DR2_5复合滤棒成型机的改造
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细支滤棒成型机的设备参数分析与改进发布时间:2022-01-25T06:48:18.739Z 来源:《中国科技人才》2021年第29期作者:徐嘉毅[导读] 随着新标准的制定深入实施,对滤棒卷烟产品质量的稳定性、健康性等都提出了一个更高度的要求。
广东中烟工业有限责任公司广州卷烟厂广东省广州市 510000摘要:为进一步提高细支滤棒的质量以及其稳定性,分析一下影响细支滤棒质量的各种设备故障因素,并用11.0Y15000和8.0y15000两种规格醋酸纤维丝束在一台kdf2/af2型细支滤棒成型机上分别进行了不同运行速度、不同尺寸规格捕丝器等试验。
关键词:细支式;改进方向;滤棒引言:随着新标准的制定深入实施,对滤棒卷烟产品质量的稳定性、健康性等都提出了一个更高度的要求。
降焦、控焦技术水平不断提高成为我国卷烟生产行业的一个高度关注技术指标。
对我国卷烟原辅料特别是滤棒的使用研究也不断深入,滤棒对于有效过滤烟气中各种有害物质具有重要作用。
生产进行过程中,由于生产原辅料、生产设备规格的不同,设备上的工艺技术参数必须及时做出相应调整。
但每次生产无法快速准确找出最优设备工艺技术参数进行组合,导致大量卷烟废品陆续产生。
本文主要针对我国滤棒成型机的长期使用管理情况及滤棒质量配方数据库的统计进行分析,提高企业生产效率,降低生产成本。
一、滤棒成型工艺参数配方数据库的作用随着卷烟市场不断发展增大、产品种类变化需求与日俱增,这对滤棒成型工艺产品质量参数管理工作提出了更高的技术要求。
在滤棒成型产品设计制造工艺过程中,精准的滤棒工艺质量参数设置规则可有效提高滤棒产品质量,增强在线生产工艺质量控制能力。
但在整个生产车间滤棒成型操作线上,关键性的重要工艺参数一般多达13项(主要包括辊压、辊速比、温度、增塑剂含量等),操作设备工程师往往需要十年以上相关专业设备实践经验,才能不断创新摸索并最终找出最优秀的关键参数组合,随着这些专业设备操作工艺技术人员不断进行不同岗位变动,这些专业工作技术经验也随之不断出现流失。
浅谈我国复合滤棒成型设备现状与发展作者:袁保证来源:《中国新技术新产品》2013年第02期摘要:随着我国烟草行业对卷烟焦油含量的严格控制和要求,催生了对复合滤棒降焦的需求,促进了对国内、外复合滤棒生产设备的需要及未来发展趋势。
关键词:复合滤棒成型设备;现状;发展中图分类号:TQ051.9+3 文献标识码:A吸烟与健康课题越来越多地受到公众尤其是吸烟者的重视,最大限度减少吸烟所带来的危害是广大烟民的迫切期待,因此,卷烟滤嘴已由单功能向多种功能方向发展,开发集减害降焦、增香补香和突出产品差异化功能为一体的复合滤嘴,已成为中式卷烟研究的重点之一[1]。
据市场调查,国内卷烟(材料)生产企业近年来开始加大了复合滤棒卷烟的研发力度,引进了一批国际领先水平的复合滤棒成型机组,如德国HAUNI公司的MULFI-E型500 m/min 复合滤棒成型机组和MERLIN型600m/min复合滤棒成型机组等,国内近年也先后自行设计了YL43型200 m/min[2]和ZL41型400m/min复合滤棒成型机组[3]。
复合滤棒成型机的需求和发展已成明显上升趋势。
1 烟草降焦与复合滤棒的需求1.1 我国降焦中国烟草专卖局明确要求,全行业要把减害降焦摆在更加突出位置,下更大功夫努力抓好,“重在减害、稳步降焦”。
进一步明确了减害降焦的目标:从2011年1月1日起,国内生产卷烟盒标焦油量不超过12毫克/支,2015年1月1日起不超过10毫克/支;每个重点骨干品牌都要有3个以上规格焦油量在6毫克/支以下,同时储备一批焦油量在3毫克/支以下产品。
