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巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理

巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理
巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理

【施工技术】

巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理

李国域,许杰,许广

(内蒙古自治区黄河工程管理局,内蒙古磴口015200)

〔摘要〕通过三盛公二期水电站二号机组检修排油阀未关闭引起组合轴承(巴氏合金)正推力瓦、径向(巴氏合金)轴瓦温度升高的事故,阐述了对此类事故的具体分析、检查和处理方法。

〔关键词〕灯泡贯流式水轮机;巴氏合金瓦

中图分类号:TK730.4文章标识码:B文章编号:1009-0088(2013)01-0123-01

1概述

内蒙古黄河三盛公水电有限责任公司下设一座水电站(内蒙古黄河三盛公二期水电站),坐落于内蒙古三盛公水利枢纽进水闸下3.7KM总干渠左岸。该水电站属于平原引水式电站,始建于2007年7月,装机3?5370KW灯泡贯流式水轮发电机组,水轮机型号GZ125Oa-WP-400,额定流量119.26 m3/s,额定水头5.25m,额定功率5.565MW,额定转速115.4 r/min,正向水推力78t,反向水推力103t。轴瓦、推力瓦均采用了巴氏合金瓦。2009年11月7日3#机组试运行,11月12日1#机组试运行,2010年4月30日2#机组试运行。经过试运行正常后,各台机组相继投入生产运营中。

2事故经过

2010年5月10日,内蒙古黄河三盛公二期水电站二号机组开机并网,11:04分负荷升到1200KW左右,3min后正向推力瓦测点3号55?上限告警,操作人员以为错误报警,随后告警确认。随后增加负荷到3600KW,11:15分后,上位机报警4块正向推力瓦温度升至119?仍然没有引起操作人员的重视,恢复告警。11:17分现地控制屏显示最高温度达到178?,引起工作人员注意关闭组合轴承检修排油阀,从纯机械过速保护安装处冒出白烟。11:18分上位机停机,调速器紧急停机。

3事故现场分析及检查经过

3.1事故现场分析

试运行结束后,由于需对机组内的透平油进行过滤并对各个油箱进行彻底清洗,在回收油时打开机组各排油阀门(包括组合轴承排油阀门)后,重新加油时未关闭组合轴承排油阀门,开机后致使组合轴承的润滑油大部分从排油阀门排至稀油站,油泵打到高位油箱自流到组合轴承、水导轴承。由于组合轴承油循环方式为低进高出,油箱内油位太低,推力瓦没有得到足够的润滑导致推力轴承温度升高。

当最高温度达到178?,纯机械过速保护安装处冒出白烟,现场工作人员都认为组合轴承推力瓦已烧毁。根据机组的情况,对比当时的温度178?低于巴氏合金瓦熔点185-241?,现场发电机摆度X—0.07mm、Y—0.08mm,均小于规范要求的0.1mm,振动稍大但未发生剧烈振动。停机是工作人员操作停机的,没有发生瓦与轴抱死导致停机的现象。综合分析后,故推断导轴瓦与推力瓦没有烧毁。

3.2检查经过

在经过讨论和研究后,决定对组合轴承径向瓦和组合轴承推力瓦进行检查。具体方法如下:①打开组合轴承径向瓦上油箱,用0.15mm塞尺沿轴瓦面刮削,凭借手感有无发卡现象、检查有无烧毁脱落的巴氏合金溶液凝结物。②松开正向推力瓦的抗动螺丝,使推力瓦与镜板有一定的间隙,从检查孔用0.15 mm的塞尺沿瓦面刮削,凭借手感有无发卡现象、检查有无烧毁脱落的巴氏合金溶液凝结物。

通过检查,未曾发现有通常烧瓦后的巴氏合金熔液凝结物粘在轴和镜板上的现象。随后,将上油箱和抗动螺丝恢复安装,并仔细检查使机组处于备用状态。

4再次试机及并网发电

4.1再次空转试运该机组

待全部安装完毕后,于2010年5月12日重新对该机组进行试运行。

17:50分准备就绪,18:01分开始空转。运行方式改为手动运行,导叶开度逐步开大,检查机组各时段的温度、摆度。具体数值见表1。

表15月12日2#机组各时段空转时温度、摆度时

导叶开度

(%)

转速

(r/min)

正向推力瓦温度(?)径向瓦(?)发电机摆度(mm)

123412x y

17:50018.418.318.818.917.918.3

18:016.813.518.518.51918.918.118.90.040.04 18:059.14618.618.819.219.218.418.80.040.05 18:1111.57219.819.719.620.319.319.50.050.04 18:1819.987.521.722.520.922.121.622.10.040.04 18:2723.710025.225.923.125.324.623.60.040.04 18:3323.710026.727.62426.826.824.80.040.04 18:4023.710027.828.425.227.62725.70.040.04 18:5223.710028.629.326.128.428.127.30.040.04 19:1823.71003029.227.529.53029.30.040.04 19:3623.710029.830.427.529.730.729.90.040.04 20:0623.710030.43127.930.131.430.90.040.04

经过空转2h后,从以上数据分析,确定该机组的组合轴承推力瓦及径向瓦应该没有被烧毁,可以带负荷运行,但要逐步增加负荷,认真观察机组各部的变化值。

4.2并网发电

321

巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理李国域等

巴氏合金用来制造什么轴瓦

我们都知道金属的特性决定着它的用途,由于巴氏合金相比单一的金属具有更好的特性,因此被广泛用在一些大型机械轴瓦材料中。有很多的机械设备可以使用这种材料制造,而且效果也比较理想。 巴氏合金主要使用于大型机械主轴的轴瓦。例如一些发电设备以及矿山机械,另外还有水泥机械、钢铁机械、化工机械、造纸机械、石油机械、船舶机械、压缩机械等。 巴氏合金用于轴瓦的生产和制造具备的优势如下: 1)轴瓦巴氏合金应为强度较高、耐磨性较好的锡基巴氏合金,化学成分和理学性能应符合要求。 2)巴氏合金和基体应结合紧密,不得有脱胎现象。 3)巴氏合金表面无裂纹、气孔、夹渣和毛刺等缺陷。 巴氏合金在建材机械行业有着非常普遍的应用,主要用于磨粉机、球磨机的滑动轴承部件,是必不可少的抗震、减压、自润滑的功能性轴承合金材料。因此这种金属材料制成的轴瓦在磨粉机中的作用给你分析一下。 改善巴氏合金材料的韧性,可以提高轴瓦的抗剥落能力,提高抗疲劳磨损的

影响,从而可以提高了巴氏合金轴瓦的耐磨性。巴氏合金材料常采用含锡量大于54的锡基合金,包括普通11-6锡基巴氏合金、8-8型号锡基轴承合金和高锡型号的4-4锡基巴氏合金等。 在超细磨粉机中巴氏合金轴瓦与磨环是用来研磨物料的主要运动部件,用来挤压研磨形式来粉磨物料。机器工作时候可以适当的调整以增强所粉磨物料对物料的粉磨作用,可以帮助高压磨粉机提高粉磨效率,增加产量,降低磨粉设备巴氏合金磨合层的消耗。磨辊巴氏合金轴瓦还可以用来保护磨粉机筒体的,使筒体免受所粉磨物料和物料的直接冲击和摩擦,避免导致损耗。 由于巴氏合金具备很多的优良特性,使得其在大型机械制造中发挥着很关键的作用。

