调风方案

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山西朔州万通源二铺煤业有限公司
调整全矿井通风系统技术方案

山西朔州万通二铺煤业有限公司
山西朔州万通源二铺煤业有限公司
调整全矿井通风系统技术方案

编 制:
通 风 科:
机 电 科:
调 度 室:
安 监 科:
技 术 科:
安 全 矿 长:
总 工 程 师:
山西朔州万通源二铺煤业有限公司调整通风系
会审意见表

名 称
万通源二铺调整全矿井通风系统技术方案

会审时间 会审地点
编制单位 通 风 科 编 制 人
会审意见

通风科 机电科 调度室 安监科 技术科 安全矿长 总 工
山西朔州万通源煤业有限公司
调整全矿井通风系统安全技术措施

根据我矿改扩建的需要,需增加矿井需风量。为了满足矿井改扩
建期间合理供风,经矿领导会议研究决定,对全矿井进行通风系统进
行调整,为确保调风期间的通风安全,特制订以下方案,有关单位严
格贯彻执行。
一、概况
1、调整前的通风系统情况:进风井有3个,即细水主斜井、细
水斜副井、二矿副斜井;回风井有1个,即二矿主斜井。矿井通风方
式为中央并列式。二矿主斜井采用1K58-NO18∕45KW型主通风机
(一主一备)供风,工作方式为抽出式,矿井排风量为1623m3/min。(详
见通风系统图)
2、调整后的通风系统情况:进风井改为细水主斜井、二矿副斜
井、二矿主斜井;回风井改为细水副斜井。矿井通风方式为中央并列
式。细水副斜井采用BDK54-6-NO18∕2×110KW型主通风机(一主
一备)供风,工作方式为抽出式,矿井排风量预计为3400m3/min。(详
见调整后通风系统图)
二、调整方式
即由原来二矿采用1K58-NO18∕45KW型主通风机供风,二
矿主井筒回风,二矿副井和细水主、副井三个井筒进风,调整为细水
采用BDK54-6-NO18∕2×110KW型主通风机,细水副井回风,二
矿主井、二矿副井和细水主井三个井筒进风。井下总回风大巷和东翼
运输巷、回风巷的风流方向、风量在调风前后也作了相应变化。
三、调风领导组织机构及人员
组 长:阳泽平、李文
副组长:江继庆 安兴如 杨长寿 张尚鹏 邵如松
人 员:刘子义 孙领国 杜明军
四、调风时间
2011年 月 日早班9:00——15:00
五、调风前准备工作

