600MW机组深度调峰技术措施
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机组深度调峰的探讨
摘要:公司所处湖南电网2019年火电利用小时3085小时,同比减少449小时,水电利用小时数3591小时,同比增加185小时,风电利用小时数2114小时,同比增加403小时 机组处于电网末端、为了适应电网对机组调峰能力的需要,保证机组安全稳定运行,保证机组深度调峰期间设备安全稳定经济环保运行,进行探讨。
锅炉概述:锅炉是由东方锅炉厂引进福斯特?惠勒公司技术设计制造,型号:DG2028/17.45-Ⅱ3,型式:亚临界压力,一次中间再热自然循环,双拱形单炉膛,“W”型火焰燃烧方式汽包炉;尾部双烟道结构,配有双进双出磨煤机正压直吹式制粉系统,配浓缩型双旋流燃烧器;锅炉尾部竖井烟道下设置2台三分仓容克式空预器。
汽轮机概述:汽轮机是由东方汽轮机厂设计制造,其型号:N600-16.7/538/538-1,型式:亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、纯冲动凝汽式,设计额定功率为600MW,最大连续出力658.501MW。
发-变组概述:公司发电机为东方电机股份有限公司生产的DH-600-G三相同步汽轮发电机。
关键词:调峰;燃烧;汽温;水位
一、影响深度调峰期间锅炉燃烧稳定的因素
1.炉膛温度:取决受热面的清洁程度,锅炉吹灰的控制。
2.配风方式:A、B、C、D、E、F挡板的控制,氧量的控制。
3.入炉煤值:入炉煤挥发分、水分、热值。
4.燃烧器的运行方式:磨煤机运行方式及燃烧器运行方式。
二、深度调峰煤质需求:
1、煤质:挥发分30~40%,热值18.0~22.0Mj/kg,硫分<4.0%。
2、数量:每台机每次400吨,预计全年需要60000吨。
三、实施步骤:
1.机组降至300MW,采用四台磨煤机运行方式,尽量保持B/E或A/F磨煤机运行,运行燃烧器数量大于2/3。
2.锅炉氧量控制在3.0~4.5%范围内较为合理,在脱硝入口烟温能满足的情况下,尽量控制3.0~3.8%,氧量过高,易造成锅炉灭火(油枪出力较低,稳燃效果相对较差)。
浅析深度调峰下电站锅炉的问题和建议
1. 国家电投集团河南电力有限公司技术信息中心 河南省 郑州市 450001
2. 国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司 河南省 开封市 454550
摘 要:现阶段随着风电、光伏、水电等新能源的大力发展,在电网中的占比逐年增加,传统火电占比逐渐降低,年利用小时数也在逐年降低。河南电网影响国家政策推出了电力调峰辅助服务制度,针对深度调峰的机组进行奖励。电站锅炉在深度调峰中的问题主要包括:炉膛燃烧不稳定、受热面壁温偏差大、辅机振动、空预器堵塞、经济性下降等,主要采取以下措施:稳定煤质、增加暖风器和一二次风加热、双燃料煤仓、稳燃性更好的燃烧器改造等。
关键词:电力调峰;锅炉;问题;措施
0 引言
2019年7月29日,河南能源监管办发布《河南电力调峰辅助服务交易规则(试行)》,实时深度调峰交易采用“阶梯式”报价方式和价格机制,采用负荷率分段式报价,电站机组深度调峰可以获得奖励;河南电力调峰辅助服务交易于2020年1月1日正式启动,2020年6月22日,河南能源监管办发布《河南电力调峰辅助服务交易规则(试行)》修订内容,修改了部分规则。机组深度调峰成为各家电厂机组运行的常态,有必要研究深度调峰下锅炉的生产问题。
1 某1000MW机组锅炉深度调峰中主要问题
1.1设备概况
锅炉型式:高效超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛对冲燃烧、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、露天岛式布置、全钢构架悬吊结构Π型锅炉,设计煤种为贫煤,Vdaf在15-20%之间。锅炉辅机系统主要包括:2台动叶可调轴流一次风机、2台动叶可调送风机、2台动叶可调引风机;6台中速磨煤机;电袋除尘器及正压浓相脉冲输灰系统;选择催化还原法SCR脱硝系统;2台旋转式三分仓空气预热器。该机组纯凝工况下最低可以调峰到390MW。
1.2问题汇总
