葫芦河大桥承台大体积混凝土温度监控分析
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水泥与混凝土 广东建材2010年第4期 葫芦河大桥承台大体积混凝土 温度监控分析 黄斌 邹凌z吴浪3 (1中铁二十四局集团江苏工程有限公司) (2南昌市政工程管理处沥青工程公司) (3华东交通大学理工学院)
摘 要:本文系统介绍了葫芦河人桥承台大体积混凝士温控方案和监测分析结果。通过选用中低热 水泥,掺入大量矿粉和粉煤灰,降低水泥水化热,设置冷却循环水管,严格控温保温养护措施,对 施工过程进行实时温度l旖测,实现了大体积混凝上温度控制的信息化施工,为混凝土保温保湿养护 提供依据。 关键词:承台大体积混凝土;温度裂缝;温度控制;监测
1前言 目前大体积混凝土温控措施主要是以掺粉煤灰来 降低水泥水化热,降低入模温度,实施温度监控,加以合 理养护。王宇平在巴东长江大桥承台中通过掺粉煤灰和 减水剂来减少水泥用量[1];陈水牛在杭州湾跨海大桥承 台施工中采取了混凝土配合比优化 z];贺茂生在苏通大 桥承台施工中采取合理分层、双掺技术、内散外蓄、温度 监测等措施[3];同时掺大量矿粉和粉煤灰应用于大体积 混凝土也是当前的研究热点,唐明研究发现,大体积 粉煤灰混凝土各龄期的实际强度远远高于同种配合比 的标准养护强度阻]。研究表明,通过原材料的选择、施 工工艺的改进等措施,能够降低大体积混凝士温度峰 值,但大体积混凝土温度控制是一项系统工程,需要全 方位,多角度考虑。本文以葫芦河大桥桥墩承台混凝土 浇注施工为背景,给出其大体积混凝土温控方案设计和 监测分析结果。为防止承台混凝士温度裂缝的产生提供 有力的保证。葫芦河大桥全长1468m,主桥为90+3× 160+90米预应力混凝土连续刚构,桥墩为薄壁空心墩, 墩高分别为138m、130m、80m和58m。大桥效果图如图1 所示。 一44 图1葫芦河大桥效果图 2温控方案设计 2.1原材料选择和混凝土配合比设计 水泥:江西水泥厂海螺牌P032.5R水泥;粉煤灰广 州电厂II级灰;膨胀剂:安徽淮南矿物局大通速凝剂厂 生产的UEA膨胀剂,限制膨胀率3×10 ;矿粉:广东番 禺矿粉厂,比表面积500m /kg;砂:中砂,细度模数 2.6~2.8;石子:5 ̄25mm连续级配碎石;减水剂:江门 wI{高效减水剂。水泥、粉煤灰及矿粉的化学成分见表1。 表1水泥、粉煤灰及矿粉的化学成分(%) 材料l SiO CaO Fe203 kl 203 MgO SO3 烧失量 水泥l 22.47 58.6O 5.O3 4.78 3.22 2.08 2.44 粉煤灰l 46.33 3.17 5.28 32.53 2.83 O.40 3.85 矿粉l 35.74 34.88 1.25 i4.37 l0.07 3.84 本工程采用的泵送混凝土应具有良好的和易性和 粘聚性,不离析、不泌水。初始坍落度宜控制在18cm以 上,初凝时间为20±2h。为满足以上施工要求,确保施 工质量,对承台大体积混凝土配合比进行大量试验,按 材料实际情况,优选出配合比如表2所示。 表2 C30大体积混凝土配合比 各组分用鼍(kg/m。) 28d抗 编号 压强度 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂子 石子 减水剂 (MPa)
1 180 220 11O 12O 708 1062 8.1 39.1 2 180 16O 150 l40 708 l062 8.1 37.8
