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35KV变电站主变差动保护动作分析

35KV变电站主变差动保护动作分析

摘要:介绍变压器差动保护动作原因并进行分析,针对出现的问题给出了处理

方法,并通过实际案例进行分析说明。

关键词:差动保护;动作;分析;处理

35KV运行变电站系统中,差动保护是变压器的主要保护,应满足可靠性、选

择性、灵敏性和速动性的要求,它的工作情况好坏对变压器的正常运行关系极大。但因其结构复杂,接线繁琐,安装及检修改造过程中很有可能留下隐患,在设计、施工及以后的检修改造过程中,必须严格按照规程要求,认真分析,把好每一个

技术关,确保TA型号、变比、二次线及二次电流接地方式等方面正确,杜绝差

动保护误动作事故的发生。

变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保

护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内

故障时,可以瞬时动作。

差动保护是反映被保护元件两侧电流差而动作的保护装置。差动保护是保护

变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的两侧,在正常负荷情况或外

部发生短路时,流入差动继电器的电流为不平衡电流,在适当选择好两侧电流互

感器的变比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的动作

电流,故保护不动作;在变压器内部发生短路时,流入的电流大于差动保护的动

作电流,差动保护动作于跳闸。

由于变压器一二次电流、电压大小不同、相位不同,电流互感器特性差异,

电源侧有励磁涌流,都将造成不平衡电流,因此必须采用相应措施消除不平衡电

流的影响。

变压器差动保护在选择TA变比时,可在原常规计算的基础上,根据经验适当增大1至2档,即适当的选大变比的TA,这样可以降低短路电流倍数,减少差动回路中产生的不平衡电流,有效削弱励磁涌流,提高差动保护的灵敏度。这对避

免保护区外故障,防止变压器差动保护误动作不失为较有效的方法。TA型号及变比的正确选择是保证差动保护动作可靠性的基础。若TA型号选错或所选变比较小,在保护区外发生故障时,TA铁芯迅速饱和,不平衡电流迅速增大,将造成差动保护误动作,所以必须重视TA型号及变比的选择。主变差动动作偶尔发生,

动作原因有分多种,需要分析动作原因、检测主变绝缘性能后方可恢复送电。

差动保护的二次电流回路接地时,必须通过一点接于接地网。因为一个变电

站的接地网各点并非绝对的等电位,在不同点之间有一定的电位差,当发生短路

故障时,有较大的电流流入接地网,各点之间将会产生较大的电位差。如果差动

保护的二次电流回路在接地网的不同点同时接地,地网中不同接地点间的电位差

产生的电流将会流入保护二次回路,这一电流将可能增加差动回路中的不平衡电流,使差动保护误动作。差动保护二次回路接地的要求是:两侧TA的二次电流

回路必须也只能在公共点一点接地,以免因在不同接地点间产生的电流影响差动

保护动作的可靠性。

因各地区的技术水平不一,为选择接线使差动保护不致因CT接线错误造成保护动作,最好选择两侧星型接线,接线较为简单。

究其主变差动保护动作原因具体有:

一、变压器及其套管引出线发生短路故障。

二、保护二次线发生故障。

三、电流互感器短路或开路。

四、主变压器内部故障。

处理的原则是:

(1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。

(2)如果检查未发现异常,但本站曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行,则考虑是否有直流两地接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对

变压器重新送电。

(3)如果未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应及时消除短路点,然后试送电。

(4)检查高低压电流互感器有无开路或端子接触不良现象,发现问题及时处理,然后变压器恢复送电。

(5)如果检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障,应停止运行,等待试验,如果是引出线故障,则应及时更换引出线。

(6)如果差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,应首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。

现根据某县35KV**变电站的差动保护动作进行故障处理过程分析:

1、查看差动保护装置报文,动作值。

2、差动保护定值计算是否合适,核实变压器容量和高压侧低压侧CT变比。

以35kV#1主变压器SW-6025微机变压器差动保护装置为例计算定值:

2.1 装置参数

2.2 控制字定值

控制字位置“1”相应功能投入,置“0”相应功能退出

主变压器为无载调压变压器,厂家建议闭锁调压投入可退出

2.3保护定值

(1)差动速断电流定值,Isdzd,3~14Ie,

差动速断电流取躲过变压器涌流和外部故障时最大不平衡电流中的最大者为

整定值。

①按躲过变压器空投时和外部故障切除后电压恢复时变压器产生的励磁涌流

计算,取3-5倍额定电流,对于小容量变压器取大值,对大容量变压器取小值。

Idz=KkIeb=3×(5000/×35)=3×82.48=247.44A

②按躲过外部短路时最大不平衡电流计算

==

=1.3(1×1×0.1+0.05+0.05)×2190.04

=569.4A

综上取Idz=500A

灵敏度校验:Klm==(0.866×1674.93)/ 500=2.9>2满足

Idzj=500/150/5=16.70A

(2)差动电流启动定值,Icdqd,0.3~1.5Ie,

按主变高压侧二次额定电流0.3~1.5Ie整定。

=[5000/(×35)×]/150/5=82.48×/150/5=142.86/150/5=4.76A

其中Ie:高压侧额定二次电流

Se:变压器容量

Uh:高压侧额定电压

Kh:高压侧互感器变比

Khjx:高压侧互感器接线系数,CT接线系数以一次侧的接线方式为基准,一次侧为Y接线,则接线系数为,Δ接线则为1

Icdqd=0.4 Ie=0.4×4.76=1.90A

(3)最小制动电流定值,Igd,0.3~1.5Ie,

Igd=1.0 Ie=1.0×4.76=4.76A

(4)差流告警定值,Iclgj,0.5~10A,

差流越限告警电流推荐整定值为(0.3~0.5)倍最小差动电流(Icdqd)整定值。

Idz=(0.3~0.5)Icdqd=0.5×4.76=2.38A

(5)启动风冷电流定值,Iqdfl,0.5~10A,

按变压器额定电流75%计算。

Iqdfl=75% Ie=0.75×4.76=3.57A

(6)关闭风冷电流定值,Igbfl,0.5~10A,

按变压器额定电流65%计算。

Iqdfl=65% Ie=0.65×4.76=3.10A

(7)过负荷电流定值,Igfh,0.5~10A,

Idz=Kk/Kf.Ie=1.05/0.85×(5000/×35)×=1.05/0.85×142.86=176.5A

Idzj=176.5/150/5=5.90A

(8)闭锁调压电流定值,Ibsty,0.5~10A,

按过负荷定值整定。

Idz=Kk/Kf.Ie=1.05/0.85×(5000/×35)×=1.05/0.85×142.86=176.5A

Idzj=176.5/150/5=5.90A

(9)高压侧额流,Ieg,取高压侧额定电流,

=[5000/(×35)×]/150/5=82.48×/150/5

=142.86/150/5=4.76A

(10)低压侧额流,Ied,取低压侧额定电流,

=[5000/(×10.5)×1]/300/5=274.93×1/300/5

=274.93/300/5=4.58A

(11)比率差动制动系数,K,0.3~0.75,

K=0.5

(12)二次谐波制动系数,K2,0.1~0.35,

K2=0.12

(13)电流平衡系数,Kxz,计算得出,

Kxz =(UL×KL×Khjx)/(Uh×Kh×KLjx)=(10.5×300/5×)/(35×150/5×1)

