紧急放风阀车下检修作业指导书
- 格式:pdf
- 大小:2.47 MB
- 文档页数:9
编制依据 1.韶山 1、韶山 3 型电力机车段修技术规程(铁机[1991]166 号) 2.SS3、SS4 型电力机车检修工艺(成铁机〔2016〕738 号)
关键工序 标识说明
作业者、 班组工长、 质检员、 :验收员; :视频留存 ; :拍照留存。
重 点 提 示 标 :八防(防裂、防脱、防燃、防断、防爆、防火、防腐、防飏);
关键 工序
重点 提示
作业图示
-5-
序号
作业 项目
工具 材料
作业步骤
质量标准
关键 重点 工序 提示
1.组装前检查,将合格 1.夹心阀表面不能涂油
部件用绸布擦干净,再 及凡士林。
用压缩空气进行吹扫, 2. 检 查 过 孔 垫 安 装 良
吹净 部 件及 阀 体内部 好,装夹心阀,导向阀,
纤维毛,在相互摩擦的 传递杆,复原弹簧及下
总则
适用范围 SS3 型紧急放风阀车下检修
任职条件
作业工 装工具
作业材料
制动钳工 DK-1 型制动机试验台、清洗盘、平头螺丝刀、十字头螺丝刀、17-19 (16-18)开口扳、5.5-7 开口板、17-19(16-18)梅花扳、直钢 尺、300 活扳、通针、万用表、游标卡尺、压缩空气。 凡士林、砂纸、清洗剂、绸布、橡胶件
工作 表 面涂 适 量医用 盖,对角紧固螺栓。
凡士林。
3. 传 递 杆 端 头 应 与 电
绸布
2. 组 装紧急 阀 下盖部 联锁触指对正,使其全
4
组 制 动 钳 工 分。
压缩且不能使电联锁
装 常用工具 3. 组 装紧急 阀 上盖部 外壳受力,否则需调整
份。检查阀体上及紧急 电联锁位置,使之达到
鞲鞴 杆 顶部 过 孔垫良 最佳配合状态。活塞膜
识说明
:注意安全; :安全防护;
编制说明 非正常情况处置在重点提示栏一并说明
-2-
序号
作业 项目
工具 材料
作业步骤
质量标准
1.将紧急阀及滤尘网罩
经高压风管外观清扫
后,置于工作台上。
2.拆紧急阀上盖部分,
拆下紧急阀盖上 3 个 M10
×40 固定螺栓,螺母,
卸下紧急阀盖,取出紧
1
解 体
制动钳 工常用 工具
5 试验 实验台 1.按试验规程进行 符合试验技术要求。
6
喷漆
油漆 毛刷
1.待试验合格后阀体 喷中灰漆。
油漆均匀、光滑。
7
存放
合格证 防护包 装
1.粘贴检修合格证, 作为备品采用统一的 外嵌式包装存放。
防护到位,配件摆放整 齐美观。
-7-
作业图示
序号
作业 项目
工具 材料
作业步骤
质量标准
关键 重点 工序 提示
好,装稳定弹簧及紧急 板筋沿应均匀的镶在
活塞,用手下压紧急活 阀体槽内。组装上盖时
塞,导向阀、传递杆在 须将上盖压在阀体上,
下盖 内 上、 下 动作灵 使上盖与阀体贴合,稳
活,自复状态良好。 定弹簧压缩状态下紧
固上盖螺栓。
作业图示
-6-
序号
作业 项目
工具 材料
作业步骤
质量标准
关键 重点 工序 提示
作业指导书
紧急放风阀车下检修
目次
2. 总则………………………………………………………………………… 2 3.解体…………………………………………………………………3 4.清洗吹扫…………………………………………………………………………3 5.检查修理…………………………………………………………………………4 6.组装…………………………………………………………………6 7.试验…………………………………… …………………………7 8.喷漆…………………………………… …………………………7 9.存放…………………………………… …………………………7 10.填写检修记录……………………………………………………………………8
作业流程 解体→清洗吹扫、检查修理→组装→试验→喷漆、存放、填写记录
安全风 险提示
1.工作场地整洁。 2.按规定使用劳动防护用品。 3.工作前要认真检查所使用工具,严禁使用不合格工具。 4.按操作规程正确使用仪器、设备。 5.用清洗剂清洗部件时,严禁使用明火或吸烟,并注意室内通风情 况。 6.各部件清洁度达到 II 级。 7.使用的弹簧、阀等零部件必须为原厂配件,不得使用新造后超过 两年的橡胶件。 8.上试验台拆装时注意防护,关断风源、电源,防止压缩空气伤人。 9.处理配件故障时需将配件拆下在工作台上检修,禁止在试验台上 处理配件故障,防止部件崩出伤人。
作业图示
填 写 检 8修 记 录
1.填写检修记录
检修记录按规定填写, 数据符合要求,无涂 改、漏项等。
-8-
且不得留油残渣 及油垢。
关键 工序
重点 提示
-3-
作业图示
序号
作业 项目
工具 材料
3
检查 修理
扁铲 外径 千分尺
作业步骤
质量标准
关键 工序
1. 紧 急 阀 各 过 孔 直 径
16 , 橡 胶 膜 板 直 径
100。更换膜板时活塞
杆上密封圈良好,压盖
螺母紧固。
1活查形阀传2345查6789.........更圈导递夹检检。检检检电,导塞换向杆心查查查查查联紧模向D2“杆阀活各配并阀锁急阀0D板×8O压塞缩合测体检鞲D×及和”22痕杆孔间量、查鞴型.51传过×.均及畅隙弹滤。杆密4孔递,27匀压通。簧网“封.5杆垫放。。盖。。。O圈4检检”风,。,2㎜砂3不4缩Ⅲ大锐成5活重6间.....,布活得缩器孔无、变隙孔1于深。鞲.无研塞变孔进径裂形不Ⅱ缩度过鞴卡2磨杆形Ⅰ行扩损。大0孔㎜不深杆滞.。无。直疏大变于径,时与及大5弯径通。形0的严㎜允套杆.于曲,,12探禁,许的避导头.,㎜07针使缩用配压免向无.,㎜和细合用孔盖造灵严导5, 向杆、传递杆与套的配
合 间 隙 不 大 于 0.15
㎜。
7.弹簧无裂损、锈蚀、
疲牢现象。稳定弹簧自
由高 50 ㎜,复原弹簧
重点 提示
-4-
作业图示
序号
作业 项目
工具 材料
作业步骤
质量标准
自由高 48 ㎜。各弹簧 的自由高较原形减少 量不大于 2.5 ㎜。 8.阀体无裂损,暗孔道 畅通。滤网清洁,无破 损。 9.外观无裂损、安装牢 固,用万用表测量微动 开关常开、常闭联锁阻 值不大于 0.3 欧,不பைடு நூலகம் 更换。
急活塞和稳定弹簧。旋 下紧急活塞螺母,取下 膜板压盖、膜板、活塞
1.目视无灰尘、油 污。
杆及密封圈。
3.拆紧急阀下盖部分,
拆下下盖 2 个 M10×40
固定螺栓,螺母,使阀
体与下盖分离,取出传
递杆、复原弹簧、导向
阀和夹心阀。
油盘
2
清 洗 汽油 吹扫 高压
风源
清洗后用高压风 真将均清解置洗体油。部盘件中(用除汽橡油胶进件行外认)扫暗管体,吹孔内保扫道部持干须及各净认盖孔,真上畅对吹各通阀