QC成效结果专业论文最终版
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qc质量管理成果范文首先,我们先介绍一下公司的背景和现状。
某某公司是一家专业生产汽车零部件的企业,产品涵盖了发动机零部件、车身结构零部件等多个领域。
在市场竞争日益激烈的情况下,公司面临着质量管理方面的挑战,如何保证产品质量,提升客户满意度成为了公司急需解决的问题。
针对这一问题,公司引入了QC质量管理体系,并取得了一定的成果。
首先,公司建立了完善的质量管理体系,包括了从原材料采购到生产制造再到产品交付的全流程管理。
通过对每一个环节的严格把控,大大降低了产品质量问题的发生率,提高了产品的合格率。
其次,公司加强了对生产人员的培训和管理,提高了员工的质量意识和技能水平,有效地减少了人为因素带来的质量问题。
再次,公司加大了对设备和工艺的投入和改进,引进了先进的生产设备和工艺技术,提高了生产效率和产品质量。
通过以上的努力和改进,公司取得了显著的成果。
首先,产品的合格率得到了明显提高,客户投诉率明显下降,客户满意度得到了有效提升。
其次,公司的产品质量得到了市场的认可和好评,市场份额逐渐扩大,企业形象得到了提升。
再次,公司的生产成本得到了有效控制,生产效率得到了提高,为企业的可持续发展提供了有力支持。
总的来说,通过引入QC质量管理体系,公司在产品质量管理方面取得了显著的成果。
然而,我们也清醒地认识到,质量管理是一个持续改进的过程,我们还需要不断地加大投入,加强管理,不断改进,以适应市场的变化和客户的需求。
希望我们的经验能够给其他企业在质量管理方面提供一些借鉴和启发,共同推动质量管理工作不断向前发展。
以上就是我们分享的qc质量管理成果范文,希望对大家有所帮助。
在质量管理的道路上,让我们携手并进,共同提升产品质量,满足客户需求,为企业的可持续发展贡献力量。
qc质量管理成果范文
《QC质量管理成果》
QC质量管理(Quality Control)作为一项重要的管理活动,其成果对企业的发展和产品质量有着重要的影响。
通过实施QC
质量管理,企业可以提高产品质量、降低成本、提高生产效率,从而在市场竞争中占据优势地位。
首先,QC质量管理的成果之一是提高产品质量。
通过制定标
准化的工艺流程和严格的质量控制措施,企业可以有效地控制产品的质量,确保产品的各项指标符合标准。
通过提高产品质量,企业可以赢得消费者的信任和认可,从而增加销量和市场份额。
其次,QC质量管理的另一个成果是降低成本。
通过优化生产
流程、减少废品率和提高生产效率,企业可以降低生产成本,提高利润空间。
此外,通过质量管理,企业可以及时发现和处理生产中的问题,避免因质量问题造成的损失和额外成本。
最后,QC质量管理的成果还包括提高生产效率和提升企业整
体竞争力。
通过优化生产流程和加强质量控制,企业可以提高生产效率,更快地响应市场需求。
同时,企业还可以凭借高质量的产品和高效的生产流程在市场竞争中占据优势地位,获得更多的市场份额。
总之,QC质量管理的成果是多方面的,包括提高产品质量、
降低成本、提高生产效率和提升企业整体竞争力。
通过不断完
善和实施质量管理制度,企业可以不断创造更多关于质量管理的成果,使企业在市场竞争中保持竞争优势。
QC成果范文本文介绍了___年产35万吨联碱项目的管道安装质量问题,并介绍了小组开展QC活动的情况。
小组成员包括项目经理、工程师、焊接责任师等,接受了100小时或80小时的QC教育。
选题理由包括企业要求、顾客需求和课题选定。
现状调查发现管道焊接是影响管道安装质量的决定性因素,且公司对化工管道焊接工艺生疏,模拟焊接一次性合格率只有69%。
因此,小组的目标是提高管道焊接质量,履行对业主的承诺,管道焊缝无损检测合格率达到100%。
这一目标是可行的,因为小组成员接受了QC教育,具备相应的技能和知识,且小组已经成功地完善了管道焊接工艺,提高了焊接质量。
活动目标是提高管道焊接无损检测一次性合格率至96%。
