水泥工业协同处置城市生活垃圾焚烧炉渣的工业应用
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2010.No.90引言近十多年来,为了解决城市快速发展导致的垃圾围城问题,我国多个大中城市积极引进城市生活垃圾焚烧发电技术,这一技术虽然能最大化地对垃圾进行减容减量,但焚烧后仍会产生20%~30%的灰渣[1-2]。其中飞灰为危险废物[3],炉渣为一般废物,但均含有较高的有毒有害物质,特别是各种有害重金属元素[4-5],因此需对其进行处理处置,避免因随意堆放或填埋引起的二次污染问题。广州于2002年底开始筹建李坑垃圾焚烧发电厂,2006年正式投入使用,日处理垃圾量达1000t,但每天仍产生200t炉渣及40t飞灰[6]。为了解决李坑垃圾焚烧发电厂灰渣的处理问题,广州市环保局于2006年底开展相关科技攻关项目,由广州珠江水泥有限公司及华南理工大学共同承担,对相关处理处置技术及环境安全性等问题进行研究及工业试生产。通过前期的实验室研究工作,项目组已得出了垃圾焚烧灰渣在水泥工业中处理的技术措施[7-11]。2008年下半年,项目组在广州珠江水泥有限公司5000t/d的新型干法窑上开展了对炉渣处理的工业试生产工作。1工业生产技术路线
根据前期的研究结果,制定了将垃圾焚烧炉渣分别用于生料配料和水泥混合材的两种方式进行处理。炉渣替代硅质原料配制生料的工艺流程为:炉渣从李坑垃圾焚烧发电厂运到工厂后,经专门设计的振动筛筛分,分离除去对配料和粉磨系统产生干扰的未燃尽木块、布条等杂物,按设定的比例与砂页岩混合一起送入预均化堆场堆放,并与石灰石、黏土、硅质校正材料等共同粉磨成生料粉,再进入生料库中储存、均化,最后进入烧成系统煅烧成熟料。炉渣用作水泥混合材的工艺流程为:炉渣从李坑生活垃圾焚烧发电厂运送到工厂后,经过筛分除去杂物、磁选分铁及初步干燥(自然干燥)后,通过提升设备进入专门的炉渣储库(炉渣含水率3%~5%),然后与熟料、石膏及混合材一起输送至水泥磨进行粉磨。2炉渣配制生料生产水泥
生产过程中调整炉渣掺入生料的比例分别为1.0%、1.7%和2.2%(编号分别为A、B和C),对生产过程中的工艺参数、产品性能及环境安全性等讨论如下(所列数据为生产周期内所得的平均值,空白样为
水泥工业协同处置城市生活垃圾焚烧炉渣的工业应用谢燕1,吴笑梅1,2,樊粤明1,2,余其俊1,2,林永权3(1.华南理工大学材料学院,广东广州510641;2.特种功能材料教育部重点实验室,广东广州510641;3.广州珠江水泥有限公司,广东广州510640)
摘要:根据前期实验室研究的相关结果,在广州珠江水泥有限公司5000t/d新型干法线上开展了城市生活垃圾焚烧炉渣应用的试生产,对生产工艺、水泥性能、挥发性组分引起的结皮及影响、烟气中有毒有害物质的排放及制品中重金属离子溶出对环境的影响等方面进行了分析。结果表明,炉渣无论是用于生料配料还是用作水泥混合材,其对生产工艺、水泥性能及环境安全性等均影响不大,工业应用效果良好。关键词:水泥工业;协同处置;垃圾焚烧炉渣;工业应用Abstract:Accordingtotheresultsofprophaselaboratoryresearch,thetrialproductionoftreatingMSWIslaghavealreadybeendevelopedona5000t/dnewdryprocesscementproductionlineintheGuangzhouZhujiangcementfactory.Theinfluenceontheproductionprocess,cementpropertiesandtheclogformationthatcausedbyvolatilematerialswerestudied.Simultaneously,forenvironmentprotection,theemissionoftoxicandharmfulsubstancesingasandtheinfluenceofheavymetalionsleachingwerealsostudied.Theresultsshowedthatithaslittleinfluenceontheproductionprocess,cementperformanceandenvironmentalsafetywhenMSWIslagusedasrawmaterialorcementadmixture.Industrialapplicationofitmightberecommended.Keywords:cementindustry;co-process;MSWIslag;industrialapplicationFirstauthor'saddress:SchoolofMaterialsScienceandEngineering,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510641,Guangdong,China
