扬子石化案例分析
- 格式:ppt
- 大小:4.60 MB
- 文档页数:30


石化企业智能化运维真实案例解析一、现状和挑战自从2001年建厂开始,艾默生作为MAV(Main Automation Vendor主系统供应商)、MIV(Main Instrument Vendor主仪表供应商)已为扬子石化-巴斯夫有限责任公司(以下简称“扬巴”)提供了7套DeltaV DCS,数以万计的智能仪表和阀门,包括500多套艾默生智能无线仪表,为工厂长期稳定运行打下基础。
在面对巨大的中国化工市场,如何持续成功,如何做好BASF4.0数字化转型,扬巴适时提出了SCOPE锐见可持续发展战略(2021~2025),分别从Sustainable Future,Customer Centricity,Operational Excellence,People Orientation以及EHS Mission Zero这5个维度稳步推进。
那么,如何通过提高现场管理效率、提升设备可靠性、将数字化方案落地并产生效益等来实现智能运维从而进一步实现卓越运营?二、应用解决方案为了贯彻好SCOPE锐见计划,扬巴和艾默生通力合作,通过现场调研的方式,梳理了现场痛点和需要解决的问题,明确了运维需求,确定了“规划先行、分步实施、滚动发展”的总体发展战略。
典型应用如下:2.1利用AMS Device View,实现了扬巴试点装置的表阀健康监控(1)现场状态需要加强收集表阀的实时健康状态信息,进行分析,形成健康状况分级管理。
需要看板展示,推行预测维护策略。
(2)解决方案①在AMS资产管理站的基础上,配置了AMS Device View软件。
②质量稳定可靠,并且不易损坏,AMS Device View在线统计AMS Device Manger连接的所有仪表数量,随时统计表阀的健康状况,并实现定制化、图形化的直观展示,如图1所示。
对于不健康表阀,根据表阀的报警等级,分为4类分别统计:无通信、损坏、降级和不确定。
通过AMS Device View,可随时查看各类报警的仪表明细,以及各类报警仪表的历史趋势图;还可以使用过滤功能,仅筛选查看需关注的表阀的报警信息和历史报警事件。
附件1:扬子石化塑料厂“3.9”医疗事件情况通报2018年3月9日14:40,扬子石化塑料厂2#聚乙烯装置K5206尾气压缩机在检查清理后的油箱时,发生爆鸣,造成现场设备员和一名承包商人员面部皮肤轻微燎伤。
一、压缩机组概况:1. K-5206尾气压缩机为苏尔寿生产的四列双作用立式迷宫式往复压缩机,型号:4K-165-2K,功率820KW。
主要有曲轴箱、气缸、气阀、活塞、曲轴、连杆、机封等组成。
电机通过联轴节带动曲轴旋转,与曲轴相连的连杆再带动活塞在气缸中上下往复运动,通过一、二段气缸上的吸气阀和排气阀将尾气吸入气缸进行压缩后排出。
主要作用系将树脂脱气仓C-5009顶部排出的尾气进行二级压缩。
2. 粉料脱气仓顶部排放出的尾气组成主要有:氮气、乙烯、丁烯、已烷、氢气,另有微量的甲烷、乙烷、丁烷。
二、事件经过2018年3月6日岗位人员巡检时发现K-5206尾气压缩机输入轴润滑油机械密封轻微泄漏,报告车间,装置运行正常。
3月9日车间与厂设备科检查后,决定K-5206尾气压缩机切出检修。
9:10左右车间组织参与检修的承包商人员(南京扬子检维修)共同进行了工作安全分析(JSA)10:20左右,当班操作人员停K-5206、关闭进出口阀门、打开气缸冲洗氮气管旁路进行置换等工艺处理,并办理了K-5206停电手续。
11:00左右,在开具检修作业票后,4名南京扬子检维修人员(1名现场负责人、1名监护人、2名作业人员)到现场拆除输入轴联轴节、飞轮和输入轴机封后,车间加油工放K-5206曲轴箱中的润滑油。
11:20检维修人员拆开K-5206曲轴箱上的手孔压盖,对曲轴箱里残余的润滑油进行初步清理。
12:10左右,午饭后施工人员返回现场,在双方监护人员监护下继续清油作业,13:00左右曲轴箱残油清理完成。
13:10左右在车间设备员监督下,施工人员进行机封回装,14:30左右,机封回装完成。
14:40设备员在检查确认曲轴箱清理情况时,曲轴箱手孔处突然发生爆鸣,导致设备员面部和手部轻微燎伤,一名检维修人员面部轻微燎伤。