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论水轮发电机组轴瓦温度升高原因

论水轮发电机组轴瓦温度升高原因
论水轮发电机组轴瓦温度升高原因

论水轮发电机组轴瓦温度升高原因

水轮发电机组运行时,保持其各轴瓦温度在允许的范围以内,是机组安全运行的保证。水轮发电机组在投入运行后,正常情况下各轴瓦温度应相对稳定无明显变化。如果是由于天气原因引起外界温度发生较大变化,轴瓦温度上升或下降几度,是正常的。若外界温度变化不大,轴瓦温度上升3℃~5℃,就应当查找原因引起重视。引起轴瓦温度升高的原因较多,根据水电站几年来的运行经验,分析主要由以下几个原因引起:

一、润滑油的影响

轴瓦在运行中,润滑油的作用是润滑,散热,当机组在旋转时,润滑油在轴与轴瓦之间形成了一定厚度的油膜,使轴与瓦之间的摩擦由固体摩擦变为液体摩擦。由于液体摩擦的摩阻力比固体摩擦的摩阻力小几十倍到上百倍,这样轴与瓦的摩擦所产生的热量将大大减少。并且所生成的少部分热量又及时通过润滑油的循环带了出去。使轴瓦温度保持在允许的范围内,可见润滑油在轴瓦运行中所引起的关键作用,如果润滑油在运行中出了问题,轴瓦温度就要升高。蓬辣滩水电站四台机组为卧轴灯泡贯流式机组,机组的润滑油系统由轴承润滑油回油箱、润滑油泵、油过滤器、油冷却器及轴承润滑油高位油箱所组成,机组运行时由润滑油泵持续运行抽油向所有轴承供油;剩余抽油量供给轴承润滑油高位油箱,当轴承润滑油高位油箱油位上升至溢油油位时,由溢油管返回轴承润滑油回油箱,形成一个循环系统。各轴

承的供油量规定为:正推供油量72L/min、反推供油量为42L/min、径向供油量为20L/min、水导供油量为20L/min。润滑油泵正常工作油压为0.4至0.6Mpa,油过滤器压差应小于0.05Mpa。运行时要求值班人员要严格监视各轴承润滑油供油量是否正常、润滑油泵工作是否正常、油过滤器有无堵塞,若存在异常未能及时发现处理就可能造成瓦温异常升高现象。

机组在运行中,使用的润滑油牌号必须相符。不同转速的机组,使用的油牌号不同。当用油牌号不对时,油的粘度就不一样,油膜形成的厚度也不一样,摩擦的阻力会增加,热量也要增多,轴瓦的温度就要升高。一般发电机组的生产厂家都对机组用油牌号作了规定,蓬辣滩水电站润滑油使用46号透平油。同时应当注意,不同牌号的油不得混合使用,否则,会使润滑油的粘度和其它指标发生变化,影响油的质量。润滑油的油质应定期检查,定期化验。若很长时间没有对润滑油的油质进行化验,油就可能劣化,油劣化后,油膜形成的不好,摩擦阻力增大,引起轴瓦温度上升。油在运行中,劣化的因素很多,比如润滑油长时间在偏高温度下运行,油与空气接触。在泵油过程中,油泡沫太多,润滑油就可能被氧化,而后生成一种油泥或油沉淀物,使润滑油变稠;水轮机主轴密封漏水,水冷却器漏水,水份就会进入油中,油发生乳化,这样不但促进了油的氧化,而且还会增加油的酸价及腐蚀性;油内进入灰尘,杂质,油也要变质劣化。润滑油劣化后,从外观上看油色由透明变暗变黑,油的粘度变稀或稠,用手粘摸润滑粘度变涩。通过化验,几项重要参数如粘度、酸碱反应,抗乳化强度、

含水份、杂质都会不符合规定,如果继续使用,就会导致形成的油膜变薄,散热效果减弱,引起轴瓦温度上升。因此润滑油使用一定时间后,必须进行化验检查,如检查后质量不合格,必须更换新油。在加油时,不可用加新油的办法来提高老油的油质,这样会使新油加速劣化变质。油运行一定时间以后由于劣化,油内酸价会增加,会对主轴的轴颈产生腐蚀作用,当较长时间停机时,这些酸性较大的油滴附着在轴颈表面,使光滑的轴颈表面形成麻坑,造成轴旋转时的摩阻力增大,轴瓦温度升高。

二、冷却水系统的影响

机组在运行中,虽然有润滑油的作用,可以减少轴与轴瓦之间的发热,但这并不能完全消灭转动部分的这种发热,必须通过冷却水装臵把这部分热量排放出去。冷却水和润滑油组成一个循环系统,冷油经过轴瓦变为热油,热油通过水冷却器,再变为冷油供给轴瓦,如此进行反复循环,使轴与轴瓦旋转所产生的热量正好与冷却水流动所带走的热量相等,使轴瓦温度一直维持在允许的范围以内。如果在运行中,冷却水系统出现了故障,冷却水量就会减少或停止,轴瓦所产生的热量与冷却水带走的热量不相等,轴瓦温度就会上升。

冷却水系统的故障有:冷却水阀门损坏、阀门的阀塞脱落,堵塞了管道,使冷却水减少;冷却水管路过滤器由于杂物冲进太多,没有被发现或未及进清理,冷却水量减少;出水管或者排水管内进了异物,引起管路堵塞,影响水流正常通过,冷却水量减少;冷却器一般都是

由许多根紫铜管组成的,当冷却器的一部分紫铜管被泥沙淤积,杂物堵塞后,冷却水量减少;冷却水系统上装设有压力表,示流信号器等装臵,当冷却水系统管道内卡有杂物时,冷却水量也会减少,特别是冷却水源直接从上游取得的电站,引取的水不可能是十分纯净的。引水渠或水库内有漂浮物,杂草,夏秋作物收获季节,引水渠内小麦玉米桔杆较多,有时鱼虾、青蛙都会钻进冷却水系统的管道内,形成管道堵塞,使冷却水量减少。因此运行人员必须根据上游的水质变化,判断冷却水量够不够。即使是冷却水系统上装有示流信号器,压力表等监视装臵,但有些特殊情况,监视装臵也会给出了一个错误的信号,比如,冷却器内堵塞了,反映冷却器进口水压值并不会减低,有时还会增高,示流信号器被卡住了,虽然示流信号器的开度并未减小,但实际冷却水量已经减少了。导致了轴瓦温度上升。冷却水水温偏高,也是轴瓦温度升高的一个原因,一般机组生产厂家都规定了冷却水进口最高温度的限制,以免影响其散热效果,引起轴瓦温度上升。

三、机组振动的影响

水轮发电机组在运行中,由于多种原因都会引起机组振动。当机组振动以后,主轴摆度要增大,会对轴瓦产生一个冲击力,使主轴与轴瓦的摩阻力增大,产生的热量要增加,同时由于主轴摆度大,润滑油的油膜受到一定程度的破坏,散热量不够,使得轴瓦温度上升。