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理 李守伦,张清宇 (焦作电厂,河南焦作 454159) [摘 要] 对几种典型轴瓦温度高的现象进行分析,并通过适当处理,清除了故障,使轴瓦温度恢复正常。[关键词] 汽轮机;轴瓦;轴瓦温度 [中图分类号]T K263.6 [文献标识码]B [文章编号]10023364(2003)03006202 汽轮机轴瓦温度是机组运行控制的重要参数之一。轴瓦温度高会严重威胁机组的安全运行,本文对几种典型轴瓦温度高的现象进行了分析,并介绍对其的处理方法及结果。 1 300MW 汽轮机2号轴瓦(东方汽轮 机厂) (1)河南省某厂2号机为东方汽轮机厂(东汽)生产的N300 16.7(170)/537/537 ó型(合缸)汽轮 机。机组大修后运行情况良好,在做甩负荷试验时,当转速降至1100r/min 时,2号轴瓦瓦温突然升高,由68e 急剧升至92e ,且随转速降低有升高趋势,后被迫停机。 该机2号轴瓦系带球面套的椭圆轴承,自动调整,双侧进油,为强迫液体润滑轴承。 停机后解体检查,发现该轴承下侧钨金磨损严重,顶轴油孔被钨金全部填塞,油囊已磨平,两侧油孔亦有钨金堆积现象,轴承顶隙增大0.20mm,其它检修尺寸无异常变化。查大修及运行记录,大修时中心调整在制造厂的标准内。启动时油膜压力:1号为4.2MPa,2号为3.8M Pa,3号为4.6M Pa 。冲转后油膜压力:1号为2.6MPa,2号为2.1MPa,3号为2.7MPa 。油膜压力均与中心调整值相吻合,无异常现象。但是,根据现场记录,随运行时间的增加,2号瓦的油膜压力随缸温的增加而逐渐增高,最高达到2.6M Pa 。 (2)东汽型机组2号瓦中心高差设计时预留(0.30~0.36)m m,预留中心高差时已考虑运行中的负荷分配情况。现场观察轴瓦钨金带有磨损痕迹而非烧毁痕迹,判断钨金为运行中磨损。由于停机时1100r/min 为顶轴油泵开启转速,而顶轴油孔被堵死,导致无法形成轴瓦油膜,造成大轴与轴瓦直接磨擦,引起瓦温迅速升高。根据机组运行中2号瓦油膜压力逐渐增高的趋势,判断2号瓦标高随机组运行渐入稳态而逐渐升高,由于预留中心高差不足,导致运行中磨损。 (3)由于3号瓦未磨损,2号瓦被磨损约0.20mm,故仅修刮2号瓦下瓦被磨损的钨金;开出顶轴油囊,疏通顶轴油孔;2号瓦结合面镗去0.20mm 后将轴瓦恢复,预留中心高差增大0.20mm,最终达到(0.50~0.56)mm 。 (4)处理后,机组运行情况良好,2号瓦温度一直在标准范围内,其间因锅炉原因再次停机时瓦温亦无变化。 2 200MW 汽轮机2号轴瓦(东方汽轮 机厂) (1)河南省某电厂6号机为东方汽轮机厂生产的N200 130/535/535型汽轮机。在2000年9月的大 修中进行了通流部分改造。因为更换新转子,致使2号轴瓦处间隙过大,便更换了2号轴承。该轴承为推力支持联合轴承,支持部分为三油楔形式,瓦枕和瓦为球面定位方式。大修后开机过程中,瓦温随转速升高而逐渐升高,当瓦温达到94e 时,被迫打闸停机,其间油膜压力无变化,振动亦保持在30L m 以下。停机后翻瓦检查,发现此瓦支持部分上瓦钨金磨损,下瓦无磨损痕迹,其余部分无异常。瓦各紧力、扬度无变化,顶 技术交流 q w 热力发电#2003(3)

轴瓦安装与刮研

剖分式滑动轴承的装配(轴瓦装配)剖分式向心滑动轴承,主要用在重载大中型机器上,如冶金矿山机械,大型发电机,球磨机,活塞式压缩机及运输车辆等。其材料主要为巴氏合金,少数情况下采用铜基轴承合金。在装配时,一般都采用刮削的方法来达到其精度要求,保证其使用性能。因此,刮削的质量对机器的运转至关重要。削刮质量不好,机器在试车时就会很容易地在极短的时间内是轴瓦由局部粘损而达到大部分粘损,直至轴被粘着咬死,轴瓦损坏不能使用。所以在刮削轴瓦时都由技术经验丰富的钳工操作。下面详细介绍泵房式滑动轴承(轴瓦)的装配要求及削刮轴瓦的方法。 1、轴瓦与瓦座和瓦盖的接触要求 (1)受力轴瓦。受力轴瓦的瓦背与瓦座的接触面积应大于70%,而且分布均匀,其接触范围角a应大于150°,其余允许有间隙部分的间隙b不大于0.05mm。如图1所示。 (2)不受力轴瓦与瓦盖的接触面积应大于60%,而且分布均匀,其接触范围角a应大于120°,允许有间隙部位的间隙量b,应不大于0.05mm。如图1所示。

图一轴瓦与瓦座、瓦盖的接触要求 (3)如达不到上述要求,应以瓦座与瓦盖为基准,用着色法,涂以红丹粉检查接触情况,用细锉锉削瓦背进行修研,直到达到要求为止。接触斑点达到每25mm23~4点即可。 (4)轴瓦与瓦座、瓦盖装配时,固定滑动轴承的固定销(或螺钉)端头应埋入轴承体内2~3mm,两半瓦合缝处垫片应与瓦口面的形状相同,其宽度应小于轴承内侧1mm,垫片应平整无棱刺,瓦口两端垫片厚度应一致。瓦座、瓦盖的连接螺栓应紧固而受力均匀。所有件应清洗干净。 2、轴瓦刮削面使用性能要求的几大要素 (1)接触范围角a与接触面、接触斑点要求。轴瓦的接触范围角a与接触面要求见表1。