为达到这个目标,需要加强焊接过程控制,确保管道焊接质量符合GB-98标准要求。
同时,焊缝无损检测一次合格率应达到96%以上,一次返工合格率应达到100%。
这个目标是可行的,因为分公司领导重视这个课题,业主也积极配合。
此外,公司实施ISO9001标准多年,过程质量控制运行正常,质量保证条件良好。
小组成员包括焊接经验丰富的高级技师、焊接专业大学毕业生和多年从事QC活动的管理人员,具备分析和解决问题的能力。
只要科学组织,加强施工过程的质量控制,目标就可以实现。
为了确定主要原因,小组对业主同行在建工程中的管道焊接事故进行了调查分析。
他们从人、机、料、法、环、测六个方面进行分析,并采用因果分析树图找出12条原因。
小组成员根据因果分析树图,对12条末端因素逐一进行分析确认,包括焊工操作不熟练、焊接电流输出不稳、电焊机电流电压表不准、温控仪确认方法不正确、热电偶不准、焊材选择不当、施焊中忽视了焊接操作通病、坡口角度误差、焊接区域不洁净、空气湿度大、射线探伤设备不准、钢管材质质量等。
为了提高管道焊接无损检测一次性合格率,小组需要采取措施解决上述问题。
例如,提高焊工的操作技能和培训电焊机操作员使用正确认方法,确保电流电压表和温控仪的准确性,检查热电偶的准确性,选择合适的焊材,避免施焊中忽视操作通病,确保坡口角度和焊接区域的清洁,控制空气湿度,确保射线探伤设备的准确性,检查钢管材质质量等。
QC成果案例范文随着质量控制(Quality Control,简称QC)理念的不断发展和完善,其在各个行业中的应用越来越广泛,取得了显著的成果。
下面以汽车制造业、食品行业和航空航天工业为例,分别介绍其在不同领域中的应用及取得的成就。
第一,汽车制造业在汽车制造行业中,QC起到了至关重要的作用。
通过QC,汽车制造商能够确保生产线上的每个环节都符合规定的标准,从而提高产品质量和安全性。
例如,丰田汽车公司作为汽车制造业中的佼佼者,积极采用QC方式进行汽车生产。
通过QC的应用,丰田汽车成功实现了生产线上的严格检验和质量控制,使得丰田汽车以高质量、高可靠性和更加安全可靠的形象在市场中竞争。
第二,食品行业在食品行业中,QC对于保证食品质量、确保食品安全是非常重要的。
通过QC工作,食品行业能够对原料进行检验,确保食品加工过程中的质量控制,同时对成品进行严格检测,确保准确无误地提供给消费者。
例如,可口可乐公司作为全球最大的饮料生产商之一,QC成果在其生产过程中起到了重要的作用。
通过实施QC,可口可乐公司能够确保每一瓶饮料的成分比例准确,味道一致,从而满足了消费者对于产品品质的需求。
第三,航空航天工业在航空航天工业中,QC对于保证飞机安全和航天器性能是至关重要的。
航空航天器需要经过严格的质量控制和测试,以确保其在没有任何问题和缺陷情况下正常运行。
例如,波音公司作为全球最大的航空航天制造商之一,通过QC的应用,不断提高其产品的质量和可靠性。
通过QC,波音公司能够更有效地通过检验和测试来发现和解决产品中的问题,从而确保飞机和航天器在运行过程中的安全性。
综上所述,QC在不同领域中取得了显著的成果。
无论是汽车制造业、食品行业还是航空航天工业,QC都起到了保证产品质量和安全的重要作用。
随着QC理念的不断推广应用,我们相信QC在更多的领域中将取得更加丰富和多样化的成果。
XXXX年QC活动成果活动背景XXXX年,为了提高产品质量和满足客户需求,我司开展了一系列质量控制(Quality Control,简称QC)活动。
通过全员参与、持续改进和创新,我们取得了显著的成果。
本文将总结和概述XXXX年QC活动的具体情况和取得的成果。
活动目标1.提高生产效率:通过优化生产流程、减少生产环节和消除低效操作,降低生产成本,提高生产效率。
2.优化产品质量:通过严格的质量控制、创新的产品设计和全员参与,提高产品质量,满足客户需求。
3.提升客户满意度:通过改进产品品质、减少缺陷产品和提供更好的售后服务,提升客户满意度,增强品牌形象。