水轮发电机组的振动原因很多,为使机组安全运行应避免在振动区运行。蓬辣滩水电站机组额定水头8.2时在5至6MW负荷时振动大

及在低水头(7.2米以下)振动大,应避免。在运行中一般是由于导水机构或转轮四周的进水不均匀,转轮叶片受到磨损破坏,产生转动不平衡,使水轮机产生振动;或者是发电机电气方面原因造成的。有些混流式水轮机,转轮叶片流道较小,运行时叶片内容易卡进异物。卡有异物的叶片流经的水量就少,未卡有异物的叶片流经的水量就多。这样就会形成四周进水不均匀。同时由于异物的重量存在,转轮在旋转时就会产生动不平衡,引起机组振动。有些电站,引水中含泥沙较多,由于受泥沙、汽蚀的磨损作用,转轮叶片出水边变薄甚至形成坑洞。迷宫环四周间隙也磨的很不均匀,由于受水力因素的影响,引起振动。转轮叶片受磨损时不可能十分均匀,磨下的重量也不可能会十分对称,机组在旋转时转轮也会产生动不平衡,使机组振动加大。在运行时推力头或镜板结合的螺丝松动了,推力盘与镜板间的绝缘垫变形或断裂,推力头与轴配合的间隙在运行中逐渐增大,都会引起机组振动。发电机三相负荷严重不平衡;转子绕组匝间发生了短路;定子铁芯铁片松动,都会使磁拉力发生变化,引起发电机振动,主轴摆度增大,轴瓦温度上升。

四、其它原因

水轮发电机组在检修时,轴瓦间隙必须调整合适,卧式机组的轴瓦间隙有侧间隙、顶间隙和轴向间隙三种。如侧间隙过小,进油边进油口间隙过渡不当,不易形成楔形进油,使润滑油量减少,油膜变薄,轴瓦温度就会升高。如果顶间隙调的过大或过小,会引起主轴振动不利于油的循环,瓦温要升高。轴向间隙调整的不均匀,一边大一边

小,当机组转动后,由于受水推力的影响,使轴有一个窜动量,小的一边间隙会更小,轴颈的台阶紧贴着瓦的边沿形成了干摩擦,引起轴瓦温度升高。如蓬辣滩水电站有两次年度检修中,因为检修人员对顶间隙的调整不好,在机组启动试验中发现径向瓦温异常升高,停机抢修重新调整恰当后启动运行正常。轴瓦的档盖是轴瓦座的密封装臵,防止运行时飞溅的油沫从档盖处渗漏出去。在运行中档盖的螺丝松动了,或密封间隙调整的过小,会使档盖与轴之间形成干摩擦,使档盖温度升高,轴温度也增加,影响到轴瓦的温度上升。润滑油在使用较长时间以后,如果生成的油泥沉淀物附着在冷却器紫铜管的外壁上,热油中的热量就不易传导给水冷却器,热量不能被带走,使轴瓦温度上升。

水轮发电机组在运行中,引起轴瓦温度上升的原因很多。正确判断出是哪种原因引起的,很重要。运行人员应根据机组运行的时间长短,引水情况,润滑油的油质,轴瓦温度升高过程是迅速上升的还是逐渐上升的规律进行综合判断,找出轴瓦温度升高的原因。然后根据不同方法进行处理,保证轴瓦运行温度在允许的范围内,以保证机组的安全运行。

浅谈电厂锅炉排烟温度高的原因及解决措施

浅谈电厂锅炉排烟温度高的原因及解决措施 发表时间:2018-05-28T11:36:04.813Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:丁志华 [导读] 摘要:锅炉是电厂进行电力生产的重要设备,但是在锅炉运行中产生的能量损失较多,不利于电厂中节能环保理念的落实。 大唐国际托克托发电有限责任公司内蒙古托克托 010206 摘要:锅炉是电厂进行电力生产的重要设备,但是在锅炉运行中产生的能量损失较多,不利于电厂中节能环保理念的落实。其中,锅炉排烟热损失是电厂锅炉各项热损失中最主要的一项,要想减少排烟热损失就要对排烟温度高的原因进行分析,进而采取有效的节能降损措施。本文简单分析了电厂锅炉排烟温度高的原因,并探讨了相关的解决措施。 关键词:电厂;锅炉;排烟温度;原因;解决措施 引言 煤炭是重要的电力生产能源,电厂主要通过燃煤进行电力生产。随着煤价上涨,电厂的发电成本也在逐渐增加,使电厂面临较大的发展压力,在这种情况下,提高燃煤效率、降低燃煤能耗显得十分重要。锅炉是电力生产的关键设备,锅炉燃煤过程中会产生较多的热损失,主要包括了排烟热损失、灰渣物理热损失、化学不完全燃烧热损失等,其中,排烟热损失所占的比例是最大的。在锅炉实际运行过程中,其排烟温度往往比设计值要高,这就是排烟热损耗增大的重要原因。在节能减排理念的影响下,电厂需要积极解决锅炉排烟温度偏高的难题,采取有效措施,降低排烟温度,进而提高锅炉运行的经济性。 1电厂锅炉排烟温度高的原因 1.1燃煤质量问题 在锅炉运行过程中,锅炉排烟量和烟气特性与燃煤的成分有直接的关系,燃煤的水分和发热量会直接导致排烟温度的变化,即燃煤的排烟温度与水分成正比,与发热量成反比。当前,由于我国煤炭资源紧张,这也使燃煤种类发生了较大的变化,大部分电厂燃煤种类都较为复杂,质量得不到有效控制,从而造成排烟温度升高,影响了锅炉运行的经济效益。 1.2受热面结渣、积灰 电厂锅炉以煤为燃料,其燃烧产物中含有大量的灰粒、硫和碳的氧化物等物质,这些物质在会以各种形式沉积在受热面的表面,造成受热面的结渣和积灰。锅炉本体受热面结渣、积灰对排烟温度的影响主要体现在传热方面。由于结渣和积灰的传热系数较金属表面小得多,所以使得受热面传热热阻增大、传热系数降低,烟气侧的热量传到汽水侧热量将降低,传热量的降低会导致排烟温度升高。 1.3给水温度的影响 省煤器的传热量直接受到给水情况的影响,并进而影响排烟温度。当机组负荷变化或是高低压加热器投停,都会造成给水温度的变化。在高低压加热器全部投运的情况下,给水温度下降时,排烟温度也会随之降低。通常情况下,给水温度达到265℃时,每降低10℃排烟温度会下降1.5℃,这也充分说明了给水温度对排烟温度的影响。 1.4制粉系统漏风问题 在锅炉中,如果制粉系统出现漏风,会减小进入磨煤机的风量,使通风过程恶化,从而降低磨煤机出力,增加磨煤电耗。漏入的风最终进入炉膛,降低炉内温度以及降低辐射传热量,增大了对流传热比例,同时使锅炉的燃烧稳定性变差,又由于冷风进入炉内,总风量不变,通过空气预热器的空气量变小,使得排烟温度升高,锅炉的燃烧效率下降。 1.5一次风与二次风处理不当 电厂锅炉运行中经常出现一、二次风配比不合理的问题,例如,一次风压过大,二次风压无法压住炉内火焰,如果不及时调整二次风,火焰温度高出二次风的温度过多,进而混入大量的二次风,导致炉内火焰温度降低,减缓燃烧速度进而推迟着火点,使得火焰中心升高,对应的缩短着火阶段和燃尽阶段时间,造成不完全燃烧,产生大量的烟气。 1.6测量元件故障 有时排烟温度测量元件发生故障,错误指示排烟温度升高。因此,当诊断排烟温度升高的原因时,这种可能也应考虑在内。 1.7空气预热器漏风 在电厂锅炉运行中,空气预热器也存在漏风现象。对空气预热器的漏风系数进行分析,漏风系数指预热器烟气测出口与进口空气质量的差值,该系数越小,空气预热器的平均空气量、流经空气预热器的平均烟气量以及整体传热量都会减少,进而导致烟气中漏入的空气平均温度在一定程度上提高,使得锅炉排烟温度也有所上升。 2电厂锅炉排烟温度高的解决措施 2.1加强煤质管理 煤炭质量不是固定一成不变的,并且很容易被改变,这就需要加强煤炭质量管理,提高锅炉燃烧的生产价值和经济利益。当煤粉细度越细时,其煤粉越容易分配调平。对于电厂锅炉使用的煤粉,其细度通常要求在R90≤15%,通过对煤粉细度进行控制,不仅有利于实现煤粉的均匀分配,而且能够保证煤粉具有较低飞灰含碳质量浓度。 2.2完善受热面吹灰 在具体工作中,可以通过加强对电量的管理来有效地提升机组负荷水平,从而保证锅炉炉膛吹灰和尾部烟道吹灰的有效实施和及时执行。定期对再热器烟道档板进行开启放灰,在炉膛和尾部烟道吹灰期间要适当的增加再热器挡板开启放灰的次数,同时,加大对吹灰系统的巡检力度,及时发现吹灰系统的缺陷,并对其进行有效消除,提高锅炉运行效益。 2.3定期校验氧量计,提高其准确性。 2.4治理制粉系统漏风 针对制粉系统漏风问题,电厂运行维护人员要及时检查检修孔的密封性,对没有螺栓的检修孔,改用螺栓紧固,锅炉运行过程中,所有的检修孔必须紧闭,防止风从检修孔漏出。同时,对磨煤机入口、出口处的管路进行逐一排查,发现腐蚀、破损、磨坏的地方,进行修补更换,必要时可以增加管道厚度。此外,将排粉机出口的翻板式风门改造成气动式插板门,制粉装置停运时,该门能自动关闭。 2.5调整一次风与二次风 在电厂锅炉正常运行过程中,可以通过调整燃烧方式提高锅炉稳燃性,依据不同煤种采取不同的配风方式,提高煤粉浓度及煤粉细