2.2埋设冷却水管控制要求 除了对水泥水化热控制外,在浇筑过程中,预埋 广东建材2010年第4期 水泥与混凝土 表3承台混凝土温度监测 内 最局温度 温峰持续时间 最高温度出现时间 断面平均最高温度 断面最大内表温差 入仓温度 浇筑温度 层数 /℃ ft℃ c /h /h c / ̄C
1 56.3 2 33 55.3 20.8 20~24 17~21 2 42.5 2 32 39.8 l8.6 l5~22 l2~20 3 57.4 4 34 56.9 23.4 2O~25 8~22
冷却水管,通入循环水将内部热量带出,实现人工导 热。 (1)根据混凝土内部温度分布特征,承台第1至第3 层在厚度方向共布设6层冷却水管。 (2)冷却水管采用中42.3×3.25mm的输水黑铁管, 水管水平间距1m,水管通水前进行压水试验,防止管道 漏水、阻水。冷却水管进出水口集中布设,统一管理。 (3)严格控制进水温度,在保证冷却水管进水温度 与混凝土内部最高温差不超过25℃条件下,尽量使进 口水温最低。 (4)为保证初期降温效果,优化冷却水管的管路布 置,合理选择水泵,保证正常工作。 2.3大体积混凝-+- ̄3保温保湿养护 充分养护是保证大体积混凝土不开裂的必要条件。 在浇筑完后,及早进行养护,以保持经常湿润为原则。 混凝土的早期养护,主要目的在于保持适宜的温湿条 件,一方面使混凝土免受不利温、湿度变化的侵袭,防止 有害的冷缩和干缩;另一方面使水泥水化作用顺利进 行,以期达到设计强度和抗裂能力[53。本工程通过15d 严格控温保温养护和温度监控措施,对混凝土进行保 温、保湿,减少温度应力和体积收缩,有效降低混凝土的 温升值,且大大缩短养护周期。 3施工现场温控监测 3.1监测内容及基本要求 在监测混凝土实际温度变化的同时,还对气温、冷 却水管进出口水温、混凝土出机温度、入仓温度、浇筑温 度等进行测温记录,密切监视温差波动,指导养护工作, 并控制冷却水流量和流向。监测在浇筑后立即进行,连 续不断。混凝土温度监测,要求在升温阶段每2h巡同监 测各点温度一次。到峰值后每2h监测一次,持续5d。随 着混凝土温差变化减少,逐渐延长监测间隔时问,直到 变化稳定。 3.2温控标准 针对葫芦河大桥承台大体积混凝土自身体积大、钢 筋密、混凝土用量多、结构厚实、工程条件复杂等特点, 制定如下温控标准: (1)在浇筑温度基础上的最人水化热温升不超过 25℃: (2)混凝土中心温度与表面温度之差,以及表面温度 与环境温度之差,均应小于20 ̄C,当结构混凝土具有足 够的抗裂能力时,允许不大于3O℃: (3)混凝土降温速率不超过20℃/d。 3.3测点布置
根据承台结构对称特点,布置在1/4范围,并沿水 平方向布置,测温点的布置应考虑大体积混凝土浇筑时 间不一致,应在各区域均匀布置,核心区、中心区为重 点。 3.4检测所用仪器 使用PN节温度传感器,温度检测仪采用PN一4C型 数字多路自动巡回检测控制仪,温度传感器主要技术 性能: (1)测温范围-50℃~150℃: (2)工作误差±0.5℃: (3)分辨率0.1℃; (4)平均灵敏度一2.1mV/℃。
4温度监测结果及分析 根据所测温度,汇总混凝土温度情况如表3所示。 由表3可知,混凝土温度都有急剧升温和缓慢降温 的过程,直到达到稳定阶段。浇捣结束后,在中心部位形 成高温区,升温一般只有2~3d,达到峰值后,高温持续 时间较短,一般约2~8h。升温速度明显快于降温速度, 升温速度会随着厚度加大而逐渐减缓。上游承台第l层 至第3层各层断面平均最高温度为39.8~56.9 ̄C。根 据温升曲线,浇筑层温升大部分都在15 ̄25 ̄C。温升数 值大小的影响因素有: (1)外界温度,施工期环境温度对最高温升的影响很 大,主要是浇筑后3d内外界气温影响,气温越高温升越 大; (2)7a凝士浇筑温度,浇筑温度愈高温升愈大: (3)混凝土分层厚度,分层愈厚温升愈高:
——45—— 水泥与混凝土 广东建材2010年第4期 粉煤灰对混凝土抗压强度 及氯离子扩散系数的影响 陆晗王卫仑 (深圳大学土木工程学院)
摘 要:研究了粉煤灰混凝上抗 强度和氯离了扩敞系数及其发展规律。结果表明,粉煤灰混凝士 的后期强度增l=乏=率人,同时粉煤灰的掺入能人幅度降低混凝土后期的氯离子扩散系数。认为在实际工 程中,以56天或90天的抗 强度及氯离子扩散系数为控制指标更为合理。 关键词:粉煤灰;混凝土;氯离子扩散系数;RCM法
1引言 混凝土结构因耐久性不足导致巨大的经济损失,成 为全球性问题口 ]。钢筋锈蚀破坏是导致钏筋混凝: 结 构耐久性不足的 要原因,氯离子侵蚀又是造成钢筋锈 蚀破坏的丰要因素∞ 。氯离子可以两种方式进入混凝土 中,~一种是作为混凝上拌和物的组分掺入混凝十【1],另 一种是由外界环境渗入混凝土巾。对掺入的氯离子可以 通过严格的材料质量控制来予以避免,故对氯离子侵蚀 的防治主要着眼于渗入的氯离子。 氯离子对钢筋混凝土结构的危害与混凝t 的渗透 性密切相关,氯离子需通过混凝十保护层渗入混凝十内 部并在钢筋表面积累达到临界浓度后,破坏钢筋的钝化 膜,从而导致钢筋发生锈蚀。提高混凝二【:的抗渗性是提 高混凝土抗氯离子侵蚀性能的最基本方法。在混凝土巾 掺加适当的矿物掺合料能提高混凝土的密实性,有效提
高混凝土的耐久性。粉煤灰是目前最为常用的矿物掺合 料。 本文采用RCM法研究粉煤灰混凝土中氯离子扩散 系数及其发展规律,探讨粉煤灰掺量对混凝土抗压强度 及抗氯离子渗透性能的影响。
2试验原材料 水泥为海星小野田P042.5,其物理性能见表l;粉 煤灰采用妈湾电厂II级粉煤灰;外加剂为深圳五山建材 实业公司生产的N型高效减水剂;细集料为河砂,细度 模数为2.9,II区中砂,表观密度为2.63g/cm3,含泥量 为1.1%,泥块含量为0.4%;粗集料为花岗岩,最大粒径 表i水泥主要物理性能指标 芝用水量 凝结时问(h) 抗压强度(MPa) 抗折强度(MPa) ) 初凝 终凝 3d 28d 3d 28d
.2 2.22 3.03 28.7 61.3 6.7 9.7
(4)测点的位置,距混凝f:浇筑层中心点越近温升数 值越高。
5结论 (1)采用中低热低碱水泥,连续级配、空隙率小的 子,采用缓凝型外加剂,火掺量矿粉和粉煤灰,水泥用量 低且采用90d强度,从而有效降低水泥水化热。 (2)施工中采用混凝土分层浇筑和较低的混凝土入 模温度,控制了温升,延长了混凝土温升峰值出现的时 问。 (3)采用15d严格控温保温养护和温度【 控措施等, 并待混凝士终凝后采用了蓄水和塑料薄膜养护遇到气 温急剧下降进一步加强了表面保温,使裂缝控制效果明
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显。● 【参考文献】 [1]王宇平,董样牛,郝白龙等.巴东长江大桥5号承台控制裂缝 的措施[J].公路交通技术,2004,(5):94 95。 [2]陈水生,陈芮韬,何 城.杭州湾跨海大桥北航道桥斜拉桥承 台混凝土温度裂缝控[J].公路,2006,(9):94—96。 [3]贺茂生,仟 兴,聂青龙等.苏通大桥南塔墩承台超大体积混 凝上施T温控关键技术[J].公路,2006,(5):90—95. [4]膊日』J,宋东升,李连君.人体秋粉煤灰混凝十实际强度的评价 1l升究[J]。混凝土,200l,(12):325. [5]齐有章.大体积混凝 i:结构裂缝控制探讨[J].铁道建筑, 2006.(3)97-98.