1、细水副斜井上口安装1道防爆门。
2、细水主斜井下部砌筑2道永久调节风门。
3、西翼回风大巷两侧巷道重新进行永久密闭。
4、西翼回风大巷中段封闭天眼4处。
5、8605对面联络巷(刮板机处)砌筑2道永久调节风门。
6、中央变电所重新整理安装2道调节风门。
7、二矿副井原甩车场重新砌筑2道永久风门。
8、二矿副井井底车场砌筑2道永久调节风门。
9、北胶带大巷联络横贯处砌筑2道永久调节风门。
10、二矿主井甩车场重新砌筑2道永久风门(原有风门保留)。
11、二矿主井甩车场通往煤仓上口处改装2道风门。
12、二矿东翼运输和回风巷正前方重新砌筑2道永久密闭。
13、主井上口做好拆除防爆门准备工作。
14、通风科配备齐相关的瓦斯及风量测定的仪器、仪表。
15、机电科对细水副井主要通风机装置及供电系统进行检查并试
运行。
16、调度室负责对井下电话及安全监控系统全面检查一次,保证
完好可靠。
17、由矿总工组织召开一次调整通风系统专题会议,明确相关部
门的调风工作职责,部署调风任务。同时要求,将本方案传达贯彻到
每一参加调整通风系统人员,并在贯彻表上签字。
以上准备工作必须按要求完成,确认具备调整通风系统条件后,
方可进行调整通风系统。
六、调风步骤
1、停止二矿1K58-NO18/45KW主通风机运转;
2、打开二矿主井口防爆门;
3、关闭井下所有风门;
4、关上细水副井防爆门;
5、开启细水BDK-6-NO18/2×110KW主通风机;
6、全矿井风量、风向、风压、设施检查及测定。
七、安全技术措施
1、所有参与调风人员必须携带CO、CH4便携仪,使用前认真
检查仪器仪表,保证完好可靠。
2、调风前,通风部门应组织人员,配齐相关通风仪器、仪表、
工具,对井上、下通风设施及矿井风量全面检查、测定一次,确保通
风设施安装到位,系统稳定可靠,符合调风要求。
3、调风前,机电科负责对主要通风机装置及供电系统进行检查、
调试一遍,保证装置安全可靠,系统运行稳定。
4、调度室加强监控系统及井上下通信系统检查维护,提前在细
水副斜井按规定安装安全监控传感器,同时针对9#层曾发生一氧化
碳涌出现象,因此要求在9#层联络巷安设1台一氧化碳传感器,必
须确保监控有效,通讯线路畅通。
为加强调风期间调度工作,调度室必须安排双人岗值班,严禁
空岗现象。
5、调风开始前,机电科安排一名干部在细水风井110KW主要
通风机房现场把关,同时配备2名技术过硬的通风机司机和2名专职
机电工,负责风机操作和现场待命,对主要通风机运行中出现的异常
问题及时汇报处理。
6、调风开始前,由机电科负责切断井下一切动力电源。
7、调风开始前,撤出井下所有人员,安排好警戒地点。警戒地
点:1号点二矿主井口,2号点二矿副井口,3号点细水主井口,4号
点细水副井口,具体由安监部门安排执行。
8、一切准备工作就绪,经调风领导小组组长下达调风开始命令
后,方可进入调风程序。
9、调风开始到主要通风机稳定运行30min时,分两组进行通风
系统调整效果检查。一组由刘子义带队,配一名瓦斯员和一名测风
员,从细水回风井进入,对矿井总进风和总回风各永久密闭,以及
有可能漏风地点、高冒点等进行瓦斯、一氧化碳检查及风量测定;
另一组由孙领国带队,配一名瓦斯员和一名测风员,从二矿副井进
入,对9#层区域、东翼回风大巷及相关永久密闭、漏风地点等进行
瓦斯、一氧化碳检查及风量测定。在检查测定中,发现瓦斯、二氧
化碳、一氧化碳等超过《煤矿安全规程》规定以或风量、风向不稳
定等异常现象,及时查明原因,并立即汇报调风领导小组,由领导
小组根据现场情况,决定是否停止调风或采取应急措施。
确认矿井主要通风系统无异常后,测风员再次对全矿井进行全
面测风,并根据实际需要随时调整,使其达到预计风量,满足生产
需要。
10、只有当瓦斯员和测风员测定数据都在《煤矿安全规程》规
定范围内,且通风系统稳定,运行正常后,由调风领导小组组长下
达调风结束命令,方可井下恢复供电,恢复正常生产,相关调风地
点的人员撤离现场。
11、通风系统调整后一周内,跟班瓦斯员和安全员认真执行瓦
斯巡回检查制度和请示报告制度,重点加强对永久密闭和可能发火地
点等进行防火检查,及时发现通防系统异常情况,采取措施汇报处理。
细水瓦斯员负责西翼回风大巷、101皮带大巷范围内的通防设施检查
情况,二矿瓦斯员负责9#煤层巷道、4#煤层东翼进、回风大巷范围
内的通防设施检查情况。
12、带班矿领导必须加强对井下现场巡回督查工作,及时发现
并排除安全隐患。
13、其它未尽事宜,严格按《煤矿安全规程》及相关规定执行。
调风结束后,由通风科汇总本次调风技术参数,检查方案执行情

况,总结经验教训,提交书面总结报告。
附:调风前、后通风系统示意图