江西赣东北供电公司8月19日人身伤亡事故初步情况
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国网安全事故快报第1期国家电网有限公司安全监察质量部2018年5月22日国网安质部关于国网江西赣州供电公司“5.20”人身事故的快报2018年5月20日20时左右,国网江西赣州供电公司所属集体企业赣南电力实业总公司,在进行220千伏赣潭Ⅱ线线路参数测试工作过程中,发生一起感应电触电人身事故,造成2人死亡。
5月20日,由赣南电力实业总公司承建的220千伏赣潭Ⅱ线、潭坪线跨越高速非独立耐张段改造项目,已完成线路铁塔组立及导地线架设工作(事故前线路运行方式见附件)。
5月20日19时11分,赣南电力实业总公司变电分公司负责对220千伏赣潭Ⅱ线、潭坪线进行线路参数测试。
工作负责人胡新全(33岁,劳务派遣人员)、工作班成员于洋(44岁,全民职工)在220千伏潭东变进行线路参数测试作业。
试验设备安放在潭东变侧,赣州变、坪岭变侧按方案进行不同测试项目的接线配合。
—1—经现场初步调查分析,20时左右,试验人员于洋在完成赣潭Ⅱ线零序电容测试后,在赣潭Ⅱ线未接地的情况下,直接拆除测试装置端的试验引线,同时未按规定使用绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫,线路感应电通过试验引线经身体与大地形成通路,导致触电。
胡新全在没有采取任何防护措施的情况下,盲目对触电中的于洋进行身体接触施救,导致触电。
22时左右,2人经抢救无效死亡。
这次事故发生在公司全面开展安全生产“六查六防”专项行动、基建安全事故反思教育活动期间,性质严重、教训惨痛、影响恶劣,特别是江西公司在去年“5.7”人身事故之后,再次发生人身死亡事故,反映出江西公司对公司安全生产工作部署要求贯彻不力、落实不细,暴露出安全生产管理还存在诸多薄弱环节和问题。
一是安全生产责任没有真正落实。
相关单位领导和管理人员安全生产意识淡薄、安全责任不实,在公司三令五申的情况下,仍未有效加强现场作业安全管控。
二是执行安全规程不到位。
在进行测试工作中,作业人员未使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫,在未将线路接地的情况下,直接拆除测试线,严重违反《安规》《交流输电线路工频电气参数测量导则》有关规定,违章作业。
【事故经过】7月19日,西宁供电局红湾变电所按计划进行“10kV红五路#08开关停电、小修、保护定检、线路检修”工作,11:40分开关检修工作结束,检修工作负责人马××要求运行人员进行验收,11:43分该站值班长马××对#08开关进行验收,同时要求对负荷侧082刀闸操作卡涩(停电操作时,临时发现的缺陷)进行处理,马××拿程序锁钥匙插进#08开关柜门,然后拔出钥匙插入082刀闸进行试合,马××低头观察柜下方的082刀闸合闸情况,确认后马××合082刀闸时,母线侧081刀闸自动合闸(因#08开关与081刀闸有一组#9地线)造成带地线合闸,并引发10kV II段母线故障,2号主变10kV闭锁过流保护动作跳开,#12、#82开关,由于#08开关临近10kV分段#07开关,短路弧光又引发10kVI段母线故障,#1号主变10kV闭锁过流保护动作跳开低压侧#13开关,从而造成10kVI母、II母停电事故。
081刀闸弧光短路时造成在#08开关柜下方观察082刀闸合闸情况的检修负责人马××颈部、右肩部轻微灼伤,灼伤面积8%。
同时造成保护工作人员王××轻微灼伤。