水轮发电机组运行中轴瓦温度升高的原因分析

水轮发电机组运行中轴瓦温度升高的原因分析 毋生俊毋东霞河南省博爱县丹东电站(454463) 水轮发电机组在运行中,保持轴瓦温度在允许的范围以内,是电站安全运行的保证。一台机组在安装完成投入正常运行以后,轴瓦温度一般应无较大的变化。如果由于季节原因引起外界温度发生较大变化,轴瓦温度上升或下降几度,这是正常的。如在外界温度变化不大时,轴瓦温度上升3℃~5℃,就应当查找原因。引起轴瓦温度升高的原因较多,根据水电站多年来运行经验,大致有以下几个方面引起的: 1 由润滑油所引起的轴瓦温度升高 轴瓦在运行中,润滑油的作用是润滑,散热,当机组在旋转时,润滑油的在轴与轴瓦之间形成了一定厚度的油膜,使轴与瓦之间的摩擦由固体摩擦变为液体摩擦。由于液体摩擦的摩阻力比固体摩擦的摩阻力小几十倍到上百倍,这样轴与瓦的摩擦所产生的热量将大大减少。并且所生成的少部分热量又及时通过润滑油的循环带了出去。使轴瓦温度保持在允许的范围内,可见润滑油在轴瓦运行中所引起的关键作用,如果润滑油在运行中出了问题,轴瓦温度就要升高。 机组在运行中,使用的润滑油牌号必须相符。不同转速的机组,使用的油牌号不同。当用油牌号不对时,油的粘度就不一样,油膜形成的厚度也不一样,摩擦的阻力会增加,热量也要增多,轴瓦的温度就要升高。一般发电机组的生产厂家都对机组用油牌号作了规定。同时应当注意,不同牌号的油不得混合使用,否则,会使润滑油的粘度和其它指标发生变化,影响油的质量。润滑油的油质应定期检查,定期化验。有些电站,很长时间没有对润滑油的油质进行化验,油就可能劣化,油劣化后,油膜形成的不好,摩擦阻力增大,引起轴瓦温度上升。油在运行中,劣化的因素很多,比如润滑油长时间在偏高温度下运行,油与空气接触。在泵油过程中,油泡沫太多,润滑油就可能被氧化,而后生成一种油泥或油沉淀物,使润滑油变稠;有的电站,水轮机主轴密封漏水,水冷却器漏水,水份就会进入油中,油发生乳化,这样不但促进了油的氧化,而且还会增加油的酸价及腐蚀性;有的电站,机组轴瓦的绝缘不好或绝缘损坏,形成轴电流,轴电流也会使

巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理

【施工技术】 巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理 李国域,许杰,许广 (内蒙古自治区黄河工程管理局,内蒙古磴口015200) 〔摘要〕通过三盛公二期水电站二号机组检修排油阀未关闭引起组合轴承(巴氏合金)正推力瓦、径向(巴氏合金)轴瓦温度升高的事故,阐述了对此类事故的具体分析、检查和处理方法。 〔关键词〕灯泡贯流式水轮机;巴氏合金瓦 中图分类号:TK730.4文章标识码:B文章编号:1009-0088(2013)01-0123-01 1概述 内蒙古黄河三盛公水电有限责任公司下设一座水电站(内蒙古黄河三盛公二期水电站),坐落于内蒙古三盛公水利枢纽进水闸下3.7KM总干渠左岸。该水电站属于平原引水式电站,始建于2007年7月,装机3?5370KW灯泡贯流式水轮发电机组,水轮机型号GZ125Oa-WP-400,额定流量119.26 m3/s,额定水头5.25m,额定功率5.565MW,额定转速115.4 r/min,正向水推力78t,反向水推力103t。轴瓦、推力瓦均采用了巴氏合金瓦。2009年11月7日3#机组试运行,11月12日1#机组试运行,2010年4月30日2#机组试运行。经过试运行正常后,各台机组相继投入生产运营中。 2事故经过 2010年5月10日,内蒙古黄河三盛公二期水电站二号机组开机并网,11:04分负荷升到1200KW左右,3min后正向推力瓦测点3号55?上限告警,操作人员以为错误报警,随后告警确认。随后增加负荷到3600KW,11:15分后,上位机报警4块正向推力瓦温度升至119?仍然没有引起操作人员的重视,恢复告警。11:17分现地控制屏显示最高温度达到178?,引起工作人员注意关闭组合轴承检修排油阀,从纯机械过速保护安装处冒出白烟。11:18分上位机停机,调速器紧急停机。 3事故现场分析及检查经过 3.1事故现场分析 试运行结束后,由于需对机组内的透平油进行过滤并对各个油箱进行彻底清洗,在回收油时打开机组各排油阀门(包括组合轴承排油阀门)后,重新加油时未关闭组合轴承排油阀门,开机后致使组合轴承的润滑油大部分从排油阀门排至稀油站,油泵打到高位油箱自流到组合轴承、水导轴承。由于组合轴承油循环方式为低进高出,油箱内油位太低,推力瓦没有得到足够的润滑导致推力轴承温度升高。 当最高温度达到178?,纯机械过速保护安装处冒出白烟,现场工作人员都认为组合轴承推力瓦已烧毁。根据机组的情况,对比当时的温度178?低于巴氏合金瓦熔点185-241?,现场发电机摆度X—0.07mm、Y—0.08mm,均小于规范要求的0.1mm,振动稍大但未发生剧烈振动。停机是工作人员操作停机的,没有发生瓦与轴抱死导致停机的现象。综合分析后,故推断导轴瓦与推力瓦没有烧毁。 3.2检查经过 在经过讨论和研究后,决定对组合轴承径向瓦和组合轴承推力瓦进行检查。具体方法如下:①打开组合轴承径向瓦上油箱,用0.15mm塞尺沿轴瓦面刮削,凭借手感有无发卡现象、检查有无烧毁脱落的巴氏合金溶液凝结物。②松开正向推力瓦的抗动螺丝,使推力瓦与镜板有一定的间隙,从检查孔用0.15 mm的塞尺沿瓦面刮削,凭借手感有无发卡现象、检查有无烧毁脱落的巴氏合金溶液凝结物。 通过检查,未曾发现有通常烧瓦后的巴氏合金熔液凝结物粘在轴和镜板上的现象。随后,将上油箱和抗动螺丝恢复安装,并仔细检查使机组处于备用状态。 4再次试机及并网发电 4.1再次空转试运该机组 待全部安装完毕后,于2010年5月12日重新对该机组进行试运行。 17:50分准备就绪,18:01分开始空转。运行方式改为手动运行,导叶开度逐步开大,检查机组各时段的温度、摆度。具体数值见表1。 表15月12日2#机组各时段空转时温度、摆度时 间 导叶开度 (%) 转速 (r/min) 正向推力瓦温度(?)径向瓦(?)发电机摆度(mm) 123412x y 17:50018.418.318.818.917.918.3 18:016.813.518.518.51918.918.118.90.040.04 18:059.14618.618.819.219.218.418.80.040.05 18:1111.57219.819.719.620.319.319.50.050.04 18:1819.987.521.722.520.922.121.622.10.040.04 18:2723.710025.225.923.125.324.623.60.040.04 18:3323.710026.727.62426.826.824.80.040.04 18:4023.710027.828.425.227.62725.70.040.04 18:5223.710028.629.326.128.428.127.30.040.04 19:1823.71003029.227.529.53029.30.040.04 19:3623.710029.830.427.529.730.729.90.040.04 20:0623.710030.43127.930.131.430.90.040.04 经过空转2h后,从以上数据分析,确定该机组的组合轴承推力瓦及径向瓦应该没有被烧毁,可以带负荷运行,但要逐步增加负荷,认真观察机组各部的变化值。 4.2并网发电 321 巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理李国域等

