低渗火山岩气藏水平井压裂优化设计

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第44卷第8期 2015年8月 当 代 化 工 Contemporary Chemical Industry V0].44.No.8 August,201 5 

低渗火山岩气藏水平井压裂优化设计 

王开燕 ,刘丹 ,周妍 ,包百秋 

(1.东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318; 2.中石油吉林油田地球物理勘探研究院,吉林松原138000 3.中石油东方地球物理公司新疆物探处,新疆830000) 

摘 要:压裂水平井由于裂缝的存在,气体经由裂缝向井筒汇聚时气量大、流速高,会造成附加的紊流压 降,因此低渗透气藏压裂水平井的产能方程应该考虑裂缝中非达西流动的影响。为了建立气藏与裂缝的物理模 型和数学模型来模拟压裂以后气藏的产气量变化,这里应用渗流定律并且结合了气藏的产气特点和水力裂缝的 渗流特征,通过产生多条裂缝来增加气藏的油气运移通道,进而来提高水平井的单个水平井产能。 关键词:水平井;压裂;裂缝参数;优化设计 中图分类号:TE357 文献标识码: A 文章编号: 1671—0460(2015)08—1875—03 

Optimization Design of Horizontal Well Fracturing in LOW Permeability场lcanic ROCk Gas Reservoir 

WANGKai-ya ,LIUD ,ZHOUYa ,BAOB口i-qi“ (1.College ofGeoscience,Northeast Petroleum University,Heilongiiang Daqing 163318,China 2.CNPC Jilin Oilfield Company Geophysical Prospecting Institute,Jilin Songyuan 138000,China 3.CNPC BGP Xinjiang Geophysical Prospecting Department,Xinjiang 830000,China) 

Abstract:Additional turbulent flow pressure drop always appears in fracturing of horizontal wells because massive gas fast gathers to the weUbore through the fracture,so horizontal well productivity equation of low permeability gas reservoir fracturing should consider the influence of Non—Darcy flow in the fracture.According to two-phase percolation Darcy's law and material balance principle,combined with the production characteristics of gas reservoir and hydraulic fracture seepage characteristics of gas reservoir,the physical model and mathematical model were established to simulate gas production change of gas reservoir after fracturing.It’s pointed out that multiple fractures need be produced to increase oi1 and gas seepage channels for improving the single well productivity of horizontal wells. Key words:Horizontal well;Fracturing;Fracture parameters;Optimization design 

自20世纪90年代以来,水平井技术广泛地应 用于油气田开发。国内目前已在低渗透油气储层钻 

了50多口水平井。水平井虽然可以增加井筒与油层 的接触面积、提高油气的产量和最终的采收率,但 

由于低渗透油气藏的渗透率低、渗流阻力大、连通 性差,有时水平井的单井产能也较低 ,满足不了 经济开发的要求。为了提高单井产量和最终采收率, 

改善开采的经济效益,要对水平井采用水力压裂增 产技术,而且通常需要压开多条裂缝来增加油气渗 流通道,提高水平井的单井产能口。 。借鉴国外通过 

水平井压裂大幅度提高水平井产能的经验 ,我国 

的长庆油田和大庆油田相继进行了水平井压裂的现 场试验。人工压裂所形成的裂缝虽然物理几何尺寸 

仅为3~5 mm,但渗透率却高达几十到上百平方微 米,水力压裂已经成为开发低渗透油田非常有效的 开采技术 。从国内低渗透气藏水平井开发效果看, 多数水平井开发效果不理想。水平井压裂作为提高 

