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循环流化床锅炉省煤器磨损原因分析及解决措施

循环流化床锅炉省煤器磨损原因分析及解决措施
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蒸汽锅炉给水系统振动的原因分析及预防措施

文章编号:100428774(2009)042512 04 第一作者:李长征(1971-),1995年毕业于青岛大学,工学学士,工程师,现任泰山集团股份有 限公司设计一处副处长,长期从事锅炉产品的设计、研发与调试工作。 蒸汽锅炉给水系统振动的原因分析 及预防措施 收稿日期:2009205212 李长征,魏继永,袁良义 (泰山集团股份有限公司,泰安271025) Analysis and P recautionary M eas ure of Causes on Stea m Boiler F eed W ater Syste m Vibration LI Chang 2z heng ,W E I Ji 2yong ,Y UAN L iang 2yi (Tai Shan G roup Co .Ltd ,Tai a 'n 271025,Ch i n a) 摘 要:锅炉给水系统振动会危及锅炉的安全运行。通过对一起蒸汽锅炉给水管振动事故案例进行原因分析,从锅炉设计、制造、安装、运行等各环节给出了预防、解决锅炉给水系统振动的措施。 关键词:蒸汽锅炉;给水系统;振动;措施中图分类号:TK223.5+1 文献标识码:B 0 前言 我公司生产的1台DZ L 35)1.25)A II 锅炉在试运行期间,锅炉给水管产生间断性的振动,同时伴有间断性的响声。由于给水管振动,导致给水管座 上部连接法兰处的螺栓松动,使该处的连接法兰垫片被蒸汽冲出,锅炉被迫停炉检修。该锅炉给水截止阀、止回阀的安装位置距锅筒给水管座约20m 。安装公司考虑可能是该距离过大,并且管道支撑不牢固,锅炉给水管内水流产生的振动频率与给水管的固有频率耦合产生共振所致,便把给水截止阀、止回阀移至距锅筒较近的地方,并将给水管在多个点进行加固,但效果并不明显,给水管振动、响声依然存在,在一天内,锅炉给水管道的连接法兰垫片被冲出多次,严重影响锅炉的正常运行。为此,我们对蒸汽锅炉给水系统振动的原因进行了全面分析,从而找出该锅炉振动产生的根源,提出了解决措施。 1 蒸汽锅炉给水系统振动的原因分析 振动的产生和维持要消耗能量。我们从振动所需要能量的来源入手,分析可能使蒸汽锅炉给水系 统产生振动的原因。 1.1 共振 水是粘性流体,粘性流体在管道内流动时,不管其流态是稳流还是层流,不仅有沿程能量损失,而且在经过各种管道构件和管道连接件时,还存在局部能量损失。局部能量损失主要是由流体的相互碰撞和形成漩涡等原因造成的。如管道截面突然扩大、管道截面突然缩小、渐扩管和渐缩管、弯管、分叉管道和各种阀门等,粘性流体在流过这些管件时都会产生局部能量损失。局部损失可能引起管道振动并给管道振动提供持续的能量来源,如果流体流动使管道产生的振动频率与管道的固有频率耦合会引起共振。1.2 水冲击 水在给水系统中流动时,如果水速不稳定,突然增大、减小,高速流动的水具有很高的动能,它会把能量传递给管道,引起管道振动。给水系统发生水冲击主要有以下两种原因。 (1)当锅炉给水系统出现故障,给水泵运转不正常,给水管道内压力或温度剧烈变化以及供水量过大和止回阀开闭失灵,会引起给水的压力波动和水的惯性冲击。 (2)给水系统内存在蒸汽或空气。 1发生水冲击的过程分析

省煤器磨损的原因分析及改造

省煤器磨损的原因分析及改造 发表时间:2009-02-11T09:46:09.280Z 来源:《黑龙江科技信息》2008年9月下供稿作者:吕向东 [导读] 阐述了省煤器的磨损原因,对410t/h锅炉省煤器改造前后进行了数据分析。 摘要:阐述了省煤器的磨损原因,对410t/h锅炉省煤器改造前后进行了数据分析。 关键词:螺旋肋管;磨损;积灰 锅炉省煤器的磨损和积灰问题,一直是困扰着锅炉工程技术人员的难题。为了降低锅炉省煤器的磨损和积灰,延长省煤器的使用寿命,采取了许多措施。通过光管与肋片管的比较,螺旋肋片管能大幅度地扩展传热面积,减少管排数,尽可能的增大管排间距,降低烟速,减少磨损。因此螺旋肋片管具有良好的传热性能。 1 影响磨损的因素 对于煤粉锅炉烟气中飞灰粒在高速飞灰冲刷,对流受热面管束将使管子表面受到激烈撞击。造成管子表面磨损和积灰等问题,它将影响锅炉的可用性和热效率。这主要与烟速、受热面的结构和燃料中矿物质的原始成分有关。 1.1由于高速的灰粒具有一定的动能灰粒冲击壁面消耗动能的冲击和切削的作用,使金属颗粒与母体分开产生磨损。流动着飞灰的动能与烟速成正比烟气速度增加磨损增加,而且磨损与烟速的立方成正比。 1.2单位时间冲刷到金属表面灰量燃料的Ap增大,磨损加大因此对多灰燃料烟速要低一些。 1.3同种燃料的灰在温度不同时,磨损不同,温度低硬度高,所以省煤器的磨损比过热器高,省煤器烟速低。 1.4管束的布置和结构对磨损有影响。横向与纵向冲刷,其磨损程度和位置不同。 2 减少省煤器的磨损所采取的措施 2.1降低烟气流速受热面的飞灰磨损速度与烟气流速的 3.3~3.4次方成正比,降低烟气流速可大大延长管子的使用寿命,但烟气流速低于7m/s可能造成严重的积灰。为了减少磨损的同时防止积灰,烟速选择7.3m/s。 2.2采取保护措施在省煤器已磨损的部位加防磨瓦在已形成烟气走廊的部位加防磨盖板,但往往堵住了一个部位而另一个部位又形成了烟气走廊。因此不一定达到预期的效果。目前的防磨涂料提高一定耐磨性,超首速喷技术能大大提高管子的耐磨性能,但成本较高。 2.3采用合理的结构采用带肋管扩展受热面时减少省煤器磨损的一种有效方法,它既能减少设备空间降低烟速,又能保证传热量不变。 3 螺旋肋片管省煤器与其他型省煤器的区别 目前锅炉省煤器采用光管式,由于烟气侧对流放热系数远远大于水侧的对流放热系数,要强化省煤器传热就得首先考虑从降低烟侧热阻着手,为减低飞灰磨损,强化验测热交换何时省煤器结构更加紧凑,可采用鳍片管、肋片管和模式省煤器,综合比较,在同样的金属耗量和通风耗电的情况下焊接鳍片管省煤器所占空间比光管式大约减少20%~25%,,采用扎制鳍片管可是省煤器外形尺寸大约减少40%~45%,模式省煤器不仅减少金属耗量,而且结构紧凑,有利于使不受热面的布置便于安装。新型螺旋肋片管式省煤器鳍片管和模式省煤器的共同特点是可在烟道截面不变的情况下增大管间横向节距,使烟气流通面积增大,烟气流速降低,从而减轻飞灰磨损和通风电耗。新型螺旋肋片管式省煤器的主要特点是在于光管式省煤器相同的体积下,其热交换面积可增大5倍以上,这对缩小省煤器的体积减少材料消耗量有重要意义。 肋片管有环形肋片和螺旋肋片两种形式。环形肋片管的肋片平面与管轴线垂直,一般是将加工好的肋片套装在基管上,但在肋片与基管间存在接触热阻。与环形肋片管不同,螺旋肋片官的肋片面与与管轴的平面之间呈一定的接触角β,当β=90时螺旋肋篇管束得换热特性和流动特性与环形肋片管束相同。新型螺旋肋片管采用高频电阻焊将肋片材料绕在管子上,然后是肋片管与基管压溶为一体。其热阻近似为0,它能承受高热应力,焊接无咬肉现象,焊接不变形。 4 使用螺旋肋片管省煤器前后的数据对比 某电厂410t/h锅炉低温段省煤器用于磨损爆管多次,造成多次停炉。而且锅炉布置紧凑在抢修时造成人力物力的极大浪费。通过论证改为螺旋肋片管式省煤器,明显的降低了排烟温度,极大地改善了传热效果。 该技术改造是根据《锅炉管子制造技术条件》执行的。省煤器管屏数124屏,纵向12排,技术参数见表1。