=1.04

其中Uh、UL分别为主变高、低压侧额定电压

Kh、KL分别为主变高、低压侧CT变比

Khjx、KLjx分别为主变高、低压侧CT接线系数.CT接线系数以一次侧的接线方式为基准,一次侧为Y接线,则接线系数为,Δ接线则为1。对一次双Y接线不需要进行二次接线转换或软件相位转换,接线系数均为1。差动保护中的接线系数均遵循此原则。

(14)过负荷延时时间,Tgfh,0~100S,0.01S,

Tgfh=9.00S

(15)闭锁调压延时时间,Tbsty,0~100S,0.01S,

Tbsty=3.00S

(16)非电量1延时,Tfdl4,0~100S,0.01S,

Tfdl4=0.00S

(17)非电量2延时,Tfdl5,0~100S,0.01S,

Tfdl5=0.00S

(18)非电量3延时,Tfdl6,0~100S,0.01S,

Tfdl6=0.00S

(19)非电量4延时,Tfdl7,0~100S,0.01S,

Tfdl7=0.00S

(20)非电量5延时,Tfdl8,0~100S,0.01S,

Tfdl8=0.00S。

a、根据差动保护计算公式从新计算一下定值,与装置里的定值整定是否一致。根据比率制动式差动保护动作的特性,计算最小动作电流和制动系数。

b、控制字整定以及矩阵出口整定是否正确。

c、变压器容量测试仪可以检测变压器容量、CT变比测试仪可以检测高低压

侧CT变比是否正确。

3、差动保护装置接线是否正确。电流回路是否为一点接地,检查差动保护的二次回路接线是否牢固,是否正确,测试差动保护二次回路的直流电阻,对电流

互感器的极性进线校核,即一次侧电流从端子L1流入,而二次侧电流则从其同

极性端子K1流出,采样直流法、交流法、仪表直接测量法对电流互感器的极性

进行校核。

4、利用继电保护测试仪对差动保护装置高低压侧电流采集精度进行校验,以及差动保护动作进行保护试验。分别在高压侧差流和低压侧差流加入1A和5A,

看装置采样是否准确。装置加入电流产生差流后,差动保护动作跳开两侧开关,

动作是否可靠。

5、在高低压侧的一次侧加入大电流,查看差动保护装置的电流采样是否精确,进而核实电流互感器的精度。发现高压侧的B相电流误差大。

6、对变压器本体进行检查,变压器有无异常,差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,损坏,引线是否有短路等,

7、差动保护电流二次回路绝缘必须良好,变压器一次侧三相对地绝缘良好,相间绝缘良好。对变压器进行常规检测保护装置、变压器均无异常,判断为高压

侧的电流互感器运行时间久,精度不准确,误差大引起差动保护动作。

建议更换电流互感器后,变压器运行投入差动保护,临时另一台主变运行供电。

特殊情况:单相接地故障引起的差动保护动作,线路单相接地是小电流接地

系统中常见的一种故障,而两点接地动作的一种故障形式也屡见不鲜。

单相接地故障的接地点和大地之间不能形成电流回路,故障线路的线电压大

小不变且相位对称,因此线路保护不会动作,从而大大提高了供电可靠性,但是

随着近年来配电网络的日益复杂,系统中两点接地故障引起的线路保护动作跳闸

时有发生,甚至在一些特殊情况下,系统的单相接地故障还会引起主变差动保护

的动作。

小电流接地系统中,当线路发生单相接地故障时,不会产生大的接地电流,只有很小的电容电流存在,故障线路的线电压大小不变且相位对称,因此线路保护不会动作,且规程允许故障线路继续允许2小时。但此时,非故障相的电压升高至√3倍,对系统的绝缘将构成威胁,而当不同线路不同相别的两点同时发生接地时,就会形成两点接地短路,造成线路保护动作跳闸。如果线路B相一处发生单相接地故障,若故障点在主变差动保护范围内,线路保护首先不可能动作,而对于主变差动保护,由于小电流接地系统单相接地时的特性,即使故障点在差动保护范围内,也不会破坏差流平衡,保护也不会动作。35KV系统非故障的A、C 两相相电压升高至√3倍,如果A相或C相存在绝缘薄弱点,那么就有可能因为相电压的升高而被击穿,造成一处单相接地转变为相间短路故障,差动保护差流失去平衡,从而差动保护动作。虽然规程允许单相接地设备供电2小时,但我们绝不能对此掉以轻心,由于单相接地故障的特性,使得非故障相在√3倍相电压下运行,这无疑是对系统绝缘的一种考验,所以当单相接地发生故障时,应当以最快的速度找到并隔离。

由于差动保护的重要性,造成差动保护的原因多且复杂,因此主变差动保护动作时,需检查出原因后再恢复送电运行。

2019/12/1

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析 一、线路问题: 1.短路故障:35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的一个可能原 因是线路上发生了短路故障,导致保护装置误判为差动保护动作条件满足。这可能是由于线路绝缘子串发生漏电、绝缘子串破损、线路与地面接触等 原因导致的,也可能是由于树枝、鸟类或其他外物接触导线引起的。此时,保护装置需要进行调整,使其在发生短路故障时能够正确地识别并进行差 动保护动作。 2.电压异常:线路上电压异常也可能导致主变差动保护误动作。例如,线路过电压或欠电压导致的保护装置错误地触发差动保护。此时,需要对 保护装置进行参数调整,使其更加适应线路电压的变动。 二、保护装置问题: 1.参数设置错误:保护装置的参数设置错误也可能导致主变差动保护 误动作。例如,设定了错误的差动比率,使得保护装置误判为差动保护动 作条件满足。此时,需要对保护装置的参数进行调整,确保其正确反映线 路的实际情况。 2.信号传输问题:保护装置的信号传输问题也可能导致误动作。例如,线路上存在信号传输不畅、信号传输延迟等问题,导致保护装置无法及时 获得准确的电流差动量,并误判为差动保护动作条件满足。此时,需要对 信号传输系统进行检修与优化,确保保护装置能够准确读取差动信号,避 免误动作。 三、设备问题:

1.主变设备问题:主变设备自身存在问题也可能导致差动保护误动作。例如,主变接地变压器出现了故障,导致电流分布不均,使得差动保护装 置误判为差动动作条件满足。此时,需要对主变设备进行检修与维护,确 保其中的主变接地变压器正常运行。 2.测量设备问题:差动保护装置中的测量设备如电流互感器、电压互 感器也可能存在问题,导致误动作。例如,电流互感器的准确度降低、电 压互感器的分压不正常等,在测量差动量时造成误差,使得保护装置误判 为差动动作条件满足。此时,需要对测量设备进行检修与校准,确保其准 确反映电网实际情况。 综上所述,35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的原因可以从线 路问题、保护装置问题、设备问题等多个方面进行分析。为了防止误动作 的发生,需要对线路、保护装置和设备进行定期检修与维护,并对保护装 置进行参数调整与优化。此外,还需要加强对差动保护装置的监控与故障 诊断,及时发现并排除潜在的问题。这样可以提高主变差动保护的可靠性 和准确性,保证电网的安全稳定运行。

35KV变电站主变差动保护动作分析

35KV变电站主变差动保护动作分析 摘要:介绍变压器差动保护动作原因并进行分析,针对出现的问题给出了处理 方法,并通过实际案例进行分析说明。 关键词:差动保护;动作;分析;处理 35KV运行变电站系统中,差动保护是变压器的主要保护,应满足可靠性、选 择性、灵敏性和速动性的要求,它的工作情况好坏对变压器的正常运行关系极大。但因其结构复杂,接线繁琐,安装及检修改造过程中很有可能留下隐患,在设计、施工及以后的检修改造过程中,必须严格按照规程要求,认真分析,把好每一个 技术关,确保TA型号、变比、二次线及二次电流接地方式等方面正确,杜绝差 动保护误动作事故的发生。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保 护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内 故障时,可以瞬时动作。 差动保护是反映被保护元件两侧电流差而动作的保护装置。差动保护是保护 变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的两侧,在正常负荷情况或外 部发生短路时,流入差动继电器的电流为不平衡电流,在适当选择好两侧电流互 感器的变比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的动作 电流,故保护不动作;在变压器内部发生短路时,流入的电流大于差动保护的动 作电流,差动保护动作于跳闸。 由于变压器一二次电流、电压大小不同、相位不同,电流互感器特性差异, 电源侧有励磁涌流,都将造成不平衡电流,因此必须采用相应措施消除不平衡电 流的影响。 变压器差动保护在选择TA变比时,可在原常规计算的基础上,根据经验适当增大1至2档,即适当的选大变比的TA,这样可以降低短路电流倍数,减少差动回路中产生的不平衡电流,有效削弱励磁涌流,提高差动保护的灵敏度。这对避 免保护区外故障,防止变压器差动保护误动作不失为较有效的方法。TA型号及变比的正确选择是保证差动保护动作可靠性的基础。若TA型号选错或所选变比较小,在保护区外发生故障时,TA铁芯迅速饱和,不平衡电流迅速增大,将造成差动保护误动作,所以必须重视TA型号及变比的选择。主变差动动作偶尔发生, 动作原因有分多种,需要分析动作原因、检测主变绝缘性能后方可恢复送电。 差动保护的二次电流回路接地时,必须通过一点接于接地网。因为一个变电 站的接地网各点并非绝对的等电位,在不同点之间有一定的电位差,当发生短路 故障时,有较大的电流流入接地网,各点之间将会产生较大的电位差。如果差动 保护的二次电流回路在接地网的不同点同时接地,地网中不同接地点间的电位差 产生的电流将会流入保护二次回路,这一电流将可能增加差动回路中的不平衡电流,使差动保护误动作。差动保护二次回路接地的要求是:两侧TA的二次电流 回路必须也只能在公共点一点接地,以免因在不同接地点间产生的电流影响差动 保护动作的可靠性。 因各地区的技术水平不一,为选择接线使差动保护不致因CT接线错误造成保护动作,最好选择两侧星型接线,接线较为简单。 究其主变差动保护动作原因具体有: 一、变压器及其套管引出线发生短路故障。

35kV主变压器投运差动保护动作原因

35kV主变压器投运差动保护动作原因 摘要:在电路系统当中,电气设备具有流入节点的电流总和为零这一特点,而由于电气设备作为系统中的重要节点,能够实现流入节点和流出节点的电流为等值,因此可以通过设置整定值的方式进行故障时的断路跳开预设,使电气设备得到安全保护。这种保护措施被称为差动保护。但是在实际的应用过程中,由于电气设备所处的电路环境不同,受到环境变化影响,同样会出现差动保护动作。因此为了规避风险,需要对其原因进行判断。 关键词:主变压器;差动保护;保护动作;验收管理 一、主变压器差动保护原理 1.1差动保护现象 电力企业拥有两台35kV主变压器,主体器材由新疆特变生产,差动保护设施由阿哈尔滨自动化公司生产。开关柜与变压器连接过程中采取空投试验,并未发生异常现象,当整体安装结束之后,维护人员开展投运试验活动,期间反复出现差动保护现象,且检查并未发现其他异常。复位电力系统故障报警器,反复投运,仍出现差动保护现象。 1.2差动保护动作原理 本文研究一种接线方式,具体如图1所示。 A、B、C为变压器高压侧电流,a、b、c为低压侧电流。当设备在正常运转状态下,高压侧IA值与IA与IB之间的差值相同,IC值与IC和IA之间的差值相同。主变压器连接组别为Ydll,低压侧电流相位超前30°,回流平衡性会受到影响。消除不平衡电流需要对整个线路进行补偿,改变接线值,确保回流的流入电流与流出电流值相同,向量之和为0,在设备正常运转期间,不会出现差动保护现象。

二、主变压器差动保护动作原因 2.1不平衡电流影响 投运35kV主变压器,理想变压器设备运行期间流入电流与流出电流之间处 于平衡状态。但主变压器经常会出现不平衡电流,造成变压器电流不平衡因素比 较多,其中包括传变误差、励磁电流涌动、档位变动等。档位变化引起的电流不 平衡现象是指有计划对变压器进行有载调压,按照分接头位置变化调整接入电流,变压器CT始终稳定,变比发生改变,流入电流与流出电流之间出现差额,继而 造成电流之间的不平衡。主变压器传变误差所引发的电流不平衡问题是指变压器 运行过程中出现励磁电流,通过励磁回路计算电感、阻抗等数值。变压器设备出 现外部故障时,变压器电流系统误差出现,两个CT之间出现励磁电流误差,相 位差值发生变化,且低于90°。变压器在实际运行期间,CT型号不同,参数误 差则会降低,不平衡电流值也将变小,若CT设备型号以及参数不同,不平衡电 流则会不断增加,如图2所示。

