包钢炼钢厂3~LF炉降低电耗及电极消耗实践
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降低lf炉电极消耗的工艺技术探索
随着钢铁工业的发展,LF炉已经成为了钢铁冶炼中不可或缺的设备之一。
然而,LF炉的电极消耗一直是制约其生产效率和经济效益的重要因素之一。
因此,降低LF炉电极消耗的工艺技术探索成为了当前钢铁工业中的热点问题。
要降低LF炉电极消耗,就需要从炉料的选择和炉渣的控制两个方面入手。
在炉料的选择上,应该尽量选择低磷、低硫、低灰分的优质炉料,以减少炉渣的生成量。
同时,在炉渣的控制上,应该采用合适的炉渣配方和炉渣处理工艺,以保证炉渣的流动性和稳定性,减少炉渣对电极的侵蚀。
要降低LF炉电极消耗,还需要加强电极的保护和维护。
在电极的保护方面,应该采用合适的电极保护剂和电极涂层,以减少电极的氧化和腐蚀。
同时,在电极的维护方面,应该定期进行电极的清理和修补,以保证电极的表面光洁度和机械强度。
要降低LF炉电极消耗,还需要加强操作人员的培训和管理。
在操作人员的培训方面,应该加强对操作规程和安全操作的培训,以减少操作失误和事故的发生。
同时,在操作人员的管理方面,应该建立完善的考核和奖惩制度,以激励操作人员的积极性和责任心。
降低LF炉电极消耗的工艺技术探索是一个复杂而又长期的过程。
只有在炉料的选择、炉渣的控制、电极的保护和维护以及操作人员的培训和管理等多个方面共同发力,才能够实现LF炉电极消耗的有效降低,提高钢铁冶炼的生产效率和经济效益。
炼钢厂节能降耗分析【摘要】炼钢在钢铁生产中占据着重要地位,作为既是高耗能工序,又是二次能源产生大户的炼钢工序,是唯一能够实现总能耗为“负值”的工序,如何通过降低炼钢生产过程中的能耗、物耗,实现更加高效的能源转换和回收,尽快实现高效负能炼钢目标,以降低炼钢厂的生产成本,成为了钢铁厂在当前严峻的市场形势下的当务之急。
【关键词】炼钢;节能;降耗;生产管理;温控;节电;煤气回收中国的钢铁工业经过几十年的高速发展,取得举世瞩目成绩的同时,也带来了巨大的能源与物料的消耗,尤其是最近几年随着经钢铁行业市场供求关系的变化,钢铁行业产能严重过剩,供需矛盾持续扩大,钢价连续下跌,钢铁企业的利润迅速降低,当前,钢铁工业已经成为一个微利甚至亏损行业。
为了应对严峻的形势,在激烈的市场竞争中立足,钢铁企业必须大幅度节能降耗,实现优势成本竞争战略是钢铁企业危机制胜的重要法宝。
对于我们公司来说,面临的问题和矛盾更加突出。
我们高炉和转炉的产能装备配置不配套,导致铁水供应不足,极大的制约了我们的炼钢的产能释放,防碍着成本的进一步降低。
当前钢铁行业炼钢节能降耗的思路和措施主要有:提升生产管理水平,优化炼钢生产工艺流程,全程稳定低过热度运行;降低物料及能源消耗,提升能源转换效率;使用新节能设备及节能技术,提升二次能源的综合利用效率等等。
我们通过对本公司炼钢工艺的能耗现状实行调查统计,并与国内外优秀炼钢工序的先进能耗指标实行对标评估,进一步对能耗影响因素实行分析,最后根据我公司的实际现状,研究实践各种主要节能措施在本单位炼钢工序的应用方案。
一、降低炼钢工序的能源消耗。
(1)炼钢工序能源消耗主要有:氧气、氮气、氩气、煤气、焦炭、电、水、蒸汽等,而氧气在能源介质消耗中所占的比重最大,所以将控制氧气消耗作为重点,根据我公司的现状,采取的主要措施有:编制并推行转炉标准化作业,严格控制出钢温度,提升命中率和一次拉碳成功率,减少点吹和补吹次数,减少非正常状态下的氧气用量等。
降低LF炉电极消耗的工艺技术探索摘要本文分析了炼钢厂LF炉电极消耗居高不下的原因,降低LF炉电极消耗的有效途径主要是合理供电、优化吹氩工艺、规范操作等措施。
通过优化工艺技术,LF炉电极消耗明显降低,实现了科技降耗的目的。
分析关键词 LF 电极消耗优化The technique investigate of reduced the electrode consumeLei Hui Huang DenHua Du LiHua(Steel Plant of Panzhihua Iron & Steel Co.,Panzhihua 617062,China) Abstract This text analyzed steel plant LF stove electrode to consume high reason, reduced electrode consume of the valid path is mainly reasonable power supply, excellent turn to blow measures,LF stove electrode consumes to obviously lower and carried out science and technology to decline to consume of purpose。