省煤器改造说明

省煤器改造对比表:蒸发量按85t/h计算 原省煤器改造后省煤器 上级省煤器错列布置外径及壁厚 DwXs 42X442X4整体型翅 片管 节距S1XS2143X55160X100 排数n1Xn229X2025X8 受热面积F m2202.8折算面积257水流速m/s0.850.99 烟气流速m/s8.57.6 下级省煤器错列布置外径及壁厚 DwXs 32X332X3整体型翅 片管 节距S1XS277X60100X75 排数n1Xn253X2841X12 受热面积F m2441.4折算面积453.9水流速m/s0.83 1.08 烟气流速m/s7.9 6.8 说明: 1:由于原设计烟气流速偏高,(烟气流速省煤器部位6~10 m/s), 省煤器磨损与烟气流带的三次方成正比,况且锅炉为超负荷运行,故设计时特降低烟气流带。(技术数据详见上表)

2:每级省煤器最上面两排管子均为加厚,上级为42X6整体翅片管,下级为32X6整体翅片管,为降低低温硫腐蚀影响,下级省煤器最下两排管子也为32X6整体翅片管。弯头部位整体用烟气挡板罩住,以防磨损弯头。 省煤器总重:24220Kg 4、锅炉烟气出口温度130~160度(#1炉排烟温度157度,#2炉排烟度132度)。在煤质相同的情况下,排烟温度与原有运行参数相差不大于6度。 5、省煤器整体使用寿命大于同等情况下光管的2~3倍。(主要体现在耐磨及防止低温腐蚀上) 6、省煤器运行一定时期后,与前期相比性能稳定。 7、通风梁用原有通风梁。 8、上、下级进口集箱接口位置与原来不变,上、下级出口集箱位置变化,省煤器占用空间缩小,留出检查修空间增大,方便检修。 省煤器总图如下: 下级省煤器管排如下,下级间距150,弯头半径75翅处管32X3,,翅高12翅间距12,上面第一根及下面第一根翅片管为加厚型32X6,,翅高9翅间距12。(上级与之类似,上级间距200,弯头半径100翅处管42X4,翅高12翅间距12,上面第一根及下面第一根翅片管为加厚型42X6,,翅高9翅间距12。)

锅炉“四管”爆漏原因分析标准版本

文件编号:RHD-QB-K9840 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锅炉“四管”爆漏原因分析标准版本

锅炉“四管”爆漏原因分析标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 腐蚀 锅炉"四管"受热面的腐蚀主要是管外的腐蚀和水品质不合格引起的管内化学腐蚀。当腐蚀严重时,可导致腐蚀爆管事故发生。烟气对管壁的高温腐蚀,主要是灰中的碱金属在高温下升华,与烟气中的SO3生成复合硫酸盐,在550-710℃范围内呈液态凝结在管壁上,破坏管壁表面的氧化膜,即发生高温腐蚀。导致受热面高温腐蚀的主要原因是炉内燃烧不良和烟气动力场不合理,控制局部烟温,保证管壁不超温,防止低熔点腐蚀性化合物贴附在金属表面上,使

烟气流程合理,尽量减少热偏差是减轻高温腐蚀的重要措施。水冷壁上如果产生结渣,在周围处于一定温度和还原性气体条件下,会产生较为严重的水冷壁管外腐蚀。水冷壁的高温腐蚀和还原性气体的存在有着密切的关系,CO浓度大的地方腐蚀就大。管壁温度对腐蚀的影响也很大,在300~500℃范围内,管壁外表面温度每升高50℃,腐蚀程度则增加一倍。水冷壁高温腐蚀部位多在热负荷较高、管壁温度较高的区域,如燃烧器附近。过热器、再热器区还原性气体比炉内低,腐蚀速度一般比水冷壁小。但是大容量锅炉的过热器、再热器的壁温较高,尤其是左右两侧烟温相差较大时,腐蚀现象也相当严重。在腐蚀温度范围内,除选用耐腐蚀的合金钢和奥氏体钢外,应控制炉膛出口烟温的升高和烟温偏差等因素,以免引起局部过高的壁温而使腐蚀速度增大。低温腐蚀是指硫酸

