(10)项目计划任务书 -压实类钢绳开发
- 格式:doc
- 大小:843.50 KB
- 文档页数:8
技术开发中心项目计划任务书
(试行)
项目名称: 压实类钢丝绳开发
项目承担部门:
项目负责人:
起止年限: 2011 年 4 月至 年 月
1
工艺 制定 性能 检测 合绳 捻股 拉丝
出压模后通过4道辊拉模将线接触钢丝股变为面接触钢丝
一、目标与任务
(①项目研究目标;②项目研究内容及任务分解:要解决的主要
技术难点和问题,技术方案和创新点等。)
一、项目主要内容和总体目标
本项目的目标是生产制造出满足多个重要应用领域、多个重要场合、不同苛
刻条件下使用的高强度压实类钢丝绳。
典型产品为中小直径6股、8股钢芯、填塑绳芯的压实类钢丝绳为主,也小
批量试制市场急需、经济技术附加值高、有利拓展公司优质产品体系的大直径压
实类钢丝绳,一般情况下成品钢丝绳的最大直径≤50MM。
二、项目要解决的主要技术难点和问题
1) 压实股生产方法的选择:压实股钢丝绳按加工形式可分为拉拔、轧制法、
锻打法三种,每一种都有在线变形和离线变形两种加工方式。
2) 压实股生产设备的选择:采用轧制法生产压实股最主要的设备就是辊轧
压实股机(辊压模),但是到国内辊压设备的加式精度得不到保证 。
三、项目拟采取的研究方法(或技术路线、实施方案)和创新点
3.1拟采取的技术方案为:
3.2主要技术创新点体现在如下几个方面:
2
二、预期成果及考核指标
(①主要技术指标:如形成的知识产权、技术标准、新技术、新
产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平等;②主要经济指标:
可预估,如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等;③人才队伍
建设或其他应考核的指标。)
一、项目主要考核内容(预期目标)及技术指标
1) 符合JIS3546—2000日本异型钢丝绳标准,具体技术指标高于其中B类
要求。
2) 符合YB/T5359—2010压实股钢丝绳标准
二、项目主要经济指标分析
1) 经济效益:年生产1000吨,增加销售1千万元;
2) 社会效益:代替进口,降低消耗。
三、人才队伍建设情况
四、知识产权情况
知识产权情况(专利和标准):
起草相关专利四份,企标一份
三、项目阶段计划及季度考核目标
阶
段
工作计划任务及考核目标
小
试
(1) 本阶段工作目标:
1. 根据不同状态的钢丝绳,锻打模具、垫片匹配,锻打速率收线速度制定。
2. 验证锻打对钢丝绳缺陷修复的作用及操作方法。
(2) 本阶段工作内容:利用现有的X30旋锻机进行锻打试验
3
(3) 本阶段完成指标考核:
1. 制定试验用钢丝绳的锻打工艺
2. 锻打对钢丝绳缺陷的修复作用
中
试
一、 本阶段工作目标:原***生产4V39S+5FC钢丝绳采用在线合绳滚压的方法,为保证钢丝绳
质量,辊压速度很慢。现利用中式车间X30旋锻机,用锻打的方式生产4V39S+5FC钢丝绳,以提
高钢丝绳生产效率和质量。
二、 本阶段工作内容:
1、4V39S+5FC-20钢丝绳锻打情况
1)钢丝绳原有状态描述
钢丝绳结构:4V39S+5FC
实测直径:21.5mm-22.6mm
钢丝绳长度为205米,有应力。
2)试验过程跟踪分析
① 锻打试验数据
模具(mm) 垫片(mm) 频率(Hz) 收线速度(m/min) 旋锻后直径(mm) 锻打率
(%)
备注
20 0.8 40 4.8 20.33-20.48 7.3
应力没有变化
20 1.0 27 2 20.10-20.20
8.4
放线退扭:9.0
应力有所改善
18 0.6
不旋转
② 一点绳径为:20.32-20.43,放置17小时后直径为:20.32-20.45,并没有回弹。