【暴露问题及原因分析】1.是081刀闸防误程序锁销子间隙过大,闭锁不到位,人为的强行操作,并且081刀闸与082刀闸之间有机械闭锁,从而造成运行人员合082刀闸时,机械联动合上081刀闸,造成带地线合闸。
2.运行人员对防误闭锁装置有机械联动不清楚,并且在程序锁销子闭锁不到位的情况下,盲目强行操作。
3.习惯性违章未得到有效控制,表现为无监护操作,票外工作及工作人员着装不符合要求。
【防止对策】1.熟悉防误闭锁装置的功能,明确使用范围和管理规定。
2.全面核查防误装置的安装及使用情况。
在10kVI、II段母线分段处加装绝缘隔板。
蠡县供电公司深入开展“8.26”专题安全活动连日来,蠡县供电公司各基层生产单位分别以安全专题分析会、安全活动、安全学习会等形式,认真组织学习了《江西赣东北万年县供电有限责任公司“8•26”一般人身事故通报》,深刻反思,认真吸取事故教训,深入查找各自工作中存在的安全问题。
9月11日,该公司留史供电所召开全体职工深入开展安全生产学习分析会,大家针对江西赣东北万县供电有限公司“8.26”发生一起人身触电事故进行了大讨论,大家畅所欲言,讨论激烈。
讨论、分析以下几点是值得大家学习的:一是暴露出事故单位安全生产管理混乱,日常安全管理也非常松懈,员工的安全意识淡薄,违章现象得不到有效的控制,人员的素质低,自我保护意识差;二是事故单位平时没有认真讨论、分析其他事故案例,没有结合自己的单位组织开展“两票”的学习,严重违反“两票三制”,无票作业,无监护操作,无调度许可,不执行倒闸操作规定,带负荷拉倒闸;三是事故单位工作监护制度流于形式,末落实操作监护人员,末能采取有效的措施;四是事故单位工作人员的安全教育,技能培训不到位;五是事故单位安全班组对现场作业安全管控不到位,对倒闸操作中存在的习惯性违章行为末能及时发现和制止。
该所员工表示,今后一定要对照江西“8.26”人身事故案例进行全面的剖析,全面排查管理违章,行为违章和安全管理薄弱环节,制定措施,加以落实。
并结合本单位的实际情况,反思过去,分析查找存在的问题和工作中的薄弱环节,提出改进措施。
9月11日,辛兴供电所组织全体员工在学习中,通过对这起事故的学习,大家表示事故的教训十分深刻,对大家的教育意义很大。
停送电操作、令克操作是我们基层供电员工很平常的一项工作,也正是由于经常操作,有些员工认为任务简单,对这项工作中存在的安全风险认识不足,导致无票操作、安全措施不到位等违章现象时常出现。
违章就是事故之源,两起血淋淋事故再次告诉我们:只有认真严格执行《安全规程》才是保证安全生产的基础,只有坚持不懈地开展反违章工作,以“三铁反三违”,才能确保安全生产。
在国家电网公司安全生产电视电话会议上的讲话栾军(2010年8月20日)同志们:今年进入迎峰度夏以来,公司安全生产呈现三个特点,安全生产面临较大压力。
一是受全国大范围高温天气影响,特别是华东地区出现历史上少有的高温天气,电力负荷持续攀升,电网长期处于大负荷状态。
二是全国多处发生了比较严重的自然灾害,暴雨洪水、泥石流等灾害频发,造成生命财产损失,大量电网设施受损。
三是最近一个月事件,连续发生几期安全事故,生产事故有抬头苗头。
当前,虽然已过立秋,但高温尤其是南方高温仍在持续,洪水、地质灾害等还可能发生,电网迎峰度夏仍处在尖峰阶段,公司决定召开本次会议,就是要动员广大干部员工,进一步认清安全生产形势,通报近期几起安全事故,采取切实可行措施,遏制事故苗头,确保电网安全稳定运行,以安全生产良好局面,圆满完成今年的迎峰度夏任务,为公司各项工作的顺利推进奠定坚实基础。
— 1 —下面,我讲两个方面的意见。
一、深刻认识公司安全工作面临的严峻形势年初以来,各单位认真贯彻国家电网公司一届五次职代会暨2010年工作会议精神,围绕“三个不发生”目标,扎实开展百日安全活动、基建安全主题活动,周密组织春检工作,积极应对恶劣天气影响,全力开展抗震救灾,努力保障电网安全运行和可靠供电,保持了较好的安全生产局面。
