智能电液执行装置在出水阀门上的应用

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Vol.31,No.2,2012净水技术2012,31(2):98-100WaterPurificationTechnology

为响应“资源节约型、环境友好型”的号召和贯彻国家“十一五”规划纲要提出的节能减排要求,第三水厂和光明泵站取消了传统设计中的1号出水机组系统管路中的单向阀。单向阀功能由出水机组系统管路中的出水阀来替代,以此节约能耗,减少水头损失。1水厂和泵站应用现状第三水厂主要担负着上水奉贤公司下属各水厂原水的取水(约为55万m3/d),供水能力为35万m3/d,供水范围为奉贤中西部和西南部地区,有35kV变配电室一座,二泵房总共8台供水机组(六用二备)。本次改造的为1号机组,技术指标如表1所示。光明泵站(水库增压)于2001年下半年开始建设,2003年正式投入运行。主要担负着光明地区杨王、湾张、工农、解放等12个村的用水。现有1300t水库一座、变配电室一个、水泵机组控制室一个、二台出水机组(1#和2#,一用一备)。本次改造的为1号机组,技术指标如表2所示。2技术改造方案第三水厂和光明泵站1号机组原是传统的工艺设计,主要工艺设备有进水阀,水泵、电机、单向阀、出水阀和检修阀等组成(见图1)。因单向阀和出水阀都已使用很多年,其相关功能和技术指标已远智能电液执行装置在出水阀门上的应用方伟曾,黄永顺(上海市自来水奉贤有限公司,上海201400)摘要该文介绍了智能电液执行装置在水厂、泵站出水阀门上的应用及创新驱动供水行业水厂及泵站在节能降耗方面的新思路。改变自来水厂二泵房和泵站出水管路上设置单向阀的传统规范设计,由智能电液执行装置所控制的阀门来替代。在出水管路上省去一个单向阀,减少了出水管路上的水头损失,符合设计要求、运行安全,是一项有效的节能措施。关键词智能电液执行装置液压动力单元单向阀节能中图分类号:TU991文献标识码:A文章编号:1009-0177(2012)02-0098-03ApplicationofIntelligentElectro-HydraulicActuatoronOutletValveinWaterSupplySystemFangWeizeng,HuangYongshun(ShanghaiFengxianWaterworksCo.,Ltd.,Shanghai201400,China)AbstractSettingcheckvalvesforoutletpipelineofpumpstationandboosterstationinwatersupplysystem,whichcanpreventreverseflowwhenthepumpsstopworkingsuddenly,isatraditionaldesign.However,therearetwodisadvantagessuchasheadlossandwaterhammerifcheckvalueisused.Intelligentelectro-hydraulicactuatorreplacesonecheckvalvewhichcanreduceheadlossandpreventwaterhammer.Italsocansaveelectricenergyobviously.Keywordsintelligenceelectro-hydraulicactuatorhydraulicpowerunitcheckvalveenergysaving[收稿日期]2012-02-06[作者简介]方伟曾,高级工程师。表1第三水厂供水1号机组技术指标Tab.1TechnicalIndexofPumpingSystemNo.1inThirdWTP扬程/m流量/(m3·h-1)电压/kV电流/A功率/kW转速/(r·min-1)进水管径/mm出水管径/mm4325001032450745800700表2光明泵站供水1号机组技术指标Tab.2TechnicalIndexofPumpingSystemNo.1inGuangmingBoosterStation扬程/m流量/(m3·h-1)电压/kV电流/A功率/kW转速/(r·min-1)进水管径/mm出水管径/mm3279038016790148040030098--净水技术WATERPURIFICATIONTECHNOLOGYVol.31,No.2,2012April25th,2012离出厂的要求和标准值,如止回阀[1]的止回水流能力很差,出现倒流。止回阀流阻系数特别大导致水头损失非常大,用电量增大。新设计打破自来水厂二泵房和泵站(水库或增压)供水(或称出水)泵的出水管路上设置单向阀的传统规范设计。供水泵出水管路上的三大管配件中,单向阀的水头损失最大,此次设计中在出水管路上省去一个单向阀,如图2所示。由智能电液执行装置控制的出水阀门来实现单向阀的功能,减少出水管路上的水头损失,智能电液执行装置的“快闭加缓闭”功能避免了水锤的产生。在设备安全运行的前提下节约了电能,是一种创新的设计。图1改造前示意图Fig.1SchematicDiagrambeforeModification智能型电液执行装置下接阀门图2改造后示意图Fig.2SchematicDiagramafterModification图1、图2是1号水泵机组改造前后的工艺图。两者主要区别:(1)原单向阀现用直管段替代;(2)原蝶阀流阻系数较大,现采用EKNDN700PN10和FBEX-0300-10的蝶阀,流阻系数较小;(3)阀门电动执行机构改为智能电液执行装置(MHPQ-12SS)。智能电液执行装置的主要部件由外壳、电机、液压泵、控制器、数字显示屏、就地开关、手泵、位置变送器、模拟指示器、液压缸等组成,是集内装液压发生装置和控制及通信功能的一体式液压执行机构。液压发生装置由电机和液压泵装置,手动装置在异常状态下也能进行阀门操作。控制部分通过先进的电子微处理器进行智能控制,驱动部分采用液压驱动。当通过控制台发给智能电液执行装置开或关指令时,执行机构根据指令,启动内部电机。电机转动带动液压泵泵出高压油,高压油推动液压缸内的活塞动作,活塞将液压力转化成扭力传导给阀杆,从而带动阀门开或关(见图3)。利用内置的微处理器(CPU)进行智能控制,内置的液压系统采用先进的等量泵入/吐出原理进行工作。当阀门运行至指定位置时,电机及液压泵停转,液压缸自身处于压力平衡状态,无需电机及泵的驱动即可保位,解决了重锤阀液压系统高负荷工作的漏油及阀位不稳定的问题,并且能延长电机的寿命。遇到信号不稳定时,CPU具有正常误差调整的功能,也可根据客户要求进行死区设定,解决了重锤阀控制性能不稳定的问题。采用二路单相电源(一用一备)并通过UPS市电模式向智能电液执行装置供电(220V、约1kW)。如一路电源失电,另一路电源进行自动切换。当二路电源都因故障突然停电,由UPS自动供电。如UPS不正常,最后可用手动操作,所以安全可靠。智能电液执行器电机驱动板命令电机驱动液压泵带动液压缸吞吐液压油阀门开/关活塞运动控制台图3工作原理框图Fig.3DiagramofWorkingPrinciple3技术改造后试运行效果光明泵站1号水泵机组调试运行效果(见表3)及节能分析(见表4)。第三水厂供水1号机组技术指标(见表5)及节能分析(见表6)。由表5可知1号泵改造前泵房单泵出水管采集水损数据为0.9m,改造后1#泵出水管测量水损为0.1m。数据比较表明智能电液执行装置所配的一体阀节约了0.9-0.1=0.8m的泵房单泵出水管水头损失的能耗。表6为第三水厂1号机组的节能分析。4结论智能电液执行装置在第三水厂及光明泵站的应用表明节电效果显著。第三水厂每年可节省58110元、光明泵站每年可节省8049元。除此之外,还可节省购买一个单向阀的费用,同时节约了检修99--Vol.31,No.2,2012表3光明泵站1号水泵机组调试运行效果分析Tab.3OperationEffectofPumpingSystemNo.1inGuangmingBoosterStation方伟曾,黄永顺.智能电液执行装置在出水阀门上的应用