Keyword LF electrode consume optimizeLF钢包精炼炉不仅具有升温加热功能,也能充分发挥它的精炼作用,LF炉和转炉的有机结合,既能使转炉提高生产效率,提高产品质量,对钢水成分合格华率,品种钢的命中率,提高连铸连浇炉数作用十分明显。
钢厂自1993年建成投产第一台国产130t LF钢包精炼炉后,之后相继建成投产了三台主要设备相同的LF炉,其设备功能主要用于升温加热,在转炉和连铸之间起很好的缓冲作用。
浅析炼钢厂节能降耗摘要:随着全球能源资源的日益紧缺和环境问题的不断加剧,炼钢行业作为能源消耗高、碳排放大的行业,面临着严峻的节能减排压力。
炼钢厂的节能降耗措施对推动炼钢行业的可持续发展和环境保护具有重要意义。
本文主要分析炼钢厂节能降耗。
关键词炼钢厂;节能降耗引言炼钢厂在生产过程中消耗大量的能源和原材料,如燃料、电力和铁矿石等。
然而,传统的炼钢工艺和设备存在着能源利用效率低、能源浪费、排放物排放过高等问题,导致能源消耗过大、生产成本上升,并对环境造成负面影响。
因此,炼钢厂需要采取一系列有效的节能降耗措施,以提高能源利用效率、降低能耗和减少污染。
这些措施包括改进工艺流程、引进先进设备、优化能源管理系统以及开展废弃物回收利用等。
通过实施这些措施,炼钢厂可以实现节约能源、降低生产成本、改善环境质量,同时也为企业的可持续发展提供了新的机遇。
1、炼钢厂节能减排项目内容炼钢过程中的工艺流程进行优化和改进,以提高能源利用效率和降低能耗。
这可能涉及到炉料预处理、冶炼反应条件调控、废气回收利用等方面的改进措施。
引入先进的炼钢设备和技术创新,提高炼钢过程中的能源转化效率。
例如,使用高效节能的电弧炉、无氧预热系统、脱硫脱氮装置等设备,以及采用新型的冶金工艺。
建立完善的能源管理和监测系统,实现对能源消耗的实时监控和调控。
通过数据采集、分析和智能算法应用,实现能源的精细化管理和优化调整,以提高能源利用效率和降低能耗。
开展废弃物资源化利用项目,将废弃物转化为可再利用的能源或原材料。
例如,将废渣进行粉碎、磁选和回转窑焙烧,以获取高品位的铁粉和其他有价值的物质。
加强员工的节能减排意识和技能培训,提高他们对节能减排重要性的认识和理解,促进他们在工作中主动参与节能减排措施的实施。
建立健全的环境监测体系,进行废气、废水和固体废物等排放物的在线监测和分析。
同时加强环境合规管理,确保炼钢厂的排放物符合国家和地方的环保标准。
2、炼钢厂节能降耗的关键问题2.1能源利用效率低炼钢过程中,能源利用效率较低是主要问题之一。
包钢炼钢厂3~LF炉降低电耗及电极消耗实践包钢炼钢厂3~LF炉是一种用于二次精炼的设备,其核心技术是通过电弧炉进行加热,以实现对钢水的精炼和调温。
然而,与其他电弧炉相比,LF炉不仅具有高能耗,还存在电极消耗过快的问题。
因此,包钢炼钢厂积极实践降低电耗和电极消耗的技术措施,以提高炉子的能源利用效率和经济效益。
首先,包钢炼钢厂优化了电极结构。
在过去,LF炉的电极采用传统的石墨电极,电极的磨损较快,需要频繁更换。
为了降低电极的消耗,包钢炼钢厂引进了氧化锆电极。
与传统的石墨电极相比,氧化锆电极具有优异的抗磨损性能和导电性能,极大地延长了电极的使用寿命,并降低了电极的消耗,从而降低了生产成本。
其次,包钢炼钢厂改善了电弧控制技术。
传统的LF炉在精炼过程中,由于受到温度控制的限制,电弧产生不稳定,容易导致能耗的浪费和电极的磨损。
为了解决这个问题,包钢炼钢厂引入了新的电弧控制技术,通过精确的电流和电压控制,使得电弧能够在恒定的温度下稳定存在,不仅提高了电弧的利用率,还减少了电极的消耗和能耗的浪费。
此外,包钢炼钢厂改进了炉子运行模式。
传统的LF炉在精炼过程中,电弧持续存在,能耗较高。
为了降低能耗,包钢炼钢厂实行了周期性开启和关闭电弧的模式。
通过在精炼过程中间歇性地关断电弧,使得钢水在等温状态下进行保持,既能满足精炼的要求,又能减少电耗。
这种运行模式的改进不仅降低了电耗,还延长了电极的使用寿命,减少了电极的更换频率。
最后,包钢炼钢厂加强了设备维护和管理。
设备维护和管理是降低电耗和电极消耗的关键。
包钢炼钢厂定期对炉子进行检修和维护,及时发现和解决电弧不稳定、电极磨损等问题,确保设备的良好运行。
此外,包钢炼钢厂加强了对操作人员的培训和管理,提高了工人的操作技能和意识,减少了设备的误操作和损坏。
综上所述,包钢炼钢厂通过优化电极结构、改善电弧控制技术、改进炉子运行模式,并加强设备维护和管理等措施,有效地降低了3~LF炉的电耗和电极消耗。
包钢炼钢厂3#LF炉降低电耗及电极消耗实践
郑颖;乔光;赵鑫
【期刊名称】《包钢科技》
【年(卷),期】2004(030)004
【摘要】包钢炼钢厂将降低LF炉电耗和电极消耗作为降低成本的一条途径.为达到这一目的,炼钢厂从抓时序管理、钢包管理、LF炉操作等方面入手,吨钢电耗降低了7.06kWh,电极消耗降低了0.2 kg.