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理 一、变压器差动保护范围: 变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要 反应以下故障: 1、变压器带出线及内部绕组线圈的相间短路。 2、变压器绕组轻微的匝间短路故障。 3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。 4、变压器ct故障。二、差动保 护动作跳闸原因: 1、主变压器及其套管带出线出现短路故障。 2、维护二次线出现故障。 3、电流互感 器短路或开路。4、主变压器内部故障。5、保护装置误动 三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点: 1、检查主变压器外部套管及引线存有无故障痕迹和异常现象。 2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。差动保护作为变压器内部以及套管引出线 相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组 的匝间短路也能反应。瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧 的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。 差动维护对变压器内部铁芯失灵或因绕组接触不良导致的失灵无法反应,且当绕组匝 间短路时短路匝数很少时,也可能将反应不出来。而瓦斯维护虽然能够反应变压器油箱内 部的各种故障,但对于套管带出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯维护与差动维护共同 共同组成变压器的主维护。四、变压器差动维护动作检查项目: 1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。 2、检查变压器套管存有无损伤、有没有闪络振动痕迹变压器本体有没有因内部故障 引发的其它异常现象。 3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各 侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。 4、差动电流互感器本身有没有异常,瓷质部分与否完备,有没有闪络振动痕迹,电 路有没有断线中剧。 5、差动保护范围外有无短路故障(其它设备有无保护动作)差动保护二次回路有无 接地、短路等现象,跳闸时是否有人在差动二次回路上工作。五、动作现象及原因分析:

变压器差动保护跳闸的分析与处理

变压器差动保护跳闸的分析与处理 本文主要是论述变压器由于差动保护接线错误和综保装置参数的设置的不恰当引起误动作原因分析和处理。 1、故障现象我厂银山前区35kV变电站共有2台容量为31.5MVA主变压器,担负着该区域三个厂矿的电力供应,整个系统于2005年6月10号建成投运。2005年9月13号下午4点27分,35kV变电站主控制室突然发出声光报警显示2#主变因比例差动保护动作跳闸(差流动作电流:1.3 A),当时所带负荷为3000KW。检修人员立即赶到现场,首先对2#主变本体及其附属设备进行检查发现:油枕油位正常,无渗油迹象;变压器油温油色及外观正常;高低压侧绕组绝缘电阻合格;变压器高低压侧绕组做直流电阻测试数据合格; 变压器高低压侧避雷装置耐压试验合格;变压器的瓦斯保护既无报警也未伴随差动保护同时动作,根据以上情况初步判断变压器本体并没有任何问题,而是一次保护的误动作。 2、原因分析及处理既然初步确定变压器本体没有异常,那么造成变压器差动保护的动作原因是什么呢?我们在对外供用户进行检查的时候发现:我们的外供10kV用户在启动大功率电动机的时间与2#主变跳闸的时间一致,而且综合保护装置显示流经差动继电器的电流(以下简称差流)瞬间的突然升高,根据这一现象我们对变压器当时的数据进行认真地分析: 根据变压器差动保护的基本原理,按环流法接线构成的差动保护,如果电流互感器具有理想的特性的话,则在正常和外部故障时,差动继电器中是没有电流的。考虑电流互感器励磁特性不完全相同实际情况,差流也应该很小并接近零,并且是一个基本稳定的不随负荷的改变而改变的数值。但是从综合自动化装置所采集到的数值看却是:在变压器跳闸以前变压有功负荷为3000kw,10kV侧互感器二次电流为0.38A.。差流为1.15A并且随着负荷的增大而增大,在外部启动功率约400kW的电动机时差流数值超过了1.3A (设计院给定定值:比例差动门槛值:1.3A),从而引发了2#主变因比例差动保护动作跳闸造成事故。 根据这一思路我们首先怀疑电流互感器及其二次回路极性是否存在问题。通过检查测试,在线路检查中发现电流互感器接线方式确实出现了错误,主要是由于施工单位和厂家缺乏交流,综保设备要求电流互感器二次电流方向指向变压器侧,而施工单位在接线时把10kv 的互感器极性接反,把极性进行修改后2#主变投入运行。2#主变压器在带3000kw 负荷后,差流为0.42 A左右明显比修改以前减小,但当变压器负荷升高时,差流仍然是随负荷的增大而增大,并不是稳定而接近零的的数值,也就是说我们第一次修改工作做的并不彻底。 于是我们对综保设备的说明书进行了详细研究,发现综保设备对二次电流互感器的接线

35kV主变差动保护跳闸分析

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/4619206571.html, 35kV主变差动保护跳闸分析 作者:周亚明 来源:《中国化工贸易·下旬刊》2017年第12期 摘要:35kV主变差动保护动作的可靠性与否对电力系统的稳定运行有着非常重要的影响,为了能够有效的保证电力系统的稳定运行就需要我们加强对35kV主变差动保护系统的重视。本文以金镇变以及陈集变为例,讲述了35kV主变差动保护跳闸事故发生的原因,以及简单分析了1DVP9225装置的具体应用。 关键词:35kV主变差动保护;跳闸分析 对电力系统的主变差保护需要满足可靠性,灵敏性,快速性以及选择性的要求,然而在电力系统的实际运行中,往往会不可避免的出现保护误动作的现象,这样就给电力系统的稳定带来巨大的影响,甚至给人们的各项生产安全带来隐患。因此这就需要我们研究35kV主变差保护出现事故的原因并且对主变差保护系统进行改进。 1 35kV主变差动保护跳闸分析 1.1 具体的故障情况 金镇变:35kV351金陈I线带陈集变负荷。35kV356金陈II线带双泗变#1所变。陈集变:35kV351金陈I线3511刀闸运行。35kV356金陈II线3561刀闸断开。35kV#2主变运行。具体发生故障当天天气状况较差,为雷暴雨天气,首先金镇变今陈I线过流动作并且重合闸动作成功。在经过短暂的17秒后,金镇变又再次出现I线过流动作,导致电力开关出现跳闸现象, 因此陈集变发生失电,因此各工作人员开始具体的抢修工作。 1.2 故障原因分析及故障调整 发生故障当天天气比较恶劣,陈集变172闸口线线路首先发生故障,因此工作人员迅速将保护动作的开关跳闸断开,然后进行闸动作的重合。然而在线路故障未消除,速断、限时速断、过电流保护再次动作准备跳开关。在跳开关之前351金陈I线已跳开,无故障电流,保护复归。其中,陈集变中故障电流的数值为1989安,从而可以将阻抗计算出,是2.39,而在陈集变中,如果是10kV母线,那么对应的阻抗的最小值不会低于2.088。在具体的计算过程 中,由于知道系数为0.866,并且属于两相短路,因此可以得知0.866,也就是故障点的阻抗 *5499*1=故障点的电流,因此也可以认为0.866*5499*1得出1989,即故障点的电流。而故障点的阻抗的计算方式则为0.866/1989*5499*1,从而得出故障点的阻抗。并且对故障进行确认,可以得知不论是陈集变的保护装置电流还是现场的操作开关,都有介入UPS电源系统[1]。 2 1DVP9225装置的具体应用