1.质量培训和意识宣传:为全员员工开展质量意识培训和质量控制知识普及,增强员工对质量的重视和意识。
2.流程优化和改进:通过分析生产流程,找出生产中存在的问题和瓶颈,并对流程进行优化和改进,以提高生产效率。
3.质量数据分析和监控:建立并优化质量数据收集和分析体系,及时发现问题和风险,采取相应的措施,防止问题扩大。
4.缺陷品分析和改进:对产品质量问题进行深入分析,找出根本原因,并采取有效的改进措施,以减少缺陷产品发生。
5.品质检验和抽检:建立严格的品质检验体系,对成品进行抽检和全检,确保产品质量符合标准要求。
6.客户投诉处理和反馈:对客户投诉进行认真分析和处理,及时反馈处理结果,以提升客户满意度。
1.生产效率提升:通过优化生产流程和减少低效环节,我司生产效率提高了10%。
2.产品质量改进:根据缺陷品分析和改进措施,产品缺陷率减少了20%,产品质量得到明显改善。
3.员工质量意识提升:通过质量培训和意识宣传,全员员工的质量意识得到了提高,参与质量控制和改进的积极性更高。
4.客户满意度提升:通过改进产品质量、减少缺陷品和提供更好的售后服务,客户满意度得到了提升,客户投诉率降低了30%。
5.品质检验合格率提高:通过严格的品质检验和抽检体系,产品的合格率提高了15%,产品质量可靠性得到保证。
QC活动成果报告一、活动概述本次QC(质量控制)活动旨在提高产品生产的效率与质量,减少不良品的出现,提升企业的竞争力。
该活动于XXXX年XX月启动,历时X个月,涉及生产、技术、质检等多个部门。
二、目标与任务1. 降低产品不良率至XX%以下;2. 提高生产效率XX%;3. 优化生产流程,确保产品质量稳定。
三、活动执行过程1. 成立QC小组:由各部门精英组成,负责活动的策划与实施;2. 现状调查:对生产线进行全面检查,找出问题点,收集数据;3. 目标设定:基于调查结果,制定可行的目标;4. 原因分析:分析问题产生的原因,提出解决方案;5. 制定对策:制定实施计划,明确责任人与完成时间;6. 对策实施:按照计划逐步实施改进措施;7. 效果检查:对实施效果进行检查与评估。
四、数据分析与结论通过本次QC活动,我们取得了以下成果:1. 产品不良率下降至XX%,低于目标值;2. 生产效率提高XX%,超出预期目标;3. 生产流程得到优化,产品质量更加稳定。
这些成果得益于QC小组的精心策划和各部门的积极配合。
通过本次活动,我们不仅提高了产品质量和生产效率,还培养了一批具有创新精神和团队协作精神的员工。
五、改进措施与建议虽然本次QC活动取得了显著成果,但仍存在一些不足之处,需要进一步改进:1. 加强员工的培训力度,提高整体素质;2. 对生产流程进行持续优化,进一步提高效率;3. 完善质量管理体系,确保产品质量稳定可靠。
建议相关部门根据实际情况制定改进措施,并在今后的工作中加以落实。
六、成果评价与推广本次QC活动取得了显著成果,得到了公司领导的高度评价。
成果的成功之处在于以下几点:1. QC小组的成员具备较高的专业素养和团队协作精神,保证了活动的顺利实施;2. 目标设定明确、可行,为活动的开展指明了方向;3. 对策制定科学、合理,针对性强,有效解决了实际问题;4. 各部门之间的沟通与协作顺畅,保证了活动的顺利进行。
为了进一步推广本次成果,我们建议采取以下措施:1. 将本次QC活动的经验总结成文,分享给其他部门;2. 在公司内部组织培训或分享会,介绍本次成果的取得过程和方法;3. 将本次成果应用于其他生产线或产品上,进一步提升企业的竞争力。
qc小组成果报告范文
作为qc小组的成员,我们一直以来都在努力工作,不断追求卓越,为公司的发展做出贡献。
在过去的一段时间里,我们积极开展工作,不断提高自身素质和团队合作能力,最终取得了一些成果,现在我将向大家汇报我们小组的工作成果。
首先,我们在质量控制方面取得了一定的成绩。
我们严格按照公司的标准和要求,对产品进行了全面的检测和测试,确保产品的质量稳定可靠。