省煤器中的问题

省煤器设计中的问题 一、省煤器的作用及种类 1.1省煤器的作用 省煤器是汽水系统中的承压部件,其任务是利用锅炉尾部烟气的热量加热锅炉给水。锅炉采用省煤器后,会带来以下好处: a.节省材料。 在现代锅炉中,燃料燃烧生成的高温烟气,虽经水冷壁,过热器和再热器的吸热,但其温度还很高,如直接排入大气,将造成很大的热损失。在锅炉尾部装设省煤器后,利用给水吸收烟气热量,可降低排烟温度,减少排烟热损失,提高锅炉效率,因而节省燃料。省煤器的名称也就由此而来。 b.改善了汽包的工作条件。 由于采用省煤器,提高了进入汽包的给水温度,减少了汽包壁与进水之间的温度差,也就减少了因温度差而引起的热应力。从而改善了汽包的工作条件,延长了使用寿命。c.降低了锅炉造价。 由于给水进入蒸发受热面之前,先在省煤器中加热,这样减少了水灾蒸发受热面中的吸热量。这就由管径较小、管壁较薄、价格较低的省煤器受热面代替了一部分管径较大、管壁较厚、价格较高的蒸发受热面,从而降低了锅炉造价。 因此,省煤器已是现代锅炉中不可缺少的部件。 1.2省煤器的种类 省煤器按使用材料可分为铸铁省煤器和钢管省煤器。铸铁省煤器强度低,不能承受高压,但耐磨耐腐蚀性较好,通常用在小容量锅炉上。目前,大容量锅炉广泛采用钢管省煤器,其优点是强度高,能承受冲击,工作可靠;同时传热性能好,重量轻,体积小,价格低廉。缺点是耐磨耐腐蚀性较差。 二、钢管式省煤器 1,钢管式省煤器的结构 钢管式省煤器结构是由许多并列的管径为42~51mm蛇形管与进、出口联箱组成。为使省煤器受热面结构紧凑,应力求减少管间距。省煤器管束的纵向节距s2受管子的最小弯曲半径的限制。当管子弯曲时,弯头的外侧管壁将变薄。弯曲半径愈小,外壁就愈薄,管壁强度降低的就愈多。通常,采用错列布置时,采用s1/d=2~2.5,s2/d=1~1.5;采用顺列布置时,s1/d=2~2.5,s2/d=2。 为便于检修,省煤器组的高度是有限制的。当管子为紧密布置(s2/d≤1.5)时,管组的高度不得大于1m;布置教稀时,则不得大于1.5m。如果省煤器受热面较多,沿烟气行程的高度较大时,就应将它分成几个管组。管组之间留有高度不小于600~800mm的空间。省煤器和其相邻的空气预热器间的空间高度应不小于800~1000mm,以便进行检修和清除受热面上

锅炉省煤器泄漏原因分析及对策

编号:SM-ZD-86766 锅炉省煤器泄漏原因分析 及对策 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉省煤器泄漏原因分析及对策 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 某电厂一台东方锅炉厂生产的DG410/9.8-6型高温高压锅炉,采用悬挂JI型布置,直流燃烧器,按四角布置,煤粉悬浮切圆燃烧。1999年2月投产,累计运行时间约2万多小时。 该炉省煤器为非沸腾式,错列布置,上下2级省煤器与空气预热器交叉布置。下级省煤器分4组沿竖井烟道深度和宽度方向中心线对称布置。下级省煤器管共132片,264根,规格为32×4,管材为20G。 20xx年初,该炉曾在1个月内连续发生4次下级省煤器磨损泄漏故障,导致4次被迫停炉。检查发现,4次泄漏位置均在下级省煤器甲乙两侧中间U型弯头的迎风面处。裂纹为纵向,裂纹管壁明显减薄,最薄处约为1 mm。对下级省煤器前后箱甲乙侧下数一、二层所有U型弯管子迎风面用测厚仪检测发现,U型弯管子迎风面均有不同程度的磨损。具体情况是,壁厚小于2.5 mm的有93根,其中壁厚小于

省煤器泄漏的原因分析及处理措施

锅炉省煤器泄漏原因分析 我厂锅炉为济南锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉,其中燃料有混煤、煤泥、煤气。从04年11月份投产运行至今。自2010年12月至2011年2月因省煤器泄漏停炉共计4次,其中2#炉两次,3#炉两次,目前1#炉已堵管8根,2#炉堵管9根,3#炉堵管10根。锅炉省煤器的频繁泄漏,致使电厂生产组织比较被动,针对省煤器的磨损、腐蚀、设备结构、生产操作等方面4月8日厂部组织召开分析讨论会,参会人员有技术装备部、总工办、生产运行部以及电厂司炉以上专业人员。通过大家讨论分析对电厂省煤器泄露得到以下结论: 一、省煤器泄漏机理分析 锅炉省煤器泄漏的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀引起。以下主要就这两方面探讨省煤器泄漏的机理。 1.磨损 由磨损导致的泄漏中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。 1.1 飞灰浓度 飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受热面的次数增多,引起磨损加剧。煤质变差,灰分增加,发热量低,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。从去年8月份到今年二月份所消耗燃料统计如下:

从上表可以看出,最近4个月所消耗混煤明显增多,且灰分相对较高。这样所消耗燃料相等于去年单月的2—3倍,锅炉飞灰浓度也就增加了2—3倍,对受热面的磨损程度也就可想而知。 1.2烟气流速 烟气流速是影响受热面磨损的最主要因素。研究表明,磨损量与烟气流速的2.3次方成正比。烟气流速越高,则省煤器的磨损越严重。磨损量甚至能与烟气速度成n(n>3)次方关系。原因可以解释为:冲蚀磨损源于灰粒具有动能,颗粒动能与其速度的平方成正比。磨损还与灰浓度(灰浓度又与速度的一次方成正比)、灰粒撞击频率因子和灰粒对被磨损物体的相对速度有关。若近似地认为vp≈vg时,磨损量就将和烟气的三次方成正比。烟气速度的提高,会促使上述原因的作用加强,从而导致冲蚀磨损的迅猛发展,所以烟气流速越大时,n值也就越大。造成烟气流速高的原因: 受煤质影响,运行中一次风较大、总风量过大,使引风机电流偏高处于44-47A之间(正常应为38-41A),尾部烟道负压大(过热器前烟气温度经常处于980度以上),造成烟气流速高,加剧了对省煤器的磨损。 1.3煤颗度大,按要求应为0-8mm,但实际上有三分之一煤颗粒度最大能粒达到45mm,这样导致飞灰颗粒变大,对省煤器的冲刷加重。 1.4设备结构的影响 所选省煤器的型式和结构不同,其磨损程度不同。 (1)在相同条件下,光管、鳍片管、膜式管束其抗磨性能依次减弱,本厂属于鳍片管式省煤器。 (2)省煤器管束顺列布置比错列布置磨损要轻,本厂属于顺列布置。(3)错列布置磨损最严重的为第二排管子,顺列布置磨损最严重的则在第五排之后; (4)鳍片管省煤器的鳍片越高,磨损越严重。当鳍片高度较小(h=3㎜)时与光管的磨损程度较为接近。故加装小高度鳍片对防磨有利; (5)膜式省煤器错列布置时,大管径比小管径的管子磨损要轻。 2、腐蚀

省煤器磨损泄漏的原因分析

省煤器磨损泄漏的原因分析 如果省煤器发生磨损泄漏的话,就会导致其被迫停炉。所以当省煤器发生磨损泄漏时,一定要及时分析其原因,才能知道应对措施。 1、实际燃料性质及煤粉细度与设计值不同 在磨损中起主要作用的是烟气中的那些大颗粒飞灰,且磨损程度与总灰量有关。总灰量愈多,灰粒对省煤器管子的撞击次数也就愈多,磨损就愈严重,而且总灰量决定于燃料灰分Ay和低位发热量Qdwy。 该炉设计煤种收到基灰分24.26%,实际燃煤应用基灰分(Ay)约39.50%;煤粉细度(R90)设计值为22~28,实际细度(R90)在30左右,均与设计煤种有较大偏差。煤粉粗、灰分大将导致灰粒和未完全燃烧的燃料颗粒增多,烟气中的飞灰浓度增高,加剧了对省煤器的磨损。 2、省煤器管束排列方式及安装质量的影响 烟气横向冲刷通豪省煤器管子时,管束排列方式不同,管子受磨损情况也不一样。错列管束受到的磨损要比顺列管束严重,第2排管束的磨损量要比第1排大2倍左右,且气流自上而下流动,灰粒在重力作用下其速度可能大于烟气速度,从而加剧了冲击磨损程度。该炉省煤器错列布置,并采用规格为32×4钢管,由于小口径管子刚性较差,管壁较薄。造成实际蛇形管排列不齐,加之安装的原因,无法保证整齐均匀的节距和管间距,导致省煤器管排中出现烟气走廊,使局部管壁金属磨损严重。 3、防磨措施不完善 在下级省煤器甲乙侧U型弯处,只是在最上面加装了防磨装置(挡风板),由于下级省煤器高度约为3 255 mm,上面的防磨装置对下面U型弯处的防磨没有作用,因此,下级省煤器下部U型弯处磨损严重。 4、燃烧工况的影响 锅炉运行中的燃烧风量过大会造成烟气量加大,而使磨损速度增加。计算表明,省煤器中过量空气系数由1.2增加到1.3时,磨损量增加25%。 5、其它因素 该炉容量占全厂锅炉总容量的50%,在供热期间长期满负荷运行,因而该炉省煤器管束受磨损的时间长,磨损量大,同时锅炉存在漏风现象。

省煤器单元输灰不畅原因分析及采取措施

#1炉省煤器单元输灰不畅原因分析及采取措施 输灰不畅的原因: 1、省煤器单管内有异物,阻挡了积灰的输送; 2、省煤器压力罐出口处与输灰阀之间有异物卡涩,使出力不 足; 3、省煤器有泄露,使灰潮湿,输送时阻力增大; 4、煤质、煤量变化,使省煤器处飞灰粒径变粗,灰量增大, 加大了输送难度; 5、省煤器单管内结垢严重,使管径变细,减小了省煤器单元 的出力; 6、省煤器压力罐料位计失灵,使压力罐内装灰过多,增加了 输送压力; 7、省煤器压力罐内喷嘴脱落,影响了输灰; 8、省煤器单元各手动供气阀开度调整不当,使灰气比调整不 合理,从而出现输不动的现象; 9、因省煤器压力罐上、下部进气管逆止阀内漏,使灰进入并 堵塞供气管道,导致供气量不足,影响输灰系统的正常运 行; 10、省煤器单元处的气动阀阀芯装反,与热工信号不符,或阀 芯与气动头脱离,因气量不足而影响输灰; 11、电除尘零米省煤器单管补气管路逆止阀内漏,使供气管路

内堵灰,导致气量不足,影响输灰; 12、省煤器单管补气阀阀芯脱落或装反; 13、电除尘电场压力罐上、下部进气阀调整不当,开度过大。处理措施: 1、联系检修人员检查省煤器压力罐及输灰单管内有无异物; 2、注意观察省煤器处灰质是否干燥,并及时与集控值班员联 系,若确实省煤器内泄露,应立即停运省煤器单元,防止 湿灰进入后级输灰管道;同时应联系检修人员,拆开省煤 器灰斗下方膨胀节,防止水进入省煤器斜槽及压力罐,并 汇报值长; 3、随时关注集控煤量的变化,注意调整各供气手动阀开度, 必要时可调整省煤器各灰斗手动插板阀开度及数量,并适 当缩短装灰时间,通过少装多输的方法改善输灰压力曲线; 4、联系热工人员检查省煤器压力罐料位计是否正常,及时处 理,如暂时无法处理,可采用缩短装灰时间的方法,待料 位计处理好后再恢复正常; 5、联系检修人员检查压力罐内喷嘴是否正常; 6、根据输灰压力曲线调整各手动阀开度,并在就地观察各气 动阀开关是否正常,状态是否正确,否则联系检修人员及 时处理; 8、联系检修人员有针对性的检查主要供气管路上的逆止阀是 否正常,供气管路是否畅通,否则应及时更换逆止阀,并