【总页数】3页(P28-30)
【作者】郑颖;乔光;赵鑫
【作者单位】包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010;包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010;包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古,包头,014010
【正文语种】中文
【中图分类】TF769.2
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1.包钢炼钢厂3#LF炉改进渣系的研究 [J], 郑颖;乔光;宋海
2.降低LF炉石墨电极消耗实践 [J], 贺保堂;翁玉娟;王立军;李彦军;王瑞军;单红超
3.降低LF精炼炉电极消耗的实践 [J], 刘鸿旭
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5.炼钢厂LF炉石墨电极消耗实践 [J], 杨华
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降低炼钢工序能耗的实践方法探讨摘要:介绍了龙钢公司今年来在炼钢工序节能降耗中,在管理方法创新、工艺结构改进、技术改造等方面所采取的一系列措施以及所取得的成效。
关键词:炼钢工序能耗;管理节能;工艺结构节能;技术节能引言陕钢集团龙门钢铁有限责任公司为落实国家“双碳”战略,立足新发展阶段,贯彻新发展理念、构建新发展格局,围绕“工序能耗达标”目标任务,以“管理节能、结构节能、技术节能”为抓手,持续深化能效对标,以能源分级管控和能源绩效评价体系为载体,推进能源消费定额,以碳排放受控、清洁生产体系达标为目标,促进绿色转型发展,强化能源过程管控,实现能源效益最大化。
以下为炼钢能源管理思路,首先对各单项(重点)指标分管理节能措施和技术技能措施进行落实管控。
1电耗的管理1.1管理节能方面1.1.1 建立《大型设备启停管理制度》。
由电耗主管和能源组共同监督,由能源调度负责落实执行。
1.1.2 每天对电耗进行统计分析,对用电浪费现象进行检查通报。
1.1.3 对电耗进行同期对比、与内部最好水平对比、与兄弟单位对标、与行业先进水平对标。
1.1.4 对炼钢各部位用电量进行分析,找出重点用电部位,重点采取措施。
1.2技术节能方面实施了“一次二次风机的自动节能模式”。
在转炉打到“炉后”开关出钢时,一次二次开始降速至25HZ运行;在打到“炉后”开关5分钟后,一次二次开始提速至高速45HZ运行;下枪信号后540秒(吹炼中期和吹炼后期)时,一次二次风机开始降低转速至30HZ运行。
2转炉煤气消耗的管理2.1在管理节能方面2.1.1 对钢包的寿命设立目标,进行分析:2.1.2 对每个烘烤器的煤气消耗量进行统计分析:2.1.3 对各连铸机中间包的寿命设立目标,进行统计分析:2.2在技术节能方面实施了《蓄热式钢包智能烘烤》项目。
对钢包烘烤分4个阶段,4个阶段实现自动调节,既保证了钢包的烘烤温度,又可以降低转炉煤气的空耗。
3氮气的管理3.1在管理节能方面3.1.1 对落料口氮封的流量标准规定为1800m3/h。
优化冶炼工艺,降低LF炉电能消耗李贵平郝忠安守福秦宝生门志刚(宣钢炼钢厂)摘 要宣钢通过优化转炉、LF炉冶炼工艺,缩短了品种钢精炼周期,不仅降低了精炼成本,提高了劳动生产率,降低了能源的消耗,而且实现了节能减排。
关键词 优化工艺电能消耗Optimization of Steelmaking Process to ReduceLF Electric EnergyLi Guiping Hao Zhong An Shoufu Qin Baosheng Men Zhigang(Steel Making Plant of Xuanhua Steel)Abstract This paper introduced the optimization of BOF and LF steelmaking process in Xuanhua Steel, by which the combustion cycle is shortened. It not only reduced production cost, increased the production, reduced the energy resources consumption, but also realized the energy-saving and emission reduction.Key words optimization, process, electric energy consumption1 前言钢铁工业消耗大量的能源、矿产资源并对人类生存环境造成很大的威胁,因此需要大量降低成本,减少电能消耗量和对环境的污染。