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理 李守伦,张清宇 (焦作电厂,河南焦作 454159) [摘 要] 对几种典型轴瓦温度高的现象进行分析,并通过适当处理,清除了故障,使轴瓦温度恢复正常。[关键词] 汽轮机;轴瓦;轴瓦温度 [中图分类号]T K263.6 [文献标识码]B [文章编号]10023364(2003)03006202 汽轮机轴瓦温度是机组运行控制的重要参数之一。轴瓦温度高会严重威胁机组的安全运行,本文对几种典型轴瓦温度高的现象进行了分析,并介绍对其的处理方法及结果。 1 300MW 汽轮机2号轴瓦(东方汽轮 机厂) (1)河南省某厂2号机为东方汽轮机厂(东汽)生产的N300 16.7(170)/537/537 ó型(合缸)汽轮 机。机组大修后运行情况良好,在做甩负荷试验时,当转速降至1100r/min 时,2号轴瓦瓦温突然升高,由68e 急剧升至92e ,且随转速降低有升高趋势,后被迫停机。 该机2号轴瓦系带球面套的椭圆轴承,自动调整,双侧进油,为强迫液体润滑轴承。 停机后解体检查,发现该轴承下侧钨金磨损严重,顶轴油孔被钨金全部填塞,油囊已磨平,两侧油孔亦有钨金堆积现象,轴承顶隙增大0.20mm,其它检修尺寸无异常变化。查大修及运行记录,大修时中心调整在制造厂的标准内。启动时油膜压力:1号为4.2MPa,2号为3.8M Pa,3号为4.6M Pa 。冲转后油膜压力:1号为2.6MPa,2号为2.1MPa,3号为2.7MPa 。油膜压力均与中心调整值相吻合,无异常现象。但是,根据现场记录,随运行时间的增加,2号瓦的油膜压力随缸温的增加而逐渐增高,最高达到2.6M Pa 。 (2)东汽型机组2号瓦中心高差设计时预留(0.30~0.36)m m,预留中心高差时已考虑运行中的负荷分配情况。现场观察轴瓦钨金带有磨损痕迹而非烧毁痕迹,判断钨金为运行中磨损。由于停机时1100r/min 为顶轴油泵开启转速,而顶轴油孔被堵死,导致无法形成轴瓦油膜,造成大轴与轴瓦直接磨擦,引起瓦温迅速升高。根据机组运行中2号瓦油膜压力逐渐增高的趋势,判断2号瓦标高随机组运行渐入稳态而逐渐升高,由于预留中心高差不足,导致运行中磨损。 (3)由于3号瓦未磨损,2号瓦被磨损约0.20mm,故仅修刮2号瓦下瓦被磨损的钨金;开出顶轴油囊,疏通顶轴油孔;2号瓦结合面镗去0.20mm 后将轴瓦恢复,预留中心高差增大0.20mm,最终达到(0.50~0.56)mm 。 (4)处理后,机组运行情况良好,2号瓦温度一直在标准范围内,其间因锅炉原因再次停机时瓦温亦无变化。 2 200MW 汽轮机2号轴瓦(东方汽轮 机厂) (1)河南省某电厂6号机为东方汽轮机厂生产的N200 130/535/535型汽轮机。在2000年9月的大 修中进行了通流部分改造。因为更换新转子,致使2号轴瓦处间隙过大,便更换了2号轴承。该轴承为推力支持联合轴承,支持部分为三油楔形式,瓦枕和瓦为球面定位方式。大修后开机过程中,瓦温随转速升高而逐渐升高,当瓦温达到94e 时,被迫打闸停机,其间油膜压力无变化,振动亦保持在30L m 以下。停机后翻瓦检查,发现此瓦支持部分上瓦钨金磨损,下瓦无磨损痕迹,其余部分无异常。瓦各紧力、扬度无变化,顶 技术交流 q w 热力发电#2003(3)

轴瓦发热原因分析

回转窑轴瓦发热分析 1、因为润滑油引起的拖轮轴瓦发热。拖轮轴瓦润滑油长时间不换或者不保养引起润滑油粘度降低或者油质乳化,油内含有粉尘杂质等原因都会引起轴瓦发热。 2、拖轮漏油及润滑装置脱落引起的轴瓦发热。因拖轮轴密封不好,漏油严重,使油位降低或者润滑油勺脱落引起轴瓦温度升高。 3、因循环水不畅、量少或内部循环水管渗水造成的轴瓦发热。循环水不畅或量少容易引起轴瓦发热,当拖轮内部循环水管老化产生漏水时,会破坏润滑油的粘度,使油质恶化轴瓦发热。 4、因瓦口间隙小引起的轴瓦温升。拖轮轴瓦长时间使用,瓦和轴的接触角度越来越大,同时瓦口与轴的接触间隙也越来越小,小到一定程度,润滑油不能进入轴瓦的底部进行润滑,引起轴瓦发热。 5、轮带与拖轮表面受力集中引起的轴瓦升温。拖轮与轮带在正常受力的情况下,其接触面光亮色泽程度应该是一致的,轮带上无明显的纵向明暗条纹。若出现明暗条纹,光亮的一侧则表明轴承座得轴瓦受力偏大,反之另一侧则偏小。若在轮带暗条纹处出现与拖轮脱离接触缝隙,其暗条纹面积较大时,则拖轮轴瓦将出现发热现象。 6、轮带与筒体垫板的间隙大引起的轴瓦升温。当轮带和筒体垫板磨损严重,轮带和垫板之间的间隙过大时,轮带的变形椭圆度加大,当轮带的椭圆度超过一定只时,就容易=引起拖轮轴瓦发热。同时,当轮带和筒体垫板的间隙过大时,轮带两端和拖轮的接触面发生变化,造成拖轮两边的轴瓦受力不均,也会导致发热。 7、液压挡轮的运行时间引起的轴瓦发热。当液压挡轮上行速度慢且不均匀,而下行速度偏快时,形成了向下的轴向推力,此推力也可使拖轮与瓦之间产生相对挫动和摩擦。当一个拖轮止推盘和轴瓦端部接触间隙小时,便会出现轴瓦发热现象。 8窑筒体表面径向温差大引起的轴瓦发热。窑筒体径向温差过大,超过100°C时,筒体会发生变形。当筒体的截面近似鸡蛋纵截面状时,则会引起拖轮轴瓦发热。