锅炉四管爆漏原因分析和预防措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5637 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 锅炉四管爆漏原因分析 和预防措施正式样本

锅炉四管爆漏原因分析和预防措施 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 锅炉"四管"爆漏占火力发电机组各类非计划停运 原因之首,严重影响火力发电厂安全、经济运行。总 结下电防"四管"泄漏管理经验,对锅炉"四管"爆漏 原因进行分析并提出预防措施。 所谓锅炉"四管"是指锅炉水冷壁、过热器、再热 器和省煤器,传统意义上的防止锅炉四管泄漏,是指 防止以上部位炉内金属管子的泄漏。锅炉四管涵盖了 锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一 些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的 环境,在水与火之间进行调和,是能量传递集中的所

在,所以很容易发生失效和泄漏问题。据历年不完全统计锅炉"四管"爆漏占火力发电机组各类非计划停运原因之首。锅炉一旦发生"四管"爆漏,增加非计划停运损失,增大检修工作量,有时还可能酿成事故,严重影响火力发电厂安全、经济运行。引起锅炉"四管"泄漏的原因较多,其中磨损、腐蚀、过热、拉裂是导致四管泄漏的主要原因。总结下电防"四管"泄漏管理经验及防磨防爆小组最近10年在下电、托电、盘电、张热电、石热等电厂的工作经验,对锅炉"四管"爆漏原因进行分析并提出预防措施。 一、锅炉"四管"爆漏原因分析 1.磨损 煤粉锅炉受热面的飞灰磨损和机械磨损,是影响锅炉长期安全运行的主要原因。飞灰磨损的机理是携带有灰粒和未完全燃烧燃料颗料的高速烟气通过受热

循环流化床锅炉磨损及防磨方法的探讨

循环流化床锅炉磨损及防磨方法的探讨 发表时间:2014-12-23T10:00:07.387Z 来源:《防护工程》2014年第9期供稿作者:陈公明 [导读] 未燃尽的煤粒子通过多次循环既可增加其炉内停留时间又可多次参与床层中剧烈的质量和热量交换,十分有利于其燃尽。 陈公明 江苏徐矿综合利用发电有限公司江苏省徐州市 221137 [摘要]循环流化床锅炉在使用过程中容易发生磨损,而磨损则在一定程度上直接影响着循环流化床锅炉的长期正常使用,也会给电厂的经济效益与安全生产带来较大的影响。本文对循环流化床锅炉特点与磨损部位进行了探讨,并提出了应对防磨的策略。 [关键词]循环流化床锅炉;磨损部位;防磨方法 循环流化床锅炉在实际使用过程中容易出现磨损问题,给电厂带来较大的影响。为此,认真分析循环流化床锅炉磨损产生的部位,并提出应对策略,从而促进锅炉长周期稳定运行,大幅度提升供热可靠性具有极其重要的意义。 1 循环流化床锅炉的特点及磨损重点部位 高温床料及返料的稳定循环,为入炉燃料的预热、着火创造了十分有利的条件。未燃尽的煤粒子通过多次循环既可增加其炉内停留时间又可多次参与床层中剧烈的质量和热量交换,十分有利于其燃尽。从国内循环流化床锅炉用户的运行情况来看,流化床锅炉可在 30%- -110%负荷范围内运行,汽温、汽压均能保持在正常范围。可通过炉内喷钙等方式实现在简易脱硫,其灰渣含碳量低,灰渣活性好,易于实现综合利用。但是也存在着一些缺点,如受热面磨损严重,高温分离器外护板超温,锅炉浇注料脱落、大风室积渣、锅炉正压给煤机窜粉、锅炉排烟温度低等。 循环流化床锅炉磨损的重点部位主要有:循环流化床锅炉运行中受热面主要磨损部位为水冷壁的卫燃带处、锅炉烟道出口处及容易产生涡流的让管处、锅炉水冷壁四角处,还有过热器和省煤器管排的迎风面、穿墙管及弯头处。 2 防磨应对策略 2.1 在设计阶段应该做好提前预控 (1)锅炉水冷壁防磨设计。密相过渡区会产生一定速度的“面壁流”的物料颗粒,受风速很高的一次风的卷带,在靠近水冷壁处强烈的冲刷水冷壁(下图为硫化工况),因此所有容易产生涡流的让管口应设计在燃烧室浇注料层,例如落煤口、返料口、看火口及二次风口等,燃烧室浇注料层上部至锅炉出口的水冷壁不设计任何容易产生涡流的让管口。锅炉出口处水冷壁管应设计用浇注料包裹,解决因局部涡流冲刷水冷壁而造成的漏泄事故。增加卫燃带的高度可以减轻此处管壁的防磨。这是因为高度增加后,在耐火材料凸台附近沿壁面向下流动的固体物料在流量上有所减小,同时其中的大颗粒也比较少,因而管壁磨损也会轻一些。 硫化工况示意图 (2)过热器和省煤器防磨设计。过热器和省煤器的磨损主要是烟气中的灰颗粒对其冲刷导致,设计锅炉时尽量提高分离器的分离效率,降低分离器后烟气中灰颗粒含量,减轻过热器管排和省煤器管排的磨损。在过热器管排和省煤器管排制作完成后,先将的迎风面、穿墙管及弯头处做防磨喷涂,再用防磨护瓦包裹,提高过热器管排和省煤器管排的耐磨度。 (3)放渣管及风帽防磨设计。落煤口正对着放渣管,在运行放料时进入炉膛的燃煤会有部分大颗粒的直接被放出,造成锅炉的不完全燃烧热损失和放料管内结焦。放渣管设计在锅炉后墙边上或者锅炉两侧边上,大颗粒燃煤进入炉膛后就会与热料充分混合,预热、燃烧、破碎,经一次风扰动就不会被直接排除,既降低了锅炉的不完全燃烧热损失,又不会使放料管内结焦和磨损。 2.2采用喷涂方式进行防磨 表面喷涂是一项有效的局部水冷壁防磨措施。涂层的硬度比母材的硬度大,而且涂层在高温下生成致密、坚硬而且化学稳定性较好的氧化层。喷涂可以提高水冷壁重点磨损区域的耐磨性,延长锅炉连续运行时间;采用 LG88 电弧喷涂材料对金属受热面喷涂 0.6-1mm涂层,能有效增加受热面的耐磨强度和使用时间。喷涂前应经喷砂除锈合格,喷砂是涂层结合的必要条件,处理不当直接影响涂层质量,喷砂与喷涂两道工序易交替进行,通常喷砂达5~6m2后,再进行喷涂,以使二者之间的停留时间不能过长,磨损的严重的部位,涂层厚度应保证不低于 1mm,涂层表面应光滑、无凸起、起眸、开裂和脱落等现象,全部喷涂完成以后一次进行封孔,停留 24 小时后方可投入运行。以满洲里热电厂电喷涂 12MWCFB机组为例,需处理的面积为 30m2,一次喷涂费用约为 8 万元/ 台,喷涂前水冷壁泄漏周期为 3 个月,喷涂后,运行一个采暖期测厚,内弯处涂层略有减薄,水冷壁未发生泄漏。 2.3控制好入炉煤粒度 入炉煤的颗粒度对循环流化床锅炉的点火启动、运行控制、燃烧效率、风帽及水冷壁等部件的运行均有很大影响。入炉煤的颗粒度过大,会在床体中沉积形成死滞区,破坏正常的流化状态,使炉内温度场不均匀,造成床温过低或过高停炉。流化床的入炉煤粒度一般在0~13mm 范围内,若为了照顾大煤粒沸腾良好而加大风量,煤粒飞逸就会增多,加大锅炉损失。颗粒度增大,则会因照顾大颗粒流化而加大风量,致使小颗粒煤未及时燃烧而飞出炉膛进入旋风部的返料床上二次燃烧,使返料温度过高,造成返料器高温结焦,影响锅炉正常运