入夏以来,全国大部分地区出现持续强降雨,部分地区发生洪涝、泥石流、滑坡等严重灾害,各地高温天气持续,影响范围之广,持续时间之长历史罕见,电网安全运行和可靠供电承受着巨大压力。
面对严重灾情和电网大负荷的挑战,各单位认真贯彻公司深入开展创先争优活动暨迎峰度夏安全生产电视电话会议和刘总重要讲话精神,加强组织领导,强化措施预案,团结一致,攻坚克难,积极迎战电网负荷高峰和罕见自然灾害影响,取得了迎峰度夏和抗灾救灾阶段性胜利。
一是电网运行经受住了考验。
入夏以来,受宏观经济形势向好和持续高温影响,全国电力负荷持续攀升,电力供需平衡困难。
全国日发电量共14次创历史新高,8月13日达到139.58亿千瓦时,华北、华东、华中、西北4个区域电网以及21个省级电网用电负荷创历史新高,华北、华东、华中电网最高用电负荷分别达到1.53,1.66和1.15亿千瓦,江苏电网用电负荷最高达6067万千瓦。
安全会议记录
部门:记录人:
会议主持人
会议名称江西赣东北万年县供电有限责任公司
“8.26”一般人身事故通报
会议地点会议时间
参加人员:
会议记录:江西赣东北万年县供电有限责任公司
“8.26”一般人身事故通报
2012年8月26日,江西赣东北供电公司万年县供电有限责任公司发生一起人身触电事故,死亡1人,构成一般人身事故(四级人身事件)。
深入分析事故原因,暴露出事故单位生产组织管理混乱、日常安全管理松懈,员工安全意识淡薄,违章作业现象十分严重等一系列问题。
各单位要认真学习事故通报,开展讨论和分析,深刻吸取事故教训,要大力开展反违章工作,严肃查纠各类违章现象;要加强生产作业组织管理,严格执行作业计划审批程序,严禁私下联系作业和无计划擅自作业;要认真落实生产作业风险管控工作规范,严格执行到岗到位制度,加强现场作业安全监督检查,杜绝类似事故再次发生。
一、事故经过
2012年8月26日5时48分,赣东北万年县供电有限责任公司青云供电所员工,在10kV青和线史桥支线停电操作过程中,严重违章作业带负荷拉刀闸导致触电死亡事故死亡1人。
二、暴露问题
事故的发生,暴露出赣东北供电公司万年县供电公司部分员工严重违反两票三制、安全意识非常淡薄、生产作业组织管理混乱、日常安全管理松懈等问题。
在今后的工作中会以此为戒,杜绝此类事故的发生。
为了避免发生误操作事故,电力企业制定了一系列防止误操作的规章制度和措施,将防止变电站误操作作为变电运行管理的重点。
电气闭锁的主要功能是通过闭合电源来控制闭锁。
电气闭锁一般应用于相互闭锁设备之间的距离较远时使用,也会在机械闭锁不适用时采用电气防误闭锁,对电气防误闭锁结构、功能以及实际应用掌握有利。
1 电气防误闭锁装置功能概述电气防误闭锁装置功能主要有五点:第一,防止误分、合断路器;第二,防止带负荷分、合隔离开关;第三,防止带电挂(合)接地线(接地开关);第四,防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关);第五,防止误入带电间隔。
在电气防误闭锁装置结构中,主要构成部分有电磁锁、断路器、隔离开关及接地开关等配件。
电气防误闭锁示意图如图1所示,将断路器、隔离开关、接地开关的辅助切换开关串入电磁锁的控制回路中,以实现对电磁锁打开与关闭的控制,这个过程实现了防误目的。
在一些操作过程复杂事件中,如对双母线进行的倒母线操作或者旁路断路器替代主断路器操作,均能达到良好的防误闭锁功能。
2 电气防误闭锁装置结构特点2.1 主要结构类型完整的电气防误闭锁是纵向闭锁和横向闭锁共同作用的闭锁方式,而在实际应用中,两个不同类型的闭锁结构功能特存在一定差异。