排烟温度高的原因分析

排烟温度高的原因分析 众所周知,锅炉效率与其各项损失密切相关。锅炉的损失由排烟损失,机械不完全燃烧损失,灰渣物理损失,化学不完全燃烧损失,散热损失组成,而在这五项损失中,排烟损失是对锅炉效率影响最大的一项损失,约为5~8%。所以降低排烟损失对提高锅炉效率及全厂的发电经济性有着非常重要的意义。 一、排烟温度对锅炉效率的影响 影响排烟热损失的主要因素是排烟温度及排烟量两项。排烟温度比环境温度高得越多,排烟量越大,排烟损失越大,这一点从求解锅炉效率的正,反平衡法都能证明,首先,锅 炉的正平衡方式为: η= q×100% /(Qarnet×4.18×b)(1) η—锅炉效率 b—标煤煤耗 q—锅炉产生的热量 Qarnet —收到基燃料低位发热量 当锅炉在相同负荷,相同参数条件下产生相同的蒸汽,排烟温度及排烟量增加,就意味着产生相同质量的蒸汽所需要的标煤量增加,从而造成锅炉效率的下降。另外,通过反平衡求解锅炉效率的公式: η=[1-(q2+q3+q4+q5+q6)]×100% (2) η—锅炉效率q2—排烟损失 q3—化学不完全燃烧损失 q4—机械不完全燃烧损失 q5—散热损失 q6—灰渣物理损失 而其中 q2=(q2gy+q2h2o)(Qpy-tf)%(3) q2gy =单位温度干烟气带走热量损失比 q2h2o=单位温度烟气中水蒸气显热损失比 tf —基准温度(一般可选用送风温度) Qpy=排烟温度 我们可以清楚地看到,当排烟温度Qpy上升时,排烟损失增大,即q2增大造成锅炉效率的下降。当排烟温度升高12~15℃,排烟热损失约增加1%。 从以上分析可知,排烟温度升高时,通过正、反平衡法求锅炉效率都可以得出锅炉效率下降的结论。因此,最佳排烟温度可使得锅炉效率有所提高。 二、排烟温度高的原因分析及措施 1 外部漏风 漏风是指制粉系统漏风、炉膛漏风及烟道漏风,是排烟温度升高的主要原因之一。 炉膛出口过量空气系数可表示为: αL″=βky〞+ΔαL+ ΔαZf+ΔαLf (4) αL〞——炉膛出口过量空气系数; ΔαL——炉膛漏风系数; ΔαZf——制粉系统漏风系数; ΔαLf—一次风中掺冷风系数; βky〞—空气预热器出口过量空气系数; 由公式(4)知:在炉膛出口过量空气系数不变的情况下,炉膛及制粉系统漏风将使送风量下降,βky〞减

温度传感器实验设计概要

成都理工大学工程 技术学院 单片机课程设计报告 数字温度计设计

摘要 在这个信息化高速发展的时代,单片机作为一种最经典的微控制器,单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,作为自动化专业的学生,我们学习了单片机,就应该把它熟练应用到生活之中来。本文将介绍一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以设置上下报警温度,当温度不在设置范围内时,可以报警。本文设计的数字温度计具有读数方便,测温范围广,测温精确,数字显示,适用范围宽等特点。 关键词:单片机,数字控制,数码管显示,温度计,DS18B20,AT89S52。

目录 1概述 (4) 1.1设计目的 (4) 1.2设计原理 (4) 1.3设计难点 (4) 2 系统总体方案及硬件设计...................................................... 错误!未定义书签。 2.1数字温度计设计方案论证 (4) 2.2.1 主控制器 (5) 2.4 系统整体硬件电路设计 (7) 3系统软件设计 (8) 3.1初始化程序 (8) 3.2读出温度子程序 (9) 3.3读、写时序子程序 (10) 3.4 温度处理子程序 (11) 3.5 显示程序 (12) 4 Proteus软件仿真 (13) 5硬件实物 (14) 6课程设计体会 (15) 附录1: (14) 附录2: (21)

1概述 1.1设计目的 随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,其中数字温度计就是一个典型的例子,但人们对它的要求越来越高,要为现代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的设施就需要从数单片机技术入手,一切向着数字化控制,智能化控制方向发展。 本设计所介绍的数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,可广泛用于食品库、冷库、粮库、温室大棚等需要控制温度的地方。目前,该产品已在温控系统中得到广泛的应用。 1.2设计原理 本系统是一个基于单片机AT89S52的数字温度计的设计,用来测量环境温度,测量范围为-50℃—110℃度。整个设计系统分为4部分:单片机控制、温度传感器、数码显示以及键盘控制电路。整个设计是以AT89S52为核心,通过数字温度传感器DS18B20来实现环境温度的采集和A/D转换,同时因其输出为数字形式,且为串行输出,这就方便了单片机进行数据处理,但同时也对编程提出了更高的要求。单片机把采集到的温度进行相应的转换后,使之能够方便地在数码管上输出。LED采用三位一体共阳的数码管。 1.3设计难点此设计的重点在于编程,程序要实现温度的采集、转换、显示和上下限温度报警,其外围电路所用器件较少,相对简单,实现容易。 2 系统总体方案及硬件设计 2.1数字温度计设计方案论证 由于本设计是测温电路,可以使用热敏电阻之类的器件利用其感温效应,在将随被测温度变化的电压或电流采集过来,进行A/D转换后,就可以用单片机进行数据的处理,在显示电路上,就可以将被测温度显示出来,这种设计需要用到A/D 转换电路,感温电路比较麻烦。进而考虑到用温度传感器,在单片机电路设计中,大多都是使用传感器,所以这是非常容易想到的,所以可以采用一只温度传感器DS18B20,此传感器,可以很容易直接读取被测温度值,进行转换,就可以满足设计要求。 2.2总体设计框图 温度计电路设计总体设计方框图如图1所示,控制器采用单片机AT89S52,温度传感器采用DS18B20,用3位共阴LED数码管以串口传送数据实现温度显示。

水轮发电机组运行中轴瓦温度升高的原因分析

水轮发电机组运行中轴瓦温度升高的原因分析 毋生俊毋东霞河南省博爱县丹东电站(454463) 水轮发电机组在运行中,保持轴瓦温度在允许的范围以内,是电站安全运行的保证。一台机组在安装完成投入正常运行以后,轴瓦温度一般应无较大的变化。如果由于季节原因引起外界温度发生较大变化,轴瓦温度上升或下降几度,这是正常的。如在外界温度变化不大时,轴瓦温度上升3℃~5℃,就应当查找原因。引起轴瓦温度升高的原因较多,根据水电站多年来运行经验,大致有以下几个方面引起的: 1 由润滑油所引起的轴瓦温度升高 轴瓦在运行中,润滑油的作用是润滑,散热,当机组在旋转时,润滑油的在轴与轴瓦之间形成了一定厚度的油膜,使轴与瓦之间的摩擦由固体摩擦变为液体摩擦。由于液体摩擦的摩阻力比固体摩擦的摩阻力小几十倍到上百倍,这样轴与瓦的摩擦所产生的热量将大大减少。并且所生成的少部分热量又及时通过润滑油的循环带了出去。使轴瓦温度保持在允许的范围内,可见润滑油在轴瓦运行中所引起的关键作用,如果润滑油在运行中出了问题,轴瓦温度就要升高。 机组在运行中,使用的润滑油牌号必须相符。不同转速的机组,使用的油牌号不同。当用油牌号不对时,油的粘度就不一样,油膜形成的厚度也不一样,摩擦的阻力会增加,热量也要增多,轴瓦的温度就要升高。一般发电机组的生产厂家都对机组用油牌号作了规定。同时应当注意,不同牌号的油不得混合使用,否则,会使润滑油的粘度和其它指标发生变化,影响油的质量。润滑油的油质应定期检查,定期化验。有些电站,很长时间没有对润滑油的油质进行化验,油就可能劣化,油劣化后,油膜形成的不好,摩擦阻力增大,引起轴瓦温度上升。油在运行中,劣化的因素很多,比如润滑油长时间在偏高温度下运行,油与空气接触。在泵油过程中,油泡沫太多,润滑油就可能被氧化,而后生成一种油泥或油沉淀物,使润滑油变稠;有的电站,水轮机主轴密封漏水,水冷却器漏水,水份就会进入油中,油发生乳化,这样不但促进了油的氧化,而且还会增加油的酸价及腐蚀性;有的电站,机组轴瓦的绝缘不好或绝缘损坏,形成轴电流,轴电流也会使

