隔板对MBR去除污水中COD和氨氮的影响

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-●Vol.28,No.62010年6月中国资源综合利用ChinaResourcesComprehensiveUtilization

膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR)

是膜分离技术与污水生物处理技术有机结合而产

生的一种新型、高效的污水处理新工艺,以膜组件

过滤出水取代传统二沉池的沉淀出水,减少了污水

处理设施占地,并在生物反应器中保持高活性污泥

浓度、高处理效率,近年来在废水处理和回用方面

已成为热点。MBR其生物降解理论与活性污泥法

接近,同样污泥中微生物的降解仍是该工艺中污染

物去除的根本原因。理论上讲,反应器曝气时,由于

隔板内侧有大量气体、外侧为液体(一定量的活性

污泥),两侧密度不同,存在压力差,气体在内部上

升把混合液提升到反应器顶部,气体逸出,而液体

从隔板外侧向下流动,实现了反应器内部的循环。

内循环的结果使反应器内有很大的升流速度,且反

应器隔板外水向下流动从底部折流回反应器中心,

防止了活性污泥在曝气头下方及反应器底部沉积,使该反应器内的颗粒污泥完全达到流化状态,有很

高的传质速率,使生化反应速率提高[1]。从而,大大

提高反应器去除有机物的能力。根据这特点,在MBR

稳定运行后做加隔板的稳定运行对比试验研究。

1试验部分

首先对MBR进行启动运行,包括培养驯化阶

段和反应器启动阶段,再进入负荷提高阶段,然后

进入稳定运行阶段。MBR稳定运行后做加隔板的

稳定运行对比试验,目的是考察隔板的加入对MBR的处理效果是否有所改善。1.1试验装置

试验采用一体式膜生物反应器(MBR)[2],工艺

流程如图1所示[3]。试验装置由进水出水系统、反

应器组件、中空纤维膜组件、反冲洗系统、曝气系统

五部分组成。蓄水箱(1)中的模拟废水经进水泵(2)

收稿日期:2010-04-16基金项目:江西省自然(青年)科学基金项目(2008GQH0022);江西省教育厅科技项目(GJJ09514);江西理工大学校级课题。作者简介:吴速英(1978-),女,江西贵溪人,硕士,讲师,主要研究方向为水污染控制及治理技术

。隔板对MBR去除污水中COD和氨氮的影响

吴速英,赵廷杰,钟洪鸣,刘丽,钟常明

(江西理工大学,江西赣州341000)

摘要:膜生物反应器(MBR)是一种新型、高效的污水处理新工艺。对MBR的运行进行试验研究,COD总去除率和氨氮去除效率分别在98%和96%以上。对在MBR中加入隔板进行试验研究,加入隔板对COD和氨氮去除率的提高几乎没有改善作用。这一对比试验研究表明MBR处理污水效果好,加隔板对其意义不大。关键词:MBR;运行;对比试验中图分类号:X703文献标识码:B文章编号:1008-9500(2010)06-0039-04

ComparativeTrialResearchofWhetherMBRClapboardtoRun

WuSuying,ZhaoTingjie,ZhongHongming,LiuLi,ZhongChangming

(JiangxiUniversityofScience&Technology,Ganzhou341000,China)

Abstract:MembraneBioreactorisanovelandefficienttechnologyfortreatingsewage.Accordingtothecharacteristic

ofMBR,MBRoperatingwasfirstlyinvestigatedonexperiment.Theexperimentresultsshowedthatthetotal

removalrateofCODandNH3-Nhadreached98%and96%,respectively.AndthenaddClapboardinthe

MBRpilotstudy,addingClapboardtotheCODandammonianitrogenremovalrateincreasedalmostno

improvement.ThiscomparativetrialresearchindicatedthattheMBRprocessingsewageeffectisgood,does

notneedtoaddtheClapboard.

Keywords:MBR;operation;comparative

trial污水治理

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提升至生物反应器,通过空气泵供氧,在好氧条件

下污水中的有机物被微生物降解,净化后的污水经

膜组件(3)排出,进出水量由调节阀控制,剩余污泥

由污泥排放口(14)排出。当温度过低不能达到试验

要求时,打开加热棒开关,使反应器温度稳定。在隔

板稳定运行阶段加入圆桶形隔板(4),底面距反应

器底部50mm,用有机玻璃支脚固定,使膜组件置

于圆桶中心。反冲洗时,关闭阀门(9)打开阀门(11)

用反洗泵(10)对膜组件进行清洗。

1.蓄水箱2.进水泵3.膜组件4.隔板5.曝气装置6.加热棒7.真空表8.出水泵9.出水球阀10.反冲洗11.反冲洗阀门12.反冲洗水箱13.真空泵14.污泥排放口图1实验装置图1.2试验主要设备

