保障大型高速船舶浮船坞安全快捷进坞技术方案研究
- 格式:pdf
- 大小:1.90 MB
- 文档页数:3
科技与管J ̄:2018年第1期))
保障大型高速船舶浮船坞 安全快捷进坞技术方案研究 马大为 摘要j:根据浮船坞进坞条件,结合某公务船大型、高速的船型特点,攻克浮船坞摆墩难、周期长的技术难关,保障 某公务船安全、快捷进坞,为同类型船舶进坞提供借鉴 0 - 0 浮船坞进坞;边墩沙包;安全;快捷 引吾 随着国家公务船向着大型、高速的方向发展,大倾角 轴系、尖瘦船 特点成为其发展的必然趋势。本文以某公 务船浮船坞进坞为基础,对大型高速船舶的浮船坞安全、 快捷进坞方案进行研究。 1船瘩自援况 某公务船为公司首次建造的大型高速公务船,该船是 全钢质中机型船舶,约23.4m悬臂式尾部,大倾角中长轴系 (螺旋桨低于BL约I.60m,船体外露轴系长度约28m)、集 中于船舯布置的上层建筑,v型船首。全船仅平板龙骨区域 有96.Om长,O.60m宽的甲直段,其他区域无平底(自平直 段平板龙骨折角线向卜起翘),且每个肋位型值均不同, 这些特点对进坞安全及进坞周期存在严峻考验。 2进坞方窠耍点分析 本方案将安令、快捷作为要点进行分析。 2 0 一0 ÷∥妻盒≯: 要 :? 凡 两 、一l : (1)浮船坞的适用性:包括浮船坞的稳定性、船坞摆 墩高度、浮船坞沉坞水深、进坞过程中允许的船舶纵、横 移距离几方面考量: (a)浮船坞的稳定性:边墩区域无平底,且线型较大, 船舶进坞后的稳定性差,必须考虑浮船坞在当地水文条件下 的浮态及其摇摆状态。 (b)船坞摆墩高度:某公务船螺旋桨低于BL约1.60m, 必须保证船舶坐墩时螺旋桨叶梢高于坞面至少500mm。 ( )浮船坞沉坞水深及进坞过程中允许的船舶纵、横移 距离:船艉悬臂及轴系外露部分较长,仅尾部龙骨墩无法支 撑陔区域重量,需要在螺旋桨轴 口的首端布置边墩,而该 处边墩为高墩,因此必须避免进坞过程中半宽最大处的船体 外板及轴、桨不与尾部高墩碰撞(水深及横移距离要求) 而螺旋桨低于BL约1.6m,同时必须控制在规定沉坞水深时的 船舶纵向移动距离: (2)坐墩安全性:船底线刊尖瘦,且龙骨墩有效坐墩 最大宽度仅0.60m,必须保证船舶在受到侧风、波浪等环境因 素影响下能安全坐墩。 22 实强集公务船帙挺辽坞,主 是譬决尖 箱型 澎、 胡长的i苫 为此.提出了3种浮船坞摆墩方 21
_ …E 法: (I)常规摆墩方法:龙骨墩及边墩全部采用墩木与船 体接触。 优点:支撑牢靠,进坞后,浮船坞的横摇对船舶影响 较小;进坞后的施工过程中,高空车、物资运输车辆等导 致浮船坞产生的振动、倾斜等对某公务船安全影响较小, 稳定、可靠。 缺点:浮船坞摆墩周期长,摆墩精度难以控制。主要 体现在:需要借助激光经纬仪、全站仪等设备辅助摆墩, 但浮船坞为漂浮状态,受环境因素影响.激光经纬仪、全 站仪难以制定初始水平面及基准面;另每对边墩型值均不 同,仪器辅助施工时间长,施:I:过程中容易失去初始基 准,且难以达到摆墩精度要求。 (2)浮船坞进坞常用方法:龙骨墩及边墩墩木上垫沙 包。 优点: (a)通过沙包受力后的压缩量来抵消摆墩精度误差, 对摆墩精度要求不高,摆墩快速,可大幅缩短进坞周期。 (b)沙包抗压极限远低于对应墩位处船体结构强度, 即使某些位置墩位过高,也不会损伤船体结构,而是沙包 先破裂;同时沙包受压后,砂受挤压而移动,增大墩位受 力面积.可以很好的保护船体结构。 (c)相比大量采用楔木作为支撑,沙包成本低廉,且 砂为除锈砂.可重复利用,有利于降低建造成本。 