在炼钢生产中,LF炉是能源消耗的重要用电单位,而且电能消耗精炼成本中仅次于耐材成本占据第二位。
因此,降低电能消耗对于节约精炼成本、缩短冶炼时间、节能减排具有重要意义。
2 LF炉电能消耗的机理钢包精炼炉利用电弧加热的目的是使钢液快速升温,并熔化少量的合金添加料和渣料。
炼钢厂节能降耗方案一、背景介绍炼钢厂作为能源消耗较大的工业制造行业之一,其能源消耗和经济效益密切相关。
为了提高炼钢厂的能源利用效率和降低能源消耗,制定一套节能降耗方案是非常必要的。
本文档将从以下几个方面提出炼钢厂的节能降耗方案,包括技术改进、设备优化、管理措施等,以期降低炼钢厂的能源消耗并提升经济效益。
二、技术改进1. 高温余热回收利用炼钢厂的高温余热是一种宝贵的能源资源,通过合理的回收利用可以减少能源的浪费。
建议在炉煤气和炉渣处理过程中,使用余热锅炉进行余热回收,用于提供蒸汽、热水等其他能源需求,实现能源流的闭合循环。
2. 电力替代将传统的燃煤锅炉替换为电力供应系统,可以降低燃料供应和运输的成本,同时减少燃烧过程中产生的污染物,达到节能环保的目标。
3. 新一代高效节能炼钢技术引进和推广新一代高效节能炼钢技术,例如煤气轮机联合循环发电技术、高效炉结合先进的热能循环装置等,可以提升炼钢过程中的能源利用效率,降低燃烧过程中的能源损耗。
三、设备优化1. 能源消耗监测系统安装能源消耗监测系统,实时监测和分析炼钢厂各个环节的能耗情况,提醒和指导操作人员合理调整供应和使用能源的方式,以达到降低能源消耗的目标。
2. 能源高效设备更新对老化设备进行更新和升级,选择符合能效标准的设备,以提升设备的能源利用效率和工作稳定性,降低能源的浪费和排放。
3. 智能化控制系统利用先进的智能化控制系统对炼钢厂的设备和流程进行精确控制,实现自动化操作,减少人为误操作和能源的浪费。
四、管理措施1. 能源管理体系建立炼钢厂应建立完善的能源管理体系,明确节能目标和指标,制定相应的管理措施,并对能源的供应、使用、监测进行全面管理和控制。
2. 能源培训和宣传教育开展能源培训和宣传教育工作,提高员工的节能意识和技能,引导员工采取有效的能源节约措施,共同参与炼钢厂的节能降耗工作。
3. 环境监管和政策支持加强对炼钢厂的环境监管,制定相关的节能降耗政策和措施,给予相应的经济和政策支持,鼓励炼钢厂不断推进节能降耗工作。
优化冶炼工艺,降低LF炉电能消耗李贵平郝忠安守福秦宝生门志刚(宣钢炼钢厂)摘 要宣钢通过优化转炉、LF炉冶炼工艺,缩短了品种钢精炼周期,不仅降低了精炼成本,提高了劳动生产率,降低了能源的消耗,而且实现了节能减排。
关键词 优化工艺电能消耗Optimization of Steelmaking Process to ReduceLF Electric EnergyLi Guiping Hao Zhong An Shoufu Qin Baosheng Men Zhigang(Steel Making Plant of Xuanhua Steel)Abstract This paper introduced the optimization of BOF and LF steelmaking process in Xuanhua Steel, by which the combustion cycle is shortened. It not only reduced production cost, increased the production, reduced the energy resources consumption, but also realized the energy-saving and emission reduction.Key words optimization, process, electric energy consumption1 前言钢铁工业消耗大量的能源、矿产资源并对人类生存环境造成很大的威胁,因此需要大量降低成本,减少电能消耗量和对环境的污染。
在炼钢生产中,LF炉是能源消耗的重要用电单位,而且电能消耗精炼成本中仅次于耐材成本占据第二位。
因此,降低电能消耗对于节约精炼成本、缩短冶炼时间、节能减排具有重要意义。
2 LF炉电能消耗的机理钢包精炼炉利用电弧加热的目的是使钢液快速升温,并熔化少量的合金添加料和渣料。
电炉降低冶炼电耗的研究与实践电炉降低冶炼电耗的研究与实践炼钢车间⼀、前⾔机制公司炼钢车间现有正常运转的⼀座30t电炉和⼀座30t钢包精炼炉,属于短流程炼钢。
2009年冶炼平均电耗为450kwh/t,为此炼钢车间攻关⼩组展开技术攻关,摸索出⼀条降低冶炼电耗的途径。
2010年电耗稳步下降到421kwh/t,降幅达6.4%。
电弧炉炼钢是以宝贵的电能作为主要能源。
⽬前国外已采⽤的短流程具有很⼤潜⼒,吨钢电耗已可达180 kW h左右,甚⾄更低。