中图分类号:TQ172.44;TQ172.9文献标识码:A文章编号:1002-9877(2010)09-0013-06
基金项目:广州市环保局科技攻关项目(B09-B2070040)
13--2010.No.9掺炉渣前的生产情况)。2.1生产工艺参数2.1.1炉渣及生料的化学成分表1为生产中不同批次所使用炉渣的化学成分。可见,炉渣的化学成分变化不大。表1炉渣的化学成分%生产过程中炉渣按一定比例掺入砂页岩后直接用于生料配料,实际配料称量只作了轻微的调整便可使配料率值达到基准值(KH=0.90、n=2.0、P=1.1)。用炉渣配料后生料的化学成分如表2所示。可见,掺入炉渣配料后生料的化学成分除碱、氯、硫的含量稍高外,其他组分与未掺炉渣时基本一致,这表明掺炉渣配料对率值控制的影响不大。表2生料的化学成分%2.1.2热生料及结皮料中挥发性组分的含量热生料是指窑中煅烧温度约900~1100℃区间的物料,该温度区间的生料中挥发性组分碱、氯、硫的挥发率很低,但高温带挥发出来的碱、氯、硫能被物料吸收或冷凝附着在物料上。因此,实际生产中常通过检测热生料中挥发性组分的含量以监控其在窑内的挥发及循环富集情况。表3为生产过程中热生料的挥发性组分含量。表3热生料的挥发性组分含量%由表3的结果可见,掺炉渣配料的热生料中碱和氯的含量明显比空白样高,且随着炉渣掺量的增加而增加;相应地,实际生产过程中由碱和氯引起的结皮常在五级旋风筒中发生,但加强清堵后对生产影响不大。掺炉渣配料后,热生料中SO3的含量比空白样低,且随炉渣掺量的增加而减少,而相应熟料中SO3含量增加(见表7),这表明随着炉渣掺量的增加,硫的挥发率降低,在熟料中的固溶率提高。另外,为了更直观地了解掺炉渣配料后挥发性组分对结皮的影响情况,分别对窑列五级筒及上升烟道的结皮料进行取样,分析其中碱、氯、硫的含量,结果如表4所示。表4结皮料的挥发性组分含量%
由表4可见,掺入2.2%炉渣煅烧时,窑列五级筒结皮料的碱和氯含量明显比空白样的要高,但硫的含量却相对较低;上升烟道结皮料碱和氯的含量与空白样相近,但硫的含量却大为减少。这表明掺入炉渣后,由于炉渣带入更多的R2O和Cl-
,使烟气和生料的
R2O和Cl-
含量增加,导致结皮料中的含量发生变化,
而硫的挥发率降低,这与热生料反映的情况一致。2.1.3生料分解率及窑日产量
掺炉渣配料生产时,入窑生料的分解率及窑日产量如表5所示。可见,掺入炉渣煅烧后,生料分解率和熟料日产量均有所提高。这表明掺入炉渣有利于改善生料易烧性。表5生料分解率及窑日产量
2.1.4窑炉的参数控制
表6为掺入炉渣配料后窑炉的相关控制参数的变化情况。从表6中可以看到,掺入炉渣配料后,窑列五级筒出口压力均比空白样略有升高,说明该处系统阻力增加;这是由于掺入炉渣后碱和氯的挥发率增大,使五级筒的结皮加剧和窑日产量稍有增加所导致的,加强清堵后对生产影响不大。其他工艺控制参数与空白
样品SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3Cl-
空白样12.272.993.2843.110.510.320.070.320.001A12.113.033.2143.150.630.380.090.350.002B12.643.023.5043.470.570.400.100.370.002C12.322.963.3343.050.700.450.120.420.002
样品R2OSO3Cl-
空白样0.883.330.249A1.342.480.560B1.481.960.633C1.532.010.689
R2OSO3Cl-8.4811.316.4913.916.1310.208.4810.685.257.8041.270.517.2829.790.887.3242.060.67
样品空白样(掺烧炉渣前)掺2.2%炉渣配料(C)空白样(掺烧炉渣结束后)空白样(掺烧炉渣前)掺2.2%炉渣配料(C)空白样(掺烧炉渣结束后)
取样部位窑列五级筒
上升烟道
样品生料分解率/%平均日产量/(t/d)空白样93.084823A93.605096B94.795039C94.455024
样品LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3Cl-
A12.3556.204.043.9912.801.151.690.831.570.211B11.8053.425.044.1513.221.281.770.721.860.217C12.9055.703.934.0215.211.321.780.821.170.215
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