浅析准能公司发电厂1#锅炉结焦问题

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80 内蒙古石油4L-r-. 2011年第2O期 

浅析准能公司发电厂1#锅炉结焦问题 

武美玲 

(准能公司发电厂运行部,内蒙古薛家湾010300) 

摘要:分析了准能公司发电厂1 锅炉频繁发生掉焦灭火的原因,提出了解决措施,解决了该炉掉 

焦灭火问题,对于同类型锅炉防止结焦、掉焦具有一定的借鉴和指导作用。 

关键词:电站锅炉:结焦;掉焦;灭火;预防措施 

中图分类号:TK227.2 文献标识码:A 文章编号:10o6—7981(2011)2O—o08O—O2 

准能公司发电厂1 锅炉自投产以来,炉膛结焦 

问题比较严重,常因掉大焦引起炉子灭火,曾因灭火 

放炮使炉膛水冷壁变形、裂缝,造成炉膛严重漏风, 

经常微正压运行。尤其在锅炉低负荷运行时经常发 

生掉焦灭火的情况,并且投用了大量助燃用油,这不 仅严重影响了锅炉机组的安全经济运行,也给设备 

安全、人生安全带来了许多隐患。因此需要找到引起 

炉膛结焦和锅炉燃烧稳定性差的主要原因,以便采 

取针对性的措施加以解决,从而保证机组安全、稳 

定、经济运行。 

1锅炉概况 准能公司发电厂1 锅炉是北京巴布科克・威 

尔科克斯有限公司生产的咖B一410/9.81一M 

型单汽包自然循环、单炉膛、Ⅱ型布置、平衡通风固 

态排渣全悬吊结构煤粉炉。锅炉设计煤种为准格尔 

洗中煤,采用钢球磨中间储仓式乏气送粉系统。燃烧 器采用四角切园布置,缝隙式直流燃烧器,假想切园 直径为ep800mm。三层一次风和四层二次风交错布 

置,每个燃烧器共有四个二次风口,其中上和中上风 

口为可调的,其余为固定的。尾部竖井交错布置两级 

省煤器和两级空气预热器。 

2锅炉掉焦灭火情况 

1 炉灭火的表现形式大都是机组从高负荷降 

至低负荷一段时间后,锅炉突然发生掉焦情况,造成 锅炉炉膛首先正压(正压200Pa以上),然后立即大 

负压(1 000Pa左右),导致锅炉灭火。为了减轻锅炉 

掉焦,电厂运行人员采取了增大燃烧器内外调风挡 

板开度等措施 但效果不明显,反而出现了锅炉燃烧 

稳定性下降的情况,为此又利用#1炉停炉的机会 

重新对部分燃烧器内外调风挡板开度按原来推荐值 

进行了调整。调整后的锅炉掉焦情况有所好转,燃烧 

稳定性增强,由掉焦引起的锅炉灭火情况大为减少。 

值得注意的问题是停炉检查时发现2 、3 角屏过 

处,存在挂焦情况,检修中已清除。 

量,保证层间互不相窜。 

3.1.2提高套管抗挤强度 

a完井采用高钢级、大壁厚的套管。b在易发生 

套管损坏岩层段下双层组合套管。 

3.2防止上部套管腐蚀漏失 

通过上面的分析可知上部套管漏失主要是由于 

腐蚀造成的,因此在生产上必须从防止腐蚀入手保 

护套管,减少漏失的发生。 

a提高注入水质量,减少腐蚀伤害 

b采用环空保护技术提高套管使用寿命 

C钻井完井时,提高水泥浆上返液面,加强固井 

质量 

d采用阴极保护技术 

结束语:套管损坏的原因是多方面的,既有技术 方面的问题,也有管理方面问题;有材质方面问题, 

也有生产和制造方面问题,有地质方面问题,也有钻 

井和开发方面问题,套管防治是一个系统工程,应采 

取综合防治技术措施,从源头抓起,不断优化套管设 

计;加强井筒管理,延长套管寿命。 

[参考文献] 

[1]王风山,吴恩成.大庆油田套管损坏预防对策 

探讨口].石油机械,2004,32(特刊):12,---,15. 

[2] 张辉,曲桂亮,韩红霞,等.临南油田油水井套 

管分析及防治对策[J].石油钻探技术,2004, 

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[3] 王辉.高抗挤厚壁套管的性能及应用效果评 

价[J].石油矿场机械,2006,35(3):101~ 

】03. 

收稿日期:2011一o9—13 作者简介:武美玲,神华准格尔能源有限责任公司发电厂运行部专工,大学学历,高级工程师,1990年毕业一直从事锅炉 运行、锅炉热效率专业。

 2011年第2o期 武美玲浅析准能公司发电厂1 锅炉结焦问题 81 

3锅炉结焦主要原因分析 

影响锅炉结渣的因素主要有3个方面:煤灰成 

分与组成、炉膛环境温度和炉内空气动力场。煤灰成 

分与组成是产生结焦的根源,炉膛环境温度是影响 

结渣的首要外部因素,炉内空气动力场组织的好坏, 则对锅炉结渣具有重要作用,经分析认为#1炉结 

焦、掉焦的主要原因有以下几个方面: 

