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德士古气化炉带水原因及措施

德士古气化炉带水原因及措施
德士古气化炉带水原因及措施

德士古气化炉带水原因及措施

1 气化炉带水的现象及危害

气化炉带水可分为两种:一种是由气化炉来的合成气进入洗涤塔后,由于温度降低,在洗涤塔内冷凝;另一种是气化炉操作异常时,合成气夹带的水团,沿合成气管线进入洗涤塔。前者带水是正常的,量极少,后者是不正常的,量大。本文讨论的是后者带水。

1.1 气化炉带水现象

(1)气化炉液位急剧下降,激冷水浴不能形成,不能维持正常的气化炉操作;

(2)气化炉底部出水量剧减,逐渐降为零,激冷室水夹带在合成气流中,带入洗涤塔;

(3)洗涤塔液位居高不下,洗涤塔补水量逐步降为零,水系统失调;

(4)出洗涤塔温度偏高,合成气量偏高,这是由于气化炉液位降低,高温合成气通过激冷水浴时间短,导致换热量少而引起的;

(5)文丘里压差变大,且波动频繁。

1.2 气化炉带水的危害

(1)气化炉带水导致气化系统水平衡的破坏,洗涤塔液位居高不下,系统无法补水,灰水罐液位剧降。带水严重时,会迫使气化炉停车。

(2)洗涤塔液位过高,就会引起后工序变换系统带水,水淹变换催化剂,不仅导致后工序停车,而且使催化剂失活。

(3)由于气化炉带水改变了黑水中灰渣颗粒的沉降过程,含有大量灰渣颗粒的黑水进入闪蒸系统,使整个水系统的含固量大大增加,加速设备及管道的磨损,增加结垢、堵塞的可能性,不仅影响系统安全、稳定、长周期运行,而且大大增加维修费用,使产品成本上升。

(4)由于气化炉带水,操作环境恶劣,使气化炉不能维持高负荷生产,单炉生产能力下降,影响整个合成氨系统经济运行。

2 气化炉带水原因分析

由燃烧室出来的高温合成气,沿下降管高速进入激冷水浴中,饱和了大量水汽后沿上升管上升,在高速气流作用下,激冷室的液体呈膨胀状,下降管液位较低,而上升管液位较高,气流经过下降管后沿上升管与下降管间的空隙迅速上升,将液体迅速包围、分散,使液体分散成众多大小不均的液滴,并使其获得了一定速度随气流上升,此时液面上鼓,当气体流速波动剧烈时,还会出现环流现象,气流夹带大量水团上升,但夹带的液滴和水团由于自重还有一个沉降过程,当气流夹带液滴的速度大于液滴和水团的沉降速度时,即:

气速+液团速度>液团的沉降速度

气化炉带水现象就发生了。随着液体环流的增强,带水逐渐严重,形成惯性带水后,大量水团及液滴被气流带入洗涤塔,使洗涤塔液位居高不下,无法补水。当然气化炉正常运行时,气流夹带过饱和水汽入洗涤塔后冷凝时,不足引起带水。导致气化炉带水主要有以下因素。

2.1 气速

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