膜生物反应器(MBR)处理垃圾渗滤液的脱氮研究
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生态环境学报2011,20(4):706-710 Ecology and Environmental Sciences http://www.jeesci.corn E-mail:editor@jeesci.oom
膜生物反应器(MBR)处理垃圾渗滤液的脱氮研究
欧阳科 ,黎丽华 ,陈媛。,谢珊
1.广东省五邑大学化工与环境工程学院,广东江门529020;2.深圳市宗兴环保科技有限公司,广东深圳518172
3.广东省江门市碧源污水治理有限公司,广东江门529020
摘要:采用一体式MBR处理垃圾渗滤液,系统考察MBR对COD、NI-I4+一N和TN的去除效果。结果表明:可将垃圾渗滤 液的COD降至650~1 500 mg・L 范围;在HRT为1.5 d、DO为0.75~1.20 mg・L~、不排泥条件下运行时,对TN质量浓度低 于2 300 mg・L~、容积负荷低于O.25 kg・m ・d (以N计)的渗滤液进行处理,MBR对NH4+-N与TN的去除率可分别达到87% 和72%以上。在MBR处理垃圾渗滤液的运行中发现,膜的污染速度较快,并且呈现“两段性”的规律,采用碱+氧化剂的清 洗方式可有效去除膜污染,降低过膜压力。 关键词:膜生物反应器;同步硝化反硝化;垃圾渗滤液;膜污染
中图分类号:X705 文献标志码:A 文章编号:1674.5906(2011)04.0706.05
垃圾渗滤液是垃圾在填埋过程中产生的二次
污染物,其中含有高浓度的有机污染物、氨氮 (NH4+-N)和无机离子,如果收集或处理不当,将对 周围环境造成极大危害【1]。因此垃圾渗滤液的处理
是影响填埋成功与否的关键因素之一。要提高垃圾
渗滤液处理效果,脱氮是关键步骤。关于硝化.反硝
化的理论已经很成熟,但对于垃圾渗滤液这种特殊 水质,TN去除仍然有待于深人研究。
近年来,由于膜生物反应器(MBR)具有去除效 能高、占地面积小的优点【2-4】,在垃渗滤液处理中受
到广泛的关注【5 】,膜的高效截留作用,使反应器可
以维持较高的污泥质量浓度,硝化菌不易流失,硝
化能力和抗冲击负荷能力较强,在控制适宜DO的 情况下,理论上较易实现同步硝化和反硝化效应 (simultaneous nitrification/denitrification,SND) 0],
同步硝化反硝化(SND)具有节省占地面积、运行费
用低等优点,本试验采用一体式MBR工艺,考察
在曝气好氧条件下实现垃圾渗滤液的同步硝化反 硝化,同时考察了膜污染的状况,以期为膜生物反
应器处理垃圾渗滤液提供参考依据。
1 实验装置、材料与方法
本试验采用的MBR装置如图1所示。膜组件 为浙江大学生产的聚丙烯中空纤维膜(PP膜),膜 孔径为0.1 m。反应器的有效体积均为60 L,膜面 积为0.2 1TI2。膜组件的出水方式采用抽吸式,膜外
部进水,内部间歇抽吸出 抽吸泵10 min开、3 rain
关),膜下方采用小孔鼓风曝气。水力停留时间 (HRT)为1.5 d左右,运行期间除了取样外反应器
不排泥,接种污泥取自广东某污水厂,接种污泥浓 图1实验装置 Fig.1 the Schematic ofthe MBR 馨 出漉
度为3.0 g・L~,试验开始前驯化一个月。 试验期间主要监 ̄I]COD、NH4 -N、MLSS、DO、
pH值等,各项指标均采用《水和废水监测分析方法》 (第四版) lJ进行检测。试验所用垃圾渗滤液采自
广东某垃圾填埋场的SBR处理工艺调节池,已过格
栅,渗滤液原液水样中COD质量浓度范围 4 000~9 000 mg・L一,NH4-N质量浓度范围930 ̄2 1 00
mg・L~,TN质量浓度范围1 200 ̄2 300 mg・L一,pH值
约为6.5~8左右。 2结果与讨论
2.1 对CoD的去除
试验所用污泥取某渗滤液处理厂的SBR池,该
污泥具有较强的硝化能力。起始MLVSS为3.0
g-L~。按生活污水:垃圾渗滤液为4:1、2:1、1:2 比例进行连续运行,每阶段27 d左右,最后进水为
渗滤液原液,期间进出水的COD质量浓度变化如
图2所示
基金项目:国家自然科学基金项目(50978246);广东省高校优秀青年创新人才项目(LYMlO129) 作者简介:欧阳科(1978年生),男,讲师,博士,主要从事固废资源化和水处理方面的研究。E—mail:wyuchemoyk@126.corn 收稿日期:2011-03.