发动机轴瓦知识

发动机轴瓦知识 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

轴瓦在发动机内起到的作用

曲柄连杆机构 (图1-1) 一、曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体、活塞连杆、主轴、连杆瓦和曲轴飞轮等组成。在作功行程中,活塞承受燃气压力在气缸内作直线运动,通过连杆转换成曲轴的旋转运动,并从曲轴对外输出动力,而轴瓦最终承受最大负荷。在进气、压缩和排气行程中,飞轮释放能量又把曲轴的旋转运动转化成活塞的直线运动。 图1-1 二、活塞连杆组由活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆轴瓦等组成,如图2-1。 图2-1 连杆工作时,承受活塞顶部气体压力和惯性力的作用,而这些力的大小和方向都是周期性变化的。因此,连杆受到的是压缩、拉伸和弯曲等交变载荷。这就要求连杆强度高,刚度大,重量轻。连杆一般都采用中碳钢或合金钢经模锻或辊锻而成,然后经机加工和热处理,连杆分为三个部分:即连杆小头1,连杆杆身2和连杆大头3(包括连杆盖)。连杆小头与活塞销相连。

对全浮式活塞销,由于工作时小头孔与活塞销之间有相对运动,所以常常在连杆小头孔中压入减磨的青铜衬套。为了润滑活塞销与衬套,在小头和衬套上铣有油槽或钻有油孔以收集发动机运转时飞溅上来的润滑油并用以润滑。 平分--分面与连杆杆身轴线垂直(图2-2),汽油机多采用这种连杆。因为,一般汽油机连杆大头的横向尺寸都小于气缸直径,可以方便地通过气缸进行拆装,故常采用平切口连杆。 图2-2 斜分--分面与连杆杆身轴线成30~60°夹角。柴油机多采用这种连杆。因为,柴油机压缩比大,受力较大,曲轴的连杆轴颈较粗,相应的连杆大头尺寸往往超过了气缸直径,为了使连杆大头能通过气缸,便于拆装,一般都采用斜切口,最常见的是45°夹角。 连杆盖和连杆大头用连杆螺栓连在一起,连杆螺栓在工作中承受很大的冲击力,若折断或松脱,将造成严重事故。为此,连杆螺栓都采用优质合金钢,并精加工和热处理特制而成。安装连杆盖拧紧连杆螺栓螺母时,要用扭力板手分2~3次交替均匀地拧紧到规定的扭矩,拧紧后还应可靠的锁紧。连杆螺栓损坏后绝不能用其它螺栓来代替。

循环水泵轴瓦温度高原因分析及解决措施

循环水泵轴瓦温度高原因分析及解决措施 【摘要】节能降耗的背景下,循环水泵冷却水水源更换后出现了轴瓦温度高的问题,本文通过分析问题原因,找出解决循环水泵轴瓦温度高的措施。 【关键词】中水;回水不畅;传热恶化 湛江调顺电厂2x600MW机组4台循环水泵均采用长沙水泵厂80LKXA一18型循环水泵。80LKXA-18型泵为立式单级单吸、转子部件可抽出式斜流泵,适用于大型火力发电厂的冷却循环系统之用,可输送海水介质。湛江调顺电厂自从中水系统投运以来,一直存在循环水泵上导轴承及推力瓦温度偏高的问题,在夏季时情况更加恶劣。本文将通过分析原因,找出解决方法,保证循环水泵的安全正常运行。 1 基本情况、存在问题及原因分析 湛江调顺电厂80LKXA一18型循环水泵电机转子的径向承载采用上下两端圆柱滚动轴承,电机转子轴向承载力(重力和水泵的轴向推力)是由推力组合瓦盘来完成,如图所示: 图1 80LKXA-18型循环水泵电机 循环水泵的上导轴承和推力瓦统一设置在电机顶部油箱内,通过润滑油润滑同时起到减温作用,而油箱里润滑油的减温则通过表面式冷却器通入冷却水进行冷却。每两台循环水泵设置三台冷却水泵,正常运行时,冷却水泵两运一备,为循环水泵电机油箱及电机提供冷却水。油箱冷却水为一路,电机冷却水为两路,它们共用一根母管,正常母管压力>0.3MPa。三路冷却水回水集于一条母管,利用余压打至6米高冷却塔风机,经过冷却塔风机进行风冷后回水汇于负0米的冷却水箱,再通过冷却水泵进行水循环。 首先我们先要了解什么是“中水”。城市污水经处理设施深度净化处理后的水(包括污水处理厂经二级处理再进行深化处理后的水和大型建筑物、生活社区的洗浴水、洗菜水等集中经处理后的水)统称“中水”。其水质介于自来水(上水)与排入管道内污水(下水)之间,亦故名为“中水”。自从中水系统投运以来,湛江调顺电厂一直存在循泵上导轴承及推力瓦温度偏高的问题。造成循泵上导轴承及推力瓦温度偏高的原因,一般是换热器换热不良引起的。影响换热器换热的效果的因素,我们可以从公式Q=AK△t 式中看出,其中A为换热面积,Q为总换热量,K为导热系数不同的材料导热系数不一样,相同的材料采用的介质不同其换热系数也不同,相同的材料如采用换热器的结构形式不同其K值选取也不同。△t为计算温度差。可以看出,在结构形式已经确定的情况下,影响换热器换热效果的因素主要是K和△t。K值主要取决于换热流体的放热系数;换热流体的流动状态(如流速、是层流还是稳流等);换热器污垢热阻、换热器本身材料的导热系数等等。△t值主要取决于换热流体的进出口温度。