据资料表明,整个电炉炼钢过程能量平衡基本分布如下表:机制公司的炼钢电耗相⽐之下较⾼,很有必要⼤⼒推进技术进步,实现节能降耗,发挥短流程⼯艺的⽣命⼒。
⼆、冶炼电耗搞的原因1、原料对电耗的影响2009年由于废钢质量不稳定、轻薄料多、夹杂严重、⼏何尺⼨超长、单块超重造成装料不密实,每炉钢进料次数平均达2.5次,多的达4~5次。
根据监测,每多进⼀次料,需要延长冶炼时间25 min,增加电耗50 kWh / t。
由于个别废钢太长造成炉盖盖不严,⼤量热⽓、⽕焰冒出损失了热能,导电不良的渣钢及⼤块废钢装料位置不正确,冶炼时搭桥塌料⽽打断电极,增加了电极消耗和冶炼时间。
2、⼯艺执⾏不到位有的配电操作⼯没有按合理的供电曲线配电,炼⼀炉钢始终⽤⼀个电压档位以及⼤电流冶炼。
铁⽔供应不⾜导致炼钢⼯艺⽐较散乱,炼钢过程中等待时间(换炉盖、换炉体、等铁⽔)较长。
出钢温度普遍较⾼;有的超出出钢温度40多度,根据计算钢⽔温度每提⾼10 ℃,冶炼电耗上升4 kWh / t。
三、降低电耗的措施1、加强废料管理,优化配料⽅案废钢质量是影响电耗的客观因素,⽽原料管理是影响电耗的主观因素。
⾸先应对废钢进⾏处理,过长的废钢应割断,使其不超过0 .5 m,⼤块废钢不得超过500 kg。
对特殊轻薄料须进⾏打包处理,废钢原料应按⼤、中、⼩分别放开堆放。
装料要讲究科学合理,⼤、中、⼩料的合理配⽐为:⼩料15%~25% ,中料45% ~50% ,⼤料35%~45%。
LF精炼炉电极消耗原因及对策莱钢炼钢厂老区现有三座LF精炼炉,两座50t、一座60t。
1号、2号LF(50t)变压器容量都为6000kV A,4号LF(60t)变压器容量为10000kV A。
它的投产对莱钢钢材结构的调整起到了非常关键的作用,相继开发成功了45Mn、65Mn、Q345BL、Q345C、Q345EL、Q345D、Q420C、Q420D等H型钢,创出了可观的经济效益并且对炼钢厂钢水成分合格率、品种钢命中率、连铸连拉率的提高起到了明显的促进作用。
1 精炼功能简介LF炉是通过三根石墨电极对钢水进行加热的。
加热时电极与炉内氧生成CO 气体,而且电极中的C与渣中的氧化物作用生成CO气体,结果增加了炉气的还原性,阻止了炉气中的氧向液态金属传递,这样钢水可以进一步脱氧、脱硫及去除非金属夹杂物,有利于提高钢水的内在质量。
同时埋弧加热能精确控制钢水温度,一般偏差不超过5℃,因此能挽救相当一部分因温度偏低可能回炉的钢水,在转炉与连铸之间起到缓冲器的作用。
2 存在的问题及成因分析2.1 问题莱钢炼钢厂精炼炉在品种钢冶炼过程中起了很关键的作用,但自投产以来,其电极消耗居高不下,达到0.44kg/吨钢,占成本费用的25%。
造成了巨大的浪费。
2.2 原因分析莱钢炼钢厂使用的是普通功率石墨电极,技术指标见表1。
经过认真分析,发现莱钢炼钢厂电极消耗方式主要有:端面消耗、侧面消耗和电极折断消耗等。
1)电极端面消耗。
电极端面消耗的主要原因是电极在电弧高温下不断升华。
电弧温度高,而在起弧前电极温度低,电极中的热应力使其剥落(见图1),在大电流下,电弧剧烈向外偏移,渣层较厚时,电极端和渣液相接触而部分被熔解。
在电流波动幅度较大、超过普通功率电极电流密度允许值,单相电流密度过大,端部应力不平衡而导致端面剥落。
2)电极侧面消耗。
电极侧面消耗是指电极圆柱体表面被氧化消耗,正常情况下,炉内状态为微负压,石墨电极表面与炉气中的氧气发生化学反应,在温度超过400℃时,氧气能渗入石墨电极表面发生氧化。
炼钢厂降低电耗的措施
炼钢厂降低电耗的措施:
降低精炼电耗。
高效优化生产组织,在满足钢种工艺要求的前提下,压缩精炼时间和送电时间,转炉工序提高进站温度,提供成分合格的钢水,减少送电升温;精炼工序提高钢包周转率,保证钢包保温性能,适当降低送电升温补偿温度;连铸工序提高0.03米/分钟,并缩小精炼过热度控制范围,将原来的10至30摄氏度缩小8至25摄氏度,进一步节约了电耗。
针对Q235B钢种,该厂通过提升炉后温度,减少炉后等待时间,精炼工序不加热或少加热,每炉钢可节约加热8分钟时间,大幅降低了电耗。
多措并举降低电耗,一方面对设备运转加强管理,杜绝转空车、跑空载现象。
停产2小时以下对转炉一次、二次除尘风机实现降速运行,检修或停机2小时以上对一次风机、二次风机进行停机运行;同时,优化风机参数,根据回收时各阶段煤气浓度等因素,对风机运行周期进行分解并优化,减少风机高速运行时间,降低电耗。
另一方面,优化综合泵站水泵启停操作制度,合理开启连铸机结晶器、设备水在连铸机停机时的频繁启停。
此外,该厂加强对车间照明系统管理,选用高效、节能的电光源,合理、科学分配使用灯具的数量,规定开关时间。
实施成本日核算,通过每日的成本数据,检验电耗是否达到设定目标,对用电数据偏高的车间、班组进行重点督导,分析原因并采取相关措施。