关于电厂管道水击产生的原因分析及解决方法(精)

一、水击现象及其危害 当水或汽等流体在压力管道中流动时,当遇到突然关闭或开启阀门,水泵突然停机或启动,温度急剧变化时,流体的流动速度会发生突然变化,由于流体的惯性和压缩性,引起管道中流动的流体压力发生反复的、急剧的周期性变化,这种现象称为水击(或水锤)。发生水击现象时管道内压力会有一个急剧的升高,其数值可能达到正常工作压力的几倍甚至数十倍,使管壁材料及管道上的设备及附件承受很大的压力,并伴随着管壁的扩张和收缩,发出强烈的振动和噪音,有如管道受到锤击的声音。同时,高频交变应力作用在管壁上,加之强烈的振动和流体的冲击,会使金属表面打击出许多麻点。如果此时管道系统存在缺陷,则有可能对管道或热力设备造成破坏,导致事故的发生。所以水击不仅增加流体的流动阻力,而且也严重危及到管道系统及有关设备的安全运行。特别是大流量、高流速的长管中以及输送温度高、压力大的水泵中更为严重。 电厂中常见的管道水击现象多发生在蒸汽管道、给水管道、循环水管道、疏水管道等汽水管道中,但在蒸汽、给水管道中发生水击现象时具体现象有所不同,相应的处理防范措施也有所不同。 二、蒸汽管道的水击与防范处理 1、常见蒸汽管道的水击现象及特征 在热力发电厂中水击现象最容易在蒸汽管道中发生,以下几种情况蒸汽管道水击现象比较普遍: (1)蒸汽管道由冷态备用状态投入运行,因进汽阀门开启过快或过大致使管道暖管不足;或是管道疏水未开启及疏水管堵塞时,管道比较容易发生水击。如蒸汽管网供暖和停暖时。 (2)汽轮机或锅炉负荷增加速度过快,或是锅炉汽包发生满水、汽水共腾等事故,使蒸汽带水进入管道。

(3)运行的蒸汽管道停运后相应疏水没有及时开启或开度不足,在相关联的进汽阀门未关闭严密情况下,漏入停运管道内的蒸汽逐渐冷却为水并积聚在管道中,在一定时间后,管道将发生水击。 蒸汽管道发生上列水击现象时,主要的现象是管道系统发生振动,管道本体、支(吊)架及管道穿墙处均有振动,水击越强烈振动也越强烈;二是管道内发出刺耳的声响,但不同情况下的水击时发出的声响各有特点,如投运时暖管或疏水不足的管道多阶段性地发出“咚咚”的声响;而蒸汽带水进入管道则多发出类似空袭警报声的连续啸叫声;停运后的蒸汽管道如前述发生水击时多阶段性的发出如金属敲击般的尖锐声响。第三种现象是蒸汽带水进入管道时,在管道的法兰结合处易发生冒汽现象,水击严重时,法兰垫被冲坏致使大量漏汽。 2、蒸汽管道水击的防范与处理 发生过多次水冲击的管道,常出现支吊架松脱焊口泄漏等故障,因此,在热力管道设计规程中明确规定,对于不经常流通的管道死端,以及管段的低位点,均应考虑设置疏水阀、疏水管。虽然从管道的设计安装时就充分考虑防范发生管道水击的可能,但实际运行中,因种种原因仍比较容易遇到前述的各种水击现象,所以在实际遇到时应采取相应的处理方法及防范措施: (1)在管道投运时发生水击,可关小或关闭进汽阀以控制适当的暖管速度,一般热电厂应在本企业规程中规定暖管曲线以控制温升。并及时开启蒸汽管道疏水阀,若疏水管堵塞,则手摸裸露处不烫手,反复适当用力敲打,必要时更换。 (2)要避免汽轮机或锅炉快速的大幅度调节负荷,因特殊情况负荷频繁大幅度变动时,要注意锅炉汽包水位的调节,必要时撤除锅炉水位的自动调节,改为手动调节,若锅炉汽包水位过高,应关小给水或开启汽包放水阀,适当降低水位,同时要及时开启相应蒸汽管道疏 水。