纵向闭锁是指本单元间隔,包括主变压器高—中/高—低侧设备之间的逻辑闭锁关系;横向闭锁指的是单元间隔设备与母线公用设备,包括母联/母分间隔、母线间隔、旁路间隔以及旁路母线间隔之间的逻辑闭锁关系。
在变电站中常用的电气防误闭锁装置特点如表1所示。
2.2 锁控结构特点防误闭锁的锁控结构一般由系统管理软件、数据传输系统、智能钥匙、紧急解锁钥匙、智能防误钥匙、授权以及锁具系列等七部分构成。
通过前述七个部分协调便可以实现对电气设备环网柜、分支箱以及配电线路等设备的闭锁管理过程;通过网络功能联接钥匙与主机,能够完成网络开票、追加票以及回传票等操作,便于现场开锁。
系统管理软件主要存储锁具与开锁人员信息,生成与发送钥匙,并存储钥匙上传的开锁记录。
探讨变电站10kV系统母线PT一次方案设计摘要:本文重点论述了变电站10kV母线PT 设计选择、产生铁磁谐振的原因及其抑制措施,并对变电站10kV PT及避雷器柜柜型与电气一次设计作进一步的探讨。
关键词:10kV PT及避雷器;熔断器;电气一次;1 配电柜柜型及电气一次方案的设计1.1 柜型的设计我国变电站10kV开关柜柜型主要有GG-1A、XGN2、KYN 等。
GG-1A 为我国20 世纪60 年代开始生产的早期产品,由于其体积大、防护等级低,人身安全得不到保障,故从90 年代中期开始,逐渐被XGN2、KYN 所替代。
XGN2 为箱型固定金属封闭开关柜,其防护等级可达到IP3X,但柜内主要元件没有相互隔离,一旦柜内起火或发生爆炸,必然殃及整台甚至整组柜,从而造成较大的损失。
KYN 为铠装移开式金属封闭开关柜,相比GG-1A、XGN2,其重量较轻、体积较小,防护等级更可达到IP4X。
KYN 主要由手车室、母线室、电缆室、继电器室、小母线室等组成,各室相互隔离,主要一次元件分别位于不同室内,若柜内起火或发生爆炸,只会影响事故室内元件,对相邻室内的元件影响相对较小或可避免,有利于缩小事故范围、减少停电时间和降低经济损失。
同时,由于该柜型具有可移开的功能,当某一主要元件故障或需要检修时,可将其从柜内移出,其他元件正常工作,这样便于故障检修和日常维护。
同样的配置,KYN 的市场价比XGN2 要高10%左右,但作为地区供电的心脏,变电站一旦发生事故,其造成的损失是巨大的,故从安全性及减少因事故造成损失的角度出发,变电站10 kV 开关柜型建议选用KYN。
1.2 PT及避雷器柜一次方案的设计变电站KYN 柜型的PT 及避雷器柜一次方案设计常见有如图1 所示3 种。
方案一与方案二为常用方案,变电站设计时首选方案一。
因为方案一的PT 与避雷器分别位于不同的手车内(PT 手车和避雷器手车),而PT 及避雷器又是变电站中易发事故的一次元件,当PT 或避雷器发生事故时,由于它们位于不同的手车内,因而使事故得到有效隔离,从而有效防止事故影响的扩大。
关于吸取8.19火灾事故教训的报告一、事故概述2023年8月19日,我市发生了一起严重的火灾事故。
根据报告,事故发生在上午9点左右,地点位于市中心的一栋商业大楼。
当时,大楼内部正在进行装修工作,由于现场管理不善,电焊火花点燃了易燃物,引发了火灾。
火势迅速蔓延,造成了巨大的经济损失和人员伤亡。
经过消防队员的全力扑救,火势最终被控制住。
二、事故原因分析经过调查,事故原因主要是现场施工管理不善导致的。
具体表现在以下几个方面:1. 电焊作业人员未严格按照操作规程进行操作,引燃了易燃物。
2. 施工现场缺乏有效的安全监管,未能及时发现并制止不规范操作。
3. 建筑内部装修材料不符合防火标准,增加了火灾的风险。