另外,相关人员实行绩效与电耗指标挂钩,并在每天调度会上汇报完成情况,确保取得实效。
炼钢电弧炉的节电增产的有效措施炼钢电弧炉作为一种常见的钢铁冶炼设备,其是利用电弧产生的高温和电弧作用下的化学反应来熔化钢料的。
作为一种大功率设备,其能耗和生产成本相对较高。
因此,降低炼钢电弧炉的能耗,提高生产效率和增加产量,一直是炼钢企业面对的重要问题。
针对这个问题,本文将介绍一些有效的措施,帮助企业提高炼钢电弧炉的生产效率和增加产量。
1. 合理使用废钢废钢,特别是低含碳废钢,既可以降低炼钢成本,又可以减少排放量和降低炼钢电弧炉的用电量。
对于许多中小型企业,使用废钢是一种非常好的选择。
在利用废钢炼钢时,需要进行技术改造和优化,切断废钢的头尾并加入适当的合金等辅料,以保证钢水质量。
2. 提高电极的寿命炼钢电弧炉的电极是能耗的主要来源,如何延长电极寿命,降低电极消耗是节能的重要手段。
目前,一些新的电极材料已经能够延长电极寿命,如石墨电极、抗氧化涂层电极等。
此外,合理选择电流、电压等工艺参数,避免电极的过度消耗,也是提高寿命的有效措施。
在设备运行期间,定期检测电极的磨损情况,及时采取措施修复或更换损坏的电极。
3. 优化熔炼过程合理的熔炼过程可避免浪费能量和材料,提高钢水的质量,从而提高炼钢电弧炉的生产效率。
常见的熔炼优化措施包括:•减少车顶通风量。
车顶通风主要是为了消除电弧燃烧时产生的烟尘和气体等污染物。
车顶通风量过大会产生很多废气,从而增加能源消耗,降低产能。
因此,合理的通风量可有效降低能耗和减少污染物排放。
•降低电弧电流。
若电弧电流太大,会产生大量气泡、火花和废气等,损失很多的电能,从而增加能源消耗和降低产能。
因此,降低电弧电流、控制电弧发电量可有效降低能耗并增加产量。
•控制炉温。
炉温是影响熔炼效率和钢水质量的主要因素之一。
合理的炉温处理可使钢水的化学成分、温度、结晶度等指标符合要求,保证钢水质量,避免不必要的浪费和降低成本。
4. 节能改造炼钢电弧炉的加热方式和供电系统是影响能耗的关键。
进行节能改造可以对这些部分进行优化,从而实现节能增效的目的。
炼钢厂节能降耗分析【摘要】炼钢在钢铁生产中占据着重要地位,作为既是高耗能工序,又是二次能源产生大户的炼钢工序,是唯一能够实现总能耗为“负值”的工序,如何通过降低炼钢生产过程中的能耗、物耗,实现更加高效的能源转换和回收,尽快实现高效负能炼钢目标,以降低炼钢厂的生产成本,成为了钢铁厂在当前严峻的市场形势下的当务之急。
【关键词】炼钢;节能;降耗;生产管理;温控;节电;煤气回收中国的钢铁工业经过几十年的高速发展,取得举世瞩目成绩的同时,也带来了巨大的能源与物料的消耗,尤其是最近几年随着经钢铁行业市场供求关系的变化,钢铁行业产能严重过剩,供需矛盾持续扩大,钢价连续下跌,钢铁企业的利润迅速降低,当前,钢铁工业已经成为一个微利甚至亏损行业。
为了应对严峻的形势,在激烈的市场竞争中立足,钢铁企业必须大幅度节能降耗,实现优势成本竞争战略是钢铁企业危机制胜的重要法宝。
对于我们公司来说,面临的问题和矛盾更加突出。
我们高炉和转炉的产能装备配置不配套,导致铁水供应不足,极大的制约了我们的炼钢的产能释放,防碍着成本的进一步降低。
当前钢铁行业炼钢节能降耗的思路和措施主要有:提升生产管理水平,优化炼钢生产工艺流程,全程稳定低过热度运行;降低物料及能源消耗,提升能源转换效率;使用新节能设备及节能技术,提升二次能源的综合利用效率等等。
我们通过对本公司炼钢工艺的能耗现状实行调查统计,并与国内外优秀炼钢工序的先进能耗指标实行对标评估,进一步对能耗影响因素实行分析,最后根据我公司的实际现状,研究实践各种主要节能措施在本单位炼钢工序的应用方案。
一、降低炼钢工序的能源消耗。
(1)炼钢工序能源消耗主要有:氧气、氮气、氩气、煤气、焦炭、电、水、蒸汽等,而氧气在能源介质消耗中所占的比重最大,所以将控制氧气消耗作为重点,根据我公司的现状,采取的主要措施有:编制并推行转炉标准化作业,严格控制出钢温度,提升命中率和一次拉碳成功率,减少点吹和补吹次数,减少非正常状态下的氧气用量等。
包钢炼钢厂3#LF炉降低电耗及电极消耗实践Ξ郑 颖,乔 光,赵 鑫(包钢(集团)公司炼钢厂,内蒙古 包头 014010)摘 要:包钢炼钢厂将降低LF炉电耗和电极消耗作为降低成本的一条途径。
为达到这一目的,炼钢厂从抓时序管理、钢包管理、LF炉操作等方面入手,吨钢电耗降低了7106kWh,电极消耗降低了012kg。
