脱硫运行指标
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脱硫运行指标
1、脱硫效率:
η={标干太氧量6%时进口烟气SO2质量浓度-标干太氧量6%时出口烟气SO2质量浓度}/ 标干太氧量6%时进口烟气SO2质量浓度
荆门厂对上述计算公式进行修改(热工)保证脱硫效率数据显示在90%以上,实际脱硫效率在85%左右。
设计煤种(含硫1.62%)脱硫效率大于等于94%。
2、净烟气SO2质量浓度:小于等于200mg/m3, 锅炉BMCR工况、保证钙硫摩
尔比、验收试验在设计煤种考核168小时连续运行的平均值,在验收试验期间FGD装置SO2脱除率≥94%,同时烟囱入口SO2排放浓度≤200 mg/Nm3。
燃用校核煤种,锅炉最大连续出力和额定出力直到30%BMCR下,脱硫效率≥92%,烟囱入口SO2排放浓度≤400mg/Nm3。
实际运行中由于荆门厂燃用川煤(含硫≥5%)无法保证净烟气SO2质量浓度的设计和校核值。
3、脱硫电耗设计值6635kw.h/h,实际运行中由于旁路烟气挡板存在一定开度,
电耗一般在4000-5500kw.h/h。
4、石灰石耗量:设计最大值11.75t/h,运行中实际5-6 t/h。
5、吸收塔浆液PH值5.0-5.4,实际运行中由于一级脱水系统没有连续运行,PH
计不能监控,吸收塔浆液PH值波动较大。
浆液pH值不能太高又不能太低,一般控制吸收塔浆液的pH在5.4~5.5之间,Ca/S保持在设计值(1.03左右)内
6、脱硫水耗:按设计条件中提供的水质(汽机循环水),FGD按设计BMCR负荷
条件运行,保证最大工艺水耗量不超过62.8t/h。
由于流量计故障实际没有统计。
7、石灰石浆液浓度1200kg/m3,反应浆液密度1080kg/m3。
8、石灰石粒度:一般控制石灰石粒度44微米。
9、成品石膏品质:水份份<10% ,石膏纯度:90--95% ,
Cl含量:< 0.01% ,低重金属含量。