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0 20 40 60 80 100 120 140 f(运行)坩 图2 COD的降解效果 Fig.2 The removal efficiency ofCOD ●进水
口出水
_矗击隙率
阶段I:第l—第27天,系统进水中生活污水: 垃圾渗滤液为4:1,平均进水质量浓度为1 865
mg・L~。在该阶段,由于生活污水所占比例较高,
可生化性好,因此COD的去除率较高,平均去除 率为80%,出水质量浓度平均值为350 mg・L~。MBR
对有机物的去除效果来自两方面:一方面是生物反
应器中的活性污泥对有机物的降解作用;另一方面 是膜对有机物的截留、吸附等作用。本试验进水中
含有较多的可溶但难以生物降解的有机物,这类物
质不能被微滤膜有效截留,出水COD质量浓度相 比运行生活污水阶段高(数据未列出),而且随着
垃圾渗滤液比例的加大,进水中所含的这些物质质 量浓度也越高,因此导致了出水COD质量浓度也
越来越高。
阶段II:第27—第54天,系统进水为生活污 水与渗滤液原液按2:1的比例混合后的水,其
COD平均质量浓度为3 030 mg・L。左右,相比阶段
I提高70%,系统出水COD质量浓度有所上升,为
420 mg・L 左右,提高20%,一方面,由于进水COD 质量浓度升高,导致可溶性难生物降解有机物的浓
度也提高了,另一方面说明该进水可生化性较好, 活性污泥对COD的降解能力很强。
阶段III:第54—第78天,系统进水中生活污
水与渗滤液原液的比例提高到1:2,进水COD平
均质量浓度为5 100 mg・L 左右,由于垃圾渗滤液
水质变化剧烈,而随着渗滤液比例提高,生活污水 对渗滤液的稀释作用逐渐减弱,因此该阶段的进水
水质波动较大,从3 790。6 195 mg・ ,系统出水
COD平均为950 mg・L~。 阶段IV:第78—第120天,进水为渗滤液原水,
其COD平均质量浓度提高至6 200 mg・L~,出水 COD质量浓度平均值为1 100 mg・L一,同时进水
NH4_N质量浓度也大幅度增加,高浓度的NH4一N对
微生物产生了毒害作用。总体而言,出水中的COD
一直持续增加,一方面是由于进水中的难降解有机
物的增加,同时高浓度的NH4一N导致微生物对COD 2。00
00 军 毫 00
5O0
0 lOO 1 ●进水COD
60 口tB ̄COD
40—
0 0 20 40 60 80 l00 l20 l40 I(运行),d
图3 NH.一N的降解效果 Fig.3 The removal efficiency ofNH4-N
的降解能力下降。
2.2对NH4一N的降解 图3是试验期间进、 出水氨氮质量浓度的变
化图。在阶段II,进水氨氮平均质量浓度提高到600
mg・L~,出水NH4一N质量浓度55 mg・L~,对氨氮的 平均去除率超过90%。阶段III,第54天,进水中
的渗滤液与生活污水比例提升至2:1,此时进水氨
氮质量浓度提高至1 066 mg・L 左右,出水NH4-N
质量浓度急剧升高,达到412 mg・L~,去除率从第 51天的93%迅速下降至第54天的61%,然后逐步
恢复,在阶段Ⅳ初始时也出现了相关的现象,而阶 段I到阶段II没有出现这种现象,这表明,当提高