我们建立了完善的质量管理体系,每一个环节都严格把关,有效地提升了产品的质量水平,得到了客户的一致好评。
其次,我们在工作效率方面也取得了一些进步。
我们优化了工作流程,提高了工作效率,节约了大量的时间和成本。
我们采用了一些先进的工具和技术,加快了工作进度,提高了工作效率,为公司的发展节约了大量的资源。
此外,我们还在团队合作和沟通方面取得了一些成果。
我们加强了团队协作,提高了团队的凝聚力和战斗力,有效地解决了工作中的各种问题。
我们加强了内部沟通,及时有效地传递信息,使得团队的工作更加顺畅。
总的来说,我们小组在过去的一段时间里取得了一些成果,但我们也清楚地意识到,这只是一个开始,我们还有很多工作要做。
我们将继续努力,不断提高自身素质和团队合作能力,为公司的发展做出更大的贡献。
希望公司能够给予我们更多的支持和帮助,共同创造更加美好的明天。
qc小组成果范文一、小组简介我们的QC小组成立于XXXX年,由来自不同部门的专业人员组成。
我们致力于通过团队协作和持续改进来解决工作中的问题,提高工作效率和客户满意度。
二、问题陈述在我们的工作中,我们注意到一个关键问题:我们的客户服务质量虽然已经有所提高,但仍未达到我们公司的期望水平。
客户满意度调查显示,我们的服务在某些方面仍需改进。
因此,我们决定将这个问题作为我们QC小组的研究课题。
三、原因分析我们通过头脑风暴和鱼骨图法,分析了可能影响客户服务质量的因素。
我们确定了以下主要原因:1.员工沟通技巧不足:部分员工在与客户沟通时,存在表达不清、态度不佳等问题。
2.缺乏标准化流程:各部门之间的服务流程不够统一,导致客户体验不一致。
3.培训不足:员工在为客户提供服务时,缺乏必要的技能和知识。
四、制定改进计划针对上述原因,我们制定了以下改进计划:1.提高员工沟通技巧:通过定期的沟通培训,提升员工的表达能力和服务意识。
2.制定标准化流程:梳理现有的服务流程,制定统一的流程指南,确保每个部门、每个员工都能按照相同的标准为客户提供服务。
3.加强员工培训:定期组织服务技能培训,提高员工的专业水平和服务质量。
五、实施改进措施在制定改进计划后,我们开始实施以下具体措施:1.开展沟通培训:我们组织了多次沟通培训,邀请专业的讲师教导员工如何提高沟通技巧,以及如何更好地理解客户需求。
2.制定标准化流程:我们梳理了现有的服务流程,并参考行业最佳实践,制定了一套全面的服务流程指南。
每个部门都按照这个指南进行服务流程的优化和调整。
3.加强员工培训:我们定期组织服务技能培训课程,包括客户服务技巧、产品知识、以及最新的业务流程等内容。
同时,我们也鼓励员工之间的交流和学习,以提升整体的服务水平。
六、效果评估在实施改进措施一段时间后,我们进行了一次客户满意度调查。
结果显示,客户的满意度有了明显的提高。
具体数据如下:1.沟通技巧:培训后员工的沟通技巧评分为XX分(满分XX分),较之前的XX分有显著提升。
数控火焰切割机切割技巧及质量控制一、数控火焰切割机下料技术介绍金属结构件生产中,钢板切割一般有数控火焰气割、等离子切割、激光切割等。
其中数控火焰切割是利用气体火焰将钢材表层加热到燃点形成活化状态,然后送进高纯度、高流速的切割氧,使钢中的铁在氧氛围中燃烧生成氧化铁熔渣同时放出大量的热。
借助这些燃烧和熔渣不断加热钢材的下层和切口前缘使之也达到燃点直至工件底部。
与此同时切割氧流的动量把熔渣吹除,从而形成切口将钢材割开。
二、小组情况三、选题课题随着钢材价格的上涨,对于金属结构件机械厂来说,材料成本基本占到成品成本的60%左右,为了降低成本,提高下料板材利用率,切割技巧和质量也越来越成为下料环节中的焦点。
本次QC专题就主要对在影响数控火焰切割机切割质量的一些因素进行有效的分析并针对各种因素提出解决方案,从而提高切割质量。
所以小组选题:数控火焰切割机切割技巧及质量控制。
