哈拉沟煤矿综采面顶板事故
- 格式:docx
- 大小:23.64 KB
- 文档页数:5
神东煤炭集团公司煤矿顶板事故案例汇编目录目录第一部分巷道掘进篇 (3)案例一:大柳塔煤矿“10.10”顶板事故 (3)案例二:补连塔煤矿12煤五盘区回风大巷冒顶事故 (11)案例三:锦界煤矿31109机头硐室冒顶事故 (15)案例四:上湾煤矿22煤辅运巷冒顶溃水溃沙事故 (17)案例五:哈拉沟煤矿12上101掘进面“11.4”顶板事故 (21)案例六:哈拉沟煤矿中央主运大巷54L顶板冒顶事故 (26)案例七:石圪台煤矿72301切眼掘进冒顶事故 (30)案例八:石圪台煤矿71304辅运顺槽冒顶溃水溃沙事故 (35)案例九:乌兰木伦煤矿2204掘进工作面顶板事故 (38)第二部分综采面回采篇 (49)案例四:补连塔煤矿12401综采面顶板漏冒事故 (70)案例五:补连塔煤矿12404综采面顶板漏冒事故 (80)案例九:布尔台煤矿42105综放面动压事故 (102)案例十:布尔台煤矿42106综放面动压事故 (109)案例十一:锦界煤矿31107综采面顶板伤人事故 (117)案例十二:上湾煤矿 (119)案例十三:哈拉沟煤矿22203综采面“3.11”顶板事故 (124)案例十四:哈拉沟煤矿22529综采面机尾超前冒顶事故 (128)案例十五:哈拉沟煤矿22408-1综采面缩面冒顶事故 (136)案例十六:石圪台煤矿71206综采面过空巷冒顶事故 (141)案例十七:石圪台煤矿31201综采面压架事故 (147)案例十八:石圪台煤矿31204综采面末采贯通压架事故 (161)案例十九:保德煤矿81304综放面压死支架事故 (168)案例二十:乌兰木伦煤矿2204综采面顶板事故 (177)四、防范措施及取得的效果 (179)案例二十一:柳塔煤矿12104综采面过空巷压架事故 (181)第一部分巷道掘进篇案例一:大柳塔煤矿“10·10”顶板事故一、工程概况大井22煤六盘区22607综采面东侧与F8断层之间的三角块段采用旺格维利采煤法回采,回采区域如下图所示。
尊敬的矿领导:我矿近期连续发生顶板事故,给矿工的生命安全带来了极大威胁,也给企业带来了严重的经济损失和社会负面影响。
对此,我深感愧疚和自责,特此写下这篇检讨书,以表达我对事故的深刻反思和悔过。
一、事故回顾(一)事故一:2024年7月24日,山西太原古交矾石沟煤矿8212综采工作面发生一起顶板滚落矸石伤人事故,造成1人遇难。
(二)事故二:2024年7月21日,山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业发生一起掘进工作面顶板冒落事故,造成2人遇难。
二、事故原因分析(一)安全生产意识淡薄1. 部分员工对安全生产的认识不足,没有将安全放在首位,对顶板事故的严重性认识不够,导致违章操作现象时有发生。
2. 部分管理人员对安全生产的重视程度不够,对员工的安全教育培训不到位,使员工的安全意识难以提高。
(二)安全生产管理制度不健全1. 安全生产责任制不明确,各级管理人员的安全责任不落实,导致安全生产管理混乱。
2. 安全生产检查制度不完善,检查内容不全面,检查力度不够,难以发现和消除安全隐患。
(三)顶板管理不到位1. 顶板支护设计不合理,施工质量不达标,导致顶板失稳,发生冒顶事故。
2. 顶板监测手段落后,难以准确掌握顶板变化情况,无法及时采取措施防范事故。
(四)应急处理能力不足1. 事故应急预案不完善,应急演练不到位,导致事故发生后无法迅速有效地进行救援。
2. 事故应急救援队伍素质不高,救援装备不足,难以应对突发事件。
三、整改措施及承诺(一)加强安全生产教育培训1. 组织全体员工学习安全生产法律法规、规章制度,提高安全意识。
2. 加强安全教育培训,使员工掌握安全生产知识和操作技能。
(二)完善安全生产管理制度1. 修订和完善安全生产责任制,明确各级管理人员的安全责任。
2. 完善安全生产检查制度,加大检查力度,确保安全生产。
(三)加强顶板管理1. 优化顶板支护设计,提高施工质量,确保顶板稳定。
2. 加强顶板监测,及时掌握顶板变化情况,采取有效措施防范事故。
