高突矿井局部通风安全可靠性升级改造实践详细版
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文件编号:GD/FS-3135
In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is
Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.
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(安全管理范本系列)
高突矿井局部通风安全可
靠性升级改造实践详细版
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高突矿井局部通风安全可靠性升级
改造实践详细版
提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合
理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所
展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。
1 问题的提出
郑煤集团超化煤矿开采的二叠系山西组二1煤
层属 “ 三软 ”不稳定厚煤层,煤层的顶板、底
板,均由硬度低的泥岩或砂质岩组成,顶板随采随
落,底板也易发生底鼓现象,煤层松软破碎。矿井
1993年投产,原设计生产能力 90万t / a,经过技
术改造后,矿井生产能力提高到 220万 t / a,掘进
工作面采用炮掘、机掘两种掘进施工方式。矿井瓦斯
区呈条带分布,瓦斯涌出量较大且不稳定,煤巷掘进
工作面的瓦斯管理难度增大。同时随着超化矿开采采
区的进一步向下延伸,矿井已鉴定为煤与瓦斯突出矿
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井,给掘进工作面长距离安全供风工作带来极大挑
战。为此,对突出矿井掘进工作面局部通风安全可靠
性进行升级改造具有重要意义。
2 局部通风安全可靠性升级方法、技术方案
2.1 供电升级
掘进工作面在所装备的局部通风机供电以往采用
一趟专用供电线路和一趟动力供电线路双回路供电方
式,由于动力线路负荷多,容易造成跳闸断电等原
因,安全供电不能得到保证,升级后专、备用风机采
用两趟来自中央变电所的分开专用线路双回路供电,
供电安全系数大大提高。升级技术方案见图 1。
2.2 通风设施升级改造
1) 风门墙垛厚度由以往的 50cm升级为
100cm。
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2) 风门门扇钢板厚度由以往的 5mm升级为
8mm。
3) 风门门框全部采用 10号以上槽钢加工,与
墙体接触的每侧,至少要焊接 3个同规格 50mm
角铁加强装置砌入墙体内。
4) 风门门扇四边采用不小于 50mm角铁包边
加固焊接。
5) 风筒过墙孔安装防逆风装置,防逆风装置采
用 5mm厚铁板加工制造。
6) 风门墙上水沟、溜子、调节窗设置的防逆风
装置采用 5mm厚铁板防逆风拍板。
7) 处于回风侧的溜煤眼上方设置 10mm厚铁
板自倒防逆风装置 (溜煤后自动关闭 )。
8) 岩巷内的通风设施全部掏槽,掏槽深度不小
于 0.2m。
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9) 煤巷内建造的通风设施顶部无法掏槽的地
点,设置锚杆,每道风门墙锚杆设置要求为:向周边
打 2排 Ф 18mm以上的密集钢筋锚杆,打入煤体
的深度不得小于 1m,外露长度不得小于 0.6m,间
排距均为 0.3~0.4m,砌墙时将外露锚杆全部砌入
墙体内。 2.3 分风器改造升级
以往局部通风机分风器通常采用胶质风筒布分风
器,长距离掘进面大功率风机供风时经常造成分风器
破裂,需经常更换分风器,给局部供风带来诸多安全
隐患。升级后采用 3mm厚铁质分风器,使以上问
题迎刃而解,大大提高了供风安全。铁制分风器与一
般风筒分风器外形基本相同,其内部加入能够来回摆
动的挡风板装置,以实现专备用风机的相互切换供
风。Ф 600mm分风器制作示意图如图 2。
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2.4 安全监测电缆升级改造
监测电缆由以往的橡胶电缆升级为屏蔽电缆,从
而大大增强了监测电缆的抗干扰性能和使用寿命。
2.5 自动倒台开关升级
自动倒台开关升级为 QBZ - 80 /120 - SF局部
通风用矿用隔爆型真空电磁开关。升级后,代替了原
来两台 QBZ - 80真空开关和一台自动倒台装置,具
有投资小、接线工艺简单、故障点 (率 )小、维修使
用方便、保护性能齐全、体积小、便于搬运的优点。
2.6 风机升级
采用大功率局扇,如 FBD型2×15kW、2×
30kW对旋局扇,全风压增至 4850~6500Pa,有
效克服了风筒长距离供风阻力大、风量小的问题。
2.7 风筒升级
以往掘进工作面采用普通胶质风筒进行供风,升
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级后采用新型大直径 (800~1000mm)的纳米强力
胶质风筒,即每隔 2m在风筒上加一个加强筋,这
种风筒具有供风能力强,使用持久、重量轻、安装方
便、拼接灵活等优点,从而大大提高了长距离供风质
量,终点到达风量提高 20%。
2.8 风筒延接方法改进
在原有传统的双反压边延接风筒接口方法的基础
上,在两风圈里侧增加一条钢丝加强箍,大大减少了
风筒接头漏风量,同时彻底清除了风筒因接口不牢造
成脱节现象的发生。
2.9 风筒高阻力段处理方法
1) 对风筒弯拐地点设置双层弯头。
2) 对风筒拐弯处前后 20 m范围内风筒对口风
圈进行铁丝缠绕式加固。
3) 由于受风筒防逆风装置影响,造成风门前后
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及中间风筒供风阻风力增大,风筒容易脱节,影响局
部通风安全,因此,在防逆风装置上焊接防脱箍及采
用风布条每隔 2m对风筒周边进行加固。
2.10 局部通风监测装备的安装
在局部通风机上安装 KTC90型风机开停传感
器,与监测主机联网后能够全天 24h不间断监测风
机开停状态; 在局部通风机上安装 KD - 1或 KTJ20
型馈电传感器,能够全天 24h不间断监测被控开关
负荷侧的供、断电状态。
3 实验效果
实验在超化矿 15运输巷、21091 (东 )上付巷
等掘进工作面进行,掘进工作面设计长度 1500
m,瓦斯绝对涌出量1.5~2.0m³/min,掘进施工方
式为炮掘掘进,采用 10.5m² 29号 U型钢支护,
掘进面局部通风供风距离近 2000m。
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通过对 15运输巷、21091 (东 )上付巷等掘进
面局部通风可靠性进行升级改造,成功解决了掘进距
离 1500m、供风距离 2000m的超长掘进工作面安
全可靠供风问题。另外,15运输巷局部通风升级改
造前后同比节约通风维护材料费用 23000元。
4 结语
通过对长距离掘进工作面局部通风安全可靠性进
行升级改造,能够切实有效地解决突出矿井长距离掘
进工作面通风可靠性问题,大大增强了局部通风的安
全性,并且能够从根本上成功解决突出矿井长距离掘
进工作面常规局部通风的以下弊端:①局部通风机供
电系统安全系数相对较低; ② 小功率局部通风机供
风量不足; ③一般柔性风筒强度不够,不能满足大功
率局扇供风的安全要求; ④一般柔性局部通风筒接口
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容易脱节; ⑤一般局部通风机分风器损坏频繁; ⑥在
突出威胁区、危险区煤层掘进时,防风流逆转。
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