缺点: (a)沙包压缩量与砂的多少、软硬等有关,难以掌握 其压缩量。 (b)坐墩后沙包破损数量较多,不利于尖瘦型船舶进 坞安全。 (c)砂具有流动性,进坞后施工期间,高空车、运输 车等产生的振动容易造成墩位松动,需要专人定期检查墩 位,发现松动更换楔木打实,增加人工及材料成本,且不 安全。 (3)龙骨墩为墩木,边墩垫沙包 优点: (a)龙骨墩为墩木。可有效降低沙袋破裂产生的船舶 下沉风险。 (h)边墩主要起到防止船体侧倾,不作为主要支撑, 墩木上垫沙包,具有可降低边墩摆墩精度要求、缩短进坞 周期、成本低廉、可重复利用等优点。 缺点:龙骨墩墩木与沙包压缩量不同,难以控制坐墩 后沙包的下沉量及受力过大易破损等问题。 对比3种浮船坞摆墩方法,第1种方法摆墩稳定、可 靠,但在浮船坞中难以实现,费时费力;第2种方法摆墩快 捷,极其适用于平底型船舶,而不利于尖瘦型船舶的进坞 安全;第3中方法兼备前两种方法的优点,如果能够解决墩 木与沙包匹配使用时压缩量不同的问题,可以有效缩短摆 墩周期,保证船舶安全,同时,对于墩位处损伤的油漆施 工非常方便。 第3种方法(龙骨墩为墩木,边墩垫沙包)无疑是在交 船阶段最好的进坞摆墩方案,所以经过多次会议讨论,进 行沙包的实际抗压试验验证,以及制定良好的摆墩方案 后,解决了墩木与沙包 配使用时压缩量不同等问题,该 方案最终得以采纳。 3浮魍鸪妻金、: 麓进::毒j “龙骨墩为墩木,边墩垫沙包”浮船坞进坞方案如 下: ● , (1)某公务船选择的浮船坞位于港池内,且外卡当停靠 有其自用的矿砂船其拖轮,港池内风浪小,来往船只少, 对某公务船进坞后的安全影响较小。 (2)某公务船龙骨墩摆墩高度2.1m(坐墩后螺旋桨叶 稍高于坞面500rnm),进坞时吃水4.2m,船体最大半宽处 的BL低于最高边墩约1.67m,此时.要求浮船坞最小沉坞深 度为2.1+4。2+1.67=7.97m,为保证进坞安全,实际沉坞深度 达到了8.4m,满足了安全性进坞要求。 (3)为防止进坞过程中,某公务船纵、横移导致螺旋 桨及船体与墩位碰撞,要求某公务船较之坐墩位置向首移 动不得大于lOm;沉坞水深可以满足进坞过程中船舶除外 露轴系外,其他位置均高于墩位高度,故进坞过程中产生 的横移仅要求不与坞墙碰撞。 (4)为保证坐墩安全及精度,某公务船01甲板一02甲 板间的左、右舷外板#125处,勘划长度不小于lm的黑色标 识线,用于进坞纵向定位;1甲板一01甲板间的尾封板、船 首1甲板一Ol甲板问的外板,中纵勘划长度不小于lm的黑色 标识线,用于进坞横向定位。 (5)为保证安全坐墩,某公务船横倾角不大于0.5。, 首倾值不大于200mm,不允许尾倾。 (6)为防止某公务船起浮时坞面与螺旋桨碰撞,进坞 过程中应保证某公务船船首先坐墩。 (7)因船体平板龙骨最大半宽仅0.6m,坐墩过程中极
易受到侧风、波浪等外部因素影响而产生坐墩偏中的现 f:}技与管 ̄2018年第1期)) 象,从而影响坐墩安伞为此,住{j{}前龙骨墩向后24m开始 胃第一边墩,保 船首先坐墩时,该区域边墩能埘船舶起 到 对中作朋,提高坐墩精度,增JJl1坐墩安伞。 (1)幕于快捷性的墩位布置方案 某公务船摆墩难点在于边墩精度难以控制,严重影响进 坞周期,所以实王见快捷进坞的方法就是降低边墩的摆墩精度 婴求.为此,本力‘案避重就轻,将易于摆墩的龙骨墩数 增 JJl1至86只,保征坨骨墩能够支撑船蓖的70%重最,45对边墩 仪作为辅助支撑.保证船舶进坞安全.