浅谈排烟温度高的原因和降低方法

浅谈排烟温度高的原因和降低方法 发表时间:2019-07-31T11:28:17.777Z 来源:《当代电力文化》2019年第06期作者:张广林 [导读] 就运行调整方面排烟温度高的原因和如何降低排烟热损失进行了详细分析。 抚顺石化公司热电厂锅炉车间 113004 摘要:现如今火力发电厂仍然为我国电能的主要来源(73.5%),锅炉作为火力发电厂的主要组成部分,其是否能够经济运行,减小各项热损失,提高锅炉热效率将直接影响到整个电厂的经济效益,文中就运行调整方面排烟温度高的原因和如何降低排烟热损失进行了详细分析。 关键词:锅炉热效率;排烟温度;优化调整,经济运行。 锅炉的主要热损失有五种:排烟热损失、化学不完全燃烧热损失、机械不完全燃烧热损失、散热损失、灰渣物理热损失。其中排烟热损失是五种热损失中最大的一项,一般占送入锅炉总热量的6-8%,全部热损失的70%左右,排烟温度每升高12-15℃,排烟热损失就会增加1%。通过对我厂锅炉运行状况进行调整试验和理论分析,得出了锅炉排烟温度高的原因,并提出有效降低排烟热损失的技术措施。 1排烟温度高的原因分析: 1.1炉膛火焰中心高 在相同的负荷及其它条件不变的情况下,炉膛火焰中心高度越高,排烟温度越高。 1.2一次风压(风速)高 在相同的负荷下,一次风管风压高,风速过大,风煤混合不良,影响煤粉的正常燃烧,使燃烧延迟,使火焰中心上移,排烟温度升高。 1.3 通风量大 无论在何种情况下,风量过大、氧量过高,都会使排烟温度升高,烟气量增加,使锅炉效率下降。 1.4磨煤机出口温度低 磨煤机出口温度过低可使进入炉膛的风煤混合物温度降低,燃烧延迟,排烟温度升高。 1.5煤粉细度不够 煤粉细度过粗,达不到经济细度,导致炉膛着火延迟,使火焰中心升高,排烟温度升高。 1.6四管结垢 省煤器,水冷壁,过热器,再热器,管内壁结垢影响传热效率,导致排烟温度上升。 1.7锅炉受热面积灰 受热面的积灰使烟气与受热面之间的传热热阻增加,传热量减少;炉膛蒸发受热面积灰将会使炉膛内的辐射换热减小,导致炉膛出口烟气温度升高,使得对流区间的受热面的温度升高,汽温随之升高;而处于水平烟道和尾部烟道中的受热面区域积灰,可直接使该处的烟气温度升高,受热面的传热效率降低。(比如我厂回转式空气预热器换热鳍片堵塞积灰时。)可见不管是炉膛区域还是对流区域的受热面的积灰均会导致锅炉排烟温度升高。 2降低锅炉的排烟温度的技术措施 2.1合理配风,条件允许的情况下尽量减少锅炉过量空气系数 合理减少锅炉通风量,应加强对以下几个方面的监视和调整,①保持较低的氧量:3.0~3.5,维持低氧燃烧,一方面可以减少氮氧化物的生成;降低尾部烟道腐蚀,减轻了排放烟气对环境的污染;另一方面还可以减少吸、送风机电耗,节约厂用电;②及时关闭炉膛火焰观察孔。在实际运行中,炉膛的负压很不稳定,波动较大,炉膛的火焰观察孔经常被鼓开。运行人员加强巡回检查,发现异常情况及时进行处理。 2.2降低锅炉漏风,减少一次风中冷风含量 炉本体及制粉系统漏风是排烟温度升高的主要原因之一,在炉膛出口过量空气系数不变的情况下,炉膛及制粉系统漏风将使送风量下降,空气预热器的送风量下降又使空气预热器出口热风温度升高,传热温压下降。传热系数及传热温压的下降均使空气预热器的吸热量降低,导致排烟温度升高。另外,空气预热器前部的烟道漏风也使烟温下降,传热温压降低,使受热面的吸热量下降,排烟温度升高。所以应采取有效措施,降低本体漏风。对于制粉系统处于运行状态下,尽量减少冷风用量,增加热风用量。在保证安全的前提下保持较高的磨煤机出入口温度。 采用合理的一次风速。制粉系统乏气使用的干燥剂为热风加冷风,当一次风率增加时,为控制磨煤机出口温度不超限,必然使冷风量增加,这样,在炉膛出口过量空气系数不变的前提下,流过空气预热器的热风量将减少,排烟温度升高。降低一次风率的方法是随负荷不同而增减燃烧器。停用部分燃烧器后,不仅可减少一次风率而且能使火焰集中而且火焰中心降低,对于低负荷这样做也能起到稳定燃烧的作用,停用燃烧器的顺序应自上而下。 2.3合理降低炉膛火焰中心高度 燃烧调整上通过一二次风的合理配比、对角停用一部分上层给粉机、保持合适的煤粉细度、提高一次风温、消除炉底漏风等方法可降低炉膛火焰中心高度,有效降低排烟温度。 2.4加强对锅炉受热面的吹灰 实践证明加强锅炉受热面的吹灰工作是降低排烟温度的最有效措施。加强受热面的吹灰工作,如过热器、再热器、省煤器部分,特别是回转式空气预热器和脱硝催化剂部位的吹灰工作十分重要。 2.5防止受热面管内结垢 水垢的导热系数及低,是正常受热面金属的几十至上百分之一,所以锅炉结垢会严重阻碍传热,不仅排烟温度升高,还会使受热面超温,严重影响锅炉安全运行。 2.6合理提高磨煤机出口温度 提高磨煤机出口温度,这不仅能加强空气预热器换热的效果,还可以使进入炉膛的风粉混合物温度提高,有效的降低排烟温度。磨煤机出

温度传感器课程设计

温度传感器课程设计报告 专业:电气化___________________ 年级:13-2 学院:机电院 姓名:崔海艳 ______________ 学号:8021209235 目录 1弓I言................................................................... ..3

2设计要求................................................................. ..3 3工作原理................................................................. ..3 4 方案设计 ................................................................ ..4 5单元电路的设计和元器件的选择.............................................. ..6 5.1微控制器模块........................................................... .6 5.2温度采集模块...................................................... .. (7) 5.3报警模块.......................................................... .. (9) 5.4 温度显示模块..................................................... .. (9) 5.5其它外围电路........................................................ (10) 6 电源模块 (12) 7程序设计 (13) 7.1流程图............................................................... (13) 7.2程序分析............................................................. ..16 8.实例测试 (18) 总结.................................................................... ..18 参考文献................................................................ ..19