三、吸取教训与改进措施从这次火灾事故中,我们应该深刻吸取教训,采取有效的措施来预防类似事故的发生。
具体措施如下:1. 加强施工现场安全管理,特别是特种作业人员的培训和管理,确保其持证上岗。
2. 建立完善的安全监管制度,对施工现场进行全面、实时的安全监管。
3. 加强对建筑装修材料的监管,采用符合防火标准的材料,降低火灾风险。
四、预防类似事故的长期策略为了长期预防类似事故的发生,我们应该采取以下策略:1. 建立施工安全培训机制,提高作业人员的安全意识和技能水平。
2. 推广先进的安全管理方法和技术手段,提高施工现场的安全管理水平。
3. 加强对建筑行业的监管力度,落实安全生产责任制,确保各项安全措施的落实。
五、针对特定人群(如消防员、公众等)的预防措施针对特定人群(如消防员、公众等),我们应该采取以下预防措施:消防员:1. 加强消防设施的维护和保养,确保其正常运行。
2. 定期进行消防演练和培训,提高消防员的应急处置能力。
3. 加强消防员个人防护装备的配备和使用,确保其安全。
公众:1. 加强消防安全宣传教育,提高公众的消防安全意识和技能水平。
2. 鼓励公众积极参与消防安全工作,发现并举报火灾隐患。
3. 提供便捷的消防安全咨询渠道,为公众提供专业的消防安全指导和服务。
《关于吸取8.19火灾事故教训的报告》引言2019年8月19日,我国某城市发生了一起严重的火灾事故,造成人员伤亡和财产损失。
该事件引起了社会各界的广泛关注和深刻反思。
为了吸取火灾事故的教训,提高公共安全意识,特此撰写这份报告,总结事故原因、强调应对措施,以期在未来的防范和处理类似事件中能够更加从容、有效地应对。
一、事故背景8月19日晚,一家商业大楼发生火灾,火势迅速蔓延,造成多人伤亡。
经过初步调查,火灾原因初步定为电气设备故障,但具体细节尚需深入调查。
事故发生后,消防部门、医疗救援队伍等应急力量紧急出动,但火势过于猛烈,导致灭火难度较大。
二、事故原因1. 电气设备管理不善:初步调查显示,火灾起因是电气设备故障。
此次事故中,电线老化、线路过载等问题较为突出,表明建筑物的电气设备管理存在较大隐患。
2. 安全疏散通道不畅:部分被困人员表示,在火灾发生时,安全疏散通道受到了阻碍,导致人们难以迅速撤离。
这也突显了建筑物设计和管理方面的问题。
3. 缺乏紧急演练:一些被救援人员反映,在火灾发生时,许多人因为缺乏火灾逃生的基本知识,导致了混乱和不安。
三、教训与反思1. 加强电气设备管理:对于商业、居住等场所的电气设备,应定期进行检测、维护和更新。
替代老化设备,确保线路合理布局,减少火灾隐患。
2. 优化建筑结构设计:针对多层商业建筑,应合理设置安全疏散通道,确保在紧急情况下人员能够迅速、有序地撤离。
同时,提高建筑耐火性能,减缓火势蔓延速度。
3. 加强紧急演练和培训:定期组织火灾逃生演练,提高居民和工作人员的应急自救能力。
加强火灾知识的普及,让更多人掌握基本的火灾逃生技能。
4. 改进应急响应机制:提高各级应急响应力量的快速反应能力,强化协调机制,确保火灾事故能够得到迅速、高效的处置。
四、改进措施1. 建立定期巡检制度:设立定期的电气设备巡检制度,及时发现和解决潜在的安全隐患。
2. 加强建筑审核监管:审核建筑设计时,加入更多安全因素的考虑,确保建筑物结构合理、疏散通道畅通。
江西赣东北供电公司“8.19”人身伤亡事故初步情况
2010年8月19日,江西电力公司赣东北供电公司所属乐平赣东北新星实业总公司变电工程分公司在江西赣东北供电公司垱岭220千伏变电站改造工程消缺中,在更换10千伏Ⅰ段母线电压互感器时发生2人死亡1人严重烧伤的人身伤亡事故。
一、事故前运行方式及事故经过
1、事故前运行方式