水平井开发效果一项新技术 ,是高效开采低渗透 气藏的有效措施,在开发低渗透油气田过程中有着 

很好的效果和广阔的前景。 

1物理模型的建立 

选取整装气藏,为一个矩形气藏,均质、渗 透率各向异性,储层厚度不变,裂缝为垂直缝, 裂缝两翼以井筒为轴对称分布,裂缝宽度和高度 

不变,且缝高与储层厚度一致,流体只通过裂缝 面进入裂缝,裂缝上下和裂缝尖端是不渗透的, 

忽略重力 。在气藏中有一口水平井,根据裂缝的 不同形态建立物理模型,裂缝与气藏网格单元的 

关系(图1,图2) 。 

收稿日期:201 5-07—31 作者简介: 王开燕(1 964一),男,黑龙江望奎人,副教授,硕士,2008年毕业于大庆石油学院地球探测-9信息技术专业,研究方向:勘探地球 物理。E-mail:wangkaiyanl OOsina.com。 通讯作者:刘丹(1991一),女,硕士,研究方向:勘探地球物理。E-mai1:liudanl 99141 3@I 26.com。

 第44卷第8期 王开燕,等:低渗火山岩气藏水平井压裂优化设计 1877 到15%。在裂缝长度为160,180 m时,随着裂缝 长度的变化,采出程度变化不是很大。所以裂缝长 流能力的不同,气藏采出程度不同 。综合来看, 该气田最优裂缝导流能力为40 em。 

产时间的变大,累计产气量逐渐增大,但是裂缝条 

数的不同,累计产气量的增加幅度也不同。随着生 

产时间的增加,采出程度也逐渐增大,但增加幅度 

逐渐减小在生产到1 000 d左右时,裂缝条数为9 条时,采出程度为13.5%左右;裂缝条数为l1条时, 

采出程度为14%左右。综合该气田累计产气量 】、 

采出程度,在该气田地层参数一定的条件下,该气 

田最优裂缝条数为9条。 3.3裂缝导流能力优化 

图7、图8是裂缝导流能力分别为2O,3O,40, 5O um2.em时产能和采出程度优化曲线。从图中可以 

看出,随着生产时间的增加,采出的累计产气量逐 渐增加,但增加幅度却逐渐减缓。但是随着裂缝导 生产时间,d 图7累计产气量随时间的变化关系 Fig.7 The change of the accumulative gas production rate withtime 

生产时间,d 图8采出程度随时间的变化关系 8The changing re io“ enprodu(下ced转d第egr188eelme 1 (r特帚l l贝)

 第44卷第8期 杨成敏,等:FHUDS一6催化剂长周期连续生产国V柴油的工业应用 1881 为了平衡茂名分公司炼油厂的柴油生产量,该 柴油,实现了国V柴油的长周期连续生产,如图2。 

装置于2015年2月4号上午开始进行调整,准备高 负荷运行生产国V柴油。生产过程以炼制直馏柴油 

为主,适当配炼少数催化柴油。2月4号上午8:00 

开始,以不大于10 t/h速度提高装置处理量至大于 5 t/h的速度提高处理量至370~400 t/h,反应器入口 温度控制在318.5℃左右,同时保证反应器出口温 

度不低于365℃。高负荷运行期间,系统压力控制 《7.6 MPa,并确保氢油比《350。 

运转时间/天 图2茂名石化长周期连续生产国V柴油的结果 Fig.2 Continuous production of national V diesel in Maoming refinery 

从生产情况看,所有指标均满足国V标准,装 

置脱硫率在99.9%以上,脱氮率在99.5%以上,十六 烷值提升了5个单位以上,精制油硫含量经常在1 X 

10 以下,满足了国v标准,显示出FHUDS一6催化 剂良好的脱硫效果。此后该装置一直连续生产国V 从图2可以看出,该装置原料变化频繁且变化 

幅度大。这样,为保证产品硫含量都满足国V的要 求,将不得不大幅度提高反应温度以“预防”原料变 

化带来的冲击效应。但还是建议从稳定原料、预测 原料的角度人手,降低反应温度以获得更长的寿命。 

3结论 

(1)FHUDS一6催化剂在天津石化320万t/a、 金陵石化250万 和惠州炼化200万t/a柴油加氢 装置的标定结果表明,采用该催化剂能够生产国V 柴油。 (2)在天津石化200万t/a和茂名石化300万 t/a柴油加氢装置的工业应用表明,采用FHUDS一6 催化剂,实现了国V柴油的长周期连续生产。 

