锅炉排烟温度高的原因分析与改进
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冶金设备管理与维修 第26卷2OO8年第5期(总第137期)
锅炉排烟温度高的原因分析与改进
武荣清
(唐钢唐山063000)
摘 要排烟温度的高低对锅炉运行的经济性影响较大,国产锅炉运行中,排烟温度普遍高于设计值。排烟
温度升高,排烟热损失增大,从而导致锅炉煤耗升高,效率降低,对锅炉排烟温度高从环境、设计、设备、管理等不 同的角度进行了分析、归纳,针对不同的起因,提出了相应的改进措施和建议,对锅炉的检修维护有一定的指导意
义。 关键词锅炉 排烟温度 漏风量 双密封 积灰
1 引言 锅炉排烟温度高是运行中很常见的现象之一。排烟温 度高对锅炉的经济运行影响较大,因为排烟热损失是锅炉
各项热损失中最大的一项,而影响排烟热损失的主要因素 是排烟温度。一般情况下。排烟热损失约为5%~l2 ,占 锅炉热损失的6O ~70%。排烟温度每升高1O℃,排烟热
损失增加O.6%~1.o%,从而需多耗煤1.2%~2.4%。多 耗煤除了影响锅炉运行的经济性外还增加了污染物的排放 量,加剧了对环境的污染。因此,解决排烟温度过高的问题
对于节约燃料、降低污染都具有重要的意义。
2排烟温度高原因的分析及解决措施
根据理论分析和总结经验,排烟温度升高的原因大致 有以下几种:漏风、掺冷风量增多、受热面结渣积灰结垢、堵 灰、空气预热器入口风温高等,下面就这几方面作详细的分 析和讨论。 2.1锅炉漏风的影响及预防措施 锅炉漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风的 总称,是排烟温度升高的主要原因之一,与运行、检修以及 设备结构有关。炉膛漏风主要指炉顶密封、看火孔、人孔门 及炉底密封(水封槽)处漏风,还有一些密封填料脱落导致 安装问隙或设备接合面漏风。制粉系统漏风主要是磨煤机
风门、挡板及落煤管口漏风等。烟道漏风则是指水平烟道、 尾部垂直烟道上的人孔门、墙体密封不严密漏风、空气预热
器密封间隙不严漏风。漏风位置不同,所造成的影响也不 同,但相同的是都将造成排烟热损失增加,都需要在运行和 检修中加以消除和避免。具体分析如下: 锅炉运行时,通常是保持炉膛出口过量空气系数( )不
变。漏风将减少空气预热器的吸热量,使排烟温度升高。计 算表明,漏风总系数(包括掺冷风)-b排烟温度近似成线性
关系。
炉膛出口过量空气系数a可表示为:
口一△ +△口1+△口2+ 式中:△口——送风系数;
Aa1——炉膛漏风系数; △ :——制粉系统漏风系数;
△钝——烟道漏风系数。
由该式可知,当炉膛出口过量空气系数按燃烧调整条 件保持不变时,总漏风系数乏△啦一△口 +△ +Aa3增大,送 风系数Aa则下降,也就是使得送风量下降,空气预热器的 传热量下降,最终使排烟温度升高。
降低锅炉本体、制粉系统及烟道漏风的方法,主要是在
运行时及时关闭锅炉各系统的检修门、检修孔和看火孔;系 统负压控制要适当,在保证烟、粉不外喷的前提下,负压越 小越好,同时要控制好制粉系统入口温度,尽量少掺冷风;
在制粉系统漏风点较多的给煤机处,可采用密封较好的给 煤机(如埋刮板给煤机)等;另外,锅炉的各密封点,如炉顶 密封、炉底水封槽等处,要经常检查,发现破损要及时检修
或及时建立好水封。另外,在给煤机落煤管处加装锁气器, 也可降低制粉系统漏风。经验表明,这一措施可降低排烟温 度约2~3℃。 2.2掺冷风量增多的影响
在制粉系统或一次风中掺冷风,以保持磨煤机出口一 定的温度。它和漏风一样,使流经空气预热器的空气量减 少,使空气预热器的吸热量降低,最后导致排烟温度升高。
掺冷风量增多是由于一次风率偏高、制粉系统再循环风未 投运、磨煤机出力下降或部分磨煤机停运等原因造成的。 可以采取以下措施
(1)在炉膛不结焦及制粉系统安全的前提下,可适当提 高一次风风粉混合物的温度,减少冷风的掺入量。磨煤机出
口温度不宜过高是为了防止挥发分爆燃,对于挥发分较高 的烟煤,挥发分大量析出的温度是在2OO ̄C左右,因此,磨煤
机出口温度的提高是有一定潜力的。试验证明,磨煤机出口 温度由77℃提高至82℃后,排烟温度可降低3 ̄4 ̄C。 (2)设计合理的风粉配比曲线,定期测量磨煤机四角风
速,并校验一次风量的测量系统,防止因测量误差导致磨煤
