厂级AGC系统在黔北电厂前期应用研究

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2013年2月第16卷第2期 贵州电力技术 
2013,Vol,16,No.2 GUIZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY 
发电研究 

Power Generation 

厂级AGC系统在黔北电厂前期应用研究 
杨昌学 
(黔北发电总厂,贵州毕节551800) 

摘要:以黔西电厂成功实施全厂自动发电控制为例,分析发挥厂级监控信息系统的作用、推动厂级优化负荷分配 
功能实施的要点:要提高对电厂采用全厂自动发电控制(全厂AGC)必要性和可行性的认识:要有实施全厂AGC的 
充分安全措施和保障:完善厂级优化负荷分配软件,逐步推动本厂全厂AGC的应用。 
关键词:监控信息系统;自动发电控制;优化负荷分配 
文章编号:1008—083X(2013)02—0021—02中图分类号:TM611文献标志码:B 

1 电力系统发电控制概述 
AGC是现代电网控制的一项基本和重要功 
能,是建立在电网调度自动化的能量管理系统 (EMS)和发电厂机组控制系统闭环控制的一种 先进技术手段。从系统侧来看,自动发电控制的 基本目标包括:使系统内的发电出力与负荷平 衡;保持系统频率为额定值;使净区域联络线路 潮流和计划值相等;最小化区域运行成本。 2机组AGC和全厂AGC 随着系统AGC的运行,要求每台机组协调控 制系统能接受每台机组的负荷指令信号,构成了 直调方式下的机组AGC系统(即机组AGC),大 大提高了频率二次调节的灵敏度,改善了电网频 率的质量。但由于系统AGC涉及的机组很多, 特性差异较大,而系统AGC调度时无法考虑厂 内各机组的复杂情况,因而,当前这种机组AGC 直调方式存在明显的不足之处:调度EMS主站由 于机组信息量少,不能适应各台机组的特性,不 能实现经济优化调度;主站AGC针对每台机组 AGC控制,不仅与计划下发全厂功率控制不协 调,而且增加了控制的复杂性;随着厂网分开,电 网对机组运行职责更少,把机组负荷的调度交给 电厂或发电公司更为合适。 3全厂AGC的成功范例 贵州电力系统全厂AGC系统起步较晚,目 前,贵州电力系统所有火电厂中只有黔西电厂上 了全厂AGC系统。2010年5月,我厂对黔西电 厂全厂AGC进行了一次全面考察,黔西电厂装 有4台300 MW机组,于2008年5月完成了由机 组AGC到全厂AGC的技术改造,全厂配置一个 
全厂AGC系统,硬件配置如下:现场站一个;服 
务器两台(冗余配置);操作员站一台;工程师站 

台,性能计算服务器一台。该系统接受中调指 
令,AGC控制策略有4种:①比列模式:调度下发 
总负荷,由值长下发每台机组分配比列调配负 
荷;②优化模式:也是通过实时煤耗值拟合成煤 
耗曲线按最小煤耗进行负荷分配;③快速模式, 
此种模式是所有机组参与调节模式,目的也是为 
了满足调节速率要求;④时间模式。无论何种模 
式,可按机组优先级和经济系数进行负荷优化分 
配;机组异常工况下(如辅机跳闸、主要参数异 
常、制粉系统故障等),发出机组负荷跟踪信号, 
厂级AGC系统不再给机组分配负荷,而是跟踪 
实际负荷,并重新给其他机组分配负荷。 
黔西电厂实施全厂AGC以来,全厂负荷能 
更快、更稳地满足电网的要求;保证机组运行在 
允许的负荷范围内和安全工况下;合理的调配 
各台机组的负荷,减少了机组负荷调节频繁,提 
高了机组的稳定性,延长了主、辅设备的寿命。 
由于配备了性能计算服务器,各台机组的锅炉 
效率、汽轮机效率、厂用电率、发电标煤耗等经 
济指标一目了然,运行部门可以根据各台机组 
的差异,经济地分配各台机组负荷,降低了全厂 
的供电煤耗,增正达到了经济调度的目的。此 
外,全厂AGC的投入使用,还增加了运行调整 


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贵州电力技术 第l6卷 
的灵活性,机组可靠性大大增加,确保了机组安 
全、稳定、经济运行,该系统的投入运行得到了 
运行员工的肯定。 