省煤器输灰不畅原因分析及改进措施

省煤器输灰不畅原因分析及改进措施 纳雍发电总厂热机二毛宏鑫 摘要:纳雍发电总厂二厂4×300MW采用哈尔滨锅炉厂有限公司引进英国BEL公司技术制造的HG-1025/17.3-WM18型“W”型火焰锅炉,单炉膛平衡通风、露天布置、全钢架结构,一次中间再热、亚临界参数、自然循环单汽包锅炉。省煤器烟道输灰系统布置七个灰斗共用一条管路采用气力输送至灰库。由于入炉煤质的下降,省煤器输灰已成为锅炉重要辅助设备。由于机组运行中省煤器防磨瓦掉落输灰系统运行杂物较多及输送灰分的特殊性等因素,输灰系统经常出现堵塞输灰较困难,长期以来处于停运状态。针对这些情况提出解决措施,能大大减少输灰系统的故障次数,提高机组运行可靠性,保证输灰畅通并减少空预器磨损与堵塞。关键词:输灰堵塞,省煤器, 纳雍发电总厂二厂4×300MW机组省煤器输灰系统采用压缩空气浓相输送方式,由SK 阀、仓泵、输送管路、补气阀等组成。从省煤器灰斗下方,收集飞灰中的大颗粒,在输灰程控系统的控制下,各仓泵依次落灰后,统一输送至粗灰库。 一、系统无法正常运行原因分析: 1、省煤器灰斗作为该段烟道的最低点,施工遗留杂物及受热面上磨损脱落部件(如焊条、固定件等)易卡在管道和仓泵中导致输灰管堵塞,输灰无法停运大量粗灰堆积在灰斗内,灰斗重量增加,影响灰斗的安全。 2、输送管线距离太长,省煤器输灰现无法正常投运,该种运行方式对空预器系统的堵塞及换热原件换热效果均产生了负面作用。 3、煤质、煤量变化,使省煤器处飞灰粒径变粗,灰量增大,加大了输送难度; 4、省煤器单管内结垢严重,使管径变细,减小了省煤器输灰出力。 5、省煤器出口烟道的灰斗串联为独立的省煤器单元,用一根粗灰输送管输送至粗灰库,由于省煤器灰粒较粗,灰粒输送特性不良,需沿输灰管道布置补气装置,这种布置方式,系统耗气量大,而且输送距离长。如图:

余热锅炉省煤器腐蚀机理的研究

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 余热锅炉省煤器腐蚀机理 的研究 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4415-42 余热锅炉省煤器腐蚀机理的研究 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 余热锅炉省煤器是其中的一个重要的设备,关乎余热锅炉的使用效果,因此,讨论余热锅炉省煤器腐蚀问题非常有必要,这是提高余热锅炉省煤器使用质量的一个重要的环节。 余热锅炉省煤器腐蚀概述 余热锅炉可以分为两类:一类为对工业生产过程中产生的气体进行冷却,满足工艺要求也实现了回收余热;另一类是为工业生产节能进行热回收。根据余热锅炉使用场合不同,可以将余热锅炉分为烧结余热锅炉、水泥窑余热锅炉、合成氨余热锅炉等等。从水循环方式不同的角度来区分,可以分为自然循环余热锅炉与强制循环余热锅炉。 省煤器是锅炉的重要组成部分,其主要功能是通过与锅炉尾部烟气的换热加热进入锅炉的除氧水,降

低排烟的温度,提高锅炉的效率。省煤器受其工作环境的影响,经常发生高温腐蚀、低温腐蚀、电化学腐蚀以及氧腐蚀等。一旦省煤器发生渗漏,将对锅炉的安全与经济运行带来危害。卧式省煤器由于排水困难,尤其易出现腐蚀。 铝厂或者炼钢厂的碳素生产过程中会产生大量的高温废气,为了提高废气的利用率以及防止环境污染,煅烧窑尾部一般都会布置余热锅炉,对高温废气进行回收利用.铝厂的碳素生产原料一般均为石油焦,而国内大部分铝厂的原料石油焦含硫量高,从煅烧窑出来的烟气中含有大量腐蚀性硫的氧化物(一般为SO2)。当进入余热锅炉的烟气中含有SO2时,其中一部分会被氧化成SO3,当SO2和SO3。等酸性气体经过高温受热面时,这些酸性气体通过管壁附着层渗透,与管壁氧化膜发生腐蚀反应,进而与管壁金属反应,破坏水冷壁和高温受热面.随着烟气的流动,烟气中的SO3。与水蒸气结合生成硫酸蒸汽,在低温金属表面上结露,形成硫酸溶液,硫酸溶液与碱性灰或者金属管壁反应

锅炉省煤器泄漏原因分析

锅炉省煤器泄漏原因分析 一、省煤器泄漏机理分析 锅炉省煤器泄漏的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀引起。以下主要就这两方面探讨省煤器泄漏的机理。 1.磨损 由磨损导致的泄漏中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。 1.1烟气流速 烟气流速是影响受热面磨损的最主要因素。研究表明,磨损量与烟气流速的2.3次方成正比。烟气流速越高,则省煤器的磨损越严重。磨损量甚至能与烟气速度成n(n>3)次方关系。原因可以解释为:冲蚀磨损源于灰粒具有动能,颗粒动能与其速度的平方成正比。磨损还与灰浓度(灰浓度又与速度的一次方成正比)、灰粒撞击频率因子和灰粒对被磨损物体的相对速度有关。若近似地认为vp≈vg时,磨损量就将和烟气的三次方成正比。烟气速度的提高,会促使上述原因的作用加强,从而导致冲蚀磨损的迅猛发展,所以烟气流速越大时,n 值也就越大。造成烟气流速高的原因:受煤质影响,运行中一次风较大、总风量过大,使引风机电流偏高处于44-47A之间(正常应为38-41A),尾部烟道负压大(过热器前烟气温度经常处于980度以上),造成烟气流速高,加剧了对省煤器的磨损。 1.2煤颗度大,按要求应为0-8mm,但实际上有三分之一煤颗粒度最