1)燃煤成分波动,炉膛燃烧不稳定。由于当前国内燃煤供应价格偏高,各家电厂都在进行入炉煤掺烧,造成个别时段炉膛燃烧不稳定,需要投油助燃。
新能源结构下火电机组深度调峰技术浅谈
摘要:近年来,随着国家政策的大力扶持、以及新疆地区得天独厚的能源储备,新疆地区火电机组装机容量快速攀升。在此背景下,自治区研究酝酿出台电力辅助市场规则,各发电企业纷纷尝试深度调峰下限。本文从实际案例中简述了深度调峰技术,以及影响深度调峰技术的几个因素。
关键词:深度调峰;火电;脱销;低负荷
1 概述
近年来,新疆电网电源装机容量快速攀升,2016年新疆电网电源装机总规模突破7692万千瓦,然而电网可调节电源容量为2531万千瓦。其中,承担调峰主力的公用火电厂容量为2271万千瓦,公用水电容量260万千瓦。省调可调节电源占比仅为32.91%。电网调峰容量少,维持电网稳定运行的压力巨大。
2 火电厂深度调峰试验情况
目前新疆电网在快速发展的同时,也日益凸显了一些问题。电源与电网发展不协调、跨省消纳壁垒严重、市场和政策机制不健全等问题日益突出。电网公司为进一步促进发掘火电厂调峰能力,于2017年初,新疆针对《新疆电力辅助服务市场运营规则》进行了征求意见,文中初步计划,公用火电机组有偿调峰基准点基本在45%~50%之间。在此背景下,华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂近期开展了超低负荷稳燃试验,以探求深度调峰潜力。
2.1超低负荷试验情况
试验于2017年3月28日进行,以火焰检测信号稳定,不触发机组保护动作;脱硝入口温度280℃以上,维持脱硝设备正常工作;炉膛温度保持在850℃以上,保证炉内稳定燃烧,为三条判定机组稳燃低负荷的核心依据。
2号机组负荷从150MW降至100MW(30.3%额定负荷),机组运行各项参数平稳,炉膛火焰检测信号良好,实测脱硝入口温度305℃,实测炉膛温度1100℃。保持100MW负荷稳定运行3小时,此时出现锅炉排渣量大,为了避免排渣设备过载引起设备故障,决定终止试验升负荷,同时机组消缺整顿。次日继续试验,采用滑压运行方式缓慢降负荷,降至90MW负荷。此时机组各项运行参数平稳,4号磨煤机1号角火焰检测信号出现闪动,但总体稳定,脱硝入口温度降至295.5℃,NOx排放浓度65.9mg/m3,实测炉膛温度1050℃。
电厂深度调峰运行机组安全经济性分析及改进措施研究
摘要:本文对电厂深度调峰运行机组进行研究,针对机组安全性及经济性进行分析,提出了相应的改进措施,以提高电厂深度调峰运行效果,为后续发展提供保障。
关键词:深度调峰;运行机组;经济性分析
在电厂运行过程中,常有机组偏离设计工况运行的现象发生,这使得现场技术人员需要采用深度调峰的运行方式,保证机组的运行状态,为电厂生产流程的稳定运行提供保障。此外,管理人员还需要对该运行机组的安全性及经济性进行分析,针对其中存在的问题制定相应的改进措施,以使生产现场的人员安全得到保障,电厂企业的经济效益也得以提升。
1 电厂汽轮机组的运行方式
1.1 定压运行方式
当电厂生产压力保持恒定时,汽轮机组在运行方式上可以分为节流配汽与喷嘴配汽两种。其中,节流配汽指生产人员同时开启多个气压调节阀,以对生产现场实施配汽。该方法的应用优势在于汽轮机在进行第一级调速时载荷教较小,但这也会造成较大的节流损失,使机组运行效率发生下降[1]。另外,当进气流量发生变化时,机组各级温度并不会出现较为明显的变化,这使得节流配汽方式的应用对负荷波动的适应性较强。而在应用喷嘴配汽方式时,生产人员则需按照预先制定的顺序逐步开启调节阀门,对生产进气的方式进行针对性调整。在这种运行方式的支持下,实际生产中只有一个气门会发挥节流作用,使节流损失得到有效遏制。
1.2 滑压运行方式 滑压运行在电厂生产中可分为纯滑压运行及节流滑压运行两种。首先,在应用纯滑压运行模式时,其主要应用方式为,将所有调节阀保持在全开的状态,仅由汽轮机在机组负荷发生变化时对其进行调节[2]。具体而言,当机组运行功率稳定后,其就会通过对给水量及锅炉燃料量等指标进行调整,从而提高汽轮机对其内部蒸汽流量与压力的控制效果,有助于提高汽轮机对机组适应能力。在这种应用方式的支持下,调节阀在运行过程中不会产生节流损失。但该方法对锅炉的调节存在滞后性,使得其在实际应用过程中很难满足电网调峰的需求,因此,当多数电厂都很少使用这一方式。