35kV某变电站主变差动保护误动原因分析与处理措施

35kV某变电站主变差动保护误动原因分 析与处理措施 摘要:随着继电保护技术的飞速发展,传统电磁式保护已基本退出了历史舞台,但还有部分35kV变电站未进行综自改造,仍使用电磁式保护。在历年运行 中该类型差动保护多次出现误动情况,降低了变电站供电可靠性,影响了区域用 户的连续供电,对企业安全生产造成了一定的影响。 关键词:35kV变电站、差动保护、差动继电器、误动 一、概述 35kV某变电站于1998年12月建成投运,单台主变运行,容量为5000kVA, 35kV采用单母接线,单电源进线;10kV采用单母线分段,出线共8条,主供负 荷为煤矿用电。主变高压侧为DW17-35型多油断路器,保护TA型号为LRD-35,变 比为150/5,低压侧采用ZN28A-10 型真空断路器,保护TA型号为LZZJ9-10Q, 变比600/5。35kV主变差动保护采用DCD-2G型差动继电器,高压侧过流保护采 用DL-31型电流继电器;10kV线路保护采用珠海万利达公司生产的LPR-30C集成 式保护装置,由于该变电站处于煤矿采空区,已出现明显地质沉降,电网规划将 进行负荷转移后退出运行。 二、差动保护动作原因分析及处理措施 (一)第一阶段差动保护误动原因分析及处理情况 变电站投运初期,35kV1号主变在高峰负荷时差动保护动作,通过对35kV1 号主变进行外观检查、高压试验,高压试验合格,主变无异常情况。经现场分析,由于采用电磁式保护,未配置故障录波装置,无保护动作记录相关信息,通过高 压试验结果,判断为主变差动保护误动作。运行不久,35kV1号主变差动保护再 次动作,同时伴随有10kV线路故障,对35kV1号主变进行外观检查、高压试验,

主变差动保护动作分析报告

沅陵县供电公司 110kV沃溪变#2主变差动保护动作分析报告一、事件经过 2015年4月4日天气小雨、有风、无雷,现场环境温度15℃,环境湿度90%。22时07分13秒161毫秒,35kV沃怡线414电流I段保护动作跳开414断路器,22时07分13秒186毫秒110kV 沃溪变#2主变差动保护动作,跳开500、420断路器,110kV沃溪变#2主变失压。 二、基本情况 一)保护动作前运行方式: 110kV五沃线506断路器带110kV I、II母及500断路器运行,凉沃线504断路器处于热备用;#1主变210带6kVI、II母运行,220处于热备用;#2主变420带35kV I、Ⅱ母线运行,410处于热备用。 二)处理经过 4月4日23:35分,变电检修班赶至沃溪变,对沃怡线开关柜内设备、#2主变及差动保护范围内设备进行外观检查无异常,但沃怡线414出线至线路杆电缆A、B、C三相已烧毁(火势被运行人员扑灭),#2主变中压侧4203电缆B相绝缘击穿(图1)。因现场下雨#2主变未进行试验,沃溪变由#1主变带35kV及6kV 负荷运行。4月6日变电检修人员对#2主变进行直流电阻测试合格,主变绝缘电阻、介损、泄露等试验因天下小雨,空气湿度远超80%而不具参照性,邀请变电检修所对#2主变进行绕组变形、短路阻抗等试验合格,6日晚将#2主变取油样送检,7日得出油样色谱分析合格结论。考虑天气一直下雨,且用户有增大用电负

荷需求,经市公司变压器专责同意将#2主变送电,#2主变带6kVI、II母,#1主变带35kVI、II母运行正常,#2主变运行24小时后取油样送检色谱。 图1:沃溪变#2主变中压侧电缆B相绝缘被击穿 图2:#2主变差动保护故障录波图 三)保护动作信息: 1、35kV沃怡线线路保护装置信息 2015年4月4日22:07:13 161 保护启动 15ms 过流I段动作最大相电流故障相别AN 25ms HWJ 分 2、#2主变差动保护动作信息 2015年4月4日22:07:13 186 差动保护启动 18ms差动保护 动作时间:20ms A相差流: B相差流: C相差流: 3、消弧线圈装置动作信息: 检修人员查阅消弧线圈二次装置历史动作信息,4月4日当天35kV系统曾有4次接地(经查接地线路为35kV414沃怡线,属用户线路,每次均不超过1分钟,最长48秒,最短2秒),且

一起35kV主变差动保护误动作原因的分析

一起35kV主变差动保护误动作原因的分析 摘要:近年来,我国的电网发展速度非常快,运行过程中还会出现一系列问题。本文通过对一起35KV主变差动保护动作原因查找和分析,发现了定值不合理的 问题,通过重新整定计算,保证了电网稳定运行。 关键词:主变;差动保护;定值;整定 引言 在电力系统中,变压器的应用十分重要,其若出现故障将直接影响到供电的 可靠性和系统的正常工作。时大容量的电力变压器也是十分贵重的元件,因此必 须根据变压器的容量和重要程度考虑安装性能良好、工作可靠的继电保护装置。 根据国家电力调度通讯中心和中国电力科学院的《全国继电保护与安全自动装置 运行情况统计分析》,在1995~2001年期间,变压器纵差保护共动作1464次, 其中误动作或拒动作449次,动作正确率只有69.3%,其保护正确动作率远低于 发电机保护和220~500kV线路保护。误动作和拒动作的原因除了运行(整定、 调试)、安装、制造质量等方面外,还有若干理论问题有待解决。本文就一起因 定值整定不合理造成的主变差动保护误动作的事故进行分析,从而说明定值整定 计算的重要性。 1事故经过 1.1站内变压器及保护配置情况 本文以晋煤(集团)王台35kV变电站为例,其使用两台由中电电气集团江苏中电输配电设备有限公司生产的型号为SFZ11-16000/35的变压器,保护装置采 用南京南自机电自动化有限公司生产的PDS-720系列数字式变压器保护测控装置,差动元件的比率制动特性曲线采用两段折线式。 1.2天气情况 保护动作时刮风下雨。 1.3后台报文 14:09:44I#电容器C608相对时间0ms低电压启动 14:09:18I#电容器C608相对时间501ms低电压动作u=0.023438 14:10:18I#主变比率差动相对时间1ms差流突变量启动;比率差动B相动作,差动电流Icd=1.968,制动电流Izd=2.939,二次谐波制动电流I*0.343750,1# 主变差动动作,两侧开关跳闸。 2原因分析 2.1故障录波分析 1#主变压器差动保护动作录波图如图1所示。录波图分析为:A、B、C三相 均出现差动电流,B相幅值较大。相对时间9ms时,高、低侧继电器启动;相对 时间25ms时,高、低侧开关执行跳闸,相对时间62ms时,高、低侧开关完成跳闸。相对时间103ms时,跳闸结束继电器返回。 2.2故障检修 1#主变跳闸后,现场人员积极查找跳闸原因。运行人员将1#变压器由热备用 状态转为了检修状态,试验人员对1#变压器本体及有载调压部分的变压器油进行 取样试验,对差动保护装置进行保护性能测试,并组织人员对定值进行重新核对 性计算。 2.2.1保护装置性能测试情况

