钢板桩引孔围堰工艺在较硬岩地层中的应用
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第18卷 第1期 中 国 水 运 Vol.18 No.1 2018年 1月 China Water Transport January 2018
收稿日期:2017-09-21
作者简介:张春林(1978-),男,浙江省隧道工程公司高级工程师。
钢板桩引孔围堰工艺在较硬岩地层中的应用
张春林
摘 要:钢板桩围堰作为封水、挡土结构,在桥梁施工中常用于沉井顶、管柱基础、桩基础及明挖基础等的围堰。一般适用于地基覆盖层为较厚的砂类土、碎石土、半干性粘土、较软的全风化岩层等基础工程。对于较硬的强、中
风化岩地层,如直接打设钢板桩,会造成板桩打入困难,变形较大,以至于影响止水效果。本文通过工程实例,采
用先钻机引孔再回填土,后打设钢板桩的施工工艺,解决了板桩在较硬的风化岩地层中的施工难题,为钢板桩在较
硬岩地层中的应用提供了一条可行的途径。
关键词:钻机引孔;钢板桩;较硬岩地层
中图分类号:U445 文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2018)01-0234-03
一、工程概况 九龙大桥是莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路建
设工程控制性工程,横跨大溪,全长622m。桥跨布置为3.5m
(桥台)+5×35m(预制T梁)+(80+140+80)m(V型
刚构)+4×35m(预制T梁)+3.5m(桥台)。桥梁总宽
27.0m,采用左右分幅设计。
九龙大桥6#、7#主墩位于大溪河道内,基础为群桩承台
结构布设,左右幅承台共4个,桩基36根,其中承台尺寸
为1,120cm×1,120cm×400cm、每个承台桩基为9根,
单根长30m,直径为200cm。
图1 九龙大桥施工布置图 大溪河道宽阔平直,河宽200m,河床比降1‰,河流
流量随季节变化,河水暴涨暴落,冲刷深度可至基岩,属侵
蚀性河流。平原区小溪流,河道弯曲,河床比降小,冲刷深
度小于1米。
河道常水位57.0~58.0m,5年一遇洪水位59.5m,20
年一遇洪水位63.87m。河床底标高55.0~55.5m,承台顶
标高55.18m,底标高51.18m,封底混凝土厚设计为1.5m,
基坑底标高49.68m,墩台施工土石筑岛平台顶面高59.5m,基坑开挖深约10m。
根据地质勘察报告,6#、7#主墩承台基坑处土层参数如
表1。 表1 土层参数表
土层名称 层顶标高 层底标高 容许地基承载力fa(KPa) 饱和抗压强度Rb(MPa)
筑岛填碎石土 59.5 55.6 卵石 55.6 53.8 280 强风化凝灰质粉砂岩 53.8 52.0 360 中风化凝灰质粉砂岩 52.0 35.6 800 4-8 二、工程特点与方案比选 主墩承台基坑底位于中风化基岩中,岩石抗压强度
4~8MPa,低于常水位7~8m,基坑开挖深度约10m。
基于以上工程条件,目前国内常用的围堰方案有钢板桩
围堰(主要是拉森钢板桩)、锁扣钢管桩围堰、双壁钢套箱
围堰等。
其中拉森钢板桩:具有轻型、施工便捷、可循环利用的
优点。但柔性较大、抗侧刚度较小、变形较大,软岩地层较
难打入,防水效果略差;因此围堰内支撑要特别加强。
锁扣钢管桩:施工便捷、可循环利用。刚度较大,但在
软岩地层中打入困难,需引孔,成本比钢板桩大许多。
钢套箱围堰:整体性好,止水效果好,但自身重,需水
下基坑开挖到位后,进行大吨位吊装作业,需较大的筑岛平
台,安全风险大,且影响行洪、通航,安全风险较大,成本
高,工期长。
通过以上分析,如选用拉森钢板桩,并使用旋挖钻引孔工
艺,就克服了板桩打入困难,变形大,影响止水的缺点,具有
