提升产能的困难及措施

  • 格式:doc
  • 大小:24.50 KB
  • 文档页数:3

提升产能的困难及措施
一、需要总公司解决的困难:
1.生产2#厂房北跨因生产工序较多(校平、基板补点、补焊、油压机等),目前现有的一台16T行车无法满足生产需要,建议能在此跨增加一台10T单梁手动葫芦提高生产效率。

2.爆炸产能提升至450平米一天,原材料的保证是关键。

例如:前期11-002BF材料要求购入时间为11年1月13日,而实际的到料时间为11年3月3日到齐,延期了50天左右。

10-408BF材料要求11年1月15日到料,实际复板11年2月16日到齐,延期了30天。

最终导致合同延期交付客户提出索赔。

南京物流中心需根据安徽生产的需要对采购计划单上注明的封头、锥体和配套筒体有针对计划性的去购买,保证安徽生产每周在制合同原材料配齐不低于4000平方。

3.目前安徽生产场地过于紧张,许多工序全部交差作业给生产效率带来一定的影响,产量增加后会造成现有的紧张局面更加的拥挤,给安全生产及工作效率造成一定的影响,建议总公司尽快完成安徽公司二期厂房的投产。

二、需要安徽公司解决的困难
1.增加产能后各班组现有的人员不能满足生产需要,部分岗位需要增加人员。

(氩弧焊学徒工2名、打磨抛光5人、拌药厂2人、爆炸厂3人、成型处理2人、成品处理4人)共计18人。

2.爆前拼焊班组正在调试的等离子焊需要尽快完善,针对前期焊接出现的问题在现有的焊枪上加填丝器,若调试后效果较好建议公司尽快将300焊枪换成500焊枪,焊枪线由原先的5米增加到12米,提升爆前拼焊的工作效率。

3.将目前成品处理区域与复板抛光区域进行对调,这样可以使得班组工序顺畅,减少因行车使用问题而影响生产进度的状况。

三、需要其他部门配合的工作
1.外爆量提升至450平米后,需要运输部的挖掘机要在当日外爆完成后至少完成第二天计划外爆第一炮复合板的炮台工作。

2.爆炸回厂后的复合板一次及二次超探的进度需要提高,目前仅有1名质检人员进行超声波检测效率较低,建议质检部在人员上进行调整保证生产进度。

3.外爆量提升后为了减小拌药工序对爆炸的影响,能否请技术部门通过测算,将提前拌好的炸药用于第二天的爆炸使用(原先当日拌的炸药当日用)。

这样若遇雨天或其他因素炸药搅拌可以正常开展,保证后期爆炸使用的混药量。

4.不贴合是复合板后期处理影响进度最大的因素。

针对前期出现的不贴合问题建议技术部门定期检查分析,确保一个稳定的爆炸质量。

四、部门的工作
1.根据目前外爆炮场的状况,对炮场进行实验性的改造。

首先挖一
块长10米、宽6米的场地,挖去此范围的土层直到岩石或硬土层为准(深约2米左右),总体积120立方。

坑完成后最底部垫一层50cm 厚的大石块并用机械压实,其次选择大小比较均匀的鹅卵石和黄粘土按体积1:1进行混拌,每垫50cm厚左右用机械夯实,最后表面垫一层30cm的细石子用挖掘机压实即可。

2.根据生产任务量对各班组进行统一计划安排,利用现有的装备人员把各班次排满,由班长将每天的生产任务量分配到各班次,每个班次应该完成多少任务量,量化到人,满足每天的生产任务量。

3.配合设备部门对一些新购设备的调试或其余一些新设备的了解与试验工作,逐步减轻员工的劳动强度,朝半自动化和自动化方向努力,靠装备来提升产能。

4.细化计划性的安排,根据合同交货期的要求对封头、锥体、及配套筒体要针对性的安排。

在生产制作过程中中厚板的搭配,黑色金属与有色金属的搭配生产,除了正常的周计划、日计划外对补焊或补炸等一些特殊时间段出现问题的复合板专门制定专项计划安排,责任到人。

最大程度上的保证每天的生产外爆及入库量。

生产部
2011年7月31日。