35kV变电站差动保护跳闸分析

35kV变电站差动保护跳闸分析 摘要:变电站主要功能是电力的传输和向各个站点之间的传输,其中一个不 可缺失的重要组成部分就是主变压器。整个电网的安全非常重要,主变压器的安 全运行关系到整个电网的安全,始终影响着电网的安全经济运行,展示出非常重要 的部分。为解决变电站在送电过程中出现跳闸现象,对变电站主变差动保护动作 跳闸的原因进行研究,并提出相应的解决方法,以期为相关工程提供参考。 关键词:变电站;跳闸保护;解决措施 1原因分析 变压器纵联差动保护动作的原因一般有几个方面:由于变压器本体及两侧间 隔故障引起保护动作;外部故障引起的保护误动;电流互感器二次接线错误引起 的保护误动;实际接线变比与保护定值不一致保护误动;保护装置故障保护误动。 2变压器两侧绕组接线不同而产生的不平衡电流 由于该站保护装置不具备自动平衡变压器两侧绕组接线不同而产生的不平衡 电流功能,所以将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,接线系数为3,而将 变压器三角形侧的电流互感器接成星形,接线系数为1。因此,当变压器在正常 运行状态,且两侧电流互感器电流接线正确情况下,通入差动保护高低压侧电流 大小相等,方向相反,通入差动保护继电器电流为0,保护不动作。当变压器在 正常运行状态,保护装置处高压侧U,V相电流交叉,从相量图可以看出,在变 压器正常运行情况下,始终存在电流IK通入差动保护继电器,当变压器达到一 定负荷P,将使IK≧Icd,差动保护启动跳闸。P值与运维人员反馈的跳闸时间段 负荷4500kVA基本吻合,所以可以确定导致差动保护误动的原因就是差动保护装 置处高压侧U,V相电流交叉接入所致。 3差动保护装置动作分析

35kV变电所#1主变差动保护及重瓦斯动作事故分析

35kV变电所#1主变差动保护及重瓦斯动 作事故分析 摘要:35kV变电所运行中通常采用无功补偿和主变调匝来满足对供电利率和供电电压 的要求,本文详细阐述了某油田电力部门在这方面的一些具体做法;同时,针对油区光伏并 网发电日益发展的当下,对其运行中功率因数的调节进行了针对性的分析,并结合运行实践 提出了解决方案,为现场此类问题提供参考。 关键词差动保护;瓦斯保护;变压器油色谱分析 引言:2015年8月26日,白豹35kV变电所#1主变差动保护动作,同时伴随着重瓦斯 保护动作,在现场情况下,如何尽快判断清楚故障性质、发现故障点并尽快解决考验着我们 检修人员的业务素质和处置能力,现将当天保护动作分析及现场处理情况进行阐述。 1.运行现状及保护动作概况 电网运行方式白豹35kV变电所电网运行方式为35kV314白王线为进线电源(属于备用 电源),经321母联接带白豹#1主变,#2主变热备用,其中#1主变厂家为丹东欣泰,生产 日期为2012.09,容量为8000kVA;#2主变厂家为丹东欣泰,生产日期为2011.07,容量为10000kVA。白豹变当前最高负荷约4804kW,平均负荷4089kW。 1.1 保护动作信息及录波源文件 (1)保护动作信息及现场操作情况 8月26日14:36分:#1主变比率差动保护动作,全所失压,A相差流7.09A,A相制动 值1.52,后台机通讯中断。 14:46分:#2主变332开关遥控合闸失败,就地进行操作成功。 14:58分:#2主变由热备用转运行操作结束。(当#2主变投入运行时,通讯恢复正常,后台机报警信息上传) 14:58分:后台机报,10kVI、II段PT断线,10kVI、II段电容161、162开关低电压 保护动作。(补报信息)

35kV变电站差动保护动作原因分析及处理

35kV变电站差动保护动作原因分析及处理 摘要:本文对35kV拖不卡变电站差动保护动作故障原因进行深入分析,找到本 次故障的根本原因是电流互感器一次侧绝缘击穿。为防止同类故障的发生,提出 此类35kV变电站运行过程中,应当采取的管理和技术措施;并通过此次跳闸事 故的分析和处理,为以后的变电站安全运行提供借鉴。 关键词:绝缘击穿;差动保护;母线过电压;运行方式 (一)情况说明 1、35kV拖布卡变事件前运行方式: 35kV母线经35kV海拖线3621隔离开关供电,35kVⅠ段母线电压互感器运行。35kV1号主变35kV侧301断路器运行。35kV2号主变35kV侧302断路器运行。 2、35kV拖布卡变事件后运行方式: 35kV母线经35kV海拖线3621隔离开关供电,35kVⅠ段母线电压互感器运行。35kV1号主变35kV侧301断路器正常运行。35kV2号主变35kV侧302断路器热 备用。 3、35kV拖布卡变保护动作情况: 2018年05月14日00时13分18秒,35kV 拖布卡变35kV2号主变比率差动 保护动作。跳开35kV2号主变35kV侧302断路器、35kV2号主变10kV侧002断 路器。 (二)二次设备分析 继电保护人员到达现场后对35kV2号主变保护装置、二次电流回路、对侧 110kV海子头35kV设备进行检查,发现以下三个问题: 1、35kV拖不卡变2号主变保护装置有两次差动保护动作,第一次差动保护 动作未出口跳闸,第二次差动保护动作出口跳闸; 2、35kV拖不卡变2号主变高压侧电流互感器二次绕组绝缘低于1MΩ; 3、35kV拖不卡变上级电源,110kV海子头变35kV两段母线三相电压,存在 过压情况。 1、保护装置检查 第一次差动保护动作:装置在2018年5月14日00时13分18秒324ms时,C相差动保护动作,装置C相差动电流Idc=1.94A,是实际电流B、C两相二次电 流的线电流,与装置录波上C相3.38A吻合(3.38A/1.732≈1.95A)。保护动作未 出口,经过10ms后(即18秒334ms)保护动作返回。 本次差动保护动作情况如图1、2所示: 第二次差动保护动作:当第一次在动作出口后,装置在2018年5月14日00时13分18 秒353ms时,C相差动保护动作,装置C相差动电流Idc=1.80A,与装置录波上C相3.14A吻 合(3.314A/1.732≈1.81A)。保护动作出口跳闸,经过19ms后(即18秒372ms)保护动作 返回。本次差动保护动作情况如图3、4所示: 图6 电流互感器第二个绕组内部绝缘 3、110kV海子头35kV设备进行检查 检查110kV海子头故障录波装置,发现00时13分18秒出现35kV母线电压有突变。在 18秒3247ms时,35kVⅠ、Ⅱ段母线开始突变,而35kVⅠ段母线C相电压瞬时达到44.376kV,超过故障前的平均电压21kV,升高了2倍;而零序电压Un也瞬时达到了333V。而A、B相 电压也不同的升高,可以排除C相接地。而在00时13分18秒4097ms时,电压恢复到正常