1.2 复合滤棒的需求要大幅降低卷烟主流烟气对人体健康的危害,除采取改进卷烟工艺配方措施之外,使用不同材料或添加剂进行对烟气吸附过滤或转化,简便易行而且立竿见影的措施就是使用一种特种滤棒,即复合滤棒。
复合棒的种类也比较多,诸如沟槽棒和醋纤棒的复合、活性炭棒和醋纤棒的复合、茶叶棒和醋纤棒的复合等,其复合的型式也多样化,有两元复合或多元复合。
KDF2成型机滤棒直径控制改进0 引言纤维滤棒成型机是制造卷烟过滤嘴主要设备。
它生产的滤棒经切割处理后成为符合卷烟生产要求的香烟过滤嘴。
滤嘴质量品质的好坏,直接影响到香烟的口感和对烟气中有害物质的过滤。
滤棒的直径是考核滤嘴品质的重要指标,控制产品直径的波动状况直接影响卷烟生产工艺流程的效果。
随着烟草机械设备自动化程度的提高和新技术的发展,新型直径控制系统的技术应用,是提高滤嘴产品质量的重要途径。
1 原机直径测控系统分析1.1 设备原理ZL22D型纤维滤棒成型机是在引进德国技术的基础上,自主设计的较新型滤棒成型机组。
然而,该机组对于滤棒直径的检测及控制系统仍然停留在利用可控硅检测气压的检测方式上,基本原理如图1所示。
图1当机组正常生产时,滤棒不断被送入检测气室内,电磁阀打开,由气源向检测气室和直径控制仪送入稳定流量的压缩空气,通过检测气室内空气的气压大小就间接反映了滤棒的直径,气压和直径的值在一定范围内是成线性关系的,随后直径控制装置将气压信号通过转换器转变为电压信号;电压信号送入计算电路进行处理,并通过可控硅决定继电器K1或K2的输出与否。
以此控制电机M是处于正向运行还是反向运行。
通过蜗杆传动机构抬升或者下压成型枪来实现对滤棒直径的调整。
该电机输出轴上带有大比例的减速器,电机运行位移计算的分辨率高,能够高精度的控制行距来调整滤棒直径。
1.2 问题分析目前的圆周直径检测装置,在实际使用中存在难以解决的问题:气路搭建复杂,占空间多,长时间的使用会引起各种气管老化后,磁浮子式气压传感器容易受环境空气纯净度的影响而堵塞,影响控制精度。
2 新型直径控制的系统设计2.1 整体的设计方案1)采用美国先进的MSC微压传感器,取代目前的检测单元:用微压传感器检测滤棒的直径(X方向),所得信号以电压形式输入PLC。
操作人员可以通过人机界面HMI进行参数设定与数据反馈。
2)直径控制电机的启动电路和直径控制执行单元:直径控制执行单元保留原来的设计,直径控制电机输入控制由PLC的I/O通过原电路进行控制。
KDF2滤棒成型机导轨改进设计与应用
朱其强;马宇飞;韦乐;黄耀
【期刊名称】《科技创新与应用》
【年(卷),期】2024(14)12
【摘要】KDF2滤棒成型机的滤棒条导轨毛刷在剔除滤棒时,会因弯曲和摩擦导致变形和严重磨损,使得毛刷约束导向能力下降,可能会造成滤棒在进入分烟轮时产生皱头、跑条等问题,会严重影响滤棒的品质和生产效率。
为解决上述问题,该文设计一种新型KDF2滤棒成型机导轨。
设计负压装置与所设计导轨相连接,通过导轨上设置的负压孔的吸附作用代替原有毛刷的纵向导向功能,并由负压控制装置对负压装置进行调控。
另外,所设计导轨设置剔除气孔,保证横向剔除功能正常运行。
实例结果表明,所设计导轨符合设备稳定运行要求的同时克服在滤棒生产过程中频繁出现的滤棒触头、卡棒、滤棒跑条问题和调整精确度难以控制的缺陷,提升设备有效作业率,并且降低滤棒废品率。
【总页数】4页(P132-134)
【作者】朱其强;马宇飞;韦乐;黄耀
【作者单位】广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂
【正文语种】中文
【中图分类】TS43
【相关文献】
1.KDF2滤棒成型机组纸盘架装置的改进
2.KDF2滤棒成型机输送装置的优化设计
3.KDF2滤棒成型机预张力辊气路改进
4.KDF2滤棒成型机甘油酯自动供给防溢流装置的设计
5.KDF2滤棒成型机增塑剂控制系统的设计与实现
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Science and Technology &Innovation ┃科技与创新2023年第12期·119·文章编号:2095-6835(2023)12-0119-03盘式复合滤棒成型机供料及消隙装置改进梁策,赵鲁,李显(颐中烟草(集团)有限公司卷烟材料分公司,山东青岛266011)摘要:为解决盘式复合滤棒成型机生产加热卷烟用二元复合滤棒性能开动率与产品合格率低的问题,基于盘式复合滤棒成型机加工原理,对供料系统中防旋器及消隙系统出棒口导板进行优化。
采用回归的方法确定设备关键点参数以提升设备综合效能。
试验验证,复合滤棒成型机性能开动率可从66.93%提升至84.13%,产品合格率可从75.33%提升至94.10%。
关键词:复合滤棒成型机;防旋器;出棒口导板;性能开动率中图分类号:TS43文献标志码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2023.12.036随着烟草行业新材料新技术的不断发展,特种滤棒、功能性滤棒发展势头迅猛[1]。
许昌烟机开发的YL43型、ZL41型二元复合滤棒成型机和最新与荷兰ITM 公司合作开发的ZL45型二元复合滤棒成型机主要区别在于各原料棒消隙形式不同。
其中ZL45型采用盘式消隙形式,原料棒之间消隙主要依赖于3个交接盘的传递,且ZL45型可以实现二元三元规格转换。
近年来,国际上加热不燃烧卷烟产品发展迅猛,国内多家中烟公司加工的加热不燃烧卷烟的加工工艺采用“2+2”形式,即由2种二元复合棒使用接嘴机原理加工而成[2]。
二元复合滤棒成型机成为加热不燃烧卷烟加工流程中十分重要的一环。
现有的生产实践中,二元复合机加工主要面临设备性能开动率低、产品合格率低等问题。
统计生产数据分析得到设备性能开动率低的主要制约因素为出棒口堵塞导致故障停机。
产品合格率低的主要缺陷为相位偏差大。
为此,本文利用六西格玛管理工具,以盘式消隙结构二元复合滤杆成型机为基础,为提高设备性能开动率和产品合格率,优化了影响设备综合效能的关键部位。
图1原料斗机构基于NodeMCU 的复合滤棒成型机料斗改进系统研究何江王宁博石瑞成(湖北中烟卷烟材料厂,湖北武汉430000)摘要:为解决YL21改型复合滤棒成型机料斗卡棒的问题,结合目前实际情况,设计了一种料斗改进系统,能够有效地减少出现卡棒问题的概率。
影响YL21改型复合滤棒成型机卡棒的主要原因有两种:一是少部分原棒本身的质量问题,二是料斗本身设计的原因,原棒容易在料斗中散落,从而无法正确卡在分切鼓轮上。
针对这两种情况,现设计的装置在原料斗装置上增加一个筛选鼓轮,利用NodeMCU 结合红外测距传感器和剔除装置,将质量有缺陷的原棒和位置不正确的原棒剔除,从而大大降低复合滤棒成型机的卡棒现象,极大地提高了生产效率。
关键词:复合滤棒;NodeMCU ;卡尔曼滤波算法;工控0引言目前,烟草行业把减害降焦摆在突出位置,一种立竿见影的措施就是使用复合滤棒。
复合滤棒成型机是生产复合滤棒的设备,现已成为滤棒生产企业的重要设备。