4负荷优化分配功能 
全厂AGC的效益得以发挥,根本还在于优化负荷 
分配软件。不仅要按理论优化算法确定负荷分配,还 
要充分考虑机组的实际运行情况;不仅要从经济性能 
计算确定最优负荷分配,而且要综合运行安全和设备 
寿命损耗等因素。负荷优化计算以电厂的运行成本最 
低或是煤耗最小作为优化目标,同时还要满足机组的 
脱硫效率、负荷响应速率、辅机启停,最终计算电厂每 台机组的有功出力;在机组历史数据和实验数据比较 齐全的情况下,从DCS系统中采集信息,并对理论煤耗 曲线进行修正,在缺乏机组历史数据和实验数据的情 况下,必须从DCS中采集需要的信息,产生机组的煤耗 曲线。黔西电厂有一套负荷优化分配系统,由数据采 集系统、机组在线性能计算、系统及参数偏差分析、参 数不确定性分析与稳定性判别、机组性能数据发布与 监视、算法诊断与分系几大模块组成,其主要原理是通 过对机组的性能计算,时实计算不同负荷下机组的煤 耗,然后拟合成该机组的煤耗曲线,根据煤耗曲线实现 机组负荷分配。 4.1数据采集 在线采集机组DCS实时数据,锅炉性能、汽轮 机性能及厂用电率的相关测点。 4.2机组在线性能计算 在线监测机炉主设备及主要辅助设备、热力系 统的性能指标。 锅炉:锅炉效率、过量空气系数、锅炉各项损失、 排烟损失、化学不完全燃烧损失、机械不完全燃烧损 失、散热损失 汽轮机:高加系统、高压缸效率、中压缸效率、汽 机热耗,循环效率等 机组:厂用电率、发电煤耗、供电煤耗。 4.3机组在线性能计算标准 《火力发电厂能量平衡导则》;《火力发电厂 技术经济指标计算方法》;《电站锅炉性能试验 规程》;《电站汽轮机热力性能验收试验规程》; 《汽轮机性能试验规程》;(4)系统及参数偏差 分析。 对机组主要子系统及可控因素进行监视分 .22. 析,计算各项可控损失的大小及其引起的煤耗 变化,得出影响机组性能的主要因素,使电厂和 调度均对机组当前性能水平及提高的性能裕度 有直观了解,并根据这些影响因素合理安排调 度计划。 5 黔北电厂机组AGC的弊端及实施厂级A GC的紧迫性 黔北发电总厂装有4×125 MW机组及4×300 MW 机组,总装机容量为1700 MW,年发电量约为100亿 kW.h,年消耗原煤约550万吨。125 MW机组无AGC 控制,负荷调配由中调值班员下总负荷曲线,由值长分 
配机组负荷,125 MW机组由于机组容量小,供电煤耗 
高,可达400 kW.h,由于不能和300 MW机组统一调 
配负荷,使总厂的供电煤耗高,可达370 g/kW.h,由于 
没有上AGC,因各种原因,造成机组实际负荷和计划负 
荷不一致,每年考核的违规电量多达几百万度电。300 
MW机组为单机AGC,中调调配负荷时直接改变机组 
AGC负荷指令,不会考虑机组实际运行情况,如机组缺 
陷、辅机启停、经济f生等,造成参加AGC控制的机组负 
荷频繁变化,造成参数大幅波动,影响设备寿命,频繁 
启停磨煤机造成机组运行不稳定;由于失去调配负荷 
的灵潘I生,机组负荷响应速率达不到电网的要求,更无 
法实现厂内机组间负荷的优化分配,以上弊端说明单 
机AGC既不利于电厂,也不利于电网。如果实施全厂 
AGC,能让4×125 MW机组及4×300 MW机组负荷由 
厂内统一调配,黔北发电总厂的供电煤耗能降低至少 
5g/kW・h,每年节约标煤5万吨。实施全厂AGC,可 
增加运行调整的灵潘l生,辅机启停,辅机消缺等问题上 
更加灵活,能增正实现机组优化运行,优化调度,所以, 
黔北发电总厂作为拥有170万千瓦装机容量的大厂, 
全厂AGC对全厂机组安全运行、经济运行的重要性可 
想而知,我们也积极筹备全厂AGC系统的上马,早日 
实现本厂机组的经济、优化调度。 

收稿日期:2012—09—28 
作者简介: 
杨昌学(1976一),男,大学本科,技师,主要从事集控运行相关 
工作.e—mail:eastpower@126.corn 
(本文责任编辑:龙海丽) 
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