四、现状调查QC小组对本厂数控火焰数控切割机下料图进行检查,得出板材利用率制成折线图(如下图一),发现部分排料时异形件搭配还不够合理,平均利用率为88.23%低于公司92%指标要求;又对合理搭配后切割的异形件剩余边角料进行测量标识,得出切割异形件后的余料占原料板的5%,又因剩余余料为不规则图形,导致常年废弃搁置、丢失;QC小组并对数控火焰切割机操控人员进行了实际考核,发现切割方法单一、为了赶工期出现切割损伤原件;QC小组还对新进原材料进行调查,发现遇弧门槽原件下料时,60%的原材料板宽不合适,导致切割下料时造成废弃窄条较多,严重影响板材利用率;还存在下好原件存放因不规范,导致材料丢失,为不影响工期重复切割下料等一系列问题。
图一五、设定目标1、原材料利用率达到公司92%的指标要求;2、废弃边角料利用率要达到50%的要求;3、增加采用新型切割方式,除保证达到公司指标要求之外,保证切割质量。
六、分析原因针对原材料利用率低下的问题,小组成员一起讨论,绘制了如下因果图(如图二):人设备赶工期忽略利用率钢板边角保留余量太大纵向电机对角线不正设备老化材料选择错误原材料尺寸不合理下料排版不合理材料方法操作者素质切割气体及火焰的选择切割速度及割嘴型号合理的零件布局及切割顺序板材利用率低切割方式单一图二七、确定主要原因小组根据因果图展示的原因全貌,找出末端原因来进行逐条识别、确认。
QC活动成果报告1200字为了更好地保证产品的质量,公司常常采用QC(Quality Control)活动来检测和改进产品的生产流程。
如今,我们的公司也在过去一年里开展了一系列的QC活动,并在此次活动中取得了一些显著的成果,现在我来为大家分享一下我们活动的情况和成果。
一、QC活动的目的和任务为了更好地把握产品的生产质量和提高生产效率,我们今年开展了一系列的QC活动,主要的目的和任务如下:1. 检测和分析产品缺陷和问题,探究产生原因,想方设法解决;2. 评估和改进生产流程,提升产品的生产效率和质量;3. 培训和提高员工的业务技能和质量意识,使员工更好地融入QC活动,积极参与生产流程的改进。
二、QC活动的具体形式和方法为了达到以上所述的目的和任务,我们采用了不同的QC 方式和方法,其中最常用的是7S、PDCA、FMEA等方法。
1. 7S方法7S方法是一种企业管理方法,它强调通过整合管理来实现企业目标。
因为7S方法的七个S指的是:流程(Seiri)、管理(Seiton)、功能(Seiso)、标准化(Seiketsu)、培训(Shitsuke)、诚信(Seishin)、自由(Sankyuu),所以该方法主要通过整合这七个方面的管理来实现产品质量的改进。
2. PDCA方法PDCA方法,也称为循环改进,它指的是通过不断的计划、执行、检查和行动来在整个生产流程中实现质量的不断改善,以期最终达成产品的质量目标。
3. FMEA方法FMEA方法,也称为故障模式与效应分析,它主要通过对生产流程的各个环节进行分析和检查,来确定可能会出现的故障,然后制定相应的控制措施。
三、QC活动取得的成果在过去一年里,我们用心开展了一系列的QC活动,取得了下列的成果:1. 检测出了一些质量问题,从生产流程入手,找到了很多潜在的问题并进行相应的改善,有效提高了产品的质量和生产效率。
2. 通过7S方法的整合管理,我们收到了很多好处。
首先,管理部门比以前更加高效;其次,员工的工作效率和工作质量提高了;最后,并且非常重要的是,整个公司的管理观念得到了提高,企业目标得到了更好的实现。
数控火焰切割机切割技巧及质量控制
一、数控火焰切割机下料技术介绍
金属结构件生产中,钢板切割一般有数控火焰气割、等离子切割、激光切割等。
其中数控火焰切割是利用气体火焰将钢材表层加热到燃点形成活化状态,然后送进高纯度、高流速的切割氧,使钢中的铁在氧氛围中燃烧生成氧化铁熔渣同时放出大量的热。
借助这些燃烧和熔渣不断加热钢材的下层和切口前缘使之也达到燃点直至工件底部。
与此同时切割氧流的动量把熔渣吹除,从而形成切口将钢材割开。
二、小组情况
三、选题课题
随着钢材价格的上涨,对于金属结构件机械厂来说,材料成本基本占到成品成本的60%左右,为了降低成本,提高下料板材利用率,切割技巧和质量也越来越成为下料环节中的焦点。