汽轮机轴瓦的无损检验

汽轮机轴瓦的无损检验 巴氏合金是一种易熔化的轴承合金,这种合金耐磨性好,用于汽轮机、发电机等高速重载轴承上,一般浇铸层在3mm-10mm,由于其生产环节多,工艺要求高,有时在出厂时轴瓦就有脱胎缺陷。在运行中,转子高速运转(3000转/分),将在轴瓦上产生很大的径向、轴向载荷。如轴瓦上有脱胎等缺陷存在,甚至可能造成轴瓦乌金复合层的脱落与熔化,从而引发烧瓦、停机事故,严重地影响发电厂的安全运行。因此,适时对轴瓦巴氏合金浇铸层进行检验很有必要。采用渗透和超声波检验两种方法对轴瓦进行综合检测,能有效地保障汽轮机轴瓦的质量,确保发电机组的安全运行。 1 渗透检验 1.1检测面 渗透检验主要检测轴瓦的巴氏合金复合层与基体的接合线处的复合情况。其检测面即是轴瓦巴氏合金复合层结合线处表面. 1.2 检测方法 轴瓦的表面光滑,轴瓦表面通常有防护油层,进行渗透探伤前必须清洗干净。检验前,先使用渗透探伤标准试块对渗透探伤剂和检验工艺进行检测,检查其灵敏度是否符合要求,之后依照:预清洗~施加渗透剂一清洗表面多余渗透剂~施加显像剂一观察探伤结果的程序对轴瓦进行检测。若轴瓦巴氏合金复合层边缘处有开口性脱胎缺陷存在,则接合线处将有明显的缺陷显示痕迹产生,显示痕迹的长度即为开口性缺陷的长度。缺陷的深度可根据显示痕迹的颜色深浅大概判定,若要精确判定,建议使用超声波检验。 2 超声波检验 2. 1 检测面 巴氏合金复合层缺陷是在巴氏合金与基体接合面上平行与巴氏合金表面的平面型缺陷。由超声波检测原理可知,在进行超声波检测时应尽量使超声波声束垂直于缺陷表面,这时缺陷回波最高,检验灵敏度、准确率最好。目前最常用的超声波探伤方法有纵波直探头法和双晶探头法,两种方法都有利有弊,本文着重介绍纵波直探头法。 2.2 检测仪 选用A型脉冲反射式超声波探伤仪。 2.3 探头晶片尺寸的选定 由于轴承轴瓦的检测面为弧形,曲率较大,为减少偶合损失,提高探伤偶合性能,要选用小晶片探头,另一方面,小晶片探头近场区小,盲区小有利于轴瓦探伤。一般选用?10m m探头即可满足要求。 2.4检测频率选择 检测频率高,则灵敏度和分辨力也高,并且指向性好。但频率太高,则会造成盲区大对探伤不利。所以在能保证探伤灵敏度的前提下要尽量选用较低的检测频率。选用2.5MHz的检测频率较为适宜。 2.5检测灵敏度的调节 轴瓦检测时,人工缺陷试块的制作较为复杂困难,所以在轴瓦检测中,常利用轴瓦底波来调节检测灵敏度。检验时将底波调至满幅度的80%作为基准灵敏度,再增益20dB作为探伤灵敏度。 2.6 检测方法

巴氏合金

巴氏合金 巴氏合金是最广为人知的轴承材料,由美国人巴比特发明而得名,因其呈白色,又称白合金,其应用可以追溯到工业革命时代。具有减摩特性的锡基巴氏合金和铅基巴氏合金是唯一适合相对于低硬度轴转动的材料,与其它轴承材料相比,具有更好的适应性和压入性,广泛用于大型船用柴油机、涡轮机、交流发电机,以及其它矿山机械和大型旋转机械等。 巴氏合金的主要成分是锡、铅、锑、铜。其中锑和铜,用以提高合金强度和硬度。巴氏合金可简单地分为三种:高锡合金、高铅合金和中间合金(合金中锡和铅均占有重要比例)。在所有这些合金系中,锑和铜均作为重要的合金化元素和硬化元素,而且其结构是由硬的、弥散于软基质中的金属间化合物组成。 巴氏合金的组织特点是,在软相基体上均匀分布着硬相质点,软相基体使巴氏合金具有非常好的嵌藏性、顺应性和抗咬合性,并在磨合后,软基体内凹,硬质点外凸,使滑动面之间形成微小间隙,成为贮油空间和润滑油通道,利于减摩;上凸的硬质点起支承作用,有利于承载。 巴氏合金除制造滑动轴承外,因其质地软、强度低,常将其丝或粉喷涂在钢等基体上制成轴瓦使用。为防止成分偏析和细化晶粒,还常加入少量的砷。 按国家标准,巴氏合金可以分为锡基合金和铅基合金两种。铅基合金的强度和硬度比锡基合金低,耐蚀性也差。所以客户在使用巴氏合金的时候,通常选用锡基合金,其常用的牌号有ZChSnSb11-6、ZChSnSb8-4等。尽管铅基合金的性能没有锡基合金好,但是有许多客户仍然选择使用,因为它使用起来比较经济,其常用的牌号有ZChPbSb16-16-2、ZChPbSb1-16-1等。火电厂转动机械轴瓦以锡基巴氏合金为主,如CuSnSb11-6,其主要成分为锡(Sn)83%,其余锑(Sb)10~12%、铜(Cu)5.5~6.5%、硬度不小于HB27。巴氏合金轴瓦一般是用浇注的方法制造,补焊时用氧-乙炔焰可以将乌金紧密地焊接在一起。 关于巴氏合金的基本情况 ZSnSb11Cu6轴承巴氏合金的成分及各个组成相的作用详见表1。典型的金相组织见图1,即在暗黑色α固溶体塑性基体上,分布着白亮色方块或三角形晶体β相(SnSb)及白色针状(或粒状)晶体ε相(Cu6Sn5),该巴氏合金的平均硬度仅为Hm30。

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理措施

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理措施 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

汽轮机轴瓦回油温度高的原因分析及对策 ×××(××××××发电有限责任公司×××× 044602)摘要:本文着重分析了汽轮机组在运行中轴瓦温度升高的原因,轴瓦温度升高严重时会引起机组的振动,轴瓦的烧毁,威胁着机组的安全运行。针对造成轴瓦温度升高的原因提出了防范措施,供运行和检修部门参考。 关键词:汽轮机轴瓦温度 0前言:润滑油系统的作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,并且带走因摩擦产生的热量和由转子传过来的热量,并向调节系统和保护装置供油,保证其正常工作,以及向发电机密封瓦提供密封油等,润滑油系统的工作好坏对的正常运行有非常重要的意义。汽轮机转子与发电机转子在运行中,轴颈和轴瓦之间有一层润滑油膜。若油膜不稳定或油膜破坏,转子轴颈就可能和轴瓦发生干摩擦或半干摩擦,使轴瓦烧坏,使机组强烈振动。引起油膜不稳和破坏的因素很多,如润滑油的黏度,轴瓦间隙,轴瓦面积上受的压力等等。在运行中,如果油温发生变化,油的黏度也会跟着变化。当油温偏低时,油的黏度增大,轴承油膜增厚,汽轮机转子容易进入不稳定状态,使汽轮机的油膜破坏,产生油膜震荡,使机组发生振动。现把引起轴瓦温度升高的因素归纳如下: 1.轴瓦进油分配不均,个别轴瓦进油不畅所致。 此种情况下,首先检查轴瓦进油管道入口滤网,是否堵塞。观察回油量是否正常。必要时轴瓦解体全面检查。尤其是刚大修完的机组,根据以往发生的事件来看,多数情况下是由于检修人员的工作疏忽,不认真,在轴瓦回装时,没有仔细检查,清理轴承箱,拆机时油口的封堵忘记拿掉造成开机时轴承温度升高,甚至烧瓦事故。本

浇注巴氏合金轴瓦的工艺实践

浇注巴氏合金轴瓦的工艺实践 _lBeari1~g 锡锑和铅锑轴承合金习惯上称 为巴氏合金.巴氏合金是承受中等 负荷轴承合金中比较理想的材料. 由于它的强度较低,一般都浇注在 钢壳上,制成双金属轴瓦,利用钢 壳材料来增强合金的强度. 巴氏合金的浇注主要包括下列 工艺过程:钢壳的清洗与挂锡,合 金的熔化和合金的浇注.浇注时,必 须做好这3道环节中的每项工作,否 则就不会获得良好的轴瓦质量. 钢壳的清洗与挂锡 (1)脱油脂把钢壳浸入煮沸的 10%~15%NaOH碱溶液中5~ 15min去油,然后把钢壳拿出用清 水冲去碱痕. (2)去锈先用稀硫酸刷浸瓦面 2~5min,然后用钢丝刷用力洗刷 直到不流黑水为止.用清水冲洗后, 再用沸水煮沸1~2min,使钢壳表 面呈现均匀的银灰光泽. 经去油,去锈后的钢壳,不能 用手直接去触摸将要挂锡的表面, 否则会沾上油脂. (3)配制溶剂挂锡前钢壳内表