3)结果分析
4
① 经过上述锻打试验,选定20mm的模具,1.0mm的垫片,锻打4V39S+5FC钢丝绳的绳径
最好,满足要求;
② 锻打过程中放线时退扭,可以改善应力状态,但并没有弯曲消除;
③ 4V39S+5FC麻芯钢丝绳绳径不回弹。
4)把锻打后的钢丝绳取样拆开,绳芯如下图所示。
① 绳芯仍为一完整的,并没有完全粉碎,仍具有一定的支撑作用。
② 此次锻打试验证实了,麻芯钢丝绳也是可以进行锻打。
2、4V39S+5FC-18钢丝绳锻打情况
1)钢丝绳实测直径:19.6mm-20.5mm
模具(mm) 垫片(mm) 频率(Hz)
收线速度(m/min) 旋锻后直径(mm) 锻打率
(%)
18 0.7 35 3.8 19.4 3
18 1.15 35 3.8 18.6、18.7 7
18 1.4 35 3.8 18.35-18.43 8
最终选定18mm的模具,1.4mm的垫片,锻打后绳径在18.4mm左右锻打率在8%左右。
2)4V39S+5FC-18钢丝绳的绳芯直径为6.1,在锻打的过程中麻芯多处被挤出,如图所示。建
议减小麻芯直径。
5
三、 本阶段工作小结:
锻打绳4V39S+5FC锻打过程存在的问题及拟解决方案
1、绳芯选用
锻打绳初期绳芯设计采用:绳径*0.34,(18*0.34=6.12),在锻打生产中发现绳芯挤出严重,且
绳芯呈破碎状态,已丧失绳芯原有作用。
拟解决方案:通过试验(将绳芯变细和抽出绳芯进行锻打)发现,锻打绳股变形变化不大的情
况下,绳芯并未挤出,且锻打后绳芯呈完整状态,仍具有其原有作用。因此绳芯设计由原来的:
绳径*0.34,降低为绳径*0.32。
2、应力问题
由于锻打绳股捻距为6.6倍,绳捻距为7.5倍,且在捻股过程中并未人为消除股应力,合绳后,
绳表现出大的反应力。
拟解决方案:控制及消除股应力,以消除绳应力。
3、4V39S+5FC合绳收线问题
现有的800型车台收线无法采用1000型工字轮收线,因此现有生产情况为4V39S+5FC首先收
线在800型木盘上,再经过回倒到1000型铁盘。(锻打设备放线仅能用1000型铁盘)
拟解决方案:更改收线装置,可直接收线到1000型工字轮,以避免回倒,减少生产工序及成
本。
6
结
项
1)本阶段目标:项目结项。
2)本阶段工作内容:项目完成计划任务指标后,由项目组向中心递交项目结项验收申请报告,中心
组织拟结项会议,确认无误后向技术委员会申请结项。(包含项目结题阶段相关结题报告及结题申
请表等资料汇总)
3)本阶段完成指标考核:项目组应提供所需验收的文件和完整的技术资料,提供上级权威检测机构
出具的检测报告;以及所有集团公司技术委员会要求的各项资料;提供该阶段资金预算表一份;提
供在整个项目研发过程中涉及的论文、专利、商标注册等知识产权类材料证明。
四、项目组主要研究人员及分工情况
项目负责人
姓 名 性别 年龄 职务职称 业务专业 在项目中承担的主要工作
安升辉 男 28 项目推动
主要研究人员
陈逸伟 男 项目协调
缑庆林 男 顾问
王永洁 女 27 数据整理分析
邱麟 男 数据整理分析
7
五、经费预算
单位:万元
序
号
预算科目名称 合计 备注
1 1.设备费
2 (1)购置设备费 220
3 (2)试制设备费
4 (3)设备改造与租赁费
2、业务费
5 (1).材料费 20
6 (2).测试化验加工费
7 (3).燃料动力费
8 (4).差旅费 5
9 (5).会议费
10 (6).维修费
11 3.其他合作与交流费
12 4.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 0.2
13 5.劳务费
14 6.专家咨询费
15 7.管理费
16 8.其他 4.8
17 9…….
18 10…….