国内领先水平的煤调湿工艺技术
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《科技信息》
和容量、气体搅拌和中间包流场控制以及浇铸过渡
等问题。
(1)中间包覆盖剂。常用的中间包覆盖剂是碳
化稻壳,价格便宜,绝热效果好,覆盖良好并且不
结壳。但是稻壳的SiO含量高,会成为夹杂物的一种
来源,而且含有灰尘,碳含量高,可能污染超低碳
钢等钢种。碱性覆盖剂理论上优于稻壳,可以使中
间包内钢水保持低氧含量,但实际应用表明,碱性
覆盖剂容易在表面结壳,导致在浇铸时钢包长水口
周围形成无渣的敞开区域,这不仅会造成严重的二
次氧化,而且产生大量的热辐射。为避免这些问题,
有钢厂采用双层渣,底层为低熔点的碱性保护渣用
来吸收夹杂,顶层为碳化稻壳用来隔热,效果较好。
(2)中间包深度、容量和流场控制。大容量的
深中间包可增加钢水和颗粒的停留时间,有利于夹
杂物的去除,还可以防止漩涡形成,在换包时有更
长的过渡时间可以防止卷渣。另外,中间包底部吹
人惰性气体可以使钢水均匀,并促进夹杂物的碰撞
和去除。使用这项技术可使中间包内钢中氧化物减 少25%。不过,这种技术的不利之处是吸附夹杂物
的气泡有可能卷人铸坯中而造成缺陷。
(3)浇铸过渡期间的杂质控制。一种改进换钢
包过渡阶段质量的操作方法是关闭进入结晶器的钢
流直至中间包充满,并且通过塞棒吹入气体促进夹
杂物上浮。另一种改进方法是在打开新换钢包时采
用浸入式开浇。试验表明,采用这种方法可使总氧
量降至30×10 ,明显改善了浇铸过渡段的铸坯质量。
(4)套管保护与氩气保护。在钢水传递操作中,
从钢包到结晶器的全过程,均采用最佳的套管保护
系统,可以显著减少二次氧化。惰性气体在很多方
面也能够保护钢水不受二次氧化,为防止开浇初期
卷入空气,在钢包水口打开之前,可以对中间包充
入惰性气以驱除空气,能够降低开浇时期的总氧含
量和吸氮量。
1I ±炉泡沫渣高度控制技术
转炉吹炼过程中末期泡沫渣高度的控制技术,
主要有温差法、微波法、声学法、炉气分析法。
1、温差法
JFE公司开发了该技术,利用钢水和炉渣导热系
数的不同,测温副枪快速上升到钢一渣界面时,当温
・58・ 度突变时,该突变点被确定为钢一渣界面。温度最大
值以及温度突变点对应的枪位间的距离即为炉渣厚
度。基于所测定的渣厚、炉底面积和密度还可以推
算炉渣重量。
2、微波法
住友金属开发了该技术,利用转炉上方设置的
天线向炉内发射微波,然后测定由炉渣表面发射波
和入射波混合成的微波波段拍波。计算出天线一渣表
面间距离。微波法测量渣厚具有可行性,特别是在
防止喷溅方面。住友金属工业公司应用,喷溅频率
降低了1/3,脱磷能力得到提高,同时具有全程在线
测厚的优点。
3、声学法
实际检测过程中,泡沫渣保持正常转态,噪声
强度最低时恰恰是碳氧反应最剧烈、熔池运动最活
跃的时候。可以推断,超音速氧气流是产生吹炼噪
声的最主要的噪声源。泡沫厚度可以通过氧气流股
在取声电测得的直达声场强度推断得到。基于声强
曲线在线监测泡沫渣高度。新日铁Hirohata钢厂采用
该技术做了生产低氮钢的目的。
4、炉气分析法
JFE开发了该技术,使用质谱仪在线分析转炉炉
气组成等信息,喷溅发生时,过剩的CO会放出,排
出到炉外,通过炉气分析模型监视脱碳氧气效率,
当降低到一定值时,发出警报,向炉内添加防喷溅
剂,达到控制喷溅目的。
l 内领先水平的煤调湿工艺技术
I二 l太钢煤调湿项目投产后,经过一年的运行,不
仅创造了可观的经济效益,同时又实现了环保效益
和社会效益,煤调湿项目整体工艺技术也达到国内
领先水平。
煤调湿工艺是国际炼焦行业的发展方向。目前,
国内没有成熟的煤调湿工艺技术,国际上虽然有成
熟的技术,但一些国家对技术的垄断,只有少数国
家应用煤调湿工艺技术。为降低氨水排放,优化配
置,满足改善环境要求,实现资源有效利用,推进
企业可持续发展,太钢经过充分论证和研究后,于
2008年实施了煤调湿项目。
太钢的煤调湿工艺主要是利用干熄焦蒸汽发电
后的中压蒸汽作为热载体,对装炉煤料进行干燥,
《科技信息》