大能粒达到45mm,这样导致飞灰颗粒变大,对省煤器的冲刷加重。 1.3设备结构的影响 所选省煤器的型式和结构不同,其磨损程度不同。 (1)在相同条件下,光管、鳍片管、膜式管束其抗磨性能依次减弱,本厂属于鳍片管式省煤器。 (2)省煤器管束顺列布置比错列布置磨损要轻,本厂属于顺列布置。(3)错列布置磨损最严重的为第二排管子,顺列布置磨损最严重的则在第五排之后; (4)鳍片管省煤器的鳍片越高,磨损越严重。当鳍片高度较小(h=3㎜)时与光管的磨损程度较为接近。故加装小高度鳍片对防磨有利;(5)膜式省煤器错列布置时,大管径比小管径的管子磨损要轻。2、腐蚀 2.1省煤器腐蚀的类型 省煤器的腐蚀包括管内腐蚀和管外腐蚀。 管内腐蚀属于氧腐蚀,也叫吸氧腐蚀,是指锅炉给水虽然经过处理,但仍含有一定量的氧,而氧的化学性质很活泼,能与钢铁设备的铁元素发生反应,造成钢铁设备的腐蚀,生成铁的氧化物Fe2O3和Fe3O4,便是日常所说的铁锈。我厂近几年的运行除氧器的效果不好,锅炉给水的含氧量应低于15ug/L,而实际运行过程中除氧器的温度参数虽然能达到,但压力控制不下来,含氧量应远高于设计值。 根据上述氧腐蚀原理,在给水流经省煤器管内时,由于温度较高,极易发生省煤管内氧腐蚀,在管内壁上形成溃疡状腐蚀坑陷,危及省

锅炉省煤器爆管的原因分析与处理措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K5345 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锅炉省煤器爆管的原因分析与处理措施标准版 本

锅炉省煤器爆管的原因分析与处理 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 省煤器超温爆管机理分析 省煤器超温爆管的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀以及振动引起。以下主要就这三方面探讨省煤器超温爆管的机理。 1.1 磨损 由磨损导致的爆管中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。 1.1.1 飞灰浓度 飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受

热面的次数增多,引起磨损加剧。我国煤种的多样性和电厂用煤的不确定性,使当前许多电厂的燃煤含灰量大于设计值。有的燃料灰分高达40。煤质变差,灰分增加,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。 1.1.2 烟气流速 烟气流速是影响受热面磨损的最主要因素。一些研究表明,磨损量与烟气流速的2.3次次方成正比。烟气流速越高,则省煤器的磨损越严重。磨损量甚至能与烟气速度成n(n>3)次方关系。原因可以解释为:冲蚀磨损源于灰粒具有动能,颗粒动能与其速度的平方成正比。磨损还与灰浓度(灰浓度又与速度的一次方成正比)、灰粒撞击频率因子和灰粒对被磨损物体的相对速度有关。若近似地认为vp≈vg时,磨损量就将和烟气的三次方成正比。烟气速度的提高,

锅炉防磨处理方案

75T/h循环流化床锅炉防磨处理方案 循环流化床(CFB)锅炉因其具有低污染、高效率、燃料适应性广等优点,越来越受到世界各国的重视,已成为大力发展的能源设备之一。其运行特点是:炉内上升气流速度快,参与循环的颗粒浓度高;某些部件运行温度较高,且温度波动较大。CFB锅炉由于其特殊的燃烧方式,加之采用劣质煤或矸石为燃料,磨损问题在目前来说,还不能根除。不同的炉型和部件要求防磨耐火材料具有不同的传热特性。因此,采取必要可靠的防磨耐火技术,敷设具备优异耐磨性、耐高温性、抗热震性能和合理导热率的非金属材料,是保证锅炉正常运行的重要手段之一。 在近期5#锅炉检修过程中,发现其中锅炉受热面卫燃带与水冷壁管转折区管壁的磨损、炉膛四角水冷壁管壁的磨损、水冷壁焊缝部位、卫燃带上方约5米以下多处发生壁面局部冲刷磨损较为严重。 循环流化床锅炉受热面磨损是该炉种最大停炉弊病,受热面磨损也是普遍现象,为了防止磨损,我厂曾在水冷壁耐磨浇铸料卫燃带附近,对炉膛四角水冷壁管壁的磨损处进行了金属补焊,并对部分磨损的水冷壁进行了堆焊,对抑制壁面冲刷磨损起到了一定作用。卫燃带上方5米以下膜式水冷壁的磨损为冲刷磨损与撞击磨损相结合,以冲刷磨损为主;磨损原因为焊缝处不规则,致使该部位物料流动变向、加速,导致鳍片磨损严重,最后可能使锅炉本体运行中大量泄漏火灰,火灰再冲刷水冷壁管,很快造成水冷壁处严重磨损。膜式水冷壁卫燃带上方5米以下多处发生壁面局部冲刷磨损,从炉内动力学观点为来看,流体结构为环—核结构,在内部核心区,颗粒团向上运动;而在外部环状区,固体颗粒沿炉膛水冷壁向下回流。环状区的厚度从床底部到顶部逐渐减薄。固体物料沿水冷壁的向下回流造成的冲刷磨损,是此处水冷壁磨损的主要原因。 为了防止锅炉磨损,我厂于2007年1月28日召开了锅炉防磨专题会议。但要真正地解决防磨问题还需从多方面入手,既要治标又要治本,既要好的防磨效果又要控制成本,使锅炉减少磨损和泄漏,延长运行周期,提高经济效益。因此,针对我厂锅炉运行状况,制定了以下防磨措施和方案。 一、5#炉水冷壁的防磨方案: 1、采用“蓝泥”防磨和喷涂组合施工的方案: 流化床锅炉的防磨方法很多,但各有各的优缺点,都达不到最理想的效果,仅仅是尽量

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