面要涂刷一层溶剂,以便消除钢壳表面清洗后形成的氧化膜,进一步清洁挂锡表面.溶剂的配制有两种, 选其一种应用(按重量计): 氯化锌和氯化铵的混合物,混 合比例以2:1或1:1,以60-70~C热水使其溶化制成饱和溶液. 氯化锌32%,氯化铵2.5%,氯 化锡4%,其余为水制成饱和溶液. (4)挂锡为了使轴承合金与钢 壳粘合牢固,在合金与钢壳交界处镀上一层锡,使之形成一层互相渗透的过渡区(FeSn—FeSn.),促使 合金与钢壳粘牢.钢壳在挂锡前应预热,若预热温度过高,钢壳面会 出现氧化层,挂锡时不易粘合,即 使勉强粘合也不牢固,合适的温度应控制在270~300~C. 锡锑轴承合金挂锡需要用纯锡 或Ws=70%,WPh=30%的焊锡条; 铅锑轴承合金可用上述焊锡条或Ws=30%,WPh=70%的焊锡条.将钢壳,模具一起预热到设定温度,然MC琨代曩部件 后将钢壳取出迅速挂锡,先在要挂锡表面涂刷一层溶剂,接着用锡条在钢壳挂锡表面往复擦抹,使其熔化,再用刷子把熔化的锡液薄而均匀地涂刷在整个钢壳表面上,不使

汽轮机轴瓦温度高的原因分析及处理措施

汽轮机轴瓦回油温度高的原因分析及对策 ×××(××××××发电有限责任公司×××× 044602)摘要:本文着重分析了汽轮机组在运行中轴瓦温度升高的原因,轴瓦温度升高严重时会引起机组的振动,轴瓦的烧毁,威胁着机组的安全运行。针对造成轴瓦温度升高的原因提出了防范措施,供运行和检修部门参考。 关键词:汽轮机轴瓦温度 0前言:汽轮机润滑油系统的作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,并且带走因摩 擦产生的热量和由转子传过来的热量,并向调节系统和保护装置供油,保证其正常工作,以及向发电机密封瓦提供密封油等,润滑油系统的工作好坏对汽轮机的正常运行有非常重要的意义。汽轮机转子与发电机转子在运行中,轴颈和轴瓦之间有一层润滑油膜。若油膜不稳定或油膜破坏,转子轴颈就可能和轴瓦发生干摩擦或半干摩擦,使轴瓦烧坏,使机组强烈振动。引起油膜不稳和破坏的因素很多,如润滑油的黏度,轴瓦间隙,轴瓦面积上受的压力等等。在运行中,如果油温发生变化,油的黏度也会跟着变化。当油温偏低时,油的黏度增大,轴承油膜增厚,汽轮机转子容易进入不稳定状态,使汽轮机的油膜破坏,产生油膜震荡,使机组发生振动。现把引起轴瓦温度升高的因素归纳如下: 1.轴瓦进油分配不均,个别轴瓦进油不畅所致。 此种情况下,首先检查轴瓦进油管道入口滤网,是否堵塞。观察回油量是否正常。必要时轴瓦解体全面检查。尤其是刚大修完的机组,根据以往发生的事件来看,多数情况下是由于检修人员的工作疏忽,不认真,在轴瓦回装时,没有仔细检查,清理轴承箱,拆机时油口的封堵忘记拿掉造成开机时轴承温度升高,甚至烧瓦事故。本人见过的这种事故就有三起。所有这种事故经验教训要引起我们的足够重视。若轴瓦经认真检查未发现问题,则可以适当加大轴瓦进油口节流孔板的孔径,增加进油量。 2.轴瓦工作不正常。检修时轴瓦间隙、紧力不合适,安装时不到位,造成轴瓦偏斜,致使运行中轴瓦油膜形成不好而发热。 某厂一台125MW机组在大修中发现#5轴瓦磨损严重,各部间隙严重超标,经补焊、车削后,由检修人员进修修刮、研磨处理。开机后#5瓦振动0.036mm,回油温度80度,立即打闸停机解体检查,用塞尺检查轴瓦侧隙,发现轴瓦偏斜。翻出下瓦,发现轴瓦接触角偏大,顶轴油囊磨损。分析原因为:此轴瓦为椭圆瓦,自位能力差,安装时轴瓦未放正,造成轴瓦偏斜,导致轴瓦接触不良,使轴瓦局部过载后发热,造成顶轴油囊磨损。轴瓦在按标准

巴氏合金轴瓦的焊接修复

巴氏合金轴瓦的焊接修复 本文介绍了利用氧一乙炔的焊接方法对巴氏合金轴瓦进行修复的工艺,通过该工艺可以有效的修复损坏的巴氏合金轴瓦,提高巴氏合金轴瓦的重复利用率,减不因巴氏合金轴瓦损坏面造成的资金和时间损失。 巴氏合金 巴氏合金由美国大巴比特发明,又称白合金。巴氏合金的主要成分为:锡、铅、锑、铜,锑、铜用以提高合金的强度和硬度。因其有良好的耐磨性、导热性以及特殊的组织结构有利于减少磨擦,从而广泛用于大型机械的主轴轴瓦、轴套等。 巴氏合金分为锡基合金和铅基合金,因锡基合金的强度、硬度和耐蚀性较铅基合金强,所以应用较为广泛,其常用牌号有ZChSnShll-6,ZChSnShB-4等,而铅基合金的造价较锡基合金低,也是部分客户的首选.其常用牌号有ZChPhSh16-16-2.ZChPhSh1-16-1等。 2巴氏合金轴瓦的损伤因素 2.1供油不足或缺油运行导致巴氏合金轴瓦表面烧熔,造成此类损坏主要原因是没有及时添加润滑油以及油泵损坏(见图1); 2.2轴的不间断运行,加之有一定的弯曲变形,产生较大的振动,从而使轴瓦表面产生划痕、裂纹、甚至轴瓦与轴瓦壳体发生刹离(见图2) 3巴氏合金轴瓦的焊接修复 3.1焊接材料及工具准备 与轴瓦材料相同的焊接材料、纯锡焊条、紫铜丝、角钢、氧一乙炔气焊装置、焊

