三菱数控系统主轴系统的故障诊断及排除
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维护与修理 _ 技_ 术 _版
三菱数控系统主轴系统的故障诊断及排除
黄 风
(武汉兴东机电设备工程公司,湖北武汉430070)
摘要:介绍三菱数控系统的主轴部分在工作中出现的故障以及排除的方法。
关键词:数控机床;主轴故障;报警;维修
中图分类号:TH17 文献标识码:B
一、案例1:主轴高速旋转时出现异常振动
1.故障现象。配套三菱E68系统的数控车床,当主轴在 高速(3 000r/min以上)旋转时,机床出现异常振动。
2.分析与处理。数控机床的振动与机械系统的设计、
安装、调整以及机械系统的固有频率、主轴驱动系统的固
有频率等因素有关。但在本机床上,由于发生故障前主轴 驱动系统工作正常,可以在高速下旋转。而且本次故障现
象是主轴在超过3 000dmin时,在任意转速时振动均存在, 所以可以排除机械共振的原因。
检查机床机械传动系统的安装与连接,未发现异常,
且在脱开主轴与机床主轴的连接后,从控制面板上观察主
轴转速、转矩或负载电流值,其数据有较大的变化,因此
可以初步判定故障在主轴驱动系统的电气部分。 经仔细检查机床的主轴系统配线,发现该机床的主轴
驱动器的接地线连接不良,将接地线重新连接后,机床恢 复正常。
二、案例2:在屏幕上不能设定主轴速度
1.基本配置。加工中心配三菱M64系统。 2.故障现象。在屏幕上不能设定主轴速度。 (1)在屏
幕上写入s料 ,设定主轴速度后,按下“INPUT”,设定值
不能写到屏幕上而是回到最小值。 (2)按下“RESET”, 可得到设定值。分析以上两种现象都与PLC程序有关,
3.分析与处置。第一种现象是程序接口FINISH--Y226
没有正确处理,见图1。当在屏幕上写入s指令的数值时,
X234=ON,但是与主轴运行相关的条件M50=OFF时,Y226
就不能接通,由于Y226=OFF,写在屏幕上的s指令数值处
于“反白状态”,不能实际写入控制器内,故而即使按下 “INPUT”键,写在屏幕上的s指令仍然无效。 条件 M.S.T指令完成条件 226)
图1 FINISHI接口的正确应用
如果不需要主轴自动换档,则一般不需要M50条件,直 接用X234驱动——Y226。这样处理后,能顺利写入主轴指
令。在屏幕上不能写入选刀刀号也与此有关。
另一种情况是PLC程序内主轴倍率寄存器R148一直为
零。主轴速度也不能写入。其实质是主轴速度写入后,由 于其倍率为零,故而实际指令值为零。
经过对PLC程序的正确处理后,排除了上述故障。
三、案例3:屏幕上不能显示实际主轴速度 1.基本配置。数控车床配三菱M64系统。
2.分析与处置。在三菱数控显示屏的s指令下端有一括 号,在该括号内显示的是主轴的实际转速。如果屏幕上不
能显示实际主轴速度,则可能是以下原因:如果是伺服主
轴,其主轴编码器信号已经直接接入主轴伺服驱动器,通
过总线读人了控制器内。如果主轴由变频器或普通电机直 接驱动,或者经过变速箱换挡后,实际的主轴转速必须由
直接连接于丝杠的编码器检测再送人基本I/O板上的“同期
编码器”接口。同期编码器必须符合1024P/R.的要求。
(1)分析:参数设置不当。
(2)正确设置如下。 #3238=0004(编码器反馈信号有效);
#3025=2(对于编码器串联型的伺服主轴);
#3025是“主轴编码器的连接选择”;
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#3025=0(无主轴);
#3025=1(主轴编码器接在机械端,编码器信号接人I/O
板的“同期编码器”插口); #3025=2(主轴电机编码器信号直接接入主轴驱动
器)。 与#3025有关的参数是#1 236。当#3025=2时,用#
1236选择R18/R19(主轴实际速度)的脉冲输入源。当主轴编 码器信号直接接入主轴驱动器内,并使用该信号作为主轴
转速信号时,设置#1236的bit=0。使用变频器驱动或“普 通电机+减速箱”驱动主轴,而且在主轴端加装了编码器,
以此编码器检测主轴电机转速时,设置#1236的bit=1。在
I/F诊断画面上,监视R18/R19可以观察实际主轴速度。
四、案例4:主轴运行不畅(颤动、抖动)
1.基本配置。加工中心配三菱M64系统。 2.故障现象。上电后,点动运行主轴,主轴运行不畅
(颤动,抖动),伴有沉闷的啸叫。
3.分析与处置。 (1)分析:是否有机械抱闸的影响;是否主轴电机型
号参数设置错误。是否主轴电机相序连接错误。 (2)检查处置:如果机械抱闸没有打开,当然会对主
轴电机运行有重大影响,这种情况是必须首先排除的,经
过检查,抱闸已经打开。主轴电机型号参数是#3240,经检
查参数设置正确。重点检查了主轴电机与主轴驱动器之间 的相序连接,发现主轴电机一侧的相序与主轴驱动器不符,
重新改接以后,故障消除。当相序连接错误时,多数会出
现此类故障现象,这种情况有很多例。 五、案例5:E60系统无主轴模拟信号输出
1.基本配置。热处理机床配三菱E60数控系统。
2.故障现象。热处理机床配三菱E60数控系统使用模拟 主轴,但在屏幕上写入s 指令后,测定其I/O板上的模拟
信号输出口“AO”口,却没有电压输出。发生时段:调试
