6 相关实验多
现在技术及品质部门的相关实验均集中在白班完成,造 成TT焊接机的工艺参数频繁调试,影响正常生产较多;
约损失时间为 40min/天
7 设备、工艺优化 改善TT掉焊带、工艺参数的微调优化有80%的动作是在白
调整
班完成;
➢-
制定对策
序 号
问题点
1 TT电池片单片 焊接速度
主要原因
单片焊接时间长
协调 3.人员梯队培养 4.绩效考核建立
➢-
组件工艺 一、小组成员: 张小峰、崔东阳 二、活动内容: 1.瓶颈工序工艺
优化 2.标准作业书的
人员培训
组件设备 一、小组成员: 朱正辉、王海峰、 朱杰 二、活动内容:
设备软件优化 提速
现状把握
1、现状生产能力调查(pcs)
➢-
现状把握
2、白班、夜班产能调查(pcs)
128min/天
少而增加更换次数;(最重的约为5KG,轻的1KG左右)
3 手工线恒温焊台 手工焊台温度波动异常,造成焊接效果不理想,虚焊、
温度不稳定
偏焊、重复焊接造成碎片现象较重而影响焊接速度;
4 绩效考核
目前产线员工的绩效没有具体到个人,造成做的好与差 没有实质的区别,无法提高员工的积极性;
5 手工焊台回风差 手工焊台的回风管路很易损坏造成焊接回风效果差,焊 接产生的废气无法及时排走导致员工呼吸不舒服因而影 响到员工情绪,甚至离职;
有工艺部门进行现使用的焊台进行测 试论证,可以调整继续使用的就继续
使用,不可用的进行更换;
生产部门草拟初稿与集团人事沟通
5 手工焊台回风 差
1、回风管材料不耐高温 ,烙铁头碰到易损坏
2、动力回风弱