35kV主变差动保护误动作事故分析

35kV主变差动保护误动作事故分析 摘要电力是我国现今社会发展非常重要的一个环节,近年来,我国的电力事业得到了较大程度的提升。其中,电力变压器是电力供应系统中非常重要的一项设备,其负责对于电能的分配与传输,同时也是保障电力系统得以安全稳定运行的重要一环。在本文中,将就一起35kV主变差动保护误动作事故进行一定的分析。 关键词:35kV;主变差动保护;误动作事故; 1 引言 在电力系统中,电力变压器是非常重要的一项设备,并具有着电压变换以及电能传输的作用,可以说,要想使整个电力系统得到更为可靠、稳定、安全的运行,就需要保障电力变压器的正常运转。但是,其在实际应用的过程中,其还是不可避免的会出现一定的问题,虽然我国的电力工作者近年来已经不断的对其进行优化与改进,但是误动作情况还是经常出现,使得变压器出现了非正常停运的情况,从而使整个系统的稳定性受到了很大的影响。而能够造成变压器误动作的因素有很多,差动回路接线不正确、整定值不合理、调整不当及保护继电器性能不良等均会使其出现误动作情况。而为了能够保障电力系统得以安全稳定的运行,就需要我们能够从事故入手,来不断的提升电网稳定运行水平。 2 某35kV主变差动保护误动作事故分析 2.1 本次事故发生的35kV变电站是单线、单变运行的方式,其只有一条电源线T接到了35kV线路之中,站内单台35kV主变运行带4条10kV出线运行,事故前全站负荷900kW。 2.2 事故发生经过 事发时间为2013.11月,该站地区当天为雷雨天气,在下午三时许该地区该35kV电源线因为受到雷电击打而跳闸的情况,而重合闸操作则成功。而当重合闸操作成功、线路重新运行的同时,35kV主变比率差动保护动作跳主变两侧开关,使得10kV母线以及35kV主变的电流值以及电压值都显示为0。而当此种情况出现之后,系统在第一时间发出信息,并由工作人员在获得报警信息之后对于差动保护范围之内的10kV母线、以此连接设备以及10kV线路等等都进行了全面的检查,并在检察未发现异常情况之后将结果汇报给了调度员。之后,则由调度员命令将主变由热备用转检修,并对该站主变及35kV侧SF6开关、CT、10kV侧真空开关、CT试验,并经试验完毕之后得出主变及高、低两侧开关,CT各项高压试验合格的试验结论。之后,则由调度员命令将主变由检修转为热备用,合上主变高压侧3501开关,主变空载运行正常,并合上主变低压侧开关和各10kV线路运行,并使得线路终于恢复到正常运行的状态。

一起35kV变压器比率差动保护异常动作故障分析

一起35kV变压器比率差动保护异常动作故障分析 摘要:本文根据一起35kV线路永久性接地时,35kV变电站内变压器电流互感器二次绕组存在多点接地,导致主变比率差动保护异常动作案例,结合各站录波文件,分析了系统内各保护装置的动作行为。同时文章详细描述了在同一故障系统中,如何抓住各站故障录波的时间轴序列,开展事故分析的方法。 关键词:比率差动保护;二次绕组;多点接地;故障分析 引言 为了保证接于互感器二次绕组的继电保护装置及测控仪表的安全,其二次 绕组必须接地,一旦互感器一、二次绕组间绝缘损坏,可防止在二次设备上发生 高压危险。[1] 规程明确规定“电流互感器的二次回路应有且只能有一个接地点”[2],至于 这一点接地是在保护柜上实现,还是在配电装置或者是端子箱内实现,工程设计 中却各有不同,特别是在涉及到主变的电流互感器二次回路,如何正确执行规程 的规定还需要认真分析。 下面以某地区电网,2018年发生的一次35kV变电站内主变压器电流互感器二次绕组存在多点接地,导致主变比率差动保护异常动作为例,结合故障录波数 据及其典型特征对故障过程中各继电保护装置的动作行为进行详细的分析。 1故障相关情况介绍 故障前运行方式如下: 图1.故障前故障区域电网运行方式及故障时电网示意图 图1中英变2号主变共动作4次,差动保护及相关保护动作见图2。 图2 故障时间轴序列图 2 故障分析 2.1 第一次差动保护动作经过及简单分析: 110kV厂变35kV厂马线发生B相单相接地故障,造成110kV厂变发35kV 系统接地。 35kV厂马线发生B相接地后,由于不接地系统单相接地故障电流仅为电容 电流[3],因此非常小,除系统接地发告警外,无保护跳闸。之后35kV英变英龙 线C相接地。由于同一时段有不同线路不同相别发生单相接地,造成不同线之间 的相间短路故障,故障电流通过35kV线路、厂变1号主变中压侧星型接线的中 性点及大地形成回路,如图1中红色圆环所示。通过110kV厂变1号主变中压侧CT录波(图3),可以看出短路故障二次电流最大有效值为5.3A(CT变比 1000/5),折算为一次电流为1060A,故障电流持续0.98秒;同时35kV龙变英 龙线C相采集到的二次故障电流为12.83A(CT变比400/5),折算一次电流为1026A,两者吻合。 图3 110kV厂变主变故障录波(第一次故障)图4 2号主变保护装置低压 侧故障电流 与此同时,35kV英变2号主变保护装置低压侧采集到故障电流(电流产生 原因后续分析),其二次最大有效值为3.5A(见图4所示),持续时长0.96秒(与厂主变中压侧及英变英龙线故障电流时长相同),差流值达到差动动作电流,导致差动保护动作。 2.2 后三次差动保护动作经过及简单分析:

浅析35kV变电站主变差动保护

浅析35kV变电站主变差动保护 最近几年,我国的电力事业获取了非常显著地成就。特别是随着经济的高速前进,各项事业对于电力的需求量不断的增加,差动保护作为一项主要的保护,逐渐的受到人们的关注。它是结合循环电流理念来分析的,关键是用来维护双绕组等自身和引出线上出现的各项短路问题,而且还有一些别的具体的功效。文章重点的阐述了35kV变电站主变差动保护。 标签:35KV变电站;差动保护;电力事业 我们都知道,主变压器是整个体系中非常关键,而且耗费的资金非常多的电气装置,其在平时的管控中有潜在的短路等问题,当不是很严重的时候,会使得设备发生绝缘套管的爆裂现象,如果严重的话,容易使得线圈等出现爆炸现象,设备受损。设备问题会严重的关系到整个体系的运作是否安稳,而且会使得大面积的断电现象发生。 要想确保其运作安稳,就要设置功效优秀,运作稳定的主保护以及与之协调的其他的一些装置内容。在35KV变电站的主变压器保护装置一般配置差动保护、速断保护、本体保护这三种主保护,当发生问题的时候,保护活动会在短时间中出现跳闸现象,此时变压器不再活动,和电源分割,以此来避免运作给设备带来负面的效益。 1 导致主变压器发生不均衡电流的要素简述 在具体情况中,因为构造和运作层次的独特要素,变压器在平时的活动中也容易出现不均等的电流现象,进而使得差动保护受到非常不利的干扰。通过细致的分析,发现导致问题产生的要素有如下的一些。 1.1 设备两边的接线措施不同,使得电流相位等有差异 常见35KV变压器绕阻接线方式一般采用Y/D-11方式接线,其高、低压侧电流有30°相位差,就算是两边的电流在信息上是相同的话,回路里还是有非常多的不均等的电流,此时就容易出现不均等的电流。 1.2 设备的计算变比和具体情况有差异 变压器两侧差动保护用的电流互感器的变比选择不可能使两侧二次电流完全相等。为使变压器的差回路中的不平衡电流尽可能小,通常根据变压器高、低侧额定电流和电流互感器接线方式计算两侧差动保护用电流互感器变比,然后结合运算内容选取合适的数字,不过改变比无法和具体情况中的一模一样,此时就容易产生不均等的电流。 1.3 设备的类型等不一样