参考文献: [1]宋永一,柳伟,刘继华,等.FHUDS一6催化剂的反应性能和工业应 用[Jj.炼油技术与工程,2012,42(11):50—54. [2]姚波,杨成敏.FHUDS一2催化剂在天津石化的工业应用IJ].当代化 工.201 1,40(7):725-728. [3]宋永一,郭蓉.FHUDS一3催化剂的研制及工业应用与器外再生[J1. 炼油技术与工程,2012,42(6):54—57. [4]朱书昊,杨伯彦.FHUDS一5/6加氢脱硫催化剂在金陵石化柴油加氢 装置上的应用【JJ.中外能源,2014,19(6):80—84. [5]龚朝兵,谷和鹏,花飞,刘孝川焦化汽(柴)油加氢精制装置生产国 v柴油的实践与优化 中外能源,2015,20:82—85. 

(上接第1877页) 

4结论 

(1)由于在压裂的进行过程中,随着压裂液的 

注入,裂缝在不同的方向会产生延伸,因此裂缝的 尺寸也会发生变化,这时有必要对裂缝的几何参数 进行优化,在考虑压裂气田非达西流对压后产能的 影响之上,建立压裂模型。 (2)综合各方面因素的考虑” ,对不同参数 

下的产能以及采出程度进行优化,最终我们可以确 定最优压裂几何参数,对于该火山岩气藏,最优裂 缝长度为160 ITI,最优裂缝条数为9条,最优裂缝 导流能力为40 pm2.cm,将最优化参数应用到压裂施 

工,增产效果明显。 

参考文献: [1]李宗田.水平井压裂技术现状与展望 石油钻采工艺,2009,06: 13-l8. [2]那志强.水平井压裂起裂机理及裂缝延伸模型研究[D]青岛:中国 石油大学,2009. [3]刘国庆.苏里格气田水平井完井与分段改造一体化技术研究[D】.大 庆:东北石油大学,2013. [4]徐严波.水平井水力压裂基础理论研究【D]成都:西南石油学 院,2004.26—29. [5]王继波.水平井压裂裂缝起裂和延伸规律研究fD1.西安:西安石油 大学,2010. [6]宁正福,韩树刚,程林松,等.低渗透油气藏压裂水平井产能计算方法 fJ].石油学报,2002,23(、3):69—71. [7]曲占庆,温庆志.水平井压裂技术[M].北京:石油工业出版社,2009: 100—1 10. [8]苏建.水平井压裂优化设计[D].青岛:中国石油大学,2009. [9]黄广涛,张士诚.中高渗气藏压裂井产能预测及优化涉及lJ].煤炭学 报,2008(05):543—546. [1O]翟学宁.苏里格水平井压裂参数优化设计研究[D].青岛:中国石油 大学(华东),2013. [11]曾凡辉,郭建春,徐严波,等.压裂水平井产能影响因素f J1l石油勘探与 开发,2007,34(4):474 477+482. [12]陈志海,马新仿,郎兆新.气藏水平井产能预测方法『J1.天然气工 业,2006,26f 2,):98—99. [13]张杰.数据挖掘技术在油井压裂施工决策中的应用[D].北京:中国 科学院研究生院,2007. [14]郭建春,赵金洲,阳雪飞.压裂气井非达西流动模拟研究『J1.西南石油 大学学报,1999,21(4):7-10. [15]谢远伟,李军亮,廖锐全,等.压裂井裂缝参数优化研究『J].断块油气 田,2010,17(6):762—764. [16]丁一萍压裂水平井产能研究f Dll北京:中国地质大学,2009. [17]关月.翻身屯油田水平井射孔方案优化[D1.大庆:大庆石油学 院,2009. [18]汤琦冰平井水力压裂技术研究[ 北京:中国地质大学,2012.