(1)储水箱:存储试验用水,有效容积30L。

(2)反应器:生物反应器由有机玻璃制成,为一

圆柱形容器,总容积为25L(φ240mm×550mm),有

效容积20L,保护高度100mm。

(3)膜组件:膜组件采用天津膜天膜公司的聚

偏氟乙烯(PVDF)中空纤维微滤膜,组件尺寸φ100

mm×400mm,膜孔径0.15μm,纤维内径0.06mm,

外径0.11mm,膜面积为0.25m2。

(4)隔板:隔板由有机玻璃桶制成,尺寸φ140

mm×400mm,底端距反应器底50mm。1.3试验用水

水质成分主要是有机物,由蔗糖、尿素、磷酸氢

二钾(K2HPO4)按一定比例配制成。COD含量200~

2200mg/L,NH3-N含量40~1300mg/L。当浓度较

低时,水质接近生活污水,当浓度较高时水质具有

高浓度有机废水的特性,因此,本实验配制的模拟

废水具有代表性,如实验取得良好效果,则说明膜

生物反应器适用于该有机物范围内的废水水质,且

处理效果良好。1.4测量方法COD:微波消解法[4];NH3-N:纳氏试剂法[5];MLSS:重量法[4];pH:pH计;DO:溶解氧测定仪。

2结果与讨论

整个试验持续了88d,设计为连续式进水,处

理水量20L/d,水力停留时间24h,每10h为一个

曝气周期,在每个周期内曝气8h、停止曝气2h。出

水蠕动泵间歇开启,抽吸出水8min停止抽吸2

min。

实验开始运行时,本实验将驯化好的活性污泥

进行筛选,取沉降性能好的污泥加入到反应器内,

使其浓度约为2800mg/L。此后在启动和负荷提高

实验过程中不排放污泥,检测COD和NH3-N。2.1通过COD值分析隔板的作用

经过几个阶段的实验,反应器的运行结果如图2、图3所示。

时间(d)图2进出水COD浓度变化曲线

时间(d)图3出水COD及去除率变化曲线MBR的启动期,尽量使进水有机负荷保持稳

定,监测反应器内的上清液和出水的有机负荷,

如污水治理第6期中国资源综合利用

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果上清液和出水的有机负荷稳定则启动成功,如波

动范围较大则启动未完成。由运行结果可以看出,

启动期,进水COD在491.87~535.51mg/L,使有机

负荷稳定在0.49~0.54kgCOD/(m3·d)。由图3可知

反应器在运行的1~4日生物降解运行效果相对较

差,因新的膜组件放入反应器前未清洗干净,其表

面涂有保护剂(有机物),导致了膜出水COD浓度高

于上清液COD浓度。随后反应器的运行上清液和

出水COD逐渐降低,运行效果稳定,即经过11d

的启动期可认为反应器启动成功。

负荷提高阶段是反应器启动成功以后提高有

机负荷以考察MBR的运行效能,观察各控制参数

之间的关系,找到最佳的运行条件。反应器的容积

负荷提高靠逐步提高进水浓度来实现。整个试验阶

段每天检测COD,如该指标达标排放则继续提高

负荷,如不能达标则说明反应器已经超负荷运行,

负荷提高阶段结束。试验过程中保证去除率在85%

以上。反应器进水量为20L/d;COD由600.00~2

239.12mg/L。实验过程逐步提高进水COD浓度,在12~30运行日每天增加约100mg/L,31~40运行日

根据COD去除情况确定有机物增加量,平均每天

约增加20mg/L,第40运行日COD为2239.12mg/

L。整个负荷提高阶段持续28d,出水COD在10~

20mg/L之间,COD总去除率为98.32%~99.34%,低

于一级污水排放标准。在31~40运行日有机负荷提

高幅度减小,由2.1kgCOD/(m3·d)提高到2.24kg

COD/(m3·d),出水能够保持较好的水质,但上清液

水质变差,且综合考虑氨氮处理效果和活性污泥各

项参数表明:对于本反应器有机负荷已经达到上

限,或者在改变其它条件的情况下才有可能进一步

提高有机负荷。

反应器稳定后,出水COD稳定在30mg/L以

下。加入隔板进一步考察MBR运行效能,并与无隔

板稳定运行阶段进行对比,COD去除率几乎没有

改善。2.2通过氨氮去除效果分析隔板作用

氨氮去除效果也是本实验的考察重点。实验中

氨氮的处理效果见图4、图5。

设计进水氨氮负荷和COD变化规律相似,启

动期进水稳定在105.60~119.20mg/L(如图4)。但

启动期处理效果较差,膜出水NH3-N含量在34.27

~108.66mg/L之间(如图5)。时间(d)图4进出水NH3-N浓度变化曲线

时间(d)图5出水NH3-N及去除率变化曲线

负荷提高期NH3-N浓度为120.99~1323.20mg/

L,在第12~24个运行日,出水NH3-N浓度由31.28

mg/L降低到6.96mg/L,去除率提高到99%,在此时

间段去除效果良好,能够到达污水排放标准。在第25~40个运行日,随着进水NH3-N含量的提高,出

水水质逐渐变差,到第36运行日出水水质超过35

mg/L不能够达到排放标准,在此后的几天只是小

幅度提高进水NH3-N(如图4),但出水水质仍未得

到改善。结合污泥特性认为:NH3-N负荷达到上限,

负荷提高阶段结束。

由负荷提高阶段运行结果来看在第20~24个

运行日时NH3-N处理效果最佳,在稳定阶段采取

此NH3-N浓度,即600mg/L。稳定期NH3-N去除

效率在98%以上,出水稳定在5.31~8.07mg/L,得到

了很好的处理效果。

隔板稳定运行期从第56运行日开始,共考察15d(如图5)。加入隔板进一步考察MBR运行效

能,并与无隔板稳定运行阶段进行对比,NH3-N去

除率几乎没有改善。氨氮负荷(kgNH3-N/(m3·d))启动期1500

1300

1100

900

700

500

300

1000NH3-N(mg/L)负荷提高期无隔板稳定运行期隔板稳定运行期

010203040506070进水上清液出水

氨氮负荷污水治理第6期吴速英等:隔板对MBR去除污水中COD和氨氮的影响

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