水厂项目施工总结
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水厂项目施工总结一、工程概况我单位承揽的黄河给水工程净水厂设备、工艺管道等安装及总图施工,是整个净水厂工程的第Ⅲ标段,合同总价5377万元。
主要包括调流及安全阀间、格栅配水间、净水车间(机械混合折板絮凝平流沉淀池、V型滤池、V型滤池反冲洗系统)、清水池、吸水井、送水泵房、加药间、加氯间、高锰酸钾及粉末活性炭投加间、滤池冲洗水回收水池、沉淀池排泥水调节池、泥沙浓缩车间(包括浓缩池、储泥池)、泥沙脱水间,以及深度处理系统中间提升及臭氧接触池、活性炭滤池车间、臭氧车间等共计17个工号。
主要工程量如下:二、工程特点、难点1、工程量大:本工程包括17个子项的建筑安装工程2、专业多:本工程属综合性工程,包括土建(土方、道路、雨水渠、电缆沟、加药沟、臭氧管沟、混凝土阀门井、检查井等)、设备安装、工艺管道、钢结构制作、电气、防腐、保温等专业工程,施工程序、过程配合多,增加了施工难度。
3、交叉作业:本工程因政府投资,根据省政府“在2011年国庆前让朔州、大同人民用上黄河水”的目标要求,工期由原计划的3年缩短到一年半时间内完成,因此需要安装与土建专业密切配合,在土建施工阶段穿插进行,在安装主要阶段又同样需要给土建单位装修、装潢创造工作面。
整个工程施工大致可分为土建工程和安装工程两个施工高峰期,由于工程全周期内各专业交叉施工,必须加强总体的协调。
4、工艺要求高:本工程属净水行业,关系到民生的饮用水安全,对细菌含量及洁净要求高,设备和管线复杂多变,相对的施工工艺也较其他工程不同,要求的技术含量高,特别是地下工艺管线,管线交叉情况复杂,按不同的标高分层布置,不同的标高控制严格。
管道焊接全部要求每道焊口20%的三级射线探伤检查,因此要求不但成形美观,而且内在质量要好。
因此管道设备的焊接方法、焊缝打磨等要精心组织,精心施工。
埋地管道的沟槽开挖、回填土也同样是质量监控重点,因为回填土的质量不仅影响埋地管道的焊口拉伸(特别是工作坑位置),也直接对上部雨水渠、电缆沟、加药沟、道路等建筑物的塌陷有影响,所以分层夯填,密实度取样尤为重要。
5、施工场地开阔:本工程属于新建项目,场地开阔,建筑单体多,有组织平行施工的条件。
6、组织施工:采用先进的施工技术,提高工效,以确保网络计划关键节点的顺利实现,充分利用时间和空间,关键节点连续施工,搞好流水施工,合理布置各作业面施工,加快施工进度。
7、大型设备、管道吊装多:送水泵房卧式双吸离心泵6台,10KV电机6台、净水车间桁架式(跨距14m)吸泥机8台、罗茨鼓风机6台、细格栅3台、板框压滤机2台(板框压滤机为德国进口设备,设备单台重14.1吨,安装位置在泥沙脱水车间二层设备平台上,此设备滑移法吊装方案专门进行了专家论证)、中心传动浓缩机2台、天车等特种设备14台,变频柜、电容柜、变压器16台,高低压配电柜等70余面,大型阀门38台套(D2400蝶阀及伸缩节各2台、D1800蝶阀及伸缩节各8台,D1600蝶阀及伸缩节各8台,D1400蝶阀及流量计各2台,D1200蝶阀闸阀调流阀靠壁阀等10台,D1800及D1600铸铁靠壁阀8台等、D1400及D1000靠壁阀2台),S1、S2、S3、S4、S6、S7、S8、S9、S10、S11等处于通水工艺主线的管道均为D1200~D2400大管径管道,埋深4~8m,吊装场地狭窄,个别设备到货晚,错失最佳吊装时间,吊装困难等,分别采用200吨吊车,70吨、50吨汽车吊等专题吊装方案,实现一次安装就位。