本次QC专题就主要对在影响数控火焰切割机切割质量的一些因素进行有效的分析并针对各种因素提出解决方案,从而提高切割
质量。
所以小组选题:数控火焰切割机切割技巧及质量控制。
四、现状调查
QC小组对本厂数控火焰数控切割机下料图进行检查,得出板材利用率制成折线图(如下图一),发现部分排料时异形件搭配还不够合理,平均利用率为88.23%低于公司92%指标要求;又对合理搭配后切割的异形件剩余边角料进行测量标识,得出切割异形件后的余料占原料板的5%,又因剩余余料为不规则图形,导致常年废弃搁置、丢失;QC小组并对数控火焰切割机操控人员进行了实际考核,发现切割方法单一、为了赶工期出现切割损伤原件;QC小组还对新进原材料进行调查,发现遇弧门槽原件下料时,60%的原材料板宽不合适,导致切割下料时造成废弃窄条较多,严重影响板材利用率;还存在下好原件存放因不规范,导致材料丢失,为不影响工期重复切割下料等一系列问题。
图一
五、设定目标
1、原材料利用率达到公司92%的指标要求;
2、废弃边角料利用率要达到50%的要求;
3、增加采用新型切割方式,除保证达到公司指标要求之外,保证切割质量。
六、分析原因
针对原材料利用率低下的问题,小组成员一起讨论,绘制了如下因果图(如图二):
人设备
赶工期忽略
利用率
钢板边角保留余量太大纵向电机
对角线不正设备老化
材料选择错误
原材料尺寸
不合理
下料排版不合理
材料方法
操作者素质
切割气体及火焰的选择
切割速度及割嘴型号
合理的零件布局及切割顺序
板
材
利
用
率
低
切割方式单一
图二
七、确定主要原因
小组根据因果图展示的原因全貌,找出末端原因来进行逐条识别、确认。
结论:
下料排版不合理、原材料尺寸不合理、切割方式单一,是主要原因。
八、制定对策
根据影响材料利用率低的三个主要原因,小组会议讨论加实际验证制定如下对策表(表一):
表一
九、按对策实施
为提高板材利用率,我们小组进行了多次会议以及活动,实施对策中的各项措施:
1
2
3
十、效果检查
效果验证:小组在2016年8月份对所下料的板材进行了跟踪调查、计算,发现经过新的排料方式、采用不同的切割方法,材料的利用率超过了公司的92%的要求,大大增加了材料的利用率,为公司控制了成本。
对策前后效果如图三:
8090100对策前
70
小组目标
对策后
88.23%
92%
92.56%
材料利用率%
图三
十一、制定巩固措施
通过改进,达到了小组预定的目标,为使课题得到彻底解决,
就需要巩固已经取得的成果,并防止问题再发生。
为此制定以下巩固措施:
1、下料排版时,在钢板上先进行预排,并不局限于只排一种零件,最大化利用钢板;
2、下料前,先预估所需要的钢板尺寸,做到有的放矢,按照预估购买钢板,避免钢板尺寸不合理;
3、坚持针对不同原件形状采用多种切割方式,不局限于单一切割方式;
4、坚持在厂内开展QC小组活动,对下料切割程序、板材利用率、切割技巧等各方面的不足之处进行攻关。
十一、总结和下一步打算
1、总结
①、专业技术方面
下料排版更合理,共边切割技术更成熟;购买更为合理尺寸的板材;针对不同原件形状,采用多种切割方式。
②、管理技术方面
在解决问题的全过程中,小组活动按照科学的PDCA程序进行,解决问题的思路做到一环扣一环,具有很好的逻辑性;在各个阶段需决策之处,能做到以客观的事实--数据作为证据,而具有科学性;在工具的应用方面运用得恰当,并运用得正确无误。
③、小组的综合素质方面
a.材料利用率意识得到提高;
b.问题意识、改进意识得到加强;
c.分析问题与解决问题的能力得到提高;
d.团队精神、协作意识得到增强。
2、下一步打算
在现状调查分析问题症结时,找出来的关键少数问题已经得到解决,原来的次要问题就会上升为主要问题,比如培养操作者素质、改变切割气体比例、针对不同的板材选取更加适合的切割速度等等,把它们作为下次活动的课题,继续解决他们,将使质量上升到一个新的水平!。