除了部分企业在最近几年引进了德国HAUNI 公司、荷兰ITM 集团和意大利Montrade 生产的复合滤棒成型机外,我国当前复合滤棒成型机主要为20世纪引进英国MOLINS 公司生产的DR2-5型复合滤棒成型机,以及在其他纤维滤棒成型机基础上进行各种改进的衍生机型。
部分生产复合滤棒的机型是在YL21纤维滤棒成型机基础上进行改进设计的,主要改进部位是用复合滤棒分切装置替换了开松上胶机。
在日常生产中,时常会出现原棒卡棒的现象,每次卡棒都势必要造成设备停机,维修过程中需要重新调试机器,浪费大量原棒。
引起卡棒的原因主要有两个方面:一是原棒在料斗中直接进入到分切鼓轮,由于分切鼓轮是逆时针运行,实际上每次只有最右边的原棒才能卡入分切鼓轮的轮槽,料斗左边的原棒保持一种相对静止的状态,无法从下部落入分切鼓轮右边的轮槽;由于料斗高度较高,运行一段时间后,就会造成原棒在料斗中左高右低的现象,料斗中的原棒会从左边的高处散落到右边的低处,导致原棒无法正确地卡入分切鼓轮的轮槽中。
KDF―2滤棒成型机中线胶系统的改造前言KDF-2滤棒成型机组的中线胶供胶系统为单一胶枪,生产过程中由于胶嘴堵塞经常产生断胶、无胶现象,导致接装后的滤嘴容易脱落或下陷,产生严重的质量问题,不但影响设备有效作业率,而且也产生了极大的浪费,为此需对上胶系统进行改造来解决这一问题。
1.中线供胶系统原理及运行现状KDF-2滤棒成型机中线胶上胶装置主要由储胶箱、齿轮泵(冷胶)、胶液管和喷胶枪、气动装置等组成。
上胶方式为齿轮泵式,工作原理如下:设备在操作平台偏后的位置安装了一个能够储存约8L胶液的储胶箱,储胶箱下面安装了一个能够防止齿轮泵中的轴向油封硬化的甘油显示装置,它与下面的齿轮泵(冷胶)连接。
设备运行中线胶被通过带有电磁离合器的辅助传动机构以一定的传动比带动齿轮泵定量输送到上胶喷枪,其功能将由丝束卷成的滤棒芯黏贴于成型纸上。
中线胶工作的动力来自KDF-2辅助传动箱,是由齿形带带动齿轮泵(冷胶),将胶液挤压经过胶管到达胶枪,喷嘴中的喷针打开后把胶水涂抹到直线移动的成型纸上形成一条均匀的冷胶线。
中线胶采用(白乳胶),时间一长,齿轮泵中的油封将会产生硬化,造成胶液外流。
因此在胶水箱的下面存器内须加一定量的甘油(丙三醇)并在正面装有显示器,以便观察甘油的存在。
齿轮泵式上胶通过带有电磁离合器的辅助传动机构,以一定的传动比带动齿轮泵定量输送到上胶喷枪,气动装置将胶枪内的喷针移动约4mm后喷胶嘴打开,胶液即涂在滤棒成型纸上。
设备停机时胶枪喷针在压簧的作用下复位并使喷针头伸出喷嘴端面0.2mm,使胶液关闭且不会在喷嘴黏结。
随着设备速度加快齿轮泵的供胶量也随之增加,虽得到滤棒所需的中线胶得以稳定的定量施加,但在生产过程中会出现供胶出胶量不足,产生断胶、无胶现象。
2.改进措施与实施自流式上胶量是由操作工通过胶水阀打开的大小控制流量的,自流式中线上胶胶量与设备运行速度无直接对应关系,因此在设备运行时胶量能准确调整。
通过以上的分析,要解决滤棒生产中,中线胶出胶顺畅、无故障的问题,必须解决以下三个方面的问题。
DR2-5复合滤棒成型机的改造
李红武;张强;卢伟;王建
【期刊名称】《烟草科技》
【年(卷),期】2010(000)010
【摘要】为生产出新型复合滤嘴产品,对DR2-5复合滤棒成型机进行了改造.主要包括:①料棒分切部分的滤棒鼓和分切刀;②滤棒段传送部分的传动齿轮;③滤棒段插队部分的拨送轮和提升链轮;④滤棒段整理部分的整理鼓螺旋线.改造后的复合滤棒成型机,复合滤棒的产品规格可由原来的10 mm+10 mm改为15 mm+15 mm,滤棒质量符合相关标准.该方案选择传动系统的末端作为突破点,改动零部件少,加工方便,节省费用,安装调试简单,为开发生产新型复合滤嘴产品创造了条件.