2014哈拉沟煤矿历年轻伤及以上事故案例安全管理办公室神华神东煤炭集团哈拉沟煤矿2014-5-16目录表第一部分顶板事故案例 (3)哈拉沟煤矿“3.11”顶板事故 (3)哈拉沟煤矿“11.04”片帮事故 (5)第二部分机电事故案例 (7)哈拉沟煤矿“10.28”电弧烧伤事故 (7)哈拉沟煤矿“8.15”电弧伤人事故 (9)哈拉沟煤矿“4.19”砸伤事故 (10)第三部分火灾事故案例 (11)哈拉沟煤矿机修车间4.16手部灼伤事故 (11)第四部分水灾事故案例 (12)哈拉沟煤矿22402工作面“7.28”溃水溃沙事故 (12)第五部分运输事故案例 (16)哈拉沟煤矿连采三队3.12破碎机伤人事故调查报告 (16)哈拉沟煤矿连采三队8.21皮带伤人事故追查报告 (18)哈拉沟煤矿连采二队7.4锚杆机伤人事故 (20)哈拉沟煤矿连采二队4.14事故 (21)哈拉沟煤矿连采五队2.14锚杆机伤人事故 (24)哈拉沟煤矿运转队9.20皮带伤人事故报告 (25)哈拉沟煤矿连采一队1.3驾车追尾事故 (26)哈拉沟煤矿连采一队1.27溜车事故 (27)哈拉沟煤矿“5.14”地面交通事故 (28)哈拉沟煤矿“9.10”地面交通事故 (29)第六部分其他事故案例 (30)哈拉沟综采队2.19支架起底油缸伤人事故 (30)哈拉沟煤矿“2.4”人员跌落事故 (31)哈拉沟煤矿“4.30”风门伤人事故 (32)哈拉沟煤矿“3.13”吊挂电缆伤人事故 (33)哈拉沟煤矿“9.21”吊挂水泵伤人事故 (34)哈拉沟煤矿机修车间“5.9”清洗剂伤眼事故 (35)哈拉沟煤矿机修车间8.21伤脚事故 (36)哈拉沟煤矿通风队“8.5”砖头砸伤事故 (36)哈拉沟煤矿通风队“8.24”摔伤事故 (38)哈拉沟煤矿“12.22”单体伤人事故 (40)哈拉沟煤矿生产准备队“5.8”砸伤事故 (42)第一部分顶板事故案例哈拉沟煤矿“3.11”顶板事故一、事故经过2006年3月11日14时20分左右,哈拉沟煤矿02203综采工作面刮板运输机机尾,最后一台端头支架与回风顺槽副帮之间,发生局部顶板鳞皮冒落,掉下一块长600mm、宽600mm、厚200mm的煤矸,将正在巡查工作的当班跟班副队长张某(34岁)头部砸伤致死。
第52卷第11期煤炭工程COAL ENGINEERING Vol. 52,No. 11doi:10. 11799/ce202011012哈拉沟煤矿特殊采掘条件顶板管控技术王庆雄,王巍,魏光荣,王志峰,胡建平(神东煤炭集团哈拉沟煤矿,陕西神木719315)摘要:为解决哈拉沟煤矿采掘工作面特殊条件顶板管控难题,分析了综采面各类顶板灾害发 生的机理,并实施综合顶板管控技术,确保了综采面过特殊条件区域顶板安全;同时从设计源头着 手,充分分析掘进地质条件,采取有效的掘进、支护手段,确保了掘进面过特殊条件区域顶板安 全。
结果表明:综采面过空巷老顶超前断裂,易发生滑落失稳,采取泵送支柱支护技术能够实现综 采面安全过空巷群;综采面过沟存在过沟底薄基岩区域全厚切顶和上坡段切顶压架危险,通过实施 井下提前疏放水、薄基岩注浆加固和危险区域预测等综合措施能够确保综采面安全过沟谷。
通过对 比断层上、下盘标高,采取钻探、巷探验证,优化了掘进过断层方案,实现了巷道最少化掘进;采 取层间岩层加固、锚索穿层支护和架棚支护措施,为重叠巷道分叉区域下方巷道掘进顶板管控提供 了保障。
关键词:工作面采掘;顶板管控;过空巷;泵送支柱;薄基岩中图分类号:TD327. 2 文献标识码:A文章编号:1671-0959(2020) 11-0057-07Roof control for special mining conditions in Halagou Coal MineWANG Qing-xiong, WANG Wei, WEI Guang-rong, WANG Z hi-feng, HU Jian-ping(Halagou Coal Mine of Shendong Coal Group, Shenmu 719315, China)A bstract :In order to control the mining face roof in special conditions of Halagou Coal Mine, the mechanism of roof disastersin the fully mechanized mining face is analyzed, and the comprehensive rcx)f management and control technology is adopted.Based on the design, the geological conditions are analyzed, and effective tunneling and support methods are adopted, to ensure the safety of roof in the tunneling process. The results show that, during the working face crossing the empty lane, the old roof tends to break earlier, thus lead to slip and instability. Pumping pillar support technology can achieve the safety