油罐检修报告

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V2301-V2303罐组检修总结报告
一.工程概况
舟山世纪太平洋化工有限公司V2300罐组自2011年1月投运至今,除2013年V2300罐组主物料管线点渗漏抱箍处理外,未出现其他重大问题。

现趁此次V2301、V2302、V2303三座储罐物料倒空时,对该组罐的内部防腐、焊缝、浮盘及罐附件等进行检查与维修,为下一阶段的运行工作提供保障。

检修日期:2013年1月9日~2013年1月15日
检修范围:V2301、V2302、V2303罐
参加部门单位:十四化建、工程部、运行部
主要参加人员:王沛、张文辉、施君清、孙秋玲、周长斌、陈云军、赵宏、张锡明
部门职责及分工:
十四化建:负责主要的检修工作
运行部:负责油罐倒空通风、底板油泥清理、可燃气体及氧气浓度持续监测以及电力照明等后勤保障工作。

工程部:负责检修计划方案的制定及技术指导
检修主要要点:
1.底板焊缝
2.基准板的切割
3.内浮盘浮筒及密封带
4.网壳是否塌陷
5.其他储罐附件
详细内容见检查表
二.油罐检测与评定
(1)油罐检修前的准备
1.确认罐及管线内物料已清空。

2.打开罐顶透光孔,向罐内持续通入氮气。

3.放空24小时,并在透光孔附近进行可燃气体检测。

如与雷电天气,关闭透光孔停止氮气供应。

4.打开低位人孔,停止氮气供应,并在人孔处增设鼓风机,此时检查与罐连接的管道,采用阀门及盲板隔离。

5.罐内持续鼓风48小时,在此过程中若遇雷雨天气,关闭透光孔,拆除鼓风机并封闭人孔。

6.用可燃气体报警仪检测罐内气体,分别需检查可燃气体浓度以及氧气浓度,均合格后方可进罐作业,作业时需设专人监护。

(2)油罐评定内容
A、内浮盘
①内浮盘整体结构性
1.内浮盘整体结构完好未受到破坏。

2.有少量立柱有倾斜,倾斜度最大约10°,可以认为校正。

②内浮盘整体密封性
内浮顶整体密封由囊式密封和舌型密封组成。

囊式密封及舌型密封整体结构还可以,胶带未老化未受到破坏并始终贴
于罐壁密封。

囊式及舌型密封密封完好B、网壳及顶板
网壳及顶板未发现明显变形塌陷。

C、底板
底板有大量锈泥,靠近罐壁处立柱周围发现有白色粉末状沉积物,局部有大量颗粒状凸起且部分底板导静电底漆起皮。

白色粉末状沉积物
锈泥
颗粒状凸起
D、壁板
油罐壁板没有凹凸变形,漆面光滑平整,导静电漆未见明显腐蚀现象。

壁板导静电漆完好
E、油罐附件
人孔装置、防旋转装置、静电导出装置、通过装置等附件结构均良好。

防旋转装置
导静电装置
V2301、V2302、V2303罐问题汇总表
油罐位号发现问题备注
V2301
局部底板有大量颗粒状凸起,里面已锈蚀底板罐壁周边导静电漆已大量锈蚀
浮盘中间立柱与其他罐相比偏低是否影响计量
三.问题分析及处理措施
1、地板油漆起皮(点状)
罐壁边缘板2~3米处较严重,主要考虑油品底部水分侵泡所至,铲平起皮后,底部钢板点蚀深度极小,无明显凹陷,对原底板腐蚀远小于设计腐蚀速率,可正常使用。

此次暂不处理,待下次检修再予以考虑防腐。

今后进料尽可能避免水混入。

2、对于V2301罐中心立柱与其他罐浮盘立柱相比偏低问题(属于原始安装问题),因该立柱高度在浮盘起浮区,数据不作为计量依据,故不影响计量交接。

3、铝浮盘支腿周围粉状物
仔细检查发现支腿本身无变化,估计为支腿内部原残留物体(粉灰等)落下后与水反应。

膨胀后所引起残留物。

该部分未对底板、支腿产生影响,故本次清除干净后进一步观察。