【总页数】3页(P16-18)
【作者】李红武;张强;卢伟;王建
【作者单位】云南烟草科学研究院,昆明市科医路41号,650106;云南烟草科学研究院,昆明市科医路41号,650106;云南烟草科学研究院,昆明市科医路41号,650106;云南烟草科学研究院,昆明市科医路41号,650106
【正文语种】中文
【中图分类】TS433
【相关文献】
1.基于YL23C滤棒成型机组的超细支复合滤棒成型技术 [J], 徐思民;王晓兵;秦昌峰
2.ZL21滤棒成型机组生产水溶性加胶棒的设备改造 [J], 崔庆军;丁晓卫;王馨;鲍峰伟
3.KDF-2滤棒成型机中线胶系统的改造 [J], 丁晓卫
4.浅谈Kdf2滤棒成型机热熔胶系统的改造 [J], 史广德
5.基于滤棒质量的KDF2成型机开松辊改造设计 [J], 余宝意; 毛思睿
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滤棒成型机丝束工位转换装置的设计摘要:针对滤棒成型生产过程中,新旧醋酸纤维丝束通过液压车等方式人工移动工位来完成丝束切换。
人工移动丝束工位耗时较长(5-10分钟),移动过程中丝束拉力变化较大,直接导致滤棒吸阻及圆周出现较大波动。
设计的滤棒成型机丝束工位转换装置将当前丝束使用工位以及待用的丝束工位设计为一体并可绕回转中心旋转的装置。
滤棒产品生产时两个工位中心线与机器中心线保持一致,丝束工位切换时耗时在30秒以内,最大限度降低切换过程中丝束拉力变化对滤棒质量的影响。
关键词:滤棒成型丝束滤棒成型机丝束工位转换装置质量引言我公司滤棒成型主力设备是德国hauni公司制造的kdf4滤棒成型机。
kdf4滤棒成型机把丝束从丝束包中抽取出来,通过af4开松机对丝束进行拉伸、开松并施加增塑剂,在kdf4成型机中对丝束进行卷制成型并切成符合规格的滤棒,最后装盘。
1、存在问题目前卷烟生产行业中醋酸纤维丝束是生产滤棒的主要原料,通常一粒醋酸纤维丝束的重量达到480公斤左右。
为了配合自动化生产需要,一般配有两个工位,一个为当前丝束使用工位,另一个为待用丝束工位。
在现行的卷烟生产企业中醋酸纤维丝束的两个工位也就是两个并排着的单独的堆料板,接收agv自动送料小车等工具运输过来的醋酸纤维丝束。
滤棒生产时,当前丝束使用工位的中心线必须要与机器中心线保持一致,这样才保证醋酸纤维丝束在开松时,最大限度的减少出现丝束断丝、丝束跑偏等现象,进而保证滤棒的生产质量和效率。
在醋酸纤维丝束切换时,必须要把待用丝束工位和当前使用丝束工位进行更换,然而现行的两个并行的堆料板式的工位,需要操作人员使用液压车等工具手动转换,需要大量的时间(5-10分钟左右)和劳动力,同时造成滤棒圆周、吸阻出现较大波动。
对丝束分两边放置和居中放置进行滤棒产品质量对比。
如下图所示:上表是滤棒物理检测情况,丝束分两边时滤棒物检三等占到总检次数的30%,而丝束居中时滤棒物检三等仅为总检次数的12%。
第一章滤棒成型概论第一节滤棒的生产和发展一、滤棒的作用和发展滤棒是指以过滤材料(如烟用纤维丝束及芯纸等)为原料,加工卷制而成的具有过滤性能并有一定长度(如120mm)的圆形棒。
滤嘴是指滤棒分切后接装在卷烟烟支的抽吸端,对卷烟烟气中某些物质(如焦油、烟碱等)起过滤作用的圆柱体,是滤嘴卷烟的一个组成部分。
卷烟滤嘴对烟气粒相物有一定的过滤作用,可部分地滤去烟气中的某些成分,如焦油、烟碱等,减少烟气中的有害物质,从而缓解吸烟与健康的矛盾。