费用。尽管机械式的“一阀二用”阀门早已在生产上使用且有节能效果。但职能电液执行装置在出水阀门上的使用,是一项更为有效的节能措施,它是以计算机技术为基础的产品,适合各种阀门口径的电液操作阀门的控制,为水行业节能提供新思路。参考文献[1]张祥中,林廷献.管网叠压供水设备组件对系统运行的影响探讨[J].净水技术,2010,29(6):17-19.日期时间设备压力/m流量/(m3·h-1)PCV模式设定参数测试条件测试结果2009.3.252009.3.252009.3.262009.7.223∶0023∶0014∶0018∶55光明泵站1号机组光明泵站1号机组光明泵站1号机组光明泵站1号机组28282527330330420300速闭80%速率090-需4s缓闭20%速率085-需12s就地手动操控速闭80%速率090-需4s缓闭20%速率085-需12s速闭80%速率090-需4s缓闭20%速率085-需12s电源断电电源断电电源断电雷电天气瞬时跳电泵叶轮在阀关到82%时惯性正转,再阀关到92%时开始缓慢倒转,直到阀门全关时,泵叶轮反转次数为1圈,基本未发生水锤,所以对泵没有影响,测试合格。顺利完成手动开/关阀门动作,测试合格。泵叶轮在阀关到98%时停止不转,直到阀门全部关闭,未出现反转现象,无发生水锤,符合设计要求,并完成了止回阀速闭和缓闭功能。测试合格。安全地关闭了出水蝶阀,水锤现象未发生。表4光明泵站1号机组节能分析Tab.4Energy-savingAnalysisofPumpSystemNo.1inGuangmingBoosterSTation节约水头损失h/m平均流量Q/(m3·h-1)综合转换系数a节约水功率/kW水泵效率η1/%每小时实际节约耗电量B=h×Q/a/η1×η2/(kW·h)水泵效率η2/%电费单价c/(元·kW-1·h-1)每年实际节约电费/元E=B×d×c0.475500367.20.647701.54600.88094.3注:1#机组每天运行18h,6h用旁通市政管网压力水;d=18×365=6570h表5第三水厂供水1号机组技术指标Tab.5TechnicalIndexofPumpingSystemNo.1inThirdWTP电压/kV电流/A功率/kW泵口压力/m手动阀后压力/m水损(阀至泵前后压差)/m流量/(m3·h-1)泵前压力/m10.1810.1810.0110.0124.724.625.425.541040941441532.231.13232.131.330.231.9320.90.90.10.132123112321632481.81.822表6第三水厂供水1号机组节能分析Tab.6Energy-savingAnalysisofPumpingSystemNo.1inThirdWTP节约水头损失h/m平均流量Q/(m3·h-1)综合转换系数a节约水功率/kW水泵效率η1/%每小时实际节约耗电量B=h×Q/a/η1×η2/(kW·h)电费单价c/(元·kW-1·h-1)已节约电费E2/元E=B×d2×c0.83220367.270.59011.0560.858110.336注:d1=4877h;d2=18×365=6570h已节约电费E1/元E=B×c×d143136.1100--