三、技术总结1、本工程主要应用技术内容、应用部位及应用数量如下:(1)厂区电缆敷设采用电缆敷设机敷设技术:厂区动力电缆约50000余米,其中直径较大需大量人力的动力电缆10600余米,这些电缆敷设距离长、电缆重、穿越电缆沟时人员行走困难(电缆沟内双侧支架),经项目部建议分公司采购了电缆敷设机、牵引机。
通过实践证明,电缆敷设机节约大量的人力,在节约大量的人工费用同时,敷设的电缆平滑整齐,折弯处少,比较人工敷设也同样节省了电缆长度,为公司节约了材料费。
整个电缆敷设用时半月左右,效率很高。
(附图片)(2)V滤、碳滤车间的滤沙填充采用砂泵技术:V滤系统砂滤池每池填砂量约160M3,其中承托层2~4mm,4~8mm砂砾约30M3,0.5~1mm滤沙为130M3,共20个滤池,计2600M3,碳滤车间滤池每池填砂量约40M3,共18个滤池,计710M3。
滤池与存放滤沙场地均较远,滤池较大,铺沙量大人力、机械运输数量大、耗用时间长,用机械很多位置难以到达,因此采用砂泵技术。
砂泵采用ZS 系列砂砾泵(参数:电机功率45KW/h,每小时流量180M3,扬程30m,水沙比最少不低于5:1,吸入口管径DN150,出口管径D100,回水采用1台D100管径潜水泵将填砂滤后水抽回,保证水池循环水量平衡),现场采用砌筑砂池,池顶做漏斗平台,预制临时管道、在滤池处采用DN100钢丝塑料管出水便于移动。
在实际使用过程中,采用8吨吊车或25吨吊车(考虑吊装半径因素)为漏斗进行填砂(沙包为每包1M3,重量约1.6吨),靠重力自流到水池,每包用时约为4~8mi,每小时填砂量约20~30M3,用人工3~4人(其中起重司机1人,挂钩1人,滤池移动水管平沙1人,巡视1人),每池填充时间为6~8小时(不包括人为消耗时间),在正常情况下,每天保证完成1个滤池130M3细沙的填砂工作,较以前肩背人扛或者输送带式运输,节约大量人力成本,效率、安全性、填砂的洁净程度较高,为后来的滤池滤沙冲洗节省大量工作时间。
(附图片)(3)净水车间反应池ABS排泥管采用ABS塑料焊条热风焊技术:ABS排泥管共144根,计1600m,闸阀144个、刀闸阀144个、异径三通144个等法兰管件焊口较多,在图纸设计采用胶粘接的施工方法经实际检验效果不理想的情况下,我方建议采取ABS塑料焊条热风焊技术施工,外观好,焊口坚固,监理公司中国市政东北研究院咨询公司称以后再遇到ABS管安装的情况,坚决要求施工单位采取热风焊,放弃胶粘接。
(4)通水工艺主线上的大管径工艺管道的焊接控制:(a)工程底数要清:要了解工程中管道材质、规格、数量、安装位置、施工日期、施工环境、施工图纸中规定的技术要求等;(b)全面了解本单位的焊工资格、焊接设备和材料、焊接工艺评定及工艺条件等资源状况,以便确定合理的焊接工艺和合适的施焊焊工。
(c)焊接工艺纪律:执行焊接工艺纪律,特别是坡口加工、焊件清理和组对严格按照焊接工艺要求,否则直接影响施焊质量;(d)焊接记录:保证记录内容缺乏可追溯性;(e)焊缝返修:制定返修工艺、登记返修记录;(f)焊材:焊材按照已做的焊接工艺评定选用、缺少焊材质量证明书或焊材质量证明书的内容与实际不符(牌号、规格、日期不对)的不允许使用;(g)、焊后热处理:处于冬季施工时期的焊口要求有防风保温措施,对有热处理要求的焊口,处理的效果达到规定要求,保证焊口硬度值不超标;(h)、在施工期间,大管径埋地管道计1200延米,总共探伤300余次,出现不合格焊口6道,一次合格率98%,返修合格率100%。