炬、割炬及喷嘴、丙酮,30%氯化锌溶液、刮刀、锉刀、扁铲、干净棉纱、砂布等 32焊丝的制作 角钢三角槽表面用刮刀锉刀及砂布进行除锈清理渣滓工作,然后用丙酮溶液彻底清洗,避免污染焊丝然后将制作焊丝的巴氏合金材料用氧一乙炔加热融化均匀地流入角钢槽(见图3)熔制形成焊丝后,将焊丝取出,用刮刀将表面氧化层去掉,同时倒去尖角,再用30% 氯化锌溶液刷洗,以彻底清除表面氧化物及渣滓,然后用丙酮清洗干净制成后的焊丝长度适中,约400-500mm,直径5-6mm ,粗细均匀将制作好的焊丝置放在干净处,避免污染 3.3轴瓦的表面清理 首先用丙酮将损坏部分彻底清洗干净,若损坏部分露出轴瓦壳体,应将暴漏的轴瓦壳体并清洗,然后用刮刀将要修复的部位刮去0.3mm左右,使其呈现金属光泽有裂纹的部位,需用扁铲对裂纹周围进行彻底清理至裂纹消失。表面清理后应立即进行补焊修复,避免污染氧化。 3.4轴瓦的焊接修复过程 补焊的部位有轴瓦壳体露出,必须先进行挂锡处理。将清理好的轴瓦水平放置,在待修复表面涂敷层30%氯化锌溶液,用氧一乙炔火焰将轴瓦均匀加热到70℃左右,然后将纯锡涂焊到轴瓦壳体及损坏轴瓦表面,涂焊层厚度0.5mm-lmm,然后再进行合金堆焊(见图 4) 选用型号为H01-6焊炬,1号喷嘴,采用中性火焰,使火焰具有3个明显的区域;采用平位焊接法,使火焰距离轴瓦80mm左右,将轴瓦均匀加热到600C-700C,持合金焊丝于

剖分式滑动轴承的装配(轴瓦装配)

剖分式滑动轴承的装配(轴瓦装配) 剖分式向心滑动轴承,主要用在重载大中型机器上,如冶金矿山机械,大型发电机,球磨机,活塞式压缩机及运输车辆等。其材料主要为巴氏合金,少数情况下采用铜基轴承合金。在装配时,一般都采用刮削的方法来达到其精度要求,保证其使用性能。因此,刮削的质量对机器的运转至关重要。削刮质量不好,机器在试车时就会很容易地在极短的时间内是轴瓦由局部粘损而达到大部分粘损,直至轴被粘着咬死,轴瓦损坏不能使用。所以在刮削轴瓦时都由技术经验丰富的钳工操作。下面详细介绍泵房式滑动轴承(轴瓦)的装配要求及削刮轴瓦的方法。 1、轴瓦与瓦座和瓦盖的接触要求 (1)受力轴瓦。受力轴瓦的瓦背与瓦座的接触面积应大于70%,而且分布均匀,其接触范围角a应大于150°,其余允许有间隙部分的间隙b不大于0.05mm。如图1所示。 (2)不受力轴瓦与瓦盖的接触面积应大于60%,而且分布均匀,其接触范围角a应大于120°,允许有间隙部位的间隙量b,应不大于0.05mm。如图1所示。图一轴瓦与瓦座、瓦盖的接触要求 (3)如达不到上述要求,应以瓦座与瓦盖为基准,用着色法,涂以红丹粉检查接触情况,用细锉锉削瓦背进行修研,直到达到要求为止。接触斑点达到每25mm23~4点即可。 (4)轴瓦与瓦座、瓦盖装配时,固定滑动轴承的固定销(或螺钉)端头应埋入轴承体内2~3mm,两半瓦合缝处垫片应与瓦口面的形状相同,其宽度应小于轴承内侧1mm,垫片应平整无棱刺,瓦口两端垫片厚度应一致。瓦座、瓦盖的连接螺栓应紧固而受力均匀。所有件应清洗干净。 2、轴瓦刮削面使用性能要求的几大要素 (1)接触范围角a与接触面、接触斑点要求。轴瓦的接触范围角a与接触面要求见表1。 表1轴瓦的接触范围角a与接触面要求 图示名称通用技术要求重载及其它要求接触面要求

汽轮机轴瓦温度高分析与处理

汽轮机组轴瓦温度高的分析及处理 李亮 (1.内蒙古电力工程技术研究院,内蒙古 呼和浩特) 摘要: 分析某汽轮机300MW 机组普遍存在的2号轴瓦温度高原因,阐述了影响可倾瓦温度的关键因素,并通过合理选择轴承的油隙、调整轴瓦的负荷分配、修刮可倾瓦的进出油楔、扩大进油节流孔等手段,使改型机组2号轴瓦温度明显降低。 某汽轮机300MW 直接空冷机组,首次启动后#2瓦温度偏高,尤其是#2B 侧温度最高达105℃,且还有增大趋势。经调整润滑油温在42℃左右时,瓦温略有下降,但始终高于102℃。停机翻瓦检查,瓦块有明显划痕,最终通过调整轴承的油隙、调配轴瓦的负荷分配、修刮可倾瓦的进出油楔、扩大进油节流孔等手段,使机组2号轴瓦温度明显降低。这对保障机组安全、稳定运行具有重要的意义,同时对解决同类型机组存在的同样问题具有重要的参考价值。 一、机组轴系简介 本机组为两缸两排汽型式,转子总长7364(不含主油泵轴及危急遮断器),高压转子与低压转子之间采用止口对中,刚性联轴器联接。轴系示意图见图一 图一 东汽300MW(合缸)汽轮发电机组轴系示意图 如图一所示,本机组共6个支持轴承,1#和2#轴承为可倾瓦轴承,3#和4#椭圆轴承通用,单侧进油,另一侧开有排油孔,上瓦开周向槽。各轴承设计参数如表一: ?÷óí±?×a×ó í?á|?á3Dáa?á?÷(?Dμí????) ?£?±?ú???÷ 1# 2#·??D??×a×ó 3#áa?á?÷(μíμ???) ·¢μ??ú×a×ó μí??×a×ó4#5#6#

表一 支持轴承主要参数 下计算的。 二、瓦温升高现象 机组启动升速过程中,瓦温逐渐上升,尤其在2000rmp 高速暖机后继续冲转时,瓦温升高明显,定速时达到#2瓦B 侧稳定达到100℃左右,并网带负荷后还有升高趋势,经调整润滑油温在42℃左右时,瓦温略有下降,但始终高于102℃。图二为机组启动升速过程中瓦温变化曲线。 40 50607080901001100 5 10 15 20 25 30 机组转速(rmp*100) 瓦 温(℃) 图二 机组启动过程中瓦温变化曲线 二、瓦温偏高原因分析 1.轴封漏汽的影响:该机组为高中压合缸结构,为缩短转子长度,减少轴承数,将2#瓦布置在中压缸排汽口内,受汽缸、汽封的温度和漏汽量影响较大。