循环水泵轴瓦温度高原因分析及解决措施

循环水泵轴瓦温度高原因分析及解决措施 【摘要】节能降耗的背景下,循环水泵冷却水水源更换后出现了轴瓦温度高的问题,本文通过分析问题原因,找出解决循环水泵轴瓦温度高的措施。 【关键词】中水;回水不畅;传热恶化 湛江调顺电厂2x600MW机组4台循环水泵均采用长沙水泵厂80LKXA一18型循环水泵。80LKXA-18型泵为立式单级单吸、转子部件可抽出式斜流泵,适用于大型火力发电厂的冷却循环系统之用,可输送海水介质。湛江调顺电厂自从中水系统投运以来,一直存在循环水泵上导轴承及推力瓦温度偏高的问题,在夏季时情况更加恶劣。本文将通过分析原因,找出解决方法,保证循环水泵的安全正常运行。 1 基本情况、存在问题及原因分析 湛江调顺电厂80LKXA一18型循环水泵电机转子的径向承载采用上下两端圆柱滚动轴承,电机转子轴向承载力(重力和水泵的轴向推力)是由推力组合瓦盘来完成,如图所示: 图1 80LKXA-18型循环水泵电机 循环水泵的上导轴承和推力瓦统一设置在电机顶部油箱内,通过润滑油润滑同时起到减温作用,而油箱里润滑油的减温则通过表面式冷却器通入冷却水进行冷却。每两台循环水泵设置三台冷却水泵,正常运行时,冷却水泵两运一备,为循环水泵电机油箱及电机提供冷却水。油箱冷却水为一路,电机冷却水为两路,它们共用一根母管,正常母管压力>0.3MPa。三路冷却水回水集于一条母管,利用余压打至6米高冷却塔风机,经过冷却塔风机进行风冷后回水汇于负0米的冷却水箱,再通过冷却水泵进行水循环。 首先我们先要了解什么是“中水”。城市污水经处理设施深度净化处理后的水(包括污水处理厂经二级处理再进行深化处理后的水和大型建筑物、生活社区的洗浴水、洗菜水等集中经处理后的水)统称“中水”。其水质介于自来水(上水)与排入管道内污水(下水)之间,亦故名为“中水”。自从中水系统投运以来,湛江调顺电厂一直存在循泵上导轴承及推力瓦温度偏高的问题。造成循泵上导轴承及推力瓦温度偏高的原因,一般是换热器换热不良引起的。影响换热器换热的效果的因素,我们可以从公式Q=AK△t 式中看出,其中A为换热面积,Q为总换热量,K为导热系数不同的材料导热系数不一样,相同的材料采用的介质不同其换热系数也不同,相同的材料如采用换热器的结构形式不同其K值选取也不同。△t为计算温度差。可以看出,在结构形式已经确定的情况下,影响换热器换热效果的因素主要是K和△t。K值主要取决于换热流体的放热系数;换热流体的流动状态(如流速、是层流还是稳流等);换热器污垢热阻、换热器本身材料的导热系数等等。△t值主要取决于换热流体的进出口温度。

锅炉排烟高温原因及措施

锅炉排烟温度高的原因分析及控制措施 摘要:大型锅炉的经济运行是一个急需得到重视的问题,这不仅牵扯企业的经济效益,而且在能源日益短缺的将来对节约能源,实现持续协调发展更具重大意义。我国煤炭60%以上消费用在发电方面,节能降耗对电站锅炉更是迫在眉睫。锅炉效率与其各项损失密切相关。锅炉的损失由排烟损失,机械不完全燃烧损失,灰渣物理损失,化学不完全燃烧损失,散热损失组成,而在这五项损失中,排烟损失是对锅炉效率影响最大的一项损失,约为5~10%[1]。排烟温度的高低直接决定着锅炉效率的高低,排烟温度的提高,会直接导致排烟热损失的增加。本文主要阐述在火电厂及工业锅炉中排烟温度对锅炉经济性的影响、影响排烟温度的因素及如何降低排烟温度进行分析。 关键词:大型锅炉排烟温度控制措施 一、排烟损失的几点分析 1、排烟温度每降低10℃→影响ηb: 0.5--0.6 %, bs: 约2.0 g/kwh。 2、排烟氧量每降低 1.0% →影响ηb: 0.35--0.45 %,bs: 约1.3 g/kwh。 3、进风温度tk与排烟损失 环境温度每升高10℃,排烟温度升高6--7℃,出风温度升高1.3--1.5 ℃,排烟损失降低约0.1 % (与经验悖反)。夏季锅炉排烟温度升高,来自:①主汽流量增加(q2 增大)②进风温度增加(q2减小)应按20 ℃风温修正排烟温度至较低值;但调节暖风器或再循环升高进风温度,排烟损失是上升的(因环境温度未变)。 4、回转式空预器漏风与排烟损失 冷端:θpy 下降,Trk,q2不变;热端:θpy 下降,Trk下降q2 增加。判断:若送、引风机电流增加,θpy下降、Trk下降——热端漏风。热端漏风率每上升 0.1, 将导致η下降 0.2--0.3% ,bs 上升0.7g/kwh;ε增加将导致bs增加。 二、排烟损失的影响因素 1、烟气容积因素 烟气容积取决于燃料的水分、炉膛过量空气系数及各处的漏风量。 1.1 漏风

温度传感器 程序

第4章系统程序的设计 4.1 系统设计内容 系统程序主要包括主程序、读出温度子程序、温度转换命令子程序、计算温度子程序、测量序列号子程序、显示数据刷新子程序等。 4.1.1主程序 主程序主要功能是负责温度的实时显示、读出处理DS18B20的测量温度值。主程序流程图如图4-1所示: 开始 初始化 调用显示子程序 读取并显示序列号 显示当前四路 温度 图4-1 主程序流程图 4.1.2读出温度子程序 读出温度子程序的主要功能是读出RAM中的9字节。在读出时须进行CRC 校验,校验有错时不进行温度数据的改写。 读出温度子程序流程图如图4-2所示:

图4-2 读出温度子程序流程图 4.1.3 温度转换命令子程序 温度转换命令子程序主要是发温度转换开始命令,当采用12位分辨率时,转换时间约为750ms 。在本程序设计中,采用1s 显示程序延时法等待转换的完成。温度转换命令子程序流程图如图4-3所示: 图4-3 温度转换命令子程序流程图 4.1.4计算温度子程序 计算温度子程序将RAM 中读取值进行BCD 码的转换运算,并进行温度值正负的判定。计算温度子程序流程图如图4-4所示: 发DS18B20复位命 发跳过ROM 命令 发温度转换开始命令 结束 开始 复位DS18B20 发跳过ROM 命令 发出温度转换命 转换完毕 复位DS18B20 发匹配ROM 命令 发1个DS18B20序列 读温度值 存入储存器 指向下一个 延时 N Y

图4-4 计算温度子程序流程图 4.1.5 温度数据的计算处理方法 从DS18B20读取出的二进制值必须转换成十进制值,才能用于字符的显示。DS18B20的转换精度为9~12位,为了提高精度采用12位。在采用12位转换精度时,温度寄存器里的值是以0.0625为步进的,即温度值为寄存器里的二进制值乘以0.0625,就是实际的十进制温度值。 通过观察表4-1可以发现,一个十进制与二进制间有很明显的关系,就是把二进制的高字节的低半字节和低字节的高半字节组成一字节,这个字节的二进制化为十进制后,就是温度值的百、十、个位字节,所以二进制值范围是0~F ,转换成十进制小数就是0.0625的倍数(0~15倍)。这样需要4位的数码管来表示小数部分。实际应用不必这么高的精度,采用1位数码管来显示小数,可以精确到0.1℃。 开始 温度零下? 温度值取补码置 “-”标志位 计算小数位温度BCD 值 计算小数位温计算小数位 结束 置“+”标志 N Y