阶段。 3.分析与处置。对于模拟主轴,必须设定主轴相关参数。
#1039=1(有一个主轴);
#3024=2(模拟主轴);
#3237=0004; #3001=额定速度(模拟信号=DC10V时对应的速度)。
检查系统参数没有设定#3001,由于没有设定#3001,
系统没有建立起“模拟电压信号与实际速度的对应关系”,
故系统没有“模拟输出”,必须根据所使用的变频器规格正
确设定“#3001(额定速度)”。
正确设定以上参数后,在屏幕上设定“S1 000”这样的
主轴指令,在模拟量接口上就可以测量到相应的DC电压。
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在显示屏的I/F画面可以观察R108的值,其对应实际主 轴速度,对模拟主轴,可以用}}3 001调整其精确的转速。
六、案例6:数控伺服主轴过热的原因分析及故障排除
1.基本配置。加工中心数控系统:三菱M70A,驱动器 型号:MDS—D—SPJ3—55,主轴电机型号:sJ—V5.5—14T+
TS5691(128P/REV)。 2.故障现象。用户报告称,该主轴配用于加工中心, 在3 O00r/min时可正常工作,电机温度在30℃。电机在
6 O00dmin时发热严重,温度升至80—120 ̄C。此时尚未实际
切削,只是主轴空转。 用户做过如下处理: (1)将电机脱开负载,电机在
6 O00r/minI作时正常。没有温度升高现象; (2)对主轴机
械安装精度做过精密测量,确认机械精度在标准范围之内
(有三台同类型的机床在使用); (3)全部参数按照厂家提 供的标准值设定,经过反复的核对无误。
现场观察到的现象是:设定主轴速度S=3 000dmin,实
际主轴速度很快稳定在3 O00r/min,温度=30 34℃;设定主 轴速度S=6 O00dmin,实际主轴速度在5 990~5 999间跳动,
温度=67—71℃。
3.对故障的基本判断。 (1)因为主轴电机空转没有发热现象,所以判断主轴
电机并没有“硬故障”。
(2)外部机械安装精度已经由制造厂家多次测量,保
证没有问题,况且在3 000r/min时能够正常工作,观察其空 载电流在10%以下,这也排除了机械系统的安装精度问题。
(3)主轴参数是系统生产商提供的出厂值,应该根据
实际情况加以调整。如果主轴其他的参数如“电机型号”、 “编码器分辨率”、“回生电阻类型”设置不对,控制器会
检测出并自动报警。而对于主轴伺服电机而言,主轴电机
以速度控制为目标,因此其可以调整的参数主要是VGN (速度环增益)。
4.VGN参数的调整。
现场更改VGN参数后主轴工作状况的变化如下。 (1)VGN参数13005=150(标准值),主轴电机在
3 O00gmin时可正常工作,温度=30—34℃。空载电流=7%
10%,速度误差=0~1。
主轴电机在5 O00r/min时,空载电流在30%~40% 速度误差=10~20,从画面上看,实际速度一直在跳动,不
能稳定在指令值范围。
主轴电机在6 O00r/min时,空载电流在50% 70%
速度误差=10~20,从画面上看,实际速度一直在跳动,不
能稳定在指令值范围,温度在短时内上升到70℃。
(
2)设置VGN参数13005=250,逐渐升高主轴速度,主 维护与修理
轴电机在5 000 5 600r/min时,工作正常;当主轴电机在 6 000r/min又出现不正常。空载电流在50%~70%,速度误
差=10 20,从画面上看,实际速度一直在跳动,不能稳定
在指令值范围,温度在短时内上升到70℃。主轴电机在
5 600r/min ̄正常工作,而在6 000r/min就出现异常,对比是 很明显的。 以上试验说明:修改参数13005(VGN)能改善电机运
行,而且问题不在硬件,而在参数上,伺服电机最主要的
参数是VGN,因此继续将参数13005(VGN)提高。 (3)设定参数1 3005(VGN)=300,比标准设定值提高
一倍,这时,主轴电机的工作状态有了明显改善。主轴电 机在6 000r/min时,空载电流在13%一14%速度误差=0~1,
从画面上看,实际速度稳定在指令值范围,温度在40%。
(4)VGN参数的影响过程
参数13005(VGN)是“速度环增益”,是“实际速度 跟随指令速度的能力”。 ; 技 术 版 每
当参数13005(VGN)=150,而指令速度升高N5 000—6
000r/min,在“主轴监视画面”观察到实际速度一直在乱跳,
没有稳定在指令值范围,这说明主轴伺服电机一直努力使
“实际速度”达到“指令速度”,但由于“速度环增益 (VGN)”不够,所以“实际速度”一直不能达到“指令速
度”,但主轴电机一直在执行“实际速度”跟随“指令速度” 的动作,所以,主轴电机的电流就异常增大,电流增大温度
就升高,表现在显示屏上是:实际速度一直在跳动;电流值
升高,达到50%~70%;电机温度在80~120 ̄C。当提高“速
度环增益”参数13005(VGN)=300,伺服主轴电机的实际 速度跟随指令速度的能力提高,实际速度很快就达到指令速
度。所以电机工作状态就正常了。
收稿日期:2010—12—17 [编辑:李晶晶】
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