成本低,功效高,工期短的优点,是本工程最佳的围堰方案。
三、钢板桩围堰设计
1.设计计算原理 6#、7#墩基础施工采用土石方筑岛+钢板桩围堰法。桩
基础在筑岛平台上施工;承台在桩基完成后施工,采用钢板 第1期 张春林:钢板桩引孔围堰工艺在较硬岩地层中的应用 235
桩围堰。
钢板桩主要承受静水压力与土压力(外侧为主动土压力,
内侧为被动土压力),因土处于饱和水状态,为简化计算且
偏安全考虑,不考虑土的粘聚力(c=0)。中风化岩地层用
容许地基承载力值代替被动土压力强度值,且不计主动土压
力。基坑顶均布荷载按20kN/m计,转化等效土层厚
h=20/19.5=1.02m。本工程土压力计算采用不考虑水渗流
效应的水土分算法,即钢板桩承受孔隙水压力、有效主动土
压力及有效被动土压力。
由于钢板柱围堰的入土深度较大,进入了中风化岩,岩
土体对入土部分的围堰起到了嵌固作用,此时围堰上端收到
内撑的支撑作用,下端受到岩土体的嵌固支承作用。但是,
由于内撑对钢板桩围堰是弹性支撑,并不是完全刚性,因此,
在计算中,先假设内撑对钢板桩为刚性支撑,计算出钢板桩
作用于圈梁的反力,将该反力作用在内撑上计算出钢板桩与
内撑连接处的最大位移,最后对钢板桩施加强制支座位移,
得出钢板桩的内力和应力。
用等值梁法计算设计钢板桩围堰,为简化计算,常用土
压力等于零点的位置来代替正负弯矩转折点的位置。计算土
压力强度时,应考虑板桩墙与土的摩擦作用,将板桩墙前和
墙后的被动土压力分别乘以修正系数(为安全起见,对主动
土压力则不予折减),钢板桩被动土压力修正系数如表2、3。
设计计算作出如下假设:
(1)假设计算时取1m宽单位宽度钢板桩。
(2)因土处于饱和水状态,为简化计算且偏安全考虑,
不计土的粘聚力(c=0)。
(3)基坑顶均布荷载按20kN/m计,转化等效土层厚
h=20/19.5=1.02m。
(4)弯矩为零的位置约束设置为铰接,故等值梁相当于
一个简支梁,方便计算。
(5)假设钢板桩在封底砼面以下0.5m处固结。
(6)本工程土压力计算采用不考虑水渗流效应的水土分
算法,即钢板桩承受孔隙水压力、有效主动土压力及有效被
动土压力。
(7)中风化岩地层用容许地基承载力值代替被动土压力
强度值,且不计主动土压力。
表2 被动土压力修正系数
土体内摩擦角 40° 35° 30° 25° 20° 15° 10° K 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.4 1.2 K’ 0.35 0.4 0.47 0.55 0.64 0.75 1 注:K为桩前被动土压力修正系数,K’为桩后被动土压
力修正系数。
表3 主、被动土压力系数及被动土压力修正系数
土层名称 Ka aK Kp pK K K’
填土 0.406 0.637 2.464 1.570 1.7 0.55
卵石 0.333 0.577 3.000 1.732 1.8 0.47
强风化凝灰质粉砂岩 0.271 0.521 3.690 1.921 2.0 0.40 2.钢板桩选型 根据地质情况和受力分析,采用拉森Ⅵ型钢板桩,材质
SY295,单根长度为12m。围堰顶高程为60.0m,高出筑
岛平台50cm,围堰底高程为48.0m,进入基坑底以下中风
化凝灰质粉砂岩1.68m。基坑开挖底高程49.68m,基坑深
9.82m。封底混凝土设计厚1.5m(暂定)。
围堰平面尺寸为27.7×14.2m,共设置两道内支撑。
3.内围檩支撑布置 根据受力分析,围堰设计二道内围檩支撑,距钢板桩顶
0.5m、4.3m各设一道。承台底部根据设计要求浇筑厚度
1.5m(暂定)的C25水下封底混凝土。围檩按照四周包围
形式,第一道围檩采用双拼I36a工字钢,第二道围檩焊接双
拼I63a工字钢,内侧支撑均采用Ф630×10mm钢管;围檩