在这个珥1念F,如果 能够保证尽量多的边墩有效受力,即町避免船体局部变形及 船舶侧倾等风险,保证船舶快捷进坞、、 (2)确定船坞 始水平面及船坞q-,心线 摆墩前在龙骨墩 、尾距中500ran 处及浮船坞侧 各也 高度约1.8Ill标杆.利用水平管在3根标杆 堪划同一水 平丛准,作为摆墩基准而的初始水平基准;首、尾标杆l 堪 划 ”心线,作为船坞摆墩中心线. 槲中心线,堪划边墩半 览线,并摆设龙骨墩硬边墩。 (3)确定浮船坞摆墩基准面 企站仪架设于浮船坞坞墙_I ,参照3个水平标杆建 2.1m高度的摆墩 准而,以此摹准,每隔5个墩位,在龙骨 墩及钢墩上堪划基准线: (4)龙骨墩精度凋整及边墩实际 宽测量 以每隔5个墩化确定的高度基准拉线调整其他龙骨墩高 度,满足±5mrn偏筹婴求,与此同时.2套班组测 边墩实 际 宽,并将毖准而过渡到每个边钢墩 ,测量数据反馈至 1 艺员及检验员,埘于半宽偏差大干50mm(:l ̄J边钢墩进行位 甘渊整,『 艺员根 所有边钢墩实际半宽重新提供 沦高度 值;这个过程巾,龙骨墩伞部调整完成,全站仪再次对之前 的庀骨墩基准进 榆查,并抽榆其他尼骨墩高度 至此,全 站仪及坨骨墩摆墩I 作结束 、 (5)边墩摆墩 (a)为防止边铡墩与船体外板1:涉,要求边俐墩l 表 嘶低下相应船体高度值 得小于lOOmm,钢墩上摆放楔木, 楔小I=摆放沙袋 (h)边墩摆墩的难点住于沙包 缩量难以控制,为 此,根据船舶重量分 ,将船舶分为脯、舯、艉 个 域分 别制定沙包压缩 v型首部的重 丰要集巾存坨骨墩k, 边墩受力较小,所以在考虑砂的流动 后,降低楔小 度, 增『Jll沙包厚度,并颅 m’‘50—70mm沙包Jfi缩量,同时保证 一 边墩外侧型值高于 !沦型值约50mm,从而在船 坐墩时优 化导 对中作用,也可加大坐墩后墩位受力而;中部 域重 垡较大,但龙骨墩及边墩分布密集,n.线 较缓,特预留沙 包 缩量过大,容埸…现边墩受力,庀骨墩未坐墩的情况, 所以综合考量后,确定了中部区域预 10—30mm) ̄缩 (第 一边墩压缩最参考值为10—20mm,第J二边墩压缩最参考值为 15—30rllI/1):尾部怂惜长,边墩需要 龙骨墩共同支撑船 重,敞与船 ·样预 50—70mm沙包 缩量,F1_保 FM一 边 墩 外侧高度差值 (r.)在确定r沙包爪缩 后,2套班组根据实际半宽下 的摆墩高度进行楔木及沙包摆放,完l 报检后,摆墩r作伞 邮结 (1)进坞后,根据某公务船倾斜仪数据,调樱浮船坞 浮态,保证横倾小于0.5。。 (2)2套班组埘个船墩位进行柃奁,发现坐墩小实的龙 骨墩打实,坐墩不实的边墩将沙包史换为楔木并打实 、 童曩甚辫 经过l型2艘船共计8次成功进坞验 (其中2次坞内施一广 期分别长达13_人),充分证明了”尼骨墩为墩木,边墩垫 沙包” 法能够保旺大 高速船舶安伞、快捷进坞 卡f1比浮 船坞普遍采用的伞沙袋摆墩,本方法更加安全、可靠;村j比 伞墩小摆墩,小方法 加高效、快捷, 约了进坞 期,降 低j 进坞成本 某公务船作为公 次建造的大 高速公务 船。创造r15h完成浮船坞摆墩J 作的佳绩,为公司树 了 良好的品牌一也为所☆此类船舶的进坞提供_r丰富的经验借 鉴 T 对照表 序 号 1 艺程序 伞墩木(h 尼骨墩木瓿边墩沙袋(h 1 各类检查线堪划 2 2 2 龙骨墩及边钢墩仞摆墩 5 5 3 基准面确定及龙骨墩摆墩 2 2 4 边墩摆墩 16 4 5 进坞后的水平度恢复 l l 6 进坞后的墩位榆查技处理 4 l 共汁 30 l5 作者简介:马大为,男,学士,工程师。 研究方向:船舶与海洋工程。
23