垱岭220千伏变电站#1、#2主变并列运行;#1主变高、中压侧中性点直接接地;#2主变高压侧、中压侧中性点间隙接地;#1、#2主变各保护均在投入位置。
220千伏系统:220千伏I、II母并列运行。
110千伏系统:110千伏I母、II母并列运行;旁母处冷备用。
10千伏系统:10千伏I、II段母线并列运行、10千伏金龙一线913开关、#1站变919开关、#1主变10千伏侧901开关在I段母线运行;10千伏金龙二线934开关、#2站变914开关在II母运行,#2主变10千伏侧902开关备用。
设备情况:
10千伏I段母线电压互感器间隔为铠装移开式金属封闭开关设备。
型号:KYN28A-12,制造厂家:江西泰豪科技股份
有限公司。
生产日期:2010年5月;投运日期:2010年6月7日。
(设备烧损情况见附图1)
2、事故经过
8月18日20时,垱岭220千伏变电站收到乐平赣东北新星实业总公司变电工程分公司检修班的工作内容为“10千伏Ⅰ段电压互感器更换”的第一种工作票(工作票编号:垱岭变201008015;工作负责人徐XX)。
19日7时23分变电站完成操作,将10千伏Ⅰ段母线电压互感器由运行转检修。
变电站运行人员与工作负责人一同到现场对10千伏Ⅰ段电压互感器进行验电,由于电压互感器位置在9511柜后,必须由施工人员卸下柜后档板才能进行验电,在验明电压互感器确无电压之后,于7时50分,工作许可人何XX许可了变电工程分公司检修班的10千伏Ⅰ段电压互感器更换的第一种工作票。
工作负责人徐xx带领工作班成员四人,进入10千伏高压室Ⅰ段电压互感器间隔进行工作。
8时30分,10千伏高压室一声巨响,浓烟喷出,控制室消防系统报警,#1主变低压后备保护动作,10千伏侧901开关、分段931开关跳闸。
值班人员立即前往10千伏高压室查看情况,高压室Ⅰ段电压互感器柜处现场有明火并伴有巨大浓烟,变电站即组织灭火并拨打120、119求救。
事故导致在10千伏Ⅰ段电压互感器柜内工作的两人死亡,柜外一人严重烧伤。
二、事故原因分析
经过现场初步分析,事故主要原因为厂家设备一次接线错误。
根据国家电网公司典设和设备订货技术协议书,10千伏母线电压互感器和避雷器均装设在10千伏母线设备同一间隔中,上述设备的一次接线应接在母线设备隔离小车之后(见附图2)。
而开关柜厂家在实际接线中,仅将10千伏母线电压互感器接在母线设备隔离小车之后,将避雷器直接连接在10千伏母线上,导致拉开10千伏母线电压互感器9511隔离小车后,10千伏避雷器仍然带电(见附图3)。
由于电压互感器与避雷器共同安装在10千伏Ⅰ段母线设备后柜内(见附图4),施工人员在工作过程中,触碰到带电的避雷器上部接线桩头,造成人员触电伤亡。
三、暴露问题(初步分析,以正式通报为准)
1、供货厂家未按照与赣东北供电公司签署的技术协议及设计图纸的要求供货,提供的10千伏母线电压互感器和避雷器设备一次接线与技术协议不一致,错误地将避雷器直接接在10千伏母线上。
2、施工单位乐平赣东北新星实业总公司对新投运的10千伏母线电压互感器进行交接试验不规范,缺10千伏Ⅰ段
母线耐压试验报告。
3、监理单位科能监理公司未能认真履行工程监理职责,在到货验收和施工过程中,监督把关不严,未能发现电压互感器与技术协议要求不符、设备接线错误等安全隐患。
4、建设单位赣东北供电公司验收把关不严,在到货验收和交接验收时,未能及时发现10千伏母线电压互感器柜内一次接线错误。
5、现场运行主接线图与10千伏母线电压互感器柜内一次实际接线不一致,致使现场人员对设备是否带电形成误判,仅对电压互感器进行了验电,验电范围不全面。
附图1:
9511柜后视图
附图2:
避雷器安装处
电压互感器
附图3
附图4:。