甲醇装置回水泵入口压力变化对工作特性的影响
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甲醇装置回水泵入口压力变化对工作特性的影响
冯兰喜 王光才
(齐鲁石化公司第二化肥厂,淄博,255400)
摘 要 分析了回水泵(C-257)入口工艺流程改变后,对回水泵工作特性的影响,并计算了改造前后所受到的径向力和轴向力的大小,为该设备的安稳运行提供了理论依据。
关键词 回水泵 轴向力 径向力
1 概 述
齐鲁石化公司第二化肥厂甲醇装置的回水泵
(C-257)原设计输送碳黑回收单元的筛水至谢
尔渣油造气单元,作洗涤塔(D-201)的洗涤水。
由于该泵入口压力低,筛水杂质含量高,介质温度
过高等设计原因,自装置投产以来,该泵时常出现
打量达不到设计值,入口过滤网堵塞电机电流过
载跳车,断轴等现象,这些故障造成了该泵的运转
率非常低。
经对回水泵C-257进行技术攻关和改造,
1997年改造结束。
其入口流程改变很大,一是在
该泵入口管线上增加了管道泵,由于串联了一台
离心泵,从而提高了该泵的入口压力;二是输送介
质由筛水改为蒸汽冷凝液,并增加1台冷却器,介
质温度由95℃降为45℃。
这些变化将对回水泵C-257的运行产生何
种影响呢?现从泵的操作性能和机械性能加以论
述。
回水泵的技术参数见表1,改造前后的运行
工艺参数见表2。
表1 回水泵C-257的技术参数
项 目技术
参数
项 目
技术
参数
泵型号MC50-11叶轮叶片数/片5叶轮级数/级11叶轮叶片的出口
流量/m3・h-116 安装角Φ(°)9介质筛水 叶轮的出口宽度b2/mm11.3转速/r・min-12950叶轮的外径D2/mm215轴功率/kW69泵效率,%40
表2 改造前后回水泵C-257的运行工艺参数
工艺参数改造前改造后
介质筛水蒸汽冷凝液
密度/kg・m-3962950
转速/r・min-129502950
入口压力/MPa0.0850.25
出口压力/MPa 5.0 5.0
体积流量/m3・h-11624
2 该泵入口压力变化对操作性能的影响
回水泵C-257出口压力由洗涤塔的压力所决定,在稳定的工况下其值保持不变。
因离心泵的总扬程等于泵出口总水头和入口总水头的代数差,现忽略泵入口和出口处的动能和位能对扬程的影响,则泵的总扬程等于泵出口和入口处的静压头之差。
改造前回水泵C-257的总扬程为: H1=5.0-0.085=4.915(MPa)
改造后回水泵C-257的总扬程为:
H2=5.0-0.25=4.75(MPa)
由此可见,回水泵C-257入口压力提高后,泵的总扬程下降了。
根据公式〔1〕:η=ρg HQ/1000N(1)式中:
N———泵的轴功率,kW;
ρ———介质的密度,kg/m3;
H———泵的总扬程,MPa;
收稿日期:1999—11—20;修回日期:2000—01—15。
作者简介:冯兰喜,男,1984年工作,工程师,现任第二化肥厂甲醇车间主任。
工业生产与技术进步 齐鲁石油化工,2000,28(1):47~48
Q ILU PETROCHEMICAL TECHNOLO GY
Q ———泵的流量,m 3/s ;η———泵的效率,%。
在生产过程中,通过调节该泵出口流量来控制电机电流,改造后,该泵的电机电流仍和改造前电流相等,也就是说,保持泵的轴功率N 不变,泵出口流量由16m 3/h 提高至24m 3/h 。
将表1和表2有关数据代入公式(1)中(1表
示改造前的工况,2表示改造后的工况)得:η2/η1
=1.44,即η2=57%。
由以上可知,改造后泵的效率大大提高。
3 该泵入口压力变化对机械性能的影响
下面通过计算改造前后回水泵C -257所受到的径向力和轴向力的大小来进一步说明入口压力提高后,对泵机械性能的影响。
3.1 改造前后该泵所受轴向推力3.1.1 比转速n s 的计算〔2〕
n s =
3.65nQ 1/2
(100H )3/4
(2)
式中:
Q ———流量,m 3
/s ;
H ———扬程(多级泵取单级扬程),MPa ;n ———泵转速,r/min 。
将n =2950r/min ,Q =4.4×10-3m 3/s ,H =0.4468MPa ,代入(2)式中得:n s =41.293.1.2 改造前后该泵所受轴向推力的变化根据经验公式〔3〕
:F =0.1K HD 22ρ
g (3)式中:
K ———常数,在宽广的范围内,允许采用K =n s ;
H ———扬程(多级泵取单级扬程),MPa ;
D 2———叶轮的外径,mm ;
ρ———介质密度,kg/m 3。
将有关数据代入式(3)中得,改造前后该泵所受轴向推力分别为8853N 、8441N 。
即该泵入口增加管道泵后,所受轴向推力减少了412N 。
因此,作用在平衡盘上的载荷减少了,使得平衡盘可以更加有效地平衡掉轴向力。
作用在推力轴承上的轴向力减少了,因此泵的轴向振动将减少,推力轴承的使用寿命将延长。
3.2 改造前后该泵所受径向推力的变化
压出室是蜗形体的离心泵,其径向力可按下
式计算〔3〕:
F R =K HD 2b 2ρg (4)式中:
K ———系数,K =0~0.36(取K =0.2);D 2———叶轮的外径,mm ;
b 2———叶轮的出口宽度,包括两盖板厚度,
m ;
ρ———介质密度,kg/m 3。
将有关数据代入(4)式中计算后得,改造前、后该泵所受径向推力分别为2299N 、2193N 。
即该泵入口增加管道泵后,所受径向推力减少了106N 。
因此,径向轴承的载荷减少了,泵的径向振动也减少了,轴承的使用寿命将延长。
4 结 语
(1)回水泵C -257入口流程改造后,节约了
大量的高压锅炉水,避免了入口过滤网频繁堵塞
的现象。
(2)由于回水泵C -257入口压力提高,泵的操作性能得到明显改善,泵的效率由40%提高至50%。
在电机电流保持不变情况下,其流量由16m 3/h 提高至24m 3/h 。
(3)由于增加了洗涤塔的洗涤水,洗涤效果明显提高,出塔原料气中所含碳黑、氨、羰基铁镍等杂质大大降低,减轻了后工号脱硫的负担,降低了脱硫溶液的消耗。
(4)回水泵C -257入口压力提高后,泵的机械性能得到明显改善,泵所受到的径向力和轴向力都减小,平衡盘的工作负荷减小,更有利于回水泵的安全和长周期运行。
总之,这次改造投资少,施工简单,经过1年多的运转,回水泵C -257未再出现过载跳车、打量不足、断轴等故障。
现该泵实现了长安稳运转。
参考文献
1 普弗莱德芮尔C.叶片泵与透平压缩机(西德).北京:
机械工业出版社,1983.232 高慎琴.化工机器.北京:化学工业出版社,1992.513 斯捷潘诺夫A J 1离心泵和轴流泵(美国).北京:机械工业出版社,1980.28
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84・ 齐 鲁 石 油 化 工 第28卷。