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理措施

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理措施 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

汽轮机轴瓦回油温度高的原因分析及对策 ×××(××××××发电有限责任公司×××× 044602)摘要:本文着重分析了汽轮机组在运行中轴瓦温度升高的原因,轴瓦温度升高严重时会引起机组的振动,轴瓦的烧毁,威胁着机组的安全运行。针对造成轴瓦温度升高的原因提出了防范措施,供运行和检修部门参考。 关键词:汽轮机轴瓦温度 0前言:润滑油系统的作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,并且带走因摩擦产生的热量和由转子传过来的热量,并向调节系统和保护装置供油,保证其正常工作,以及向发电机密封瓦提供密封油等,润滑油系统的工作好坏对的正常运行有非常重要的意义。汽轮机转子与发电机转子在运行中,轴颈和轴瓦之间有一层润滑油膜。若油膜不稳定或油膜破坏,转子轴颈就可能和轴瓦发生干摩擦或半干摩擦,使轴瓦烧坏,使机组强烈振动。引起油膜不稳和破坏的因素很多,如润滑油的黏度,轴瓦间隙,轴瓦面积上受的压力等等。在运行中,如果油温发生变化,油的黏度也会跟着变化。当油温偏低时,油的黏度增大,轴承油膜增厚,汽轮机转子容易进入不稳定状态,使汽轮机的油膜破坏,产生油膜震荡,使机组发生振动。现把引起轴瓦温度升高的因素归纳如下: 1.轴瓦进油分配不均,个别轴瓦进油不畅所致。 此种情况下,首先检查轴瓦进油管道入口滤网,是否堵塞。观察回油量是否正常。必要时轴瓦解体全面检查。尤其是刚大修完的机组,根据以往发生的事件来看,多数情况下是由于检修人员的工作疏忽,不认真,在轴瓦回装时,没有仔细检查,清理轴承箱,拆机时油口的封堵忘记拿掉造成开机时轴承温度升高,甚至烧瓦事故。本

球磨机轴瓦发热原因分析及对策

球磨机轴瓦发热原因分析及对策 我们知道水泥球磨机有时候突然遇到中空轴瓦温度升高的情况,这时轴瓦的油膜已被破坏,轴颈和轴瓦直接接触,很容易发生撕脱粘附现象,这时候我们首先应紧急停止向磨内加料,同时设法开大窜水瓦的冷却水或者直接向中空轴上浇油渭油,尽量降低轴瓦温度后方可停磨。可以说,球磨机轴瓦温度过高是一件非常令人头疼的事情。而很多球磨机轴瓦发热多半因为选用了低端的润滑油,以致于球磨机轴瓦由于润滑不良而导致发热,今天我们就来讲解下水泥球磨机遇到的中空轴瓦发热的原因及对策。 1、由于润滑油变质导致的发热。 有的润滑油由于进入粉尘导致润滑油变质;有的因为串水变质;有的因为使用周期过长致使氧化失效。解决办法就是责任到人,保证润滑油不变质。 2、供油系统供油不足导致的发热。 供油量不足会引起轴瓦发热;同时由于进出口油温偏差小,会造成轴瓦热量积累导致其温度升高而发热。解决办法是:通过调整供油压力,清洁供油管路,改进冷却系统使其达到降温效果。另外也可使磨料温度控制,降低熟料温度,控制进料额度,适当加大磨内风速。 3、润滑油选择不合适引起的发热。 企业选择润滑油是一个大问题,作为一个水泥企业,有些很难做到根据设备运转负荷、运转温度、环境条件合理选用润滑油。一般来说选油要选用相对粘度小、粘度指数好、承载负荷高的润滑油。现在企业由于缺乏化验检测设备,不能完全做到准确选油、用油,轴瓦发热当然不可避免。 4、温度设置不当引起的发热烧瓦。 目前水泥行业球磨机轴瓦温度的设定基本都在60℃-70℃之间,这些数据一般都是球磨机制造厂家要求设定的不得超限的运转温度。但是铁霸润滑油专家认为温度的设定不仅要考虑轴瓦合金本身材质的耐温性,也应该充分考虑润滑油的承载能力,让其温度设置与润滑油承载能力匹配。之所以温度超过设定温度轴瓦容易被烧,是因为超过设限温度后,一般的齿轮油形成的油膜被破坏,摩擦力增大,金属之间产生“干磨”,从而产生局部高温烧伤、烧毁轴瓦。解决办法:选用具有抗极压、抗磨损、抗乳化、抗氧化性能的高品质的铁霸润滑油,可提高球磨机轴瓦的设定温度。

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理措施

汽轮机轴瓦回油温度高的原因分析及对策 ×××(××××××发电有限责任公司×××× 044602)摘要:本文着重分析了汽轮机组在运行中轴瓦温度升高的原因,轴瓦温度升高严重时会引起机组的振动,轴瓦的烧毁,威胁着机组的安全运行。针对造成轴瓦温度升高的原因提出了防范措施,供运行和检修部门参考。 关键词:汽轮机轴瓦温度 0前言:汽轮机润滑油系统的作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,并且带走因摩 擦产生的热量和由转子传过来的热量,并向调节系统和保护装置供油,保证其正常工作,以及向发电机密封瓦提供密封油等,润滑油系统的工作好坏对汽轮机的正常运行有非常重要的意义。汽轮机转子与发电机转子在运行中,轴颈和轴瓦之间有一层润滑油膜。若油膜不稳定或油膜破坏,转子轴颈就可能和轴瓦发生干摩擦或半干摩擦,使轴瓦烧坏,使机组强烈振动。引起油膜不稳和破坏的因素很多,如润滑油的黏度,轴瓦间隙,轴瓦面积上受的压力等等。在运行中,如果油温发生变化,油的黏度也会跟着变化。当油温偏低时,油的黏度增大,轴承油膜增厚,汽轮机转子容易进入不稳定状态,使汽轮机的油膜破坏,产生油膜震荡,使机组发生振动。现把引起轴瓦温度升高的因素归纳如下: 1.轴瓦进油分配不均,个别轴瓦进油不畅所致。 此种情况下,首先检查轴瓦进油管道入口滤网,是否堵塞。观察回油量是否正常。必要时轴瓦解体全面检查。尤其是刚大修完的机组,根据以往发生的事件来看,多数情况下是由于检修人员的工作疏忽,不认真,在轴瓦回装时,没有仔细检查,清理轴承箱,拆机时油口的封堵忘记拿掉造成开机时轴承温度升高,甚至烧瓦事故。本人见过的这种事故就有三起。所有这种事故经验教训要引起我们的足够重视。若轴瓦经认真检查未发现问题,则可以适当加大轴瓦进油口节流孔板的孔径,增加进油量。 2.轴瓦工作不正常。检修时轴瓦间隙、紧力不合适,安装时不到位,造成轴瓦偏斜,致使运行中轴瓦油膜形成不好而发热。 某厂一台125MW机组在大修中发现#5轴瓦磨损严重,各部间隙严重超标,经补焊、车削后,由检修人员进修修刮、研磨处理。开机后#5瓦振动0.036mm,回油温度80度,立即打闸停机解体检查,用塞尺检查轴瓦侧隙,发现轴瓦偏斜。翻出下瓦,发现轴瓦接触角偏大,顶轴油囊磨损。分析原因为:此轴瓦为椭圆瓦,自位能力差,安装时轴瓦未放正,造成轴瓦偏斜,导致轴瓦接触不良,使轴瓦局部过载后发热,造成顶轴油囊磨损。轴瓦在按标准