轴瓦的常见故障及原因分析

电机常见故障及原因分析 今天与大家一起谈谈电机的常见故障及原因分析,切磋.切磋,有错的地方请予以纠正,有不清楚的地方,请找我了解。 一、轴瓦温度高:分为两种,一种是真正瓦温高,一种是测量上的问题,真正的瓦温高也分为两种,一种是轴瓦磨损,一种是用油牌号不对,或使用的油时间过长,油变质,新油买的是混合油,劣质油(市场假货)。 1、磨损主要是端面靠住了,也就是该轴颈的端面与轴瓦的端面紧靠了,转起来两者相摩擦,自然温度会搞,产生的原因是:电机转轴轴向受力,使得磁力中心线偏移。轴向受力又与安装有关,特别是联轴器的水平度,同轴度与安装图纸要求相差太大。 2、其次是连轴器加工精度太差,外圆大小不一,孔与孔很难对准,按装时尼龙棒硬打进去。 3、另一种就是缺油或不能形成油膜,将瓦底烧了,上瓦或下瓦巴金氏合金溶了,轻者修刮,重者换瓦。 4、测量上的问题,就是表计与实际温度差距大,如所测线路过长线电阻大,二根接线没有接补偿线等,这种情况可以在机旁测量测温元件电阻,换算成温度再与表计温度对比,就知道该差多少。 5、另外轴瓦温度一般要求设定在75℃跳闸报警,环境温度要求在40℃以下,轴瓦温度应随着环境温度的变化而变化,反之就有问题。 6、另外还有一个就是大家应该知道一个大概,就是轴瓦的顶部间隙应是轴径的千分之二,侧面间隙是顶部间隙一半,过大过小都容易造成发热。 二、电机电流大

1、超额定电流,有些用户所配的高压柜其互感器的变化与所配的电流表的变比不对,所反映的电流值肯定是不对的,有的高压柜的表计计量本身误差较大(大10几安)有的用户其电网进线由于线路长.线路压降大,起动电机后电压低.由于负荷一定电流就大,所谓电压低电流大就是这种情况。 2.另一种电流大是用户反映磨机负荷还未加满,电机的电流已到了额定电流,因此不敢再加了,认为电机有问题,要求速派人来处理,这种情况主要是配套厂家设计选择电机功率时往下一檔选,而非往上一檔选,因为这样可以节省采购成本,如所配电机功率需1500KW,就选用1400KW,不选用1600KW,1400KW与1600KW电机的采购价格就有区别,这就造成了电机额定电流到了,而负荷还没加满,为这事我们去过现场多次。有的用户(大多数)采取在转子回路加一台进相器,由于增加进相器其功率因子提高了,定子电流降下来了,认为又能加负荷,其进相器褪下时电流又超了,实际是超负荷了,结果是产量高了,电机出故障概率大了,我们知道电机功率的计算是:p=V I √ 3 cosφη,这是一个等式,当P(功率)不变,等式的右边改变一个数字,其中一个增大了,一个就要减小,一个减小,另外一个必然增大,以1600KW为例:用户投入进相器电流也保持109A这时的功率因子上升到了滞后0.95,因为用户一般不考虑功率因子,只看电流,通过计算这个等式的结果是1705KW,实际电机的负荷是1705KW,这种情况我们在外所遇到占90%,主机厂把我们电机留有的余量全部用尽,(因为到了这个时候磨机设计的装载量基本加完),特别是现在我们大Y1600的电机铁心由10檔缩小为9檔,其空载电流由41A左右上升到55A(6KV),那么我们的余量没有了,磨机厂再挖余量,电机就故障更多了与用户的矛盾也就更多,有的用户反映大Y电机温度高,公司设计处对老大Y设计其发热温升是当超载10%时,温升是56K,在额定状态下,温升是40K,也就是说,如超载温度上升特别快.高,当用户反映电机绕组温度高时(大Y)我们首先要了解其带负载的情况,电流情况,有没有带进相器,如果有超载这就是电机绕组温度高的原因。一般情况下大Y在正常负载其绕组温度不会超

论水轮发电机组轴瓦温度升高原因

论水轮发电机组轴瓦温度升高原因 水轮发电机组运行时,保持其各轴瓦温度在允许的范围以内,是机组安全运行的保证。水轮发电机组在投入运行后,正常情况下各轴瓦温度应相对稳定无明显变化。如果是由于天气原因引起外界温度发生较大变化,轴瓦温度上升或下降几度,是正常的。若外界温度变化不大,轴瓦温度上升3℃~5℃,就应当查找原因引起重视。引起轴瓦温度升高的原因较多,根据水电站几年来的运行经验,分析主要由以下几个原因引起: 一、润滑油的影响 轴瓦在运行中,润滑油的作用是润滑,散热,当机组在旋转时,润滑油在轴与轴瓦之间形成了一定厚度的油膜,使轴与瓦之间的摩擦由固体摩擦变为液体摩擦。由于液体摩擦的摩阻力比固体摩擦的摩阻力小几十倍到上百倍,这样轴与瓦的摩擦所产生的热量将大大减少。并且所生成的少部分热量又及时通过润滑油的循环带了出去。使轴瓦温度保持在允许的范围内,可见润滑油在轴瓦运行中所引起的关键作用,如果润滑油在运行中出了问题,轴瓦温度就要升高。蓬辣滩水电站四台机组为卧轴灯泡贯流式机组,机组的润滑油系统由轴承润滑油回油箱、润滑油泵、油过滤器、油冷却器及轴承润滑油高位油箱所组成,机组运行时由润滑油泵持续运行抽油向所有轴承供油;剩余抽油量供给轴承润滑油高位油箱,当轴承润滑油高位油箱油位上升至溢油油位时,由溢油管返回轴承润滑油回油箱,形成一个循环系统。各轴

承的供油量规定为:正推供油量72L/min、反推供油量为42L/min、径向供油量为20L/min、水导供油量为20L/min。润滑油泵正常工作油压为0.4至0.6Mpa,油过滤器压差应小于0.05Mpa。运行时要求值班人员要严格监视各轴承润滑油供油量是否正常、润滑油泵工作是否正常、油过滤器有无堵塞,若存在异常未能及时发现处理就可能造成瓦温异常升高现象。 机组在运行中,使用的润滑油牌号必须相符。不同转速的机组,使用的油牌号不同。当用油牌号不对时,油的粘度就不一样,油膜形成的厚度也不一样,摩擦的阻力会增加,热量也要增多,轴瓦的温度就要升高。一般发电机组的生产厂家都对机组用油牌号作了规定,蓬辣滩水电站润滑油使用46号透平油。同时应当注意,不同牌号的油不得混合使用,否则,会使润滑油的粘度和其它指标发生变化,影响油的质量。润滑油的油质应定期检查,定期化验。若很长时间没有对润滑油的油质进行化验,油就可能劣化,油劣化后,油膜形成的不好,摩擦阻力增大,引起轴瓦温度上升。油在运行中,劣化的因素很多,比如润滑油长时间在偏高温度下运行,油与空气接触。在泵油过程中,油泡沫太多,润滑油就可能被氧化,而后生成一种油泥或油沉淀物,使润滑油变稠;水轮机主轴密封漏水,水冷却器漏水,水份就会进入油中,油发生乳化,这样不但促进了油的氧化,而且还会增加油的酸价及腐蚀性;油内进入灰尘,杂质,油也要变质劣化。润滑油劣化后,从外观上看油色由透明变暗变黑,油的粘度变稀或稠,用手粘摸润滑粘度变涩。通过化验,几项重要参数如粘度、酸碱反应,抗乳化强度、

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