降低人炉煤的水分或对人炉煤水分进行调节。采用
此工艺可降低炼焦耗热量,减排焦化废水,改善焦 炉操作,提高焦炭质量及扩大弱粘结性煤用量。
太钢实施的煤调湿项目,其整套设备由太钢自
主设计制造,实现了煤调湿大型关键设备的创新,
在国内煤调湿工艺上首次研发了干燥机制造技术。
同时,还实现了关键环节及工序的技术突破,开发
了载气除尘器的防火、防爆、防结露及防堵料技术。
此外,还实现了工艺技术的最优化,弱粘结性煤的
比例增加了5%,焦炉标准温度降低了30 ̄C,煤气、
焦油、氨水质量得到有效控制。
目前,煤调湿项目经过一年的运行,该项目整
体技术已经达到国内领先水平。煤调湿处理能力每
小时达到400t,配合煤水分从10%降至8%左右;焦
炭产量提高了3.2%;弱粘结性煤配比增加5%;炼焦
耗热量降低23K.I/Kg;小时减少;凝液全部回收。 太钢煤调湿项目实施后,不仅创造了经济效益、
社会效益,也推动了钢铁工业节能环保技术的进步。
乏知制钢还原渣再循环工艺(ANRP)
爱知制钢公司在炼钢一轧制一精整工序实施工艺
改革,如炼钢工序推进了环保型工艺,更新了废钢
装入吊车,使该公司独创的还原渣再循环工艺
(AichiNewHotSlagRecyclingProcess,简称ANRP)投入
使用。
在开坯大型轧制工程中,新设计了最新型的节
能加热炉,在集约了旧加热炉・旧均热炉功能的同
时,扩大了热坯从炼钢连铸工序的直送。在钢材精
整过程中,利用业界最早的水冷装置实现了轧制与
精整间的直行化,保证了高性能质量作业线从订货
到交货的间隔时间减半,从而强化了立即交货体制;
还因在世界上最先采用遥控设备自动去除钢材缺
陷,从而改善了作业环境。由于一系列改革而造成
的直行化,实现了同一场地内搬运损失的最小化,
从而对c0:减排贡献很大;并且使2005年的钢材产
量比2004年增加10%。
该公司钢材生产中的副产物每年约为26万t,
其中60%为炼钢渣。现有的渣处理方法是将渣粉
碎・分级调整粒度,再进行蒸汽陈化(消化)处理后,
被作为路基材料使用。然而,近年因公共工程减少, 加之仅有的工程又优先使用建设废材,故对炼钢渣
路基的需求在减少。
在上述背景下,从1998年起,就以减少炼钢渣
(产生)量为目标,大力推行了炼钢还原渣转人电炉再
循环利用。即:在连铸完毕,将钢包内残存的还原渣
倒人渣盆后,再转入电炉内进行再循环利用。但这
样的周转降温使还原渣易冷却凝固,凝固渣在电炉
中不仅是绝缘体,而且在熔化废钢时,电极与固态
渣块接触易折断。为此,开发了还原渣直接再循环
利用的ANRP工艺,并于应用于3号电炉。ANRP法
是把连铸完毕后的钢包吊运至电炉上方,将包中的
还原熔渣直接(无需渣盆转运)倒人电炉内进行炼钢
再循环利用。这样一来,吊运和翻转钢包的吊车还
要用于向电炉内装入废钢,造成其热负荷增大,为 此更新了吊车,使吊车具有防热功能以满足实施
ANRP工艺的要求。
结果,2007年渣的产生量比2006年减少了1万
t,石灰用量减少了4000t、热能消耗减少了1400×
106kcal。因此,实施ANRP工艺可节省资源和能源,
并减排COz。
现在,该公司正在进行连铸工序的工艺改革,
目标是到2015年将CO:排放量在目前的基础上减少
20%
工取向电工钢的钢质成分控制
一一,L_▲电工钢是含碳很低的硅铁软磁合金,是电力、
电子和军事工业中不可缺少的重要材料。据统
计,2000年全世界电工钢的总产量为671.4万t,到 2005年已经超过了800万t。目前国内市场的消费量
已远超过300万t。其中,无取向硅钢是在旋转磁场 中工作的电动机和发电机转子的铁芯材料,要求良
好的磁性能和工艺性能。近年来,随着电机高速化
和小型化的发展,对无取向硅钢的性能要求提出了
更高的要求,如在高频下具有低铁损和高磁感强度
等。
由于电工钢制造工艺和设备复杂,成分控制严
格,因此,企业都视电工钢的制造技术为生命,以
专利形式加以保护。电工钢的制造技术和产品质量
已经成为衡量一个国家钢铁科技发展水平的重要标
志之一。
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