of the fully mechanized face passing through the empty roadway. When passing the gully, there is a thin bedrock area at the bottom, and the risk of support - crashing at the uphill section caused by the sudden roof breakage. Through underground water pre -drainage, thin bedrock grouting reinforcement and prediction of dangerous areas, the fully mechanized mining face can safely pass through the gully. By comparing the upper and lower elevations of the fault, the drilling and roadway verification are adopted to optimize the plan, and the roadway is minimized. The measures of inter-layer rock reinforcement, anchor cable support and scaffolding support are adopted to guarantee the roof control in roadway driving under the bifurcation area of overlapped roadways.K eyw ords:mining and tunneling in working face;roof control;crossing empty lane;pumping pillar;thin bedrock煤炭资源是我国重要的战略性资源,在一次能源消费中占比近60%[|’2],但煤矿灾害严重制约行业发展。
哈拉沟煤矿综采面顶板
事故
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
哈拉沟煤矿22203综采面“3.11”顶板事故一)事故经过
2006年3月11日14时20分左右,哈拉沟煤矿22203综采工作面刮板运输机机尾,最后一台端头支架与回风顺槽副帮之间,冒落下一块长×宽×厚(600×600×200mm)的煤矸,将正在巡查工作的当班跟班副队长张某头部砸伤致死。
造成的损失
本次事故造成一人死亡。
三、事故原因分析
(一)直接原因
22203综采工作面机尾处应力集中,现场未按作业规程的规定进行有效支护,主管安全的跟班副队长巡检经过此处时,局部顶板鳞皮冒落,导致事故发生。
间接原因
1、张某自主保安意识差,巡检经过综采工作面机尾处时,未按要求对该处顶板进行敲帮问顶,是导致事故发生的主要原因。
2、22203综采工作面机尾处20m内,未按作业规程的规定进行超前支护。
作业规程规定:距副帮700mm、间距每隔2m打一木点柱,现场勘察时发现,所打木点柱间距为3m,且支护长度不足10m。
3、安监员和现场管理人员工作不认真,现场检查不严不细,是导致事故发生的重要原因。
事故前当班安全员、当班班长、综采队队长均到该地点进行了检查,但均未发现事故隐患。
4、该矿安全培训不到位,对作业规程贯彻执行不力。
调查时发现,现场作业人员安全意识差,对工作面端头存在的安全隐患认识不足,现场管理人员对综采工作面端头超前支护的规定不清楚,对端头支护没有引起足够重视。
四、防范措施
(一)加强全员安全教育,全面提高员工的自主保安意识。
深刻吸取本次事故教训,全公司立即对综采工作面超前支护与安全出口的顶板状况、掘进面支护、其它重点工程和重点部位,进行一次安全专项检查,对检查中发现的安全隐患按照“五定原则”立即停产整改。
(三)针对22203回风顺槽,对于地质构造带和顶煤厚度小于0.5m,加强支护,都要做到挂网防护。
(四)严格执行敲帮问顶制度,做到有检查、有记录、有落实。
(五)为了相对减轻安全出口三角区域集中支撑压力,端头支架要采取带压移架,同时保证单体支柱的超前支护设计和支护质量符合顶板支护要求。
(六)加强现场安全管理,加强隐患排查力度,特别要对班组长、跟班队长要认真落实现场安全管理责任,提高现场跟班效果。
(七)在全公司开展一次全员安全教育活动,按照“四坚持、四强化”的原则,强化现场安全管理,确保安全生产。
五、事故经验教训
管理不到位,事故隐患就会隐藏在人们身边,这起事故虽然是一个巧合,但不按规程作业,不履行敲帮问顶制度,对现场的安全检查不到位,就会埋下隐患,发生不该发生的事故。