较薄厚煤层综放工作面大倾角下行回撤工艺研究

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鼻蠛磊纠技 2014年第12期 
较薄厚煤层综放工作面大倾角下行回撤工艺研究 
李鹏,崔海峰,张洪猛 
(山东济宁运河煤矿有限责任公司,山东济宁272000) 

摘要运河煤矿9303综放工作面停采时,工作面倾角达到18~32。,若以标高较高的轨顺作为回撤通道,则制约回撤 
进度且安全系数较低,故采取了以标高较低的皮顺作为回撤通道,工作面支架为下行回撤。该文结合本次回撤经验,就较 
薄厚煤层综放工作面下行回撤技术进行深入研究,力求总结一套较为成熟的综放工作面回撤经验,确保工作面回撤工程能 
够适应日益复杂的采场条件,以达到安全高效回撤的目的。 
关键词较薄厚煤层综放工作面 大倾角 下行回撤 
中图分类号TD355 ̄.3 文献标识码B doi:10.3969 ̄.issn.1005—2801.2014.12.29 

Researchondownwardrecoveryprocessofthickseamfullymechanizedcavingfacewithlargedipangle 
Li Peng,Cui Hai-feng,Zhang Hong—meng 
(Shandong Jining Yunhe Mine Co.Ltd.,Shandong Jining 272000) 

Abstract:When 9303 fully mechanized caving face stopped,the angle of working face reach to 1 8-32。,if being the 
transport entry with higher elevation as recovery channel,will restrict the recovery schedule and decrease the safety 
factor,so taking the belt entry with lower elevation as recovery channel,face support downward withdraw,this paper, 
combined the withdrawal experience,researched the downward recovery process of thick seam fully mechanized 
caving face with large dip angle to summarize a set of mature recovery experience of fully mechanized caving face, 
to ensure that the working face retracement engineering to adapt to the increasingly complicated mining conditions,in 
order to achieve the purpose of safe and efficient retracement. 
Key words:thick coal seam fully mechanized top coal caving face large angle down retracement 

l可行性研究 
1.1地质条件及待回撤设备 
9303综放工作面标高…400 510m,煤层厚度 0—5.2m,平均4.6m,停采时采高2.7~2.9m,面长 115m,倾角l8~32。(靠近轨顺侧倾角较大),有 73组液压支架。工作面直接顶为0-1.16m的粘土岩, 老顶为2.1 l~3.2rn的粉砂岩。顶板岩石性脆易碎,易 局部垮落。液压支架型号为:ZF4000/16/30,支撑 高度:1.6-3.0m。工作面内布置有前、后部刮板运输 机、采煤机。轨顺作为进风巷道布置有移动变电站, 皮顺作为回风巷道布置有皮带机、转载机。 1.2回撤方案的选择 在进风侧轨顺回撤设备,面临如下几个问题: 收稿日期2014—05—21 作者简介李鹏(1981一),男,山东高青人,大学本科,工程师, 2004年毕业于山东科技大学采矿工程专业,现在山东济宁运河 煤矿有限责任公司工作,主要从事采矿设计和技术管理工作。 工作面机尾侧倾角大,支架在工作面内初步解体前 梁、掩护梁和尾梁操作难度大,安全系数低;轨顺 内煤壁向外4.7m平坡后下山运输,没有布置拆装 硐室的空间;运输支架与支架解体无法平行作业; 
若采取支架整体拖运至轨顺下车场,则难度大,耽 
误工程进度。 
在皮顺回撤,则可实现撤出支架部件能够快速 
的运出,各回撤工序之间平行作业,工期短。但是 
也存在几点制约因素:整体支架为下行回撤;在工 
作面内不能实现初拆,但可以拖运至皮顺初步解体 
支架前梁、掩护梁和尾梁等。 
通过进行方案比较,采取在皮顺回撤的方案。 
现场回撤地质条件如图1。 