关键词:LF炉;电耗;电极消耗中图分类号:TF769.2 文献标识码:B 文章编号:1009-5438(2004)04-0028-03Practice on decreasing electric and electrodeconsumption of N o.3LF in Steel-making PlantZHENG Ying,QIAO Guang,ZH AO Xin(Steel-making Plant o f Baotou Steel(Group)Corporation,Baotou014010,Nei Monggol,China) Abstract:In order to decrease production cost,Steel-making Plant of Baogang takes decreasing LF electricity and electrode consum ption as a measure.T o reach the aim,it has focused on process management, LF management and operation and s o on resulting in a drop of7.06kWh and0.2kg electrode per ton of steel respectively. K ey w ords:LF;consum ption of electricity;consum ption of electrode 目前包钢炼钢厂有3座LF炉,处理钢水量均为80~90t,平均升温速度为4℃/min[1],分别与大方坯连铸机、方圆兼用连铸机、小方坯连铸机相匹配。
由于现有工艺流程是在老厂基础上通过技术改造实现的,一些工艺布置不尽合理,因此,无论是转炉—3#LF炉—小方坯连铸机工艺路线还是转炉—1#LF炉—大方坯连铸机或转炉—2#LF炉—方圆兼用连铸工艺路线,都存在干扰因素多、转炉炉后组织困难、时序匹配不好等诸多问题,使电耗或电极消耗偏高、生产成本偏高。
为了进一步降低生产成本,炼钢厂决定向管理要效益,通过不断加强生产组织、技术进步、时序管理、操作水平等途径来降低电耗和电极消耗。
通过转炉车间的努力, 3#LF炉电耗及电极消耗大幅度降低。
1 电耗和电极消耗的关系从理论上讲,正常操作情况下,电耗高,加热时间长,电极消耗高。
经统计,电耗和电极消耗基本成正比关系,降低电耗就能降低电极消耗。
2003年1月至4月和2004年同期3#LF炉电耗和电极消耗见图1。
2 影响电耗和电极消耗因素 电耗和电极消耗主要是由钢水加热时间决定的。
而钢水加热时间是由钢种、时序、钢水就位温度第30卷第4期2004年8月包 钢 科 技Science&T echnology of Baotou S teel(G roup)C orporationV ol.30,N o.4August,2004Ξ收稿日期:2004206209作者简介:郑颖(1965-),男,内蒙古呼和浩特市人,高级工程师,现从事转炉炼钢及3#LF炉工艺技术工作。
及离位温度、LF 炉操作、造渣剂加入情况、钢包温降、埋弧状况[2]等因素决定。
2003年1月至4月转炉车间3#LF 炉吨钢电耗平均高达4417kWh ,吨钢电极消耗高达017kg。
图1 吨钢电耗和电极消耗211 时序从时序上讲,小方坯连铸机连浇时3#LF 炉时序除与按计划出完钢的时间有关外,还体现在从转炉出完钢到3#LF 炉就位的间隔,即运转时间的长短。
从2003年1月至4月统计看,这段时间波动较大,最长可达60min ,最短为8min ,平均25min 。
运转时间长,钢水温降大,加热时间长,电耗和电极消耗就大。
212 钢水就位温度及离位温度(1)钢水就位温度低,加热时间长,不仅造成电耗和电极消耗增大,而且造成时序不协调。
从2003年1月至4月看,有的炉次钢水就位温度最大相差90℃,而且就位温度偏低的炉次时常出现。
这其中有一部分是由于运转时间长,另一部分则是因为转炉出钢温度低等原因所致。
(2)合理控制钢水过热度,在保证顺利浇铸情况下尽量降低钢水上台温度,可以缩短LF 炉加热时间,从而降低电耗和电极消耗。
213 LF 炉操作及造渣剂加入LF 炉操作及造渣剂加入量也对电耗和电极消耗影响较大。
精确命中成分及温度、尽量减少测温取样次数、掌握好造渣剂加入时机及加入量、减少反复配成分或提温操作可以降低电耗和电极消耗。
同时,稳定操作、做好埋弧造渣、严防断电极也可以降低电耗和电极消耗。
214 钢包保温性能钢包保温性能对电耗和电极消耗影响也较大。
经统计,2003年1月至4月,钢包温降平均达到115℃/min 。
钢包温降大,LF 炉加热时间长,电耗和电极消耗增大。
3 措施311 强化时序工作2004年1月至4月,通过制订合理的工艺制度、强化调度管理及技术人员跟踪管理、建立并完善严格合理的考核制度,不仅保证了按计划出钢,而且实现了从转炉出完钢到3#LF 炉就位运转时间降低到平均15min ,比2003年同期缩短了10min 。
312 提高就位温度,降低离位温度提高并稳定钢水在3#LF 炉就位温度,并尽可能降低离位温度,以缩短加热时间。
转炉车间通过提高操作水平,适当提高并稳定转炉出钢温度及罐内温度,为提高并稳定钢水在3#LF 炉就位温度创造了良好条件。