(5)氮气、氯气试压,加药车间、高锰酸钾及粉末活性炭车间、泥沙脱水间、格栅配水前加氯系统、厂区自用水等采用PE、PP、UPVC等管材,采用胶粘接、热熔焊等技术。
(6)泥沙脱水间2台板框压滤机吊装采用滑移法:泥沙脱水车间2台板框压滤机安装,是在土建单位中建一局车间结构主体已经完结,无法按照设计单位提供的正常吊装方式进行吊装,只能采用滑移法进行设备就位的前提下编制本方案。
该设备为德国进口设备,设备价值高达1000万元,是泥沙脱水间内的重要设备,设备安装位置在车间二层,车间层高9米,设备平台高度2米,单台总重14.1t,长10.67m,宽2.62m,高3.1m,安装时空间相对狭小,因此设备安装难度大,保护难度大,需要搭设临时吊装平台与原设备平台相连接,采用滑移轨道进行设备就位。
板框压滤机吊装工艺设计:吊装时根据现场情况,在脱水车间东侧D-E轴和C-D轴搭设两个临时钢平台,平台出车间东侧5m,延伸至车间内5轴位置,与板框压滤机设备平台连接。
板框压滤机是由四个独立的支腿直立安装在基础上的,为了保证在安装过程中四条腿不受侧向力,我们在板框压滤机下面制作安装一个运输平台(相当于滑移车脚),吊装前先将板框压滤机的四条腿固定在运输平台上,吊装时随设备一起吊上临时平台上,滑移就位。
到达设备安装位置,再用‘门’型临时吊装支架用2个10t倒链将设备垂直吊起,撤掉运输平台,放下设备,再进行找平找正。
(7)混凝土阀门井(F37、F38、F39、F45、F60)、埋地管道施工(S2、S3、S4、S8、S9、S11)施工中采用井点降水:在以上这些部位施工时,地下水位比较高,为了减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂,提供比较干的施工条件,也为了减少土方量、缩短工期、提高工程质量和保证施工安全,采用井点降水施工技术措施。
(8)企业管理信息化技术,应用于整个项目,包括:工程报价、项目成本管理、进度计划控制、项目物资管理、项目设备管理、项目质量管理、项目安全管理等。
四、施工组织1、施工进度、质量、安全:在计划管理中推行目标管理,推行月计划安排周计划分解,即“长计划短安排”,按照总进度部署结合该项目劳力、机具等资源配备情况,编制施工总体网络计划。
对工程重点部位,设立工期控制点,加强现场协调,充分保证劳力、机具等资源配备,合理利用工时,实现对控制点的考核及奖惩,以促进工期目标的实现。
在施工管理中,坚持正确的施工程序,做好各工序的衔接配合工作,推行平行流水作业法,对重要的工程部位,要做好施工前的各项准备工作,制定合理的施工方法,确保工程顺利进行。
根据业主施工的整体施工计划安排,我单位在2010年12月前主要进行与北京城建及中建一局的配合预埋施工,在中建一局、北京城建分别完成净水车间、碳滤车间、送水泵房等重要单体暖封闭以后,我单位于2010年12月2日正式开始以总图地下工艺管网、碳滤车间工艺安装为主要内容的施工。
广大职工群策群力,斗严寒,克服大同地区冬季零下二十几度寒冷低温的不利条件,与时间、天气赛跑,在春节前完成了S6(D2400)、S2(D1800)、P8(D400)、厂区热力管网等工艺管线的土方开挖约27000M3,回填约7000M3,管道安装3400多延米,热力检查井13座,混凝土阀门井2座。
在50多天的时间里完成了总图工艺管线中具有难度最大、埋深最深、管径最大等特点的施工任务,占总图工艺管线安装任务的33.5%。
碳滤车间、送水泵房、机修库等具备施工条件的车间安装了施工难度较大的电动单梁(5T)、双梁(20T)起重机3台,轨道敷设安装570米的施工任务。