消费者接受滤嘴卷烟的另一个原因是滤嘴避免了烟末粘在嘴唇上所引起的不适感。
对于卷烟企业,则可以借接装滤嘴减少单箱烟叶消耗,提高产品质量档次和价值,从而获得较大的经济效益。
世界上最早出现的滤嘴卷烟是1931年本森·海格公司生产的以纸为滤嘴的“议会”(Parliament)牌卷烟。
醋酸纤维滤嘴出现于十九世纪50年代,1951年美国Brown &Williamson 生产的“总督”(Viceroy)牌卷烟最先使用了以醋酸纤维为滤材的滤嘴。
1954年英国皇家医学会发表了“吸烟与健康”报告以后,世界性吸烟与健康的争论不断升级,加速了滤嘴卷烟的发展。
至1976年滤嘴卷烟已达世界总产量的40%左右,十九世纪80年代末,主要生产卷烟国的滤嘴卷烟平均已达85%左右。
其中日本、英国为98%,美国、原联邦德国95%,韩国、埃及、阿根廷等国家已达100%。
我国滤嘴卷烟生产起步较晚,1973年青岛卷烟厂生产的“大前门”牌卷烟最早接装了纸质滤嘴,到十九世纪80年代初期滤嘴卷烟只占我国总产量的3%。
随着我国烟草行业的崛起,1985年以后滤嘴卷烟急速发展,1990年上升到50%,1996年末卷烟接嘴率达到了93%,1998年已达97.3%,至今无嘴卷烟的生产已寥寥无几。
随着滤棒生产技术的发展和卷烟新产品的开发,滤嘴不仅在数量上满足了卷烟厂的需要,而且在品种上也开始按卷烟的功能和香味,采用多种材料、多种形态。
烟用特种滤棒的分类及应用【摘要】随着吸烟与健康矛盾的日益突出,减害降焦是烟草行业发展的趋势,因此国内外对烟用特种滤棒的开发、研究越来越深入,各种功能性特种滤棒被广泛应用。
本文就国内卷烟现已使用的特种滤棒进行了梳理和分类,并简要阐述了烟用特种滤棒的特点及应用。
【关键词】烟草;特种滤棒;减害降焦;选择性吸附1.特种滤棒出现的背景为了减少吸烟对人体的危害,美国烟草业早在20世纪50年代就开始对活性炭作为复合滤棒添加剂进行了研究与应用,至60年代,活性炭复合滤棒卷烟在美国卷烟市场的份额约为7%。
随后英国、日本也广泛生产并使用活性炭复合滤棒。
国内对活性炭滤棒的研究起步较晚。
我国在20世纪90年代初牡丹江卷烟材料厂使用DR2-5型复合机生产出国内第一支活性炭复合滤棒,应用于“中南海”牌系列卷烟中。
随着国内复合滤棒的使用日益增加,南通滤嘴试验厂、红塔集团、上海烟草集团、长沙卷烟厂等也相继购买了复合滤棒成型机。
随着各国政府对卷烟的限制越来越严格,以及消费者对吸烟与健康的关注日益增强,仅凭一种单功能添加剂的活性炭复合滤棒已经难以满足卷烟市场的发展需求,具有功能性的特种滤棒也逐渐应用于卷烟中,并且由单一功能向多功能的方向发展。
这样,才能根据市场和卷烟设计的要求,有目的有选择性地将各种添加剂较佳地组合起来,开发出多功能具有理想降焦减害效果的特殊滤棒,尤其是既具有加香作用,又具有降低多种有害烟气成分的特殊滤棒。
2.特种滤棒的分类、特点及应用目前应用较多的特种滤棒按其结构可分为复合滤棒、沟槽滤棒、纸质滤棒、同轴芯滤棒、异形滤棒等。
2.1复合滤棒复合滤棒是目前国内外卷烟应用最多的特种滤棒,目前广泛使用的是二元复合滤棒,三元复合滤棒和四元复合滤棒的应用也逐渐增加。
与醋纤滤棒等单一结构滤棒相比,复合滤棒由两段或多段不同结构的段节组成,其内段可以添加各种功能性的颗粒、粉末、液体等材料,这样复合滤棒不但具有选择性吸附烟气中的有害成分等功能,还可以弥补减害降焦造成的香气流失。