2下行回撤工序 
皮顺靠工作面段坡度较小,在煤壁向外5m处 
布置长度为15m的支架初拆硐室,拆除支架的前梁、 
掩护梁和尾梁。向外布置拆装硐室,拆除支架主顶 
76 a4,-t/,g,舛技 2014年第l2期 
角内有害气体。 
(2)对工作面架后、架间、回风隅角、断层 构造区、高冒区积热点、顶板破碎带、冒顶区、回 风风流等可疑地点定期全面取样分析一次,特殊情 况加大布点密度,缩短取样时间,提高预测预报精 确度。 (3)完善该工作面注浆、注氮管路系统,重 点针对丢煤段灌注、每天对工作面老塘实施插管压 浆。 (4)对23608轨补联密闭工程孔接注氮,通 过正压供氮稀释采空区氧气含量。 (5)由于轨道巷进风压力大、扩散能力强, 对轨道巷从东面一分层停采线以外原喷堵段接茬处 到西面切眼全面实施喷堵,运输巷停采线喷堵段接 茬处至导20点实施喷堵。 (6)对东面两切眼、东面两个停采线、西面 一个停采线施工注浆孑L,每天进行压浆。 (7)在轨道巷与小面的两个分层停采线、两 个分层切眼和大面停采线的对应点施工探气孑L 12 个。 3.2特殊地点的治理 工作面于2012年12月26 Et暂时停采两巷修复, 2013年3月31日由回收工区正式生产。由于T作 面放置时间较长,推采期间顶板丢煤等原因,2013 年4月3日,工作面轨道巷隅角100 架出现高浓度 CO,形成氧化积热易燃区,如图4所示,防灭火形 势愈加复杂。为此,针对其特点,制定了以下治理 措施: (1)根据现场实际情况,在轨道巷隅角丢煤 区施工20个 32mm浅孔密集钻,孔深6m,每天 对探气孔取样分析一次,定期注水降温,并随工作 面推进度边启孔、边打孔。 
(2)根据现场实际重点对工作面两巷高温积 
热点采取浅孔密集钻取样监测、注水降温防火,注 
水钻孑L直径应不小于32mm。 
(3)根据现场实际情况,在切眼每隔3-4架, 
在架后向老塘施工 42mm防灭火孔,每架施工2 
个孔(上下两孔孔深分别为lOm、5m),并实施注 
浆、发泡。 
(4)根据取样检测情况,有必要时,在运输 
巷17~19点之间施工qb42mm高位压浆孔,向上分 
层老塘进行压浆,减少老塘漏风。 

图4 工作面生产期间发火位置示意图 
4结论 
通过临近老高温区分段分层开采孤岛工作面防 
灭火研究与实践,制定了行之有效的措施,保障了 
该工作面30余万t煤量的安全采出,并在工程实践 
中,创新应用了一些新的防灭火技术工艺,如:隐 
蔽火源点地面探测、插管压浆;对高温区域实施“条 
带式”“点注法”。这些创新技术的应用,节省了 
人力、物力、时间,提高安全开采保障程度,为今 
后类似情况了技术支持和借鉴。 

(上接第73页) 
3.5下行回撤的防灭火管理 
(1)工作面防灭火重点部位为距离停采线 
50~30m、工作面距离机尾50m范围以及两端头不 
放煤区。工作面停采前根据现场条件可通过预留的 两路防火管路向采空区内采取注氮气、注凝胶等措 施。 (2)工作面停采后立即对工作面上、下隅角 使用赛福特进行封闭,并向面内架后延伸20m左右。 (3)停采后调整工作面通风系统。在轨顺距 离停采线6m左右施工一道厚度500mm混凝土结构 的密闭墙。墙体上预留风窗。当工作面随着掩护架 拉移,顶板垮落全风压风量小于300m /min时封闭 风窗(成为轨顺的临时密闭),采用局部通风机供 风回撤。 (4)采用局部通风机供风后调整通风使皮顺、 
工作面两端达到均压通风。 

4结论 
综放工作面回撤应根据现场条件,灵活选用回 
撤通道,同时采取综合顶板管理、通防、运输等安 
全措施,才能够达到安全高效回撤的目的。