钢需控制好钢水洁净度,减少钢中非金属夹杂物含量[1]。
国内外相关研究表明,IF 钢顶渣氧化性与钢中T[O]和冷轧缺陷率具有明显对应关系[1][2]。
为提高钢水洁净度减少冷轧缺陷率,应将钢包顶渣氧化性控制在较低含量水平。
而目前210厂钢包顶渣氧化性较强且波动较大(TFe 在12~20%),根据相关文献,该顶渣二次氧化严重,不利于夹杂控制[1]。
为改善钢包顶渣氧化性,共进行3种顶渣改质试验,并跟踪钢包顶渣氧化性、中包渣成分、中包Alt 损、中包增Si 、钢水T[O]以及后续冷轧线性缺陷情况,以验证顶渣改质效果,为产品质量和成本寻求合理的平衡点。
2 试验方法在DC04钢种上分3个浇次进行顶渣改质试验:第一次试验:转炉出钢加120kgAl40改质剂;第二次试验:转炉出钢加240kg Al40改质剂;第三次试验:转炉出钢加120kg Al40改质剂,RH 出站时再加入120kg Al40改质剂。
并跟踪分析:(a)不同改质工艺钢包渣在冶炼过程中TFe 的变化;(b)不同改质工艺对钢水T[O]的影响;(c)不同改质工艺中包铝损和增硅情况;(d)不同改质工艺条件下,冷轧线性缺陷及其对应的关系。
3 研究结果3.1 不同工艺顶渣的变化及其T[O]情况三次试验对转炉渣、RH 进站渣、RH 出站渣、大包尾渣、中间包渣、共取样38组,全流程钢渣TFe 情况如图1~3,连铸中包T[O]情况如图4。
专利名称:超低碳钢用钢包顶渣还原改质剂及其使用方法专利类型:发明专利
发明人:沈昶,张建,舒宏富,潘远望,刘国平,陶承岗
申请号:CN200910251486.5
申请日:20091222
公开号:CN101736135A
公开日:
20100616
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种超低碳钢用钢包顶渣还原改质剂,其组分重量百分比为:MAl:35~60%,CaCO:15~30%,CaO:10~35%。
所述还原改质剂的使用方法是:转炉出钢过程中加入石灰2~6kg/t钢,萤石0.5~1kg/t钢;出钢结束后,钢水进吹氩站,开启底吹氩进行强搅,使钢包顶渣完全融化后关闭底吹氩,随后用旋转布料器均匀加入所述钢包顶渣还原改质剂3~6kg/t钢。
使用钢包顶渣还原改质剂后,实现了渣中(FeO+MnO)含量小于6%,CaO/AlO比值控制在1.2~1.8范围以内的目标。
申请人:马鞍山钢铁股份有限公司
地址:243003 安徽省马鞍山市湖南西路8号技术中心知识产权部
国籍:CN
代理机构:芜湖安汇知识产权代理有限公司
代理人:徐晖
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11日的中央经济工作会议指出2015年依靠促改革调结构,坚持不懈推动经济发展提质增效升级,努力做到调速不减势、量增质更优。
因为当前环境承载能力已达到上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新模式,同时不要一味注重钢的产量,要做到提升品种钢质量,才能在钢铁业发展新常态下抓住更多机遇,在钢铁行业发展放缓的情况下,未来钢铁企业通过产品品质升级做积极转型。
改质剂在炼钢中用途主要是有效提高钢中的铝含量,提高了含铝钢的生产量,可按客户要求定制生产各种规格,指标的冶金炉料产品。
金泰的顶渣改质剂主要用于大包渣的改性处理,脱氧能力很强,同时还具有吸附夹杂物的能力,能够提高钢水的纯净度,具有低熔点钢包顶渣的特点,在真空循环脱气精炼能够为脱硫创造更好的条件,钢水可浇性强,在RH炉结束后直接连浇,不必转到LF精炼炉中耗费生产成本,由此节省成本,经济效益提高了,也提高了钢水质量。
顶渣改质后低碳、低硅钢经吹氩站处理后直上连铸,钢水流动性好,未发生水口堵塞现象;烟尘不大,能满足出钢和环保要求;钢水去硫效果好,脱硫率达到 40%。
产品性能
1、具有成渣快,脱氧能力强,吸附夹杂的功能。
2、在初炼炉出钢时使用,能将精炼炉的部分脱氧、脱硫功能提前到出钢时完成,缩短精炼时间。
3、炉渣易发泡,升温速度快,减少钢液吸氧。
4、使用过程中钢液不增碳、回硅量少。
5、降低炼钢成本,提高炼钢产能。
金泰多年来一直从事炼钢辅料的开发与生产,在和钢厂客户的不断交流中,了解到当前钢铁行业面临的难题,针对环保与产能过剩问题,我们研发一系列低碳环保,铸造高质量钢的炼钢辅料产品,在合作共赢的基础上,共同实现我们的钢铁强国梦。