35kV变电站主变主保护动作及故障原因分析和解决对策 石娜

35kV变电站主变主保护动作及故障原因分析和解决对策石 娜 摘要:35 kV变电站作为电力供电系统中的主要组成部分,它负责转换电能和重 新分配电能任务,变电站的主变压器是主要设备之一,运作主变压器会关系到电 网整体运行的安全性,其影响着电网运行的安全性和经济性。本文分析了雷击引 起的变压器主保护动作以及变压器内部绕组故障等故障因素,并提出了相应的对 策进行解决。 关键词:主变保护动作;接地电流;小型接地电流系统;单相接地故障 引言:大部分偏远山区的电力供电系统存在一系列突出问题,如较长的供电 线路、较低的安全水平、高雷区部分穿越等。针对这样的情况,外部雷击导致主 变压器的主要保护动作偶尔发生,接地电流穿透变压器内部的高压侧绕组绝缘层 并导致绕组匝间短路,从而出现永久性的故障,导致整个地区的电源故障跳闸和 停电,这给电力生产带来了极其严重的安全负面影响。为了将供电系统的可靠性 和安全性进一步提高,对故障原因以及存在的问题进行积极分析,并在此基础上 对解决方案和对策进行探讨,对供电安全和整个电网安全都有重要的价值和意义。 1 主变压器发生故障情况 1.1故障概况 某地35kV变电站遭遇强烈雷击,在14:50左右2#主变压器(3150kVA, 35kV / 10kV)机体和开关重气动作、变压器差动保护动作造成两侧主变压器开关 跳闸,导致整个变电站失压。主变压器保护测控装置表明主变压器差动电流 0.58A(设定起始值0.5A),变压器体和开关重气保护启动,2#主变油温报警, 启动减压阀,瓦斯轻没发生警报;操作人员还反映了变压器在保护跳闸前运行的 明显异响。 1.2现场检查情况 检查2#主变压器外观无异常,高低压侧开关与避雷器完好无损,变电站内 部避雷针的接地电阻为0.9欧姆;测试变压器绕组的直流电阻,有258-260毫欧 低压侧相绕组,高压侧绕组的AB和BC都表明大于2千欧,超出范围,交流绕组 电阻4.05欧姆;没有进行油色谱分析测试。最先判断变压器的高压侧B相绕组存在故障,两天后,利用吊罩检查了变压器。结果发现,变压器高压侧的B相绕组 分别在上部导电杆连接与分接开关两处凸出,变压器绕组燃烧后有很明显的铜渣。 2分析故障原因 基于上述事故现象、变压器的吊罩检查以及保护数据,变压器高压部分B相 绕组的初步分析是由于外线遇到强雷击,不仅避雷器放电,其还出现单相接地故障,变压器有接地电流侵入并产生电弧,电压会破坏高压侧B相绕组的绝缘,并 导致绕组匝间短路,从而绕组烧毁。 在这里,通过简单分析,接地电流在什么条件下会侵入变压器内部,并使变 压器的主要保护动作均匀地烧毁内部绕组: (1)系统应该是一个小型的接地电流系统。如果此时雷击继续击中架空线的任何相位,通过避雷器放点变成单相接地故障,并且开关装置的保护将不起作用。由于在小型接地电流网格中发生单相接地是较小的接地电流,因此允许系统在少 量接地的情况下继续运行一小段时间。雷电如果同时撞击外线的两相或三相,线 路开关柜的过流保护将起到切断入侵接地电流路径的作用。 (2)外部架空线路应靠近避雷器安装位置遭到的雷击。线路的任何相位都被

35kV接地故障引起主变差动保护动作的分析

35kV接地故障引起主变差动保护动作的 分析 摘要:针对一起110kV变电站主变差动保护动作的分析,通过故障波形并辅之以电流回路图分析,展现故障全过程,最终确定故障点。为不接地系统下主变差动保护异常动作提供经验参考。 关键词:主变、差动保护、动作分析、故障录波 前言 变压器作为电力系统中的主要元件,承担着改变电压、传递电能的使命,是保障电网安全、稳定运行的基础。其运作的可靠性关乎变电站的整体安全,一旦出现故障,将严重影响供电可靠性和电网稳定性。变压器差动保护作为保护变压器本体的主保护,为保障变压器设备安全、电网安全发挥着重要作用。本文结合一起主变差动保护动作的案例,通过检查现场的电力一、二次设备和故障录波,分析变压器差动保护跳闸的原因,为类似事故提供参考与借鉴。 1 故障经过 2019年10月15日13时28分,110kV 蓝口站#2主变差动保护动作,#2主变变高1102开关、变中302开关发生跳闸。事故前,110kV蓝口站#1、#2主变变高并列运行,#1变变高、变低在运行,变中热备用,#1变带10kV全部负荷;#2变变高、变中在运行,变低热备用,#2变带35kV全部负荷,如图1所示。

图1 110kV蓝口站事故前运行方式 2 现场初步检查 事故发生后,当值调度立马通知相关运维单位,组织运维人员到现场检查一、二次设备状态,分析动作原因,查找故障点。运维人员到现场后发现#2主变变中302开关A相有明显故障点,#2主变保护及操作箱运行灯正常,动作值达到相关 定值。 2.1 一次设备检查情况 现场检查#2主变变中302开关A相真空断路器本体,发现下端支持瓷套和上 端灭弧室瓷套外观完好无异常,位于中间的支架即上下瓷套连接部分孔封板已脱落,支持瓷套内部的CT绝缘脂从此处喷出,可见场地存在绝缘脂散落现象,B、 C两相真空断路器本体整体外观均完好。 2.2 二次设备检查情况 (1)#2主变差动保护 “运行”绿灯常亮,表示装置运行正常。保护动作红灯常亮,表示#2主变保 护动作。无装置故障及其它报警信号。 (2)#2主变开关操作箱及本体保护

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