NH4-N质量浓度超过1 000 mg・L 后,高浓度NH4-N 会对硝化菌产生毒害作用,经过8—10 d左右的驯化
后,系统硝化功能有所恢复,但平均去除率下降到
80%,这也和反应器内的溶解氧浓度有关,由于
MBR内的污泥浓度逐渐增加,而进水NH4一N质量 浓度也逐渐增加,导致反应器内的溶解氧持续下
降,这抑制了硝化菌的硝化过程,导致出水N -N 质量浓度增加,从而最终TN的去除率也下降了(见
图4)。
2.3 TN的去除 MBR的膜具有高效截留作用,通常不排泥情
况下,MBR反应器污泥浓度比较高,本试验中,
MLSS最高能达到8.1 g-L~,为了防止膜污染,试 验中在膜组件的正下方微孔曝气冲刷膜表面,同时
50 1O0 f(运行),d 图4 TN的降解效果 Fig.4 The removal efficiency ofTN mrgL 口 出水TN mr,/L —1 DO 舢 ㈣ 蛐 舢 螂 。 一一 .暑日)『《0o0一
708 生态环境学报第2O卷第4期(2011年4月)
给污泥充氧,并对整个混合液体系进行搅拌,但在
这么高污泥浓度条件下,MBR混合液并不会处于 完全均匀混合的状态,经常产生局部缺氧区域,因
此即使在曝气阶段也会出现反硝化现象。
垃圾渗滤液的COD值相比生活污水要高的多,
为反硝化菌提供了较充足的碳源,更有利于反硝化 反应的进行。试验期间,TN的去除率如图4所示,
从图4可以看出,阶段I和阶段II,TN的去除效
果较好,平均去除率可达78%,出水TN质量浓度 为100mg・L 左右,出水中无NO2-N积累。进入阶
段Ⅲ后,进一步提升进水中渗滤液的比例,TN去 除率明显下降,从第51天的72%降为第87天的
62%。原因是这期间进水浓度和负荷升高很快,而
曝气量没有增加,造成溶解氧快速下降,此时产生 了严重的NO2-N积累,质量浓度接近300 mg・L (见
图5),在DO限制的情况下,亚硝化菌(AOB)对 氧的争夺能力大于硝化菌(NOB)[12-13],这样亚硝
化菌产生的NO2-N不能及时被硝化菌转化,从而导 致NO2_N积累,而高浓度的NO2-N也抑制了反硝
化异养菌的生长,使得反硝化过程进行得不完全, 最终导致反应器TN去除率下降。虽然排放标准没 有对NO2-N进行控制,但实际上NO2-N比NH4+-N
的毒性大的多【J 。
为消除出水NO2-N积累的现象,第92天时将 曝气强度从1.5 mg・Ld提高到5 mg・L~,如图5所示,
其DO平均值也从0.4mg・L 提高到2.5 mg・L~,此 时NO2-N积累的现象迅速消失,出水质量浓度从第
87天的522 mg・L 下降至第92天的23 mg・L~,但 总氮的去除率进一步的下降,从第87天的62%下
降到第100天的51%。这是因为当Do大于2 mg・L
时,氧的传递能力增强,污泥絮体的内部难以形成 局部缺氧状态,此时虽然有利于硝化反应,但是缺
氧反硝化反应受到抑制,同时DO太高也会增加好
氧异养菌竞争降解COD的能力,使得反硝化反应 因无碳源或碳源不足而难以完全进行,在阶段Ⅳ,
进水中的C/N比约为4 l 1,其碳源只能基本满足反
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