与钢板桩之间的空隙采用废旧型钢支垫。钢支撑采用整根φ
630×10mm钢管制作,尽量避免接头。当支撑钢管接头无
法避免时,必须采用不小于同等厚度钢板或同型号废旧钢管
切块沿接头四周进行加固。钢板尺寸不小于100×200mm,
沿接头四周均匀布置8块,钢板与钢管之间严格按照焊接规
范进行满焊。焊接前注意钢管轴线顺直,偏差不得大于0.5%。
钢板桩围堰布置如图2、3。
图2 钢板桩围堰支撑平面布置图
图3 钢板桩围堰立面布置图(纵桥向)
四、施工工艺和方法
1.旋挖钻引孔工艺 因基坑底位于中风化基岩中,采用钢板桩直接插打,经
试打,不能打入预定深度,围堰不能满足抗洪水冲击和水、
土侧压力的要求,故采用钻机引孔工艺。为了缩短施工周期,
采用220型旋挖钻机。
(1)先用钻机在钢板桩围堰位置施工引导孔,引导孔的
深度10.5m,即开挖至桩底标高48m;引导孔采用分序跳
打成孔(如图4),孔直径1.0m,孔与孔之间交叉重叠 236 中 国 水 运 第18卷
0.3~0.4m,以保证成孔的连续性。
(2)施工二序孔时,为防已施工的一序孔内填料塌孔,
可在相邻的一序孔交界面处打设钢板桩阻挡。
图4 引导孔施工顺序图
图5 旋挖钻机施工图 图6 钢板桩堆放图
(3)要求引导孔施工时用震动锤和长护筒配合孔内闭
水,尽量采取干挖工艺,成孔以后,立即用粉碎的中风化岩
层钻渣或用碎石和粘土的混合料进行回填,并用旋挖机挤压
密实,保证回填密实且有止水效果(图5)。
(4)引导孔施工部分完成后,满足钢板桩施工所需要的
场地条件,即可施打钢板桩(图6)。
2.钢板桩围堰的施工工艺流程 (1)清理桩基施工平台,在靠近承台侧定位桩上焊接牛
腿,安装第一道内支撑作为钢板桩插打导向围檩;
(2)按顺序插打钢板桩至合拢;内支撑完成后,即可开
挖基坑。在基坑开挖到一定深度后,根据板桩变形情况和止
水效果,必要时对板桩嵌岩部位引导孔内侧填料进行注浆或
者挤密的方法进行加固(图7),确保钢板桩嵌岩部分既能止
水,又能满足围堰变形受力要求;
图7 钢板桩围堰注浆布置图 (3)钢板桩围堰内第一次挖土至55.68m(承台上方
50cm位置处)处,安装第二道内支撑,并完善第一道内支撑;
(4)钢板桩围堰内第二次挖土至承台底高程51.18m
处;报请设计和监理验基坑,确定封底混凝土厚度;
(5)止水、凿桩头、桩基检测、清理基坑至设计部位,浇筑承台混凝土垫层;
(6)待砼达到设计强度后,施工承台;
(7)拆除承台模板,在承台与钢板桩空隙间回填3.6m
高砂、土混合物,顶部浇筑0.4m高砼冠梁;
(8)待0.4m高砼冠梁达到强度后,拆除第二道内支撑;
(9)施工主墩V型墩第一节段;
(10)拆除第一道内支撑并拔除钢板桩,回填并清理施
工场地。
五、效果分析 (1)安全性:经开挖,钢板桩止水效果良好,基坑内无
漏水现象(图8),土石方在无水环境下开挖,作业方便安全。
封底砼厚度为50cm即满足要求,减小了基坑深度。因钢板
桩嵌入基岩,变形小,基坑监测数据显示,钢板桩变形在5mm
内,安全可靠。2017年6月的一场洪水漫过基坑,经坑内
抽水后检查,基坑无变形,安然无恙(图9)。
(2)工期:引孔和打设钢板桩15d,内支撑和开挖15d,
凿桩头和封底砼10d。共计40d,施工速度较快,比原计划
提前30d。
(3)经济性:钢板桩和内支撑在承台施工后可拔出利用,
成本较低;基坑在无水条件下开挖提高了功效。
图8 基坑开挖效果 图9承台浇筑
六、结束语 采用先钻机引孔再回填土,后打设钢板桩的施工工艺,
解决了钢板桩在较硬的风化岩地层中打入困难等施工难题,
相较于钢套箱、锁扣钢管桩等围堰措施,具有施工速度快,
不惧洪水冲刷,安全风险小,成本较低,止水效果好的优势,
从本工程应用的结果看,具有较大的推广应用价值。
参考文献
[1] 公路桥涵施工技术规范(JTG/TF50-2011)[S].北京:人