机实际运行中一次风量偏大 但一次风率太低,易造成一次 风管内积粉烧喷嘴的故障,因此,要根据原始设计及在装设
备的具体状况来决定磨煤机的风粉配比比例。 2.3受热面积灰的影响
一
39— 第26卷2008年第5期(总第137期) 冶金设备管理与维修
连铸机大包回转台液压系统的设计改造
潘忠民
(济钢装备部济南250101)
摘要针对连铸机大包回转台内易着火的现象,对大包回转台的液压系统进行了设计改造,从而解决了重 大火灾及设备事故隐患。 关键词 回转台 液压系统 改适设计
1前言 济钢4号连铸机为1400超低头板坯连铸机,冶金长度 17m,最大拉速1.4m/min。连铸机大包回转台原设计的液
压系统位于连铸机大包浇注区高温热源附近,使用68号抗 磨矿物液压油,这存在着2大缺陷:①存在着重大火灾及设 备隐患,经常因为液压系统漏油造成大包回转台内部着火,
致使停机处理;②大包回转台液压系统与本体液压系统相 连接,当大包回转台液压缸漏油时,使本体液压系统油量瞬 间减少,整体压力瞬间降低,易造成扇形段压下压力减少, 致使连铸坯产生鼓肚,进而产生连铸机打滑、拉不动现象。 针对这些问题对液压系统进行了设计改造
2液压油的重新选择 为彻底解决因液压油漏油造成回转台内部着火问题, 需重新选择液压油。根据液压系统的压力、温度、对各种材 料的适应性、成本(/g括维护和再生)等方面进行选择,根据
大包回转台液压系统在高温热源(4oo ̄500℃)附近工作的 特点,应选择阻燃液压液(见表1)。
受热面积灰结渣将使传热系数降低,空气预热器堵灰
则空气预热器传热面积减少,这都将使烟气的放热量减少, 使排烟温度升高。受热面积灰指锅炉受热面积灰、结渣及空
预器传热元件积灰,锅炉受热面积灰将使受热面传热系数
降低,锅炉吸热量降低,烟气放热量减少,空预器入口烟温
升高,从而导致排烟温度升高;空气预热器堵灰则使空气预 热器传热面积减少,也将使烟气对空气预热器的放热量减 少,使排烟温度升高。
运行中加强锅炉吹灰,适当缩短吹灰间隔,短吹为每天
两次,长吹每周一、三、五进行;检修人员加强日常检修维
护,确保吹灰器的正常投入,保持各受热面的清洁;空气预 热器加装脉动吹灰装置,利甩燃气爆燃产生的超声波除灰,
并结合蒸汽吹灰,确保空气预热器烟气差压在1.2kPa以 下。
2.4空气预热器入口风温高的影响 在夏天,空气预热器入口风温高传热温差小,烟气对空
气预热器的放热量就少,从而使排烟温度升高。同时制粉系
统需要的热风减少,流过空气预热器的一次风减少,排烟温
度升高,这属于环境因素,是难以克服的,若增加过多的受 热面,降低空气预热器入口烟温,冬季时,排烟温度会低于
露点,为防止空预器低温腐蚀,必须投人暖风器,来提高排
烟温度,这样,辅气损失会增大,所以要根据环境温度变化 的规律,综合考虑布置受热面。
2.5 受热面布置的影响 由于锅炉设计时,对炉膛沾污系数估算不准,使得受热
面布置不合理,或者由于结构不佳造成受热面吸热不足,导
40---—— 致空预器入口烟温偏高,从而使得排烟温度升高,这需要重
新设计计算,必要时可采取增加省煤器管排,或将省煤器由
光管式改为鳍片式,增加省煤器的吸热量,降低空预器入口 烟温。
2.6排烟温度升高的其他原因
除了上述情况之外,排烟温度升高还有虚假升高的情
况。所谓虚假升高是指表面上排烟温度比设计值高,但客观
上并非如此。例如,当温度测点位置不合适时,测点无代表
性,或是测量元件有问题造成测出的排烟温度偏高。另外, 有时还会出现排烟温度低于设计值的情况。排烟温度低一
般不会影响锅炉运行的经济性,但当排烟温度降得过低时,
会出现预热器冷端低温腐蚀及对后部电除尘器和布袋除尘 器的腐蚀,这样就缩短了设备的使用寿命。为防止对于布袋
除尘器低温结露腐蚀,其入口烟温一般要求不低于120U。
3结论 排除设计原因,锅炉一般应保持在设计的排烟温度即
经济排烟温度下运行,如偏离设计温度超过10T以上,就应
该针对具体情况分析原因,采取相应的有效措施,使锅炉达
到安全、经济的运行状态。国产锅炉运行中,排烟温度普遍
高于设计值。排烟温度升高,从而导致锅炉效率降低 为此 通过理论分析,并结合现场运行经验,对引起排烟温度升高
的几种原因进行了分析,并提出了一些解决的措施和方案,
希望能对降低锅炉排烟热损失、提高锅炉运行效率起到帮 助作用。
(2008—04—14收稿)