锅炉排烟温度高原因

锅炉排烟温度高原因 在煤粉锅炉的热损失当中,排烟损失是最大的一项,一般占到7%~8%左右。 一、锅炉排烟温度高的原因分析 1、炉膛火焰中心高 在相同的负荷及其它条件不变的情况下,炉膛火焰中心高度越高,排烟温度越高。 2、一次风管的风压高 在相同的负荷下,一次风管风压高,风速过大,风煤混合不良,影响煤粉的正常燃烧,使燃烧延迟,使火焰中心上移,排烟温度升高。 3、通风量大 无论在何种情况下,风量过大、氧量过高,都会使排烟温度升高,烟气量增加,使锅炉效率下降。 .4、磨煤机出口温度低 磨煤机出口温度低可使进入炉膛的风煤混合物温度降低,燃烧延迟,排烟温度升高。 5、煤粉细度不够 煤粉细度过粗,达不到经济细度,导致炉膛着火延迟,使火焰中心升高,排烟温度升6、四管结垢 省煤器,水冷壁,过热器,再热器,管内壁结垢影响传热效率,导致排烟温度上升。 7 、锅炉吹灰不及时 受热面的积灰使烟气与受热面之间的传热热阻增加,传热量减少;炉膛蒸发受热面积灰将会使炉膛内的辐射换热减小,导致炉膛出口烟气温度升高,使得对流区间的受热面的温度升高,汽温随之升高;而处于水平烟道和尾部烟道中的受热面区域积灰,可直接使该处的烟气温度升高,受热面的传热效率降低。可见不管是炉膛区域还是对流区域的受热面的积灰均会导致锅炉排烟温度升高。 二、降低锅炉的排烟温度的技术措施 1 、降低炉本体漏风,减少一次风中冷风含量 炉本体及制粉系统漏风是排烟温度升高的主要原因之一,在炉膛出口过量空气系数不变的情况下,炉膛及制粉系统漏风将使送风量下降,空气预热器的传热系数下降。 送风量下降又使空气预热器出口热风温度升高,传热温压下降。传热系数及传热温压的下降均使空气预热器的吸热量降低,导致排烟温度升高。另外,空气预热器前部的烟道漏风也使烟温下降,传热温压降低,使受热面的吸热量下降,排烟温度升高。所以因采取有效措施,降低本体漏风。对于制粉系统处于运行状态下,尽量减少冷风用量,增加热风用量。在保证安全的前提下保 持较高的磨煤机出入口温度。 采用合理的一次风速。制粉系统乏气使用的干燥剂为热风加冷风,当一次风率增加时,为控制磨煤机出口温度不超限,必然使冷风量增加,这样,在炉膛出口过量空气系数不变的前提下,流过空气预热器的热风量将减少,排烟温度升高。降低一次风率的方法是随负荷不同而增减燃烧器。停用部分燃烧器后,不仅可减少一次风率而且能使火焰集中而且火焰中心降低,对于低负荷这样做也能起到稳定燃烧的作用,停用燃烧器的顺序应自上而下。 2 、降低炉膛火焰中心高度 2.1、提高单台磨煤机的出力:在相同的负荷下,尽可能提高的出磨煤机力,减少磨煤 机运行台数,尽量使上层的不投入,降低炉膛火焰中心。 2.2、合理提高磨煤机出口温度:提高磨煤机出口温度,这不仅能加强空气预热器换热

轴瓦的常见故障及原因分析

电机常见故障及原因分析 今天与大家一起谈谈电机的常见故障及原因分析,切磋.切磋,有错的地方请予以纠正,有不清楚的地方,请找我了解。 一、轴瓦温度高:分为两种,一种是真正瓦温高,一种是测量上的问题,真正的瓦温高也分为两种,一种是轴瓦磨损,一种是用油牌号不对,或使用的油时间过长,油变质,新油买的是混合油,劣质油(市场假货)。 1、磨损主要是端面靠住了,也就是该轴颈的端面与轴瓦的端面紧靠了,转起来两者相摩擦,自然温度会搞,产生的原因是:电机转轴轴向受力,使得磁力中心线偏移。轴向受力又与安装有关,特别是联轴器的水平度,同轴度与安装图纸要求相差太大。 2、其次是连轴器加工精度太差,外圆大小不一,孔与孔很难对准,按装时尼龙棒硬打进去。 3、另一种就是缺油或不能形成油膜,将瓦底烧了,上瓦或下瓦巴金氏合金溶了,轻者修刮,重者换瓦。 4、测量上的问题,就是表计与实际温度差距大,如所测线路过长线电阻大,二根接线没有接补偿线等,这种情况可以在机旁测量测温元件电阻,换算成温度再与表计温度对比,就知道该差多少。 5、另外轴瓦温度一般要求设定在75℃跳闸报警,环境温度要求在40℃以下,轴瓦温度应随着环境温度的变化而变化,反之就有问题。 6、另外还有一个就是大家应该知道一个大概,就是轴瓦的顶部间隙应是轴径的千分之二,侧面间隙是顶部间隙一半,过大过小都容易造成发热。 二、电机电流大

1、超额定电流,有些用户所配的高压柜其互感器的变化与所配的电流表的变比不对,所反映的电流值肯定是不对的,有的高压柜的表计计量本身误差较大(大10几安)有的用户其电网进线由于线路长.线路压降大,起动电机后电压低.由于负荷一定电流就大,所谓电压低电流大就是这种情况。 2.另一种电流大是用户反映磨机负荷还未加满,电机的电流已到了额定电流,因此不敢再加了,认为电机有问题,要求速派人来处理,这种情况主要是配套厂家设计选择电机功率时往下一檔选,而非往上一檔选,因为这样可以节省采购成本,如所配电机功率需1500KW,就选用1400KW,不选用1600KW,1400KW与1600KW电机的采购价格就有区别,这就造成了电机额定电流到了,而负荷还没加满,为这事我们去过现场多次。有的用户(大多数)采取在转子回路加一台进相器,由于增加进相器其功率因子提高了,定子电流降下来了,认为又能加负荷,其进相器褪下时电流又超了,实际是超负荷了,结果是产量高了,电机出故障概率大了,我们知道电机功率的计算是:p=V I √ 3 cosφη,这是一个等式,当P(功率)不变,等式的右边改变一个数字,其中一个增大了,一个就要减小,一个减小,另外一个必然增大,以1600KW为例:用户投入进相器电流也保持109A这时的功率因子上升到了滞后0.95,因为用户一般不考虑功率因子,只看电流,通过计算这个等式的结果是1705KW,实际电机的负荷是1705KW,这种情况我们在外所遇到占90%,主机厂把我们电机留有的余量全部用尽,(因为到了这个时候磨机设计的装载量基本加完),特别是现在我们大Y1600的电机铁心由10檔缩小为9檔,其空载电流由41A左右上升到55A(6KV),那么我们的余量没有了,磨机厂再挖余量,电机就故障更多了与用户的矛盾也就更多,有的用户反映大Y电机温度高,公司设计处对老大Y设计其发热温升是当超载10%时,温升是56K,在额定状态下,温升是40K,也就是说,如超载温度上升特别快.高,当用户反映电机绕组温度高时(大Y)我们首先要了解其带负载的情况,电流情况,有没有带进相器,如果有超载这就是电机绕组温度高的原因。一般情况下大Y在正常负载其绕组温度不会超

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