3.1煤粉火焰刷墙 

中层燃烧器标高以上的两侧墙局部区域存在煤 

粉火焰刷墙的情况,造成局部区域高温,形成一定的 

结焦气氛(还原性气氛CO),导致锅炉局部区域结 

焦。根据热态试验习惯操作配风工况的数据可知,一 

次风喷口的速度相差较大,一二四号角的一次风速 

均较大,而三号角的风速都偏小,其气流刚性较弱, 

四号角较强气流迫使三号角气流偏斜靠近或冲刷后 

墙,这必然会造成后墙结焦,如果供养不足出现还原 

性气氛结焦则更为加剧。另外由于部分燃烧器喷口 

烧损变形,使一次风喷口角度产生一定程度偏斜,造 

成一次风煤粉火焰刷墙并结焦。 

负荷的变化是导致#1炉掉较大焦块的直接原 

因。在机组高负荷下,由于炉膛温度较高,为刷墙的 煤粉结焦创造了有利条件。结焦的面积和厚度都较 

大,当机组降到7O%左右的低负荷以后,随着炉瞠温 

度的降低和锅炉运行参数的降低,积聚在水冷壁表 

面的灰渣由于温度下降导致其由高负荷下的熔融状 

态向固态化方向转变,并且对水冷壁的附着力也大 

大下降,从而在某种特定情况下发生掉焦。锅炉的大 

焦块掉在捞渣机后,瞬间产生大量的水蒸汽,破坏捞 

渣机的水封,同时使炉底漏入大量冷风,造成燃烧器 

区域煤粉火焰着火状况的严重恶化,使炉膛负压产 

生剧烈波动(超限)而引起锅炉灭火。 

3.2 炉内空气动力工况组织比较混乱 

各一二次风挡板开度大部分没有在冷态空气动 

力场推荐的开度值附近,造成各燃烧器的旋流强度 偏小,特别是二次风,其卷吸高温烟气的能力减弱, 

燃烧器的自稳燃性能下降,从而导致一次风煤粉火 

焰燃烧推迟,增大了煤粉刷墙结焦的可能性,同时锅 

炉抗外界扰动(如掉焦)的能力也大幅度下降。经试 

验后按照试验数据,重新调整一二次风的配风均匀 

性后,锅炉掉焦灭火现象则明显减弱。 3.3 下排燃烧器的燃烧稳定性下降 炉膛下部漏风大,使下排燃烧器的燃烧稳定性 

下降,着火推迟,造成炉膛火焰中心升高;而下排燃 

烧器延迟着火的煤粉在中、上排燃烧器区域充分燃 

烧,使该部位炉膛温度较高,促使中、上排燃烧器着 

火提前,该区域的炉膛温度进一步提高,从而增大了 

在中、上排燃烧器区域间的结焦几率。特别是在1993 

年1月,我厂#1炉经受了一次炉膛灭火放炮事故, 

使锅炉本体部分水冷壁移位、裂口,造成多处密封不 严,漏风严重,使这种结焦几率更加严重。#2炉燃 

烧器区域炉膛温度的对比测试结果也证实了#1炉 

确实存在局部高温区。从测量结果来看,#1炉下排 

燃烧器及冷灰斗区域的平均温度比#2炉低20 C; 

中排燃烧器区域的平均温度比#2炉高20"C;上排 

燃烧器区域的平均温度比#2炉高4O℃。另外炉膛 

本体及下部漏风较大,也使#1炉抗外界干扰的能 

力减弱。在检查炉底水封时发现,水封槽内积满了 

灰.只有很少量的水,因此水封效果大打折扣,必然 

存在较大的炉底漏风。 

4采取的措施 

为有效解决#1炉频繁掉焦灭火问题,采取了 以下综合治理措施。 

4.1 严把锅炉燃烧器的检修质量关 利用机组大修机会,对磨损严重或脱落的一次 

风喷口内的均流锥进行了更换;对烧损变形、发生偏 

斜的燃烧器喷口及时进行了修整和校正,以防止燃 

烧器一次风喷口处煤粉分布不均和煤粉火焰发生偏 

斜而引起炉膛局部结焦。 

4.2机组启动前对锅炉进行冷态空气动力场试验 

通过试验找出燃烧器合理的配风方式和最佳的 

内外调风挡板位置,使炉膛组织起良好的空气动力 

工况.确保锅炉的安垒、稳定、经济运行。 4.3消除炉膛本体及底部的漏风 

重点检查了锅炉水封槽插板与水封结合处是否 

存在漏风,并对水封槽内存在的积灰进行清理,同时 

在运行中尽量提高水封槽水位,使炉底密封更严密, 

对有变形、裂口的水冷壁缝隙要重点封堵密封。 

4.4做好媒质分析和配煤工作 输煤车间对不同类型的来煤分别存放,并按照 

规定的媒质要求严格准确配煤。 4.5保证锅炉氧量表指示准确 

可及时对氧量表进行了标定,便于运行人员合 

理控制锅炉运行氧量,优化锅炉燃烧,减少因缺风造 

成的锅炉结焦积灰问题。 

4.6各燃烧器一二次风速保持一致 尽量使各燃烧器一二次风速保持一致,同时控 

制较为合适的一次风煤粉浓度和保持合适的煤粉细 

度,以保持炉膛温度场分布的均匀性。 

4.7保证所有吹灰器能够正常投入 吹灰时间间隔严格按规定执行,在锅炉升降负 

荷及炉膛吹灰时加强对炉膛负压的监视,以防止锅 

炉掉焦塌灰灭火。 

5结束语 

在采取上述各项综合治理措施,对#1炉进行 

全面大修和运行优化调整后,其安全经济运行水平 

有了很大提高,半年多来没有再发生掉焦灭火事故, 

这说明所采取的措施和方案是行之有效的。