经统计,2004年1月至4月3#LF 炉就位温度比2003年同期平均提高了11℃,各钢种就位温度非常低的比例平均降低约12%。
另外,通过加强管理,2004年1月至4月各钢种平均过热度比2003年同期降低约3℃。
313 提高操作水平LF 炉操作工操作水平也直接影响电耗和电极消耗。
通过加强对3#LF 炉操作工操作技能的培训,极大地提高了操作工的操作水平。
无论在成分及温度控制方面、还是造渣操作方面均比以前有了很大提高,从而缩短了LF 炉的加热时间。
根据统计,2004年1月至4月各钢种平均加热时间与2003年同期相比,由原来的20min 缩短至16min 。
314 减少钢包在周转中散热(1)为减少钢包在周转中散热,转炉车间减少了周转罐投入个数,加快了钢包周转。
即由原来投入转炉—3#LF 炉—小方坯连铸机工艺路线的6个钢包减少到目前的4个到5个。
(2)通过改进钢包保温层保温性能降低了钢包过程温降。
经统计,2004年1月至4月,从转炉出完钢至3#LF 炉钢包就位钢水温降值平均达112℃/min 。
与2003年同期相比,降低了013℃/min 。
这主要是改进了钢包保温层的保温材料,加强了保温效果。
92第4期 包钢炼钢厂3#LF 炉降低电耗及电极消耗实践4 经济效益411 3#LF炉的经济效益2004年1月至4月,3#LF炉共产钢19698212t。
降低电耗产生经济效益为:7106kWh/t×196982.2t×0.345元/kWh= 479790元降低电极消耗产生经济效益为:012kg/t×196982.2t×16000元/t×01001= 630343元二项合计为:479790+630343=1110133(元)412 3座LF炉产生的经济效益估算上述计算仅是2004年1月至4月铁水不足时3#LF炉降低电耗和电极消耗产生的经济效益。
炼钢厂按正常生产时产钢400万t计算,假设1#LF炉和2#LF炉降低电耗和电极消耗数值与3#LF炉相同,则产生经济效益为:7106×4000000×0.345+0.2×0.001×4000000×16000=22542800(元)5 结束语降低LF炉电耗和电极消耗能够产生可观的经济效益。
2004年1月至4月,转炉车间克服铁水资源不足等困难,将3#LF炉吨钢电耗减少至37164 kWh以下,吨钢电极消耗减少至015kg以下,产生了111万元的效益。
今后,将继续在以上几个方面加强管理和技术创新,力争将电耗和电极消耗逐步降低,进一步降低生产成本。
参 考 文 献[1] 吴铿,梁志刚1包钢LF精炼过程脱硫工业实验研究[J]1钢铁,2001,36(8):16-181[2] 唐萍,文光华1LF埋弧精炼渣的研究[J]1钢铁,2004,39(1):24-261(上接第10页)分选设备、脱介回收设备性能可靠,可适合我厂处理难选煤多的生产状况。
在具体实施中要控制好分选粒度上限,我厂入选上限以控制在50mm为宜,并要注重解决不脱泥分选介耗高的问题。
214 副产品开发工作今后几年洗煤生产可望达到年处理原煤150万t,按精煤产率50%计算,副产品产量将达到每年75万t,要做好副产品开发销售工作。
副产品销售开发工作搞不好,产品卖不出去,洗煤生产将无法进行。
21411 尾煤厂内机械回收按尾煤产率8%计算,增产后每年将产生12万t 尾煤产品,而尾煤池的容量只有8万t,生产将无法正常进行。
在尾煤机械回收方面,我国普遍采用的方法是压滤机回收,它是惟一彻底回收尾煤的设备,可视为产品100%回收。
但是压滤产品在国内还没有直接装仓的。
几经考查论证,我厂实施尾煤机械回收的总体方案是高频筛+压滤机联合回收,目前该项目正在实施中。
21412 矸石的开发利用矸石产品占到产率的30%,年产量将达45万t。
矸石较好利用的办法是制砖和发电。
2005年国家将全面禁止生产实心粘土砖,这为矸石制砖提供了一个机遇。
2000年底全国煤矿有煤矸石、煤泥等低热值电厂120座,总装机容量184万kW,年发电87亿kW・h。
并且国家对煤矸石煤泥制砖、发电等给予了包括减免税收的一系列优惠政策。
我们要充分用好国家优惠政策,并利用包钢自备热电厂的优势,搞好矸石、粉煤灰制砖和矸石发电工作。
3 结束语通过技术发展和工艺设备改造,使包钢洗煤生产系统由一个五六十年代的老厂改造为现代化的洗煤厂。
技术进步是无止境的,选煤生产应紧跟国内外最先进的选煤技术,结合自身状况,明确技术主攻方向,加大技改力度,以适应包钢发展的总体要求。
参 考 文 献[1] 梁金刚1煤用齿辊式破碎机的现状及新发展[J]1选煤技术,2001,3(21):41-431[2] 郝凤印,李文林1选煤手册[M]1北京:煤炭工业出版社,19931[3] 张春林,李辉,赵树彦1大型、高效、简化重介质选煤技术[J]1煤炭加工